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      二氧化碳驅(qū)采出液消泡劑研究

      2019-12-02 08:02:51馬曉紅姜垣良任遠(yuǎn)吳魚峰
      中國(guó)科技縱橫 2019年16期
      關(guān)鍵詞:消泡劑

      馬曉紅 姜垣良 任遠(yuǎn) 吳魚峰

      摘 ?要:吉林油田是國(guó)內(nèi)二氧化碳驅(qū)的重點(diǎn)示范油田,隨著項(xiàng)目的進(jìn)行,CO2驅(qū)采出流體的物性變化日趨明顯,CO2在水中、油中的溶解度高于天然氣,發(fā)泡作用明顯。在吉林先導(dǎo)試驗(yàn)中,常規(guī)油氣分離器分離后氣體中攜液嚴(yán)重,液體中帶氣嚴(yán)重,致使氣液計(jì)量誤差大,同時(shí)放空氣體形成了油雨。本文以吉林油田CO2驅(qū)油先導(dǎo)試驗(yàn)為例,對(duì)CO2驅(qū)采出液消泡技術(shù)進(jìn)行探索。

      關(guān)鍵詞:二氧化碳驅(qū);采出液;消泡劑;消泡性能

      中圖分類號(hào):TE39;TE357.14 ????文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A??文章編號(hào):1671-2064(2019)16-0000-00

      1 二氧化碳驅(qū)采出液起泡機(jī)理

      1.1 原油起泡機(jī)理及對(duì)油田生產(chǎn)的危害

      泡沫生成機(jī)理主要包括:液膜滯后、縮頸分離和液膜分?jǐn)?。液膜滯后是氣體注入液體速度低于臨界流速時(shí)泡沫產(chǎn)生的主要機(jī)理??s頸分離是高速攪拌條件下泡沫產(chǎn)生的主要機(jī)理。薄膜分?jǐn)嗍钱a(chǎn)生泡沫的第三種機(jī)理。上述三個(gè)機(jī)理中,薄膜分?jǐn)鄧?yán)格的說(shuō)是泡沫的運(yùn)移機(jī)理而不是泡沫的產(chǎn)生機(jī)理,泡沫產(chǎn)生的主要機(jī)理是縮頸分離和液膜滯后,一般認(rèn)為縮頸分離是產(chǎn)生泡沫最主要的機(jī)理,它能產(chǎn)生穩(wěn)定的泡沫。

      原油的起泡性,在測(cè)定含水量和含油量時(shí),需要花費(fèi)更多的時(shí)間才能準(zhǔn)確計(jì)量原油;造成分離器出現(xiàn)假性液面,導(dǎo)致分離器的液面很難控制;減小了分離器集液部分和重力沉降部分的有效體積,使分離器和離心泵工況惡化,嚴(yán)重影響油氣分離效果。

      1.2 二氧化碳驅(qū)采出液起泡的特殊性與消泡劑的研究方向

      二氧化碳驅(qū)造成的原油起泡,與現(xiàn)有的起泡原油存在著本質(zhì)的區(qū)別。一是起泡的主要原因和機(jī)理不同,二是起泡氣體存在的狀態(tài)不同。因此,對(duì)于二氧化碳驅(qū)采出液的消泡,要解決如下幾項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題:

      具有一定極性的二氧化碳作為起泡氣體時(shí),其與原油、水中存在著物理和化學(xué)的雙重作用,其析出和起泡過(guò)程更為復(fù)雜。消泡劑必須能夠適應(yīng)二氧化碳?xì)馀菖c原油間界面膜的特殊作用形式。

      大量的二氧化碳細(xì)微氣泡在與原油分子間存在分子間力的情況下,分散于原油中,其析出并造成原油起泡的過(guò)程漫長(zhǎng)。消泡劑必須能夠快速將穩(wěn)定地分散于原油中的二氧化碳?xì)馀菥鄄?、長(zhǎng)大,快速?gòu)脑椭蟹蛛x出來(lái),在短時(shí)間內(nèi)徹底解決二氧化碳與原油的分離及起泡問(wèn)題。以亞穩(wěn)定狀態(tài)存在于采出水中的二氧化碳,是原油存在持續(xù)起泡的主要原因。

