趙 云
(吉恩鎳業(yè)股份有限公司 生產(chǎn)技術(shù)部, 吉林 磐石 132311)
吉恩鎳業(yè)冶煉廠采用奧斯麥特爐熔煉、沉降電爐沉降、轉(zhuǎn)爐吹煉工藝生產(chǎn)水淬高冰鎳及高冰鎳陽極板,設計年產(chǎn)15 000 t鎳金屬含量高冰鎳產(chǎn)品。轉(zhuǎn)爐吹煉采用臥式轉(zhuǎn)爐吹煉工藝,轉(zhuǎn)爐吹煉物料由原來的含鎳14%的低冰鎳改變?yōu)楹?5%~30%的低冰鎳,產(chǎn)品高冰鎳品位提升,物料反應時間縮短,生產(chǎn)效率提高。
吉恩鎳業(yè)冶煉廠生產(chǎn)原料為硫化鎳精礦,該原料經(jīng)奧斯麥特爐熔煉、沉降電爐沉降后,成為含鎳25%~30%的低冰鎳,將其排放到冰銅包子中,由50 t橋式起重機吊運至轉(zhuǎn)爐進行吹煉生產(chǎn),吹煉過程中加入石英、冷料等造渣,冶煉成含鎳57%~62%的高冰鎳。高冰鎳再經(jīng)50 t橋式起重機吊運到保溫爐中,然后根據(jù)生產(chǎn)計劃進行生產(chǎn)水淬高冰鎳或澆鑄高冰鎳陽極板。轉(zhuǎn)爐吹煉工藝流程簡圖見圖1。
圖1 轉(zhuǎn)爐吹煉工藝流程簡圖
轉(zhuǎn)爐吹煉過程中發(fā)生的主要化學反應見式(1)~(9)[1]。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
轉(zhuǎn)爐吹煉主要是造渣除鐵、有價金屬富集的過程,由于低冰鎳的主要成分是FeS、 Cu2S和Ni3S2,并且鐵對氧的親和力優(yōu)于鎳和銅,所以在吹煉過程中FeS先被氧化,少量被氧化的Cu2S和Ni3S2在有FeS存在時又被還原成硫化物。FeS氧化生成的氧化物與加入爐內(nèi)的石英熔劑通過造渣除去。轉(zhuǎn)爐吹煉最終只除去鐵和部分硫及極少部分的鎳、銅,而在吹煉終點產(chǎn)出含有Ni3S2和Cu2S的熔融物即為高冰鎳[2]。
吉恩鎳業(yè)冶煉廠使用臥式轉(zhuǎn)爐吹煉工藝生產(chǎn)高冰鎳,起源于該廠根據(jù)多年生產(chǎn)經(jīng)驗,在原有爐型上加以改進,制作出三臺30 t臥式轉(zhuǎn)爐。整套系統(tǒng)由爐體、傳動系統(tǒng)、送風系統(tǒng)、溶劑供應系統(tǒng)、排煙系統(tǒng)組成,爐體包括爐殼、爐口、爐襯、風口、風管、齒圈等。
臥式轉(zhuǎn)爐吹煉主要特點:可采用富氧吹煉,吹煉時間短,工作效率高;吹煉產(chǎn)生的二氧化硫煙氣濃度高,利于后期煙氣制酸;采用集中控制系統(tǒng),人員勞動強度低。
轉(zhuǎn)爐吹煉主要設備情況見表1。
表1 轉(zhuǎn)爐吹煉主要設備表
吉恩鎳業(yè)冶煉廠轉(zhuǎn)爐于2009年11月8日點火烘爐,11月12日進料試生產(chǎn),轉(zhuǎn)爐運行平穩(wěn),爐況正常,產(chǎn)出高冰鎳含鎳基本穩(wěn)定在60%左右,轉(zhuǎn)爐渣含鎳基本穩(wěn)定在1.0%以內(nèi)。吹煉生產(chǎn)原料、產(chǎn)成品及轉(zhuǎn)爐渣成分分別見表2、表3、表4。
由于吉恩鎳業(yè)冶煉廠熔煉工藝由原來的礦熱電爐熔煉改為奧斯麥特爐熔煉-沉降電爐沉降分離工藝,轉(zhuǎn)爐吹煉物料由原來的含鎳14%的低冰鎳改變?yōu)楹?5%~30%的低冰鎳,原料中鎳品位升高近一倍,生產(chǎn)結(jié)果是物料反應時間縮短,熔劑消耗量、轉(zhuǎn)爐返渣量減少,單位時間處理量提高。改造前后具體對比情況見表5、表6、表7。
從表中可以看出,同等條件下,由于原料低冰鎳品位提高,轉(zhuǎn)爐吹煉石英石消耗量降低34%,產(chǎn)渣量減少28.6%,吹煉時間縮短30%。
吉恩鎳業(yè)冶煉廠轉(zhuǎn)爐爐襯前期全部使用營口某耐火材料有限公司生產(chǎn)的半再結(jié)合鎂鉻磚進行砌筑,后期使用兩家耐火材料有限公司生產(chǎn)的半再結(jié)合鎂鉻磚分別砌筑筒體及風眼區(qū)。生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)爐襯出現(xiàn)炸裂及爐肩部位燒蝕嚴重等問題,通過對問題的深入研究[3-5],經(jīng)過不斷改進和完善,這些問題基本都已解決,主要解決措施如下所述。
