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      某帶卷運輸步進(jìn)梁升降液壓缸損壞分析

      2020-01-01 01:16:36
      裝備制造技術(shù) 2019年10期
      關(guān)鍵詞:桿腔壓蓋換向閥

      李 冬

      (河北鋼鐵集團(tuán)邯鋼公司連鑄連軋廠,河北 邯鄲056015)

      1 故障現(xiàn)象描述

      某軋鋼廠連桿式帶卷運輸步進(jìn)梁升降采用電液換向閥控制,液壓缸驅(qū)動連桿升降步進(jìn)梁。液壓系統(tǒng)原理圖如圖1所示。電液換向閥C型號為:4WEH22J-7X/6EG24N9KE/B08 P4,5,電磁鐵a得電步進(jìn)梁下降,電磁鐵b得電步進(jìn)梁上升。該步進(jìn)梁所屬液壓系統(tǒng)泵站共有4臺A4VSO180液壓泵,開4備1,系統(tǒng)壓力為12 MPa。步進(jìn)梁的移動橫梁空載質(zhì)量約為15 t,最大滿載質(zhì)量約為182 t。步進(jìn)梁升降液壓缸規(guī)格參數(shù)為 φ300/200×485(缸徑/桿徑×行程),壓力等級 16 MPa。

      圖1 步進(jìn)梁升降液壓系統(tǒng)原理圖

      該步進(jìn)梁自投產(chǎn)以來,頻繁發(fā)生升降液壓缸缸頭壓蓋螺栓斷裂,壓蓋及導(dǎo)向套崩出的現(xiàn)象。更換新升降液壓缸使用不到2個月,相同故障再次出現(xiàn),嚴(yán)重制約生產(chǎn)。液壓缸故障現(xiàn)象圖解見圖2[1]。

      圖2 液壓缸故障現(xiàn)象圖解

      2 故障原因分析

      2.1 原因分析

      步進(jìn)梁上升到位,電液換向閥電磁鐵b立即失電,閥口瞬間關(guān)閉。由于步進(jìn)梁質(zhì)量較大,使得閥口關(guān)閉后步進(jìn)梁在巨大的慣性作用下仍有上升趨勢。短時間內(nèi),液壓缸有桿腔及管路內(nèi)的油液被急劇壓縮,造成有桿腔內(nèi)壓力迅速升高。經(jīng)現(xiàn)場壓力實測,步進(jìn)梁上升到位后液壓缸有桿腔壓力可達(dá)17 MPa,有時甚至更高。而液壓缸壓力等級為16 MPa,超過其承壓范圍是造成液壓缸損壞的直接原因。

      2.2 受力計算

      根據(jù)圖2所示,升降液壓缸損壞時,缸內(nèi)壓力作用在導(dǎo)向套上,導(dǎo)向套與壓蓋將力傳遞給壓蓋螺栓,壓蓋螺栓受力后斷裂造成壓蓋及導(dǎo)向套崩出,液壓缸損壞。

      導(dǎo)向套承壓面為圓環(huán)形,內(nèi)徑d為200 mm、外徑D為240 mm(說明:內(nèi)徑、外徑均為名義直徑,此處不計公差)。液壓缸缸頭內(nèi)孔直徑D1為220 mm。導(dǎo)向套的實際承壓面積是液壓缸活塞桿與缸頭內(nèi)孔中間的環(huán)形部分,具體為:

      步進(jìn)梁上升到位后液壓缸內(nèi)困油壓力按17 MPa計算,那么導(dǎo)向套實際受力:

      也就是說,在步進(jìn)梁上升慣性作用下,缸頭壓蓋螺栓承受的沖擊載荷為112.15 kN,有時甚至更大。壓蓋螺栓為6支8.8級M8的內(nèi)六角螺栓,單支螺栓的保證載荷為21 200 N[2],壓蓋螺栓總保證載荷為127.2 kN。

      在步進(jìn)梁運行過程中,壓蓋螺栓所受沖擊載荷112.15 kN接近總保證載荷,并且頻繁發(fā)生,導(dǎo)致壓蓋螺栓疲勞斷裂。最終造成了步進(jìn)梁升降液壓缸的損壞。

