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      FA231A梳棉機增加固定蓋板的效果分析

      2020-01-15 00:57:38賀偉娜趙志峰
      關(guān)鍵詞:清潔器機采棉短絨

      賀偉娜,王 平,趙志峰

      (河南省舞鋼市銀龍紡織集團,河南 舞鋼 462500)

      FA231A梳棉機在使用過程中,因使用90%新疆機采棉和10%巴西棉,整體棉結(jié)水平控制較差,在蓋板花上反映出較大的棉束、蓋板花較厚且搭橋纖維長、長纖維流失多等問題。新疆機采棉存在含雜率高、各類疵點數(shù)量多而且體積小、短絨率高、強力低、馬克隆值離散度大等問題,造成成紗強力低、棉結(jié)雜質(zhì)大。根據(jù)機采棉的特點,采用增加前后固定蓋板數(shù)量,改善生條的伸直平行度,保護錫林蓋板針布,穩(wěn)定氣流,能提高排結(jié)雜能力,改善蓋板花整體狀態(tài),從而有效解決機采棉的梳理問題,滿足高質(zhì)高效的要求。

      1 原料性能和試驗工藝流程

      1.1 試驗原料

      90%新疆機采棉,10%巴西棉,標準3128B級,平均馬克隆值4.5,平均長度28.5 mm。具體指標見表1。

      表1 機采棉指標對比

      由表1可知,在采摘過程中,不同期新疆棉同期集中采摘,造成成熟度差異大。為降低籽棉含水率,減少雜質(zhì)與棉纖維之間的附著力,一般采取2道籽棉烘干工序并設(shè)置4道籽棉清理及3道皮棉清理工序。但仍存在含雜率高、各類疵點數(shù)量多且體積小、短絨率高、整齊度差、原棉的強力低、馬克隆值離散度大等問題。

      巴西棉多為機采棉,整體使用質(zhì)量較新疆機采棉要差。主要的質(zhì)量問題是短絨率高,目前使用的巴西棉短絨率達到22.2%。

      1.2 工藝流程

      流程:FA002F原盤抓棉機→A016除雜機→FA103雙軸流開棉機→FA022多倉混棉機→FA106A豪豬開棉機→A092ASTA震動棉箱→A076F單打手成卷機→FA231梳棉機。

      在短流程清梳棉單機中,加工機采棉重點要去除細小雜質(zhì)和棉結(jié),又不能有太多短絨,從而保證最終成紗質(zhì)量。FA231A型梳棉機采用前3后3固定蓋板+前后棉網(wǎng)清潔器,增加后采用前5后7固定蓋板+前后棉網(wǎng)清潔器。通過增加固定蓋板,可減小纖維束,排除短絨和雜質(zhì),而且由于導(dǎo)出氣流及道夫三角區(qū)氣壓減低,氣流穩(wěn)定,纖維轉(zhuǎn)移好。

      1.3 工藝流程中加工機采棉存在的問題

      (1)AFIS生條16 mm以下短絨率增加,最高可達18%,正常在14%~16%;AFIS棉結(jié)在100個/g以上,正常棉結(jié)在70個/g;帶纖維籽屑多。

      (2)設(shè)備維修中,固定蓋板磨損,嵌雜,使用周期短。隔距不好調(diào)整,片段性隔距差異大。

      (3)蓋板花狀態(tài)不穩(wěn)定,纖維束多。

      (4)落棉率高,普梳流程達到12%~14%,精梳流程達到30%;

      (5)生產(chǎn)中出現(xiàn)梳棉機蓋板針布磨損快,使用周期偏短。

      最終結(jié)果:成紗棉結(jié)高于平常,比以往棉結(jié)高20%以上。具體成紗質(zhì)量見表2。

      表2 使用機采棉與客戶要求紗線質(zhì)量指標對比 (品種:C14.6 tex)

      2 解決的思路和針布配置及工藝條件

      2.1 機采棉成紗質(zhì)量差的解決思路

      開松和排雜結(jié)合,保護和梳理結(jié)合,充分暴露雜質(zhì)和棉結(jié),實現(xiàn)充分排雜柔和梳理[1]。在其他工藝不變的情況下,增加固定蓋板根數(shù)和后棉網(wǎng)清潔器,使機采棉從棉塊、棉束到單纖維梳理過程中,既能保證梳理充分,又可排除雜質(zhì)和短絨,同時最大限度保護纖維,不增加棉結(jié)[2]。增加固定蓋板數(shù)量,可使足夠多的梳理齒數(shù)參與梳理解決索絲多,減少進入錫林蓋板工作區(qū)纖維束的重量。同時,足夠的鋒利度能實現(xiàn)對纖維的穿刺分離,合理的齒形保護纖維,合理的纖維通道便于排雜和轉(zhuǎn)移。

      2.2 針布配置方案

      為解決棉結(jié)的問題,在FA231A梳棉機上進行試驗。通過增加前后固定蓋板數(shù)量,提高對纖維的梳理效果,從而實現(xiàn)機采棉問題的解決。為增強對纖維的預(yù)分梳能力,同時減少錫林分梳的壓力,能夠減少纖維損傷,控制短絨增長,蓋板采用MCH52[2-4]。刺輥針布以提高纖維的梳理度,使纖維排列從無序變有序,大棉束變?yōu)樾∶奘?,減少蓋板錫林梳理區(qū)的負擔。針齒高度降低,工作角增加,齒密增加,可以有效減輕纖維的損傷[5],提高梳理質(zhì)量。具體針布配置見表3,梳棉機基本工藝見表4。

      表3 針布配置方案

      表4 梳棉機基本工藝

      3 增加前后固定蓋板試驗和工藝優(yōu)化

      3.1 試驗情況

      FA231A梳棉機進行前5后7固定蓋板+前后棉網(wǎng)清潔器技改,其它工藝不變,具體工藝和針布配置參照方案一和表4。試驗后成紗質(zhì)量指標對比見表5。

      表5 FA231A流程技改前后紗線質(zhì)量對比 (品種:C14.6tex)

      由表5可以看出,技改后條干CV指標有所增加,-50%細節(jié)也有所增加,但+50%粗節(jié)有所下降,尤其是+200%棉結(jié)下降的幅度比較大,達到31.6%。

      固定蓋板齒密情況見表6。

      表6 加裝固定蓋板的齒密及工藝情況

      筵棉和生條AFIS部分指標檢測對比見表7,各部分落棉AFIS檢測結(jié)果見表8。

      表7 筵棉和生條AFIS部分指標檢測對比

      表8 各部分落棉AFIS檢測結(jié)果

      表9 成紗質(zhì)量跟蹤對比

      3.2 技改后對蓋板花狀態(tài)的改善

      技改后對蓋板花狀態(tài)的改善如圖1所示。可以看出,技改后蓋板花的狀態(tài)明顯好于技改前。

      4 結(jié)語

      FA231A梳棉機通過對前后固定蓋板的改造,并加裝棉網(wǎng)清潔器,使進入錫林蓋板梳理區(qū)的棉束減少,蓋板花整體狀態(tài)有較大改善。提高錫林一次梳理能力,減輕錫林蓋板的梳理負荷,使纖維得到充分梳理,同時提高了錫林、蓋板針布的壽命,棉網(wǎng)清潔器將梳理過程中產(chǎn)生的棉結(jié)、雜質(zhì)、短絨吸走,為產(chǎn)品質(zhì)量的提高奠定了基礎(chǔ)。在設(shè)備維修時,能有效保證工藝上車準確率和一致性,在調(diào)節(jié)操作上更方便快捷。

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