表2 入爐原料低冰鎳成分
表3 產(chǎn)成品高冰鎳成分
表4 轉(zhuǎn)爐渣成分
表5 轉(zhuǎn)爐入爐物料成分對比 %
表6 1 000 kg不同品位低冰鎳吹煉消耗的溶劑 量及產(chǎn)生的爐渣量對比(石英石SiO2>90%)
表7 1 000 kg不同品位低冰鎳吹煉時間對比/min
1)爐襯磚炸裂問題。由于烤爐時間及升溫曲線不當,導致爐磚易炸裂。解決方法:根據(jù)廠家提供及自我摸索,制定合理烤爐升溫曲線(圖2),嚴格烤爐制度。先用木材升溫,直至爐內(nèi)溫度升到300 ℃為止,升溫4 h,之后進行恒溫12 h,以脫除游離水;再升溫至450 ℃,恒溫8 h,脫除結(jié)晶水;加入焦炭之后進行升溫,直至650 ℃為止,恒溫6 h,脫除殘留水;再升到750 ℃為止,恒溫8 h;最后升溫到950 ℃,之后進行恒溫12 h。此時,爐內(nèi)溫度已經(jīng)達到1 000 ℃左右,符合進料生產(chǎn)要求,便可進行生產(chǎn)使用。
圖2 轉(zhuǎn)爐烘爐升溫曲線
2)爐肩部位燒蝕嚴重問題。由于生產(chǎn)過程中進料量不斷增加,爐內(nèi)液面不斷升高,高溫熔體隨著爐內(nèi)鼓風攪動,不斷的燒蝕爐肩部位耐火材料,使爐肩部位局部溫度過高,造成爐肩部位耐火材料燒蝕嚴重或燒凈,致使爐肩部位爐筒燒漏,無法繼續(xù)吹煉,并且無法返渣等情況。解決措施:低料面操作,及時放渣;控制爐溫,使爐溫保持在正常吹煉要求內(nèi),及時添加熔劑、冷料等,防止爐溫過高對爐內(nèi)耐火材料的損害;吹煉過程中間出爐,在吹煉過程中,根據(jù)整個吹煉過程預計進料量來判斷中間出爐時間,將原來的一個班出一次爐改為一個班出爐兩次,以此來降低爐內(nèi)熔體面高度,使爐內(nèi)物料可以更好地發(fā)生冶煉反應。
這類問題出現(xiàn)原因有兩種。
一種情況是高銅物料加入后,由于轉(zhuǎn)爐內(nèi)物料含銅升高,熔體黏度變大,物料流動性變差,造成捅風眼過程中物料粘在釬子頭部,在抽釬子過程中粘在風眼壁上。久而久之,風眼便一點點粘死,無法送風。解決辦法:根據(jù)現(xiàn)場生產(chǎn)實際情況,制作了部分大釬頭釬子,在出爐后爐內(nèi)無物料并且爐溫較高時對風眼壁進行清理,去除粘結(jié)物,將“死眼”打通,并且防止未粘死的風眼進一步粘死。
另一種情況是轉(zhuǎn)爐吹煉過程中,隨著爐內(nèi)耐火材料厚度降低,風眼處由于采用干法砌筑,極易出現(xiàn)風口座與爐體間隙處滲鎳現(xiàn)象,造成風管燒毀,風眼“死眼”,最終導致送風不足,影響正常生產(chǎn)。解決辦法:將風眼區(qū)改為濕法砌筑,經(jīng)過高溫烘爐,風眼區(qū)耐火材料整體性更好,風管和磚縫間隙更小,大大降低了風口座與爐體間隙滲鎳情況的發(fā)生。
近年來,國家對冶金行業(yè)環(huán)保要求更為嚴格,為了達到標準,吉恩鎳業(yè)冶煉廠轉(zhuǎn)爐煙氣回收系統(tǒng)采用了主煙道集煙制酸及環(huán)境集煙送煙氣脫硫外排兩套系統(tǒng)。但是在生產(chǎn)初期,由于環(huán)境集煙系統(tǒng)密封不嚴等問題,造成部分煙氣外溢到廠房內(nèi)部,造成生產(chǎn)操作環(huán)境惡劣。為了解決這一問題,吉恩鎳業(yè)冶煉廠轉(zhuǎn)爐車間技術(shù)人員協(xié)同廠內(nèi)設備管理人員及建設單位多方努力,共同研究,通過改變密封方式、增加集煙點等一系列措施,終于解決了環(huán)集煙罩密封不嚴的問題。
吉恩鎳業(yè)冶煉廠自2009年11月12日產(chǎn)出第一爐合格高冰鎳以來,經(jīng)過9年的不懈努力,生產(chǎn)工藝及設備各方面日趨完善,9年來做到了安全、環(huán)保生產(chǎn),并且在2015年連續(xù)兩個月打破單月產(chǎn)量最高記錄,超過設計月產(chǎn)能的15%,各項技術(shù)指標、生產(chǎn)成本等均達到吉恩鎳業(yè)歷史最好水平。