      2 消泡劑的研究

      2.1 消泡劑的合成

      根據(jù)以上研究,確定所要研制的JLX原油消泡劑應(yīng)以有機(jī)硅為消泡主劑,以適當(dāng)?shù)木勖炎鳛橐峙葜鲃?,同時(shí)兼顧微乳增溶,確保所研制的JLX系列原油消泡劑具有較好的消泡性能和穩(wěn)定性。具體的分子結(jié)構(gòu)確定時(shí),就同時(shí)考慮消泡劑必須是易于在溶液表面鋪展的液體;消泡劑必須同時(shí)兼顧消、抑泡作用,即不但應(yīng)該迅速使泡沫破壞,而且能在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)防止泡沫生成。從而確定消泡劑的主體結(jié)構(gòu)定為有機(jī)硅上加聚EO和PO,通過(guò)調(diào)節(jié)其比例和不同聚合方式賦予其應(yīng)有特性。

      (1)消泡主劑的合成。

      原料:含氫聚硅氧烷PHMS;烯丙基聚醚;二甲基硅油;羥基硅油。

      合成步驟:按設(shè)計(jì)的分子結(jié)構(gòu)要求,將定量PHMS、丙烯基聚醚加入裝有攪拌器、回流冷凝管、溫度計(jì)的高溫高壓合成裝置中,通N2攪拌置換氧氣10min。攪拌升溫至60~120℃,滴入鉑催化劑反應(yīng)數(shù)小時(shí)。于0.01MPa下,減壓30min,以除去低沸物,得到聚醚有機(jī)硅PESO。

      (2)抑泡劑的合成。

      主要原料與試劑:多元醇;環(huán)氧丙烷;環(huán)氧乙烷;增效劑;二甲苯;催化劑。

      主要合成步驟:按分子結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的要求,將一定量的多元醇及催化劑加入高壓反應(yīng)釜中,封釜,用氮?dú)獯祾咭耘疟M釜內(nèi)空氣;抽真空后,將釜溫升至125℃~130℃,再抽真空,控制溫度為130±5℃,壓力在0.3MPa以下,按規(guī)定的比例連續(xù)投加PO,待加完后,繼續(xù)反應(yīng)0.5h,待釜壓降為零,說(shuō)明反應(yīng)已經(jīng)完全,降溫出釜得中間產(chǎn)品。將中間產(chǎn)物和按0.3%比例加入的催化劑一并加入高壓反應(yīng)釜,封釜,用氮?dú)獯祾咭耘疟M釜內(nèi)空氣,抽真空后,將釜溫升至125℃~130℃,再抽真空,控制溫度在125±5℃,壓力在0.3MPa以下,按規(guī)定的比例連續(xù)投加EO,待加完后繼續(xù)反應(yīng)0.5h,釜壓降為零后,降溫出釜,即得到目標(biāo)產(chǎn)物。

      (3)消泡劑主劑結(jié)構(gòu)優(yōu)化試驗(yàn)。

      結(jié)構(gòu)優(yōu)化過(guò)程中的消、抑泡性能評(píng)價(jià)采用羅氏泡沫儀進(jìn)行測(cè)試。試驗(yàn)優(yōu)化了結(jié)構(gòu)對(duì)消泡劑性能的影響,端基型PESO消泡劑的消泡和抑泡性能明顯好于相應(yīng)的側(cè)鏈型PESO。聚醚相同時(shí)聚醚鏈長(zhǎng)的影響:隨著聚氧乙醚基團(tuán)EO 數(shù)的增加,消泡及抑泡性能都呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)。不同聚醚結(jié)構(gòu)及鏈長(zhǎng)的影響:聚氧丙烯醚基團(tuán)的引入,改善消泡劑性能,但乳化越難、穩(wěn)定性越差,不利于貯存。PESO中-Si-O-聚合度的影響:硅氧烷鏈的增長(zhǎng)提高消泡和抑泡性能,同時(shí)使得在復(fù)配工藝中乳化困難,其產(chǎn)物極不穩(wěn)定。優(yōu)化后消泡劑組成的確定包括確定各主劑結(jié)構(gòu)及配比、增效助劑的結(jié)構(gòu)與比例的配方組成。

      2.2 消泡劑的性能測(cè)試

      2.2.1 試驗(yàn)方法

      針對(duì)二氧化碳驅(qū)采出液起泡的實(shí)際情況,消泡試驗(yàn)選擇二氧化碳?xì)庾鳛楣呐輾怏w。

      2.2.2 試驗(yàn)內(nèi)容及結(jié)論

      根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程中可能出現(xiàn)的不同生產(chǎn)工況,進(jìn)行了不同條件下的消泡試驗(yàn),以確定消泡劑在不同工況下的適用性。

