秦建春,呂 健
(重慶旗能電鋁有限公司,重慶 401420)
經(jīng)統(tǒng)計,兩年來公司電解氟化鋁單耗完成情況如下表1。從表1可看出,兩年度公司氟化鋁單耗完成分別為23.95kg/t-Al和21.18kg/t-Al,2017年氟化鋁單耗完成較2016年有所下降,但都超過了公司的生產(chǎn)目標20kg/t-Al。從單月看,氟化鋁單耗很不穩(wěn)定。
表1 兩年氟化鋁單耗完成情況(單位:kg/t-Al)
(1)氟化鋁單耗與電解溫度的關(guān)系。據(jù)統(tǒng)計2016年年初至2017年10月電解槽槽溫變化趨勢與氟化鋁單耗情況如下。
圖1 2016年至2017年電解槽槽溫變化
從上圖可看出,電解溫度發(fā)生變化過程中,氟化鋁單耗與電解溫度變化成正比關(guān)系,但氟化鋁單耗波動較小。2016年1月份~6月份電解槽溫度由950℃左右下降到940℃左右,主要是2015年底公司與外單位置換電解質(zhì)(恒康鋁業(yè)電解質(zhì)Li含量高達7%左右),電解質(zhì)成分Li含量增加,電解質(zhì)初晶溫度降低。
(2)氟化鋁單耗與工作電壓關(guān)系。經(jīng)統(tǒng)計2016年1月至2017年10月電解槽工作電壓變化情況和氟化鋁單耗情況如下。
圖2 2016年至2017年電解槽工作電壓變化
從上圖可以看出,氟化鋁單耗與工作電壓成反比關(guān)系。當單槽工作電壓降低時,根據(jù)電解槽能量平衡關(guān)系,應適當提高分子比,保持電解槽能量平衡。
(3)氟化鋁單耗與分子比(CR)的關(guān)系。據(jù)統(tǒng)計2016年1月至2017年10月電解槽分子比變化情況與氟化鋁單耗情況如下。
圖3 2016年至2017年電解槽分子比變化情況
從上圖可看出,氟化鋁單耗與CR呈反比關(guān)系(CR=NaF:AlF3),當電解質(zhì)CR降低過程中,氟化鋁單耗隨之增加。
(4)氟化鋁消耗與效應系數(shù)關(guān)系。據(jù)統(tǒng)計2016年1月至2017年10月電解槽曲線效應變化趨勢與氟化鋁單耗情況如下。
圖4 2016年至2017年電解槽曲線效應變化趨勢對比
從上圖可看出,氟化鋁消耗隨著電解槽曲線效應增加而增加的關(guān)系。主要是由于發(fā)生陽極效應或者閃爍效應將會使電解槽效應期間過熱度增大,將會增加電解槽氟化鋁揮發(fā)性等,增加氟化鋁消耗。
(1)氟化鋁單耗與凈化排空煙氣載氟量的關(guān)系。據(jù)統(tǒng)計,2016年1月至2017年10月凈化系統(tǒng)排空煙氣中的載氟量情況與氟化鋁單耗情況如下。
圖5 2016年至2017年載氟量情況分析
從上圖反映出,氟化鋁單耗與凈化系統(tǒng)排空煙氣載氟量成正比關(guān)系。在確保凈化煙氣排空標準范圍的情況下,煙氣排空含氟量增加,煙氣氟化物回收率也隨之降低,造成氟化鋁單耗。
(2)氟化鋁單耗與凈化動力電的關(guān)系。據(jù)統(tǒng)計,2016年1月至2017年10月凈化車間動力電耗完成情況與氟化鋁單耗情況如下。
圖6 2016年至2017年凈化車間動力電耗情況
從上圖可看出,氟化鋁單耗隨凈化動力電耗增加而增加情。凈化動力電耗主要是其排煙風機用電,增加凈化排煙風機用電,將會增加凈化系統(tǒng)負壓。
綜上分析,影響電解鋁生產(chǎn)過程中氟化鋁單耗主要因素有:①電解槽工藝技術(shù)參數(shù)控制不穩(wěn)定。例如電解溫度偏高,分子比長期控制偏低、單槽工作電壓增加、效應系數(shù)增加等,都會增加氟化鋁單耗。②凈化系統(tǒng)對煙氣氟化物回收率將會使電解整體氟化鋁單耗受到較大影響。