黎美華
摘 要:某型發(fā)動機滑油系統(tǒng)用于潤滑機件、降低溫度、降低銹蝕以及液壓控制等,是保障發(fā)動機正常運轉的重要組成部分,若滑油系統(tǒng)附件漏油,將導致滑油量異常下降,影響發(fā)動機工作安全,給飛行員帶來巨大心理壓力,造成飛行安全。本文著重探討滑油系統(tǒng)放油開關異常漏油故障分析以及后續(xù)改進方案。
關鍵詞:發(fā)動機;滑油消耗量大;改進研究
中圖分類號:V263.6 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2019)19-0084-03
1 故障現(xiàn)象
2019年,某用戶執(zhí)行轉場飛行時,空中機械師報告發(fā)動機滑油量異常下降,外部觀察有大量油霧,觀察發(fā)動機滑油壓力、轉速、排溫、振動值等其他參數(shù)無異常,機組按照滑油量異常下降特情處置程序,降高返航,返航過程中出現(xiàn)滑油量低告警,滑油箱滑油剩余量29升,飛機安全著陸。
2 現(xiàn)場排查
2.1 飛參判讀
判讀該場次發(fā)動機參數(shù),除滑油量異常外,其他參數(shù)無異常。
00:29:10,飛機離地,該發(fā)滑油量為52.4L,另一發(fā)滑油量為54.7L。
00:33:53~00:39:46,兩發(fā)滑油量變化趨勢相近。
00:39:47~00:59:58,該發(fā)滑油量由40.8L降至35.0L,另一發(fā)滑油量基本不變,高度由3437m上升至7800m。
00:59:59~01:13:01,該發(fā)滑油量由35.0L降至29.8L,另一發(fā)滑油量基本不變,高度由7800m下降至2019m。
01:19:18,飛機著陸,該發(fā)滑油量為27.8L,另一發(fā)滑油量為44.1L。
01:21:33,兩發(fā)停車,該發(fā)滑油量為29.0L,另一發(fā)滑油量為44.6L。
2.2 外觀檢查
檢查發(fā)動機蒙皮外部有明顯滑油痕跡,底蒙皮內(nèi)積有滑油,檢查滑油管路無摩擦滲漏,無破損和明顯漏油痕跡,檢查各滑油夾布膠管卡子無松動。
檢查燃燒室中后軸承回油濾放油開關處有大量滑油跡。放油開關與機匣結合面滴油,放油開關保險標記刻線對齊。放油開關與油濾底座保險完好。
2.3 試車檢查
更換新密封墊片,復裝原放油開關,清潔發(fā)動機,添加滑油。
冷轉發(fā)動機兩次,檢查無異常。
試車20分鐘,關車后檢查發(fā)現(xiàn)燃油調(diào)節(jié)器、中后軸承回油濾底座、放油開關、燃油輸油管、個別電纜有油跡,滑油量消耗無異常。
機組再次清潔發(fā)動機油跡,試車30分鐘,關車后檢查無油跡,滑油量消耗無異常。
更換新放油開關后,地面試車檢查無異常。
2.4 現(xiàn)場排查結論
根據(jù)外觀檢查情況,判斷滑油從放油開關處泄漏,泄漏點為放油開關放油口或放油開關與機匣接合面處,將封嚴墊圈和放油開關分別返承制廠檢查。
3 產(chǎn)品結構及原理[1]
某型發(fā)動機放油開關安裝在燃燒室機匣上,用于將發(fā)動機和燃燒室中后軸承腔內(nèi)的滑油放出,安裝位置如圖1。
3.1 產(chǎn)品結構(如圖2)
3.2 產(chǎn)品原理
當需要放油時,提拉手柄,將手柄與聯(lián)節(jié)軸上的棘齒脫開,逆時針旋轉手柄,手柄帶動活門組件活動,活門打開,開始放油;放油結束需要關閉產(chǎn)品時,順時針擰緊產(chǎn)品手柄,松開手柄,手柄在彈簧的作用下與聯(lián)節(jié)軸接觸,并通過棘齒實現(xiàn)自鎖。產(chǎn)品原理如圖3。