      (1)氣體流量對(duì)原油起泡體積的影響。準(zhǔn)確量取30mL原油于帶砂芯的鼓泡器中,在60℃條件下,分別通入不同流量(100、200、300、400、500、600mL/min)的CO2氣體進(jìn)行發(fā)泡實(shí)驗(yàn)。在10min 中內(nèi)記錄鼓泡器內(nèi)泡沫的體積變化情況,確定氣體流量對(duì)發(fā)泡體積的影響規(guī)律。

      隨著CO2氣體流量的增大,原油起泡體積有所降低。這主要是由于氣流量的增大使原油泡沫承受壓力增大,使一些穩(wěn)定性較低的泡沫發(fā)生破裂,導(dǎo)致泡沫體積有所降低。

      (2)鼓氣時(shí)間對(duì)原油起泡體積的影響。準(zhǔn)確量取30mL原油樣品,盛于帶有砂芯的鼓泡器中,在60℃,氣流量分別為100mL/min和300mL/min的條件下,分別觀察鼓氣時(shí)間為1min、3min、5min、10min、15min、30min時(shí)原油起泡體積的變化情況,確定鼓氣時(shí)間對(duì)原油起泡性能的影響規(guī)律。

      原油起泡體積在最初開始鼓氣過(guò)程中出現(xiàn)一個(gè)先升高再略降低的趨勢(shì),當(dāng)起泡體積在鼓泡時(shí)間接近5min時(shí),氣泡破裂速率與新起泡產(chǎn)生速率達(dá)到平衡,原油起泡體積達(dá)到穩(wěn)定,繼續(xù)延長(zhǎng)鼓泡時(shí)間,起泡體積沒(méi)有明顯變化。從而表明,當(dāng)原油起泡達(dá)到穩(wěn)定后,延長(zhǎng)鼓泡時(shí)間并不會(huì)對(duì)原油起泡體積造成顯著影響。

      (3)溫度條件對(duì)原油起泡體積的影響。通過(guò)對(duì)比不同溫度下原油樣品起泡體積,研究溫度對(duì)原油起泡體積的影響。隨著溫度的升高,原油起泡體積隨之降低。這主要是由于隨著溫度的升高,泡沫表面彈性降低,導(dǎo)致泡沫穩(wěn)定性降低。另外,溫度升高,油粘度降低,泡沫穩(wěn)定性下降,從而導(dǎo)致隨著溫度的升高,原油起泡體積有所降低。

      (4)消泡劑對(duì)原油樣品的消泡性能測(cè)定。將合成的JXP消泡劑與現(xiàn)有同類消泡劑分別在相同條件下,測(cè)試對(duì)原油樣品的消泡性能。準(zhǔn)確量取30mL原油樣品,盛于帶有砂芯的鼓泡器中,在50℃,氣流量為100mL/min,鼓氣時(shí)間10min,加藥量為10mg/L的條件下,比較不同消泡劑對(duì)原油樣品的消泡性能。

      如表1所示,通過(guò)對(duì)6種不同消泡劑的消泡性能的比較,消泡劑JXP具有較好的消泡性能,加入消泡劑JXP后,原油樣品起泡體積降低至6mL,其消泡率高達(dá)92.50%。其他消泡劑明顯低于JXP的消泡效果。因此,后續(xù)消泡測(cè)試選擇JXP消泡劑進(jìn)行試驗(yàn)。

      (5)加藥量對(duì)原油樣品起泡體積的影響。在氣體流量、溫度以及鼓起時(shí)間不變的條件下,研究不同加藥量對(duì)原油樣品起泡體積的影響。隨著加藥量的增加,原油樣品起泡體積明顯減少,消泡劑JXP的消泡率明顯提高。當(dāng)加藥量大于1.67mg/L時(shí),其消泡率達(dá)到90%以上,繼續(xù)增加消泡劑用量,其消泡效果未見明顯改善。因此從成本與效果上綜合考慮,選擇加藥量為1.67~2.00mg/L比較適宜。

