據(jù)介紹,該技術主要創(chuàng)新點:一是開發(fā)多級反滲透膜滲濾濃縮集成技術,系統(tǒng)每有反滲透設計為過流式分段增壓工藝,確保每段膜元件工作壓力穩(wěn)定,提高膜元件運行效率,減少膜污染負荷,實現(xiàn)使用壽命超過3年。二是開發(fā)卷式膜元件高抗污染技術,避免高濃度硝酸銨溶液對膜元件造成污堵,降低設備運維消耗成本。三是將硝酸銨廢水pH 控制在6.8~7.2,溫度控制在25 ℃~35 ℃,提高反滲透膜對硝酸銨的截留效率,濃水濃度達到6 %~10 %,同時得到電導率≤10 μs/cm 的回用水。四是系統(tǒng)自動化控制,實現(xiàn)設備運行狀態(tài)(參數(shù))的實時采集、存儲、分析,為系統(tǒng)運行提供及時、全面的數(shù)據(jù)分析,實現(xiàn)自動調(diào)節(jié),提高了智能化水平;可實現(xiàn)濃縮比自動控制,進入裝置物料工藝參數(shù)有較大幅度波動時,該技術可消減波動,大大提升裝置穩(wěn)定性與容錯性。
專家組認為,該技術的研發(fā)與應用符合國家節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)政策,符合硝銨行業(yè)實現(xiàn)硝銨廢水“零排放”的發(fā)展方向。具有濃相濃度高、清相回收水質(zhì)好、投資運行費用低、運行穩(wěn)定等特點。
該技術已經(jīng)在川金象公司經(jīng)過長達三年時間的穩(wěn)定運行實踐,取得了成功經(jīng)驗,具有推廣價值。顧宗勤指出,鑒于該技術的成熟及先進性,建議向硝銨行業(yè)推廣使用。
專家組還建議成果單位繼續(xù)開發(fā)該技術,將濃相濃度提高到18 %以上,盡量減少回收濃液中水的帶入量,從而降低系統(tǒng)蒸發(fā)能量消耗。
據(jù)川金象公司副總裁兼總工程師李旭初介紹,川金象每天有1 000 m3硝酸銨廢水,原采用離子交換法處理硝酸銨廢水,存在的主要問題一是手動操作,增加人員管理難度,出水水質(zhì)不穩(wěn)定。二是無法連續(xù)承受大負荷沖擊,影響硝銨的生產(chǎn)穩(wěn)定。三是回收的硝酸銨濃度比較低,只有2 %~4 %,回用量太大,增加了蒸發(fā)器負荷。
李旭初表示,該公司通過對行業(yè)內(nèi)硝銨廢水治理技術水平的分析調(diào)查,在對綠沃環(huán)保公司的特種膜分離系統(tǒng)技術應用進行調(diào)研的基礎上,確定采用膜滲濾集成系統(tǒng)技術回收處理硝銨廢水,并定下硝銨廢水回收率達到100 %,做到零排放;處理過程中不產(chǎn)生二次污染;運行費用不超過3.5 元/噸原水;投資回收期不超過24 個月工作目標。原水條件:處理原水量38 m3/h~40 m3/h,電導:5 000 μs/cm~8 000 μs/cm,pH 值:6.5~7.5,溫度:25 ℃~35 ℃。處理后達到指標:回用清水電導5 μs/cm~30 μs/cm(硝銨含量4.5 mg/L~28 mg/L),回用濃水電導100 000 μs/cm~120 000 μs/cm(硝銨含量90 g/L~112 g/L),設備運行負荷可達到110 %。
經(jīng)過近三年設備的運行驗證,在進口原水條件,清水電導長期穩(wěn)定在10 μs/cm(折硝銨含量為9.2 mg/L),回用濃水電導100 000 μs/cm~120 000 μs/cm(折硝銨含量為90 g/L~112 g/L),運行穩(wěn)定,全智能化操作,簡單可靠。
據(jù)綠沃環(huán)保公司董事長邱全國介紹,該公司硝酸銨廢水回收膜滲濾集成系統(tǒng)技術與傳統(tǒng)的生化法、離子交換法、電滲析法、電滲析+EDI 法等硝酸銨廢水回收處理技術的性能比較。具有高抗污染特種分離膜元件;濃相更濃、清相更清的膜分離工藝系統(tǒng);一鍵式智能化操作、控制系統(tǒng)三大技術特點。經(jīng)過近三年項目裝置連續(xù)運行效果的驗證,與川金象公司過去的離子交換法技術比較,真正實現(xiàn)了硝銨廢水零排放。