      由于升降液壓缸更換困難,每次壓蓋、導(dǎo)向套崩出后只能將其復(fù)位后繼續(xù)使用。

      3 解決方法

      根據(jù)步進(jìn)梁升降液壓缸的損壞原理可以從以下幾方面著手解決。

      3.1 提高升降液壓缸耐壓等級

      使用壓力等級為25 MPa的升降液壓缸。液壓缸的壓力等級遠(yuǎn)高于17 MPa,可完全避免液壓缸損壞。由于現(xiàn)場安裝空間等因素限制,無法使用壓力等級為25 MPa的升降液壓缸。

      3.2 降低步進(jìn)梁上升的慣性

      采用電液比例換向閥控制步進(jìn)梁升降。使用電液比例換向閥能實現(xiàn)步進(jìn)梁上升由工進(jìn)到慢進(jìn)的轉(zhuǎn)換,能有效降低步進(jìn)梁上升的慣性。由于現(xiàn)場條件限制,改為比例控制短期內(nèi)難以實現(xiàn)。

      3.3 液壓系統(tǒng)改造

      在使用高壓力等級的液壓缸以及改為比例控制難以實現(xiàn)的情況下,考慮對現(xiàn)有步進(jìn)梁升降系統(tǒng)進(jìn)行改造。

      根據(jù)原理圖(圖1),步進(jìn)梁上升后釋放有桿腔壓力不會導(dǎo)致步進(jìn)梁高度位置的變化。如果能夠及時降低升降液壓缸及管路中由于上升慣性升高的壓力,便能達(dá)到保護(hù)升降液壓缸的目的。因此,可采用給有桿腔一側(cè)加裝溢流閥的方法,限制有桿腔最高壓力,保護(hù)升降液壓缸。將溢流閥塊安裝在節(jié)流閥與主閥塊之間,改進(jìn)后的液壓系統(tǒng)原理圖如圖3(a)所示。選用的插裝溢流閥型號為:DBDS10K18/200,調(diào)定壓力15 MPa。依據(jù)換向閥安裝底板[3],設(shè)計并制作了一個插裝溢流閥閥塊,如圖3(b)所示。改進(jìn)后的步進(jìn)梁升降控制閥組如圖4所示。

      圖3 改進(jìn)后的步進(jìn)梁升降液壓系統(tǒng)原理圖

      圖4 改進(jìn)后的步進(jìn)梁升降控制閥組外形

      當(dāng)步進(jìn)梁由于上升慣性導(dǎo)致升降液壓缸有桿腔壓力超過15 MPa時溢流閥開啟,B口與T口連通,使升降液壓缸有桿腔及管路中的液壓油能夠及時卸壓,將液壓缸有桿腔壓力控制在15 MPa以內(nèi)。

      改造完成后,步進(jìn)梁上升到位后液壓缸內(nèi)困油壓力按15 MPa計算,那么導(dǎo)向套實際受力為:

      為進(jìn)一步降低液壓缸缸頭崩出的風(fēng)險,將液壓缸缸頭壓蓋螺栓更換成為6支8.8級M10的內(nèi)六角螺栓,單支螺栓的保證載荷為33 700 N[2],壓蓋螺栓總保證載荷為202.2 kN。改造完成后,步進(jìn)梁壓蓋螺栓的總保證載荷遠(yuǎn)大于導(dǎo)向套實際受力,為其兩倍左右,有效地避免了升降液壓缸壓蓋崩出的故障。

      4 結(jié)束語

      步進(jìn)梁液壓系統(tǒng)改進(jìn)完成后,未發(fā)生一起升降液壓缸壓蓋崩出的故障,運行情況良好。采用溢流閥的卸壓保護(hù)回路應(yīng)合理調(diào)整溢流閥的設(shè)定壓力,以免出現(xiàn)步進(jìn)梁上下震蕩的情況,并經(jīng)現(xiàn)場實測確認(rèn)。步進(jìn)梁等大質(zhì)量設(shè)備的液壓回路應(yīng)盡可能采用比例控制,避免由于設(shè)備自身慣性對液壓系統(tǒng)產(chǎn)生不良影響。

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