王功明,沈燕萍,胡夢(mèng)溪,石守津
(1.福建水口發(fā)電集團(tuán)有限公司,福建 福州350000;2.中國(guó)電建集團(tuán)華東勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司,浙江 杭州310014)
水口水電站裝有7 臺(tái)水輪發(fā)電機(jī)組,每臺(tái)機(jī)組進(jìn)水口設(shè)有一道快速閘門,采用液壓?jiǎn)㈤]機(jī)操作。每扇快速閘門由1 套液壓缸操作,7 套液壓缸共用1 個(gè)液壓泵站。泵站內(nèi)設(shè)有3 套油泵電動(dòng)機(jī)組,啟門時(shí)按2 用1 備工作;2 套油箱總成,檢修時(shí)可互為備用;7 套液壓缸的控制閥組采用整體集成式結(jié)構(gòu)。首期設(shè)備于1993 年7 月完成安裝后投入運(yùn)行。為提升設(shè)備的液壓及電氣控制水平,同時(shí)解決控制閥組集成無(wú)冗余影響機(jī)組發(fā)電問(wèn)題,對(duì)機(jī)組進(jìn)水口液壓系統(tǒng)進(jìn)行了改造。
本次改造對(duì)油箱及其附件、液壓泵電動(dòng)機(jī)組重新進(jìn)行了選型和布置設(shè)計(jì)。原控制閥組能滿足閘門快速關(guān)閉和靜水啟閉等主要功能,故予以保留,新增1套液壓控制閥組(每扇閘門1個(gè)控制閥組,共7個(gè)),通過(guò)管路和球閥與原對(duì)應(yīng)的液壓控制閥組并聯(lián),形成冗余互為備用,當(dāng)其中一套液壓控制閥組在運(yùn)行期間漏油、故障或需檢修時(shí),可通過(guò)球閥切換到另一套液壓控制閥組運(yùn)行,同時(shí)電控系統(tǒng)也能切換到另一套電控系統(tǒng)上運(yùn)行。新舊2 套液壓控制閥組系統(tǒng)共用1 個(gè)泵站和1 套油源建壓閥組。
新液壓控制系統(tǒng)還要解決進(jìn)水口快速閘門充水閥關(guān)閉緩慢問(wèn)題。分析發(fā)現(xiàn),充水閥不能完全關(guān)閉或者關(guān)閉緩慢的主要原因,是由于液壓?jiǎn)㈤]機(jī)進(jìn)入充水閥關(guān)閉段行程時(shí),閘門已到達(dá)底檻,關(guān)閉充水閥的外力只剩下活塞桿與拉桿的重量,此力還需克服液壓缸的密封阻力、節(jié)流孔板阻力、管路的沿程阻力、閥組與液壓缸的位置高差等,到達(dá)插裝閥前的液流壓力很可能已無(wú)法維持差動(dòng)回路中插裝閥的開(kāi)啟,或開(kāi)度很小。
因此,新控制閥組將差動(dòng)回路中的插裝閥閥芯呈水平安裝,并撤去閥芯內(nèi)的復(fù)位彈簧,可保證閘門完全關(guān)閉后,插裝閥閥芯仍處于開(kāi)啟狀態(tài),確保充水閥關(guān)閉過(guò)程排油回路暢通;并將差動(dòng)回路插裝閥單元安裝在液壓缸旁,使有桿腔油液直接排至無(wú)桿腔,有效減小了差動(dòng)回路的液阻(此種布置方法已申請(qǐng)新型實(shí)用專利)。
改造施工包括原油箱和泵組的拆除,新油箱和泵組、新液壓控制閥組的安裝,原控制閥組與新控制閥組及油箱泵組之間的對(duì)接工作。改造方案的實(shí)施應(yīng)確保在機(jī)組不停機(jī)、不影響機(jī)組進(jìn)水口設(shè)備運(yùn)行的情況下進(jìn)行,并在較短的時(shí)間內(nèi)完成新舊2 套設(shè)備的對(duì)接。因此在原油箱泵組拆除和新油箱泵組安裝期間,需制定一個(gè)過(guò)渡方案,才能滿足施工期間不影響機(jī)組發(fā)電的要求。
新液壓泵站及閥組安裝前,需先將原油箱及泵組移出泵房。如果一次性將原有的2 只油箱和3 套液壓泵電動(dòng)機(jī)組移出泵房,將影響機(jī)組安全運(yùn)行,為保證不影響機(jī)組發(fā)電,應(yīng)采取過(guò)渡措施,將原來(lái)的1 只油箱和1 套泵組先搬移至泵房外,申請(qǐng)停機(jī)約1 h,用臨時(shí)管路將其與控制閥組進(jìn)行連接,再將剩余的1 只油箱和2 套泵組移出泵房,進(jìn)行新液壓系統(tǒng)的安裝,電氣控制柜的安裝與接線。
中斷液壓?jiǎn)㈤]機(jī)快速關(guān)閉機(jī)組進(jìn)水口事故閘門功能,完成新液壓系統(tǒng)與原控制閥組之間的管路連接。利用每臺(tái)機(jī)組檢修期間,完成缸旁控制閥組的安裝與管路對(duì)接。
液壓系統(tǒng)安裝完成后對(duì)進(jìn)水口快速閘門進(jìn)行了無(wú)水調(diào)試,調(diào)試取得的成果為:新液壓控制系統(tǒng)快速關(guān)閉閘門、開(kāi)啟閘門、手動(dòng)快速關(guān)閉閘門動(dòng)作正確性,啟門速度滿足設(shè)計(jì)要求;新控制閥組與原控制閥組的電氣控制系統(tǒng)切換正常;通過(guò)調(diào)整節(jié)流孔板直徑,快速閉門時(shí)間由165 s 調(diào)整到253 s,基本滿足設(shè)計(jì)要求。充水閥完全關(guān)閉用時(shí)僅1 min 不到,而原系統(tǒng)充水閥完全關(guān)閉時(shí)間需要20 min 左右,但差動(dòng)回路中的插裝閥布置到液壓缸旁,應(yīng)做好防潮措施。
根據(jù)本次快速閉門時(shí)間的調(diào)試成果,表明當(dāng)前工程上采用薄壁小孔流量公式計(jì)算節(jié)流孔板直徑是正確可行的,關(guān)鍵是公式中活塞桿作用力的計(jì)算值要選擇正確。無(wú)水調(diào)試時(shí)該力的計(jì)算值應(yīng)該是閘門及拉桿的重量約115 t,節(jié)流孔板初始安裝直徑為?17 mm,無(wú)水中快速閉門時(shí)間為165 s,反算作用在活塞桿上的力應(yīng)該為170 t(閘門梁格中有淤泥),根據(jù)170 t 的作用力及260 s 時(shí)間要求,計(jì)算節(jié)流孔板直徑為?13.5 mm,現(xiàn)場(chǎng)節(jié)流孔板最小直徑為?14 mm,最終無(wú)水快速閉門時(shí)間為253 s,基本滿足設(shè)計(jì)要求。
水口電站機(jī)組進(jìn)水口快速閘門采用了多臺(tái)啟閉機(jī)共用1 個(gè)液壓泵站和回油管路的配置方案,具有技術(shù)上合理,經(jīng)濟(jì)性更好的優(yōu)點(diǎn),本次改造增加了1套液壓控制閥組和電氣控制系統(tǒng),通過(guò)2 套系統(tǒng)的切換,在不停機(jī)的情況下,可對(duì)控制閥組進(jìn)行消缺,使該方案更加完善,從而也有效提高了設(shè)備的液壓及電氣控制水平。