      (6)不同條件對(duì)消泡劑消泡性能的影響。對(duì)加入消泡劑的油樣進(jìn)行不同條件下的鼓泡實(shí)驗(yàn),分別測(cè)試鼓氣速度(100、200、300、400、500、600 mL/min)、鼓氣時(shí)間(1、3、5、10、15、30 min)、實(shí)驗(yàn)溫度(50、55、60、65、70 ℃)不同條件對(duì)消泡劑消泡性能的影響。

      當(dāng)加入消泡劑后,雖然原油的起泡體積仍表現(xiàn)出隨著氣流量的增加而降低,但其降低程度并不十分顯著??梢哉J(rèn)為加藥后鼓氣速度對(duì)消泡劑的消泡性能并未產(chǎn)生明顯的影響。

      當(dāng)原油中加入消泡劑JXP(1.67mg/L)后,隨著鼓氣時(shí)間的延長(zhǎng),其起泡體積并未有明顯的變化,表明鼓氣時(shí)間的延長(zhǎng)并未對(duì)原油消泡劑JXP的消泡性能造成顯著的影響。

      當(dāng)原油加入消泡劑JXP后,其起泡體積并未隨溫度的升高而表現(xiàn)出明顯的變化,表明鼓泡溫度從50℃升高到70℃并未對(duì)消泡劑JXP的消泡性能造成明顯的影響。

      (7)對(duì)消泡劑穩(wěn)定性的研究。向裝有30mL原油樣品的鼓泡器中加入一定量的消泡劑,持續(xù)鼓泡90min,觀察不同鼓泡時(shí)間下原油樣品起泡體積的變化情況。對(duì)加藥后的原油樣品進(jìn)行7次重復(fù)鼓泡實(shí)驗(yàn),比較每次實(shí)驗(yàn)過(guò)程中原油的起泡體積變化情況,研究消泡劑在原油中的性能衰減情況。

      延長(zhǎng)鼓泡時(shí)間,并未使消泡劑的消泡性能明顯降低,表明消泡劑JXP具有較為穩(wěn)定的消泡性能。

      在油樣加藥后重復(fù)進(jìn)行鼓泡實(shí)驗(yàn),在經(jīng)過(guò)7次重復(fù)鼓泡實(shí)驗(yàn)結(jié)果中可以看出,加藥后對(duì)油樣進(jìn)行重復(fù)鼓泡實(shí)驗(yàn),起泡體積并未發(fā)生明顯變化,表明消泡劑在重復(fù)實(shí)驗(yàn)后仍具有優(yōu)異的消泡性能。

      (8)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。試驗(yàn)優(yōu)選的消泡劑通過(guò)加藥裝置在接轉(zhuǎn)站進(jìn)行連續(xù)加藥。加藥后,分離器氣體出口現(xiàn)場(chǎng)取樣可以清晰判斷攜液明顯減弱,進(jìn)行了壓力排放試驗(yàn),未出現(xiàn)油雨現(xiàn)象,同時(shí)氣、液相計(jì)量誤差率降低,能夠滿足接轉(zhuǎn)站計(jì)量要求。

      3 結(jié)論

      通過(guò)對(duì)油樣起泡性能及應(yīng)用消泡劑進(jìn)行消泡效果的研究發(fā)現(xiàn):

      (1)在CO2驅(qū)油過(guò)程中,隨著CO2氣流量的增大,原油起泡體積有所降低。(2)當(dāng)鼓氣時(shí)間大于5min時(shí),油樣產(chǎn)生的泡沫體積趨于一個(gè)穩(wěn)定值,延長(zhǎng)鼓泡時(shí)間,泡沫體積無(wú)明顯變化。(3)隨著溫度的升高,泡沫表面彈性降低、原油粘度降低,從而導(dǎo)致泡沫穩(wěn)定性降低,原油起泡體積略有降低。(4)通過(guò)對(duì)6種不同消泡劑對(duì)原油泡沫消泡效果的比較,JXP消泡劑具有優(yōu)異的消泡效果,其消泡率高達(dá)90%以上,并且JXP消泡劑表現(xiàn)出用量少,效果明顯的特征,同時(shí)具有優(yōu)異的消泡穩(wěn)定性。

      收稿日期:2019-07-10

      作者簡(jiǎn)介:馬曉紅(1976—),女,漢族,吉林松原人,本科,開發(fā)部總工程師,高級(jí)工程師,研究方向:長(zhǎng)期從事油田地面工程設(shè)計(jì)與研究。

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