4 返廠檢查和試驗情況
4.1 故障封嚴墊圈返廠檢查
外觀檢查:將該鋁墊在電鏡下放大檢查,鋁墊表面未見異常。鋁墊整圈靠外側均存在寬約2mm的壓痕,壓痕均沿周向方向,整周均勻、平整、連續(xù)不間斷,見圖4。
4.2 故障放油開關返廠檢查
選用故障放油開關和另外3件使用時間分別為125h、1126h、1500h的放油開關進行分解檢查,故障放油開關活門頭硫化橡膠存在老化、變硬現(xiàn)象,在凸臺R角位置存在多條周向裂紋,其中長約2mm、深約0.03mm的裂紋共6條,初步判斷為應力老化開裂。其余放油開關檢查未見異常。硫化橡膠裂紋形貌如圖5所示。
4.3 試驗情況
選用故障放油開關及另外3件使用時間分別為125h、1126h、1500h的放油開關,模擬外場工作環(huán)境[2],在壓力 0.1~0.3MPa、滑油溫度60~70℃、保持3~5min條件下,進行密封性試驗,情況如下:
(1)封嚴墊圈換新并正常擰緊情況下,復裝后的故障放油開關放油口最大滲漏量0.498L/min。其他3件放油開關放油口均無滲漏。
(2)不裝鋁墊并保留鋁墊間隙情況下,用4件放油開關進行試驗,放油開關與回油濾殼體結合面(封嚴墊圈位置)輕微滲漏,最大滲漏量1.33ml/min。
(3)故障放油開關在不同壓力和溫度下均出現(xiàn)滑油滲漏現(xiàn)象,且隨著滑油壓力和溫度的升高,放油口滲漏量逐漸增大,最大滲漏量為295ml/min。
通過故障件返廠檢查和試驗,判斷滑油從放油開關放油口處泄漏。
5 故障分析
放油開關放油口滲油原因為活門頭硫化橡膠密封不良,針對活門頭硫化橡膠密封不良建立故障樹。活門頭硫化橡膠密封不良故障樹如圖6所示。
X1:分解故障件,對活門硫化橡膠面進行檢查,未見明顯損傷和豁口,但發(fā)現(xiàn)微小裂紋,微小裂紋不會導致活門橡膠密封不良,該因素排除。
X2:復查故障放油開關和其他同批次產(chǎn)品活門頭橡膠硫化過程,所有加工記錄齊全,實測值均合格,無超差代用和材料代用情況,該因素排除。
X3:活門頭硫化橡膠實際工作環(huán)境溫度為148℃,而產(chǎn)品技術協(xié)議明確的環(huán)境溫度為-60℃~120℃,該因素無法排除。
X4:活門頭橡膠材料為5180丁腈橡膠耐介質溫度為 -60℃~100℃,低于技術協(xié)議中溫度范圍,更低于實際環(huán)境工作溫度,該因素無法排除。
綜上所述,活門頭硫化橡膠密封不良原因:放油開關活門頭橡膠因材料和未考慮實際工作介質溫度因素,造成活門頭硫化橡膠老化、開裂。
6 改進方案和試驗
在考慮功能性需求、物理需求、接口需求、互換性和防差錯需求、環(huán)境適應性需求、通用質量類需求等,采用以下改進方案:將活門頭硫化橡膠材料更改為FM-2D[3],該材料耐介質溫度為-60℃~200℃,能滿足產(chǎn)品技術協(xié)議和實際工作介質溫度要求。其他接口尺寸不變。
試制4件活門頭硫化橡膠為FM-2D的改進產(chǎn)品(編號SY001、SY002、SY003、SY004)并進行試驗考核,試驗結果見表1。
經(jīng)試驗驗證,活門頭密封橡膠改為FM-2D能滿足介質溫度要求和密封性要求。目前改進件正在隨發(fā)動機進行長試,已通過300小時加速模擬考核,后續(xù)經(jīng)外場領先使用后,可批量裝機使用。
參考文獻
[1] 某型發(fā)動機技術說明書[K].2018.
[2] 某型發(fā)動機維修手冊[K].2018.
[3] 航空材料手冊[K].1996.