方 淵
(青海省人民醫(yī)院petct中心,青海 西寧 810000)
在實際操作中具體需要以下幾種設備和試劑:第一是相關醫(yī)用回旋加速裝置,具體包括Eclipse HP和SIEMENS;第二是脫氧葡萄糖合成模塊,具體包括Explora FDG4和SIEMENS;第三是活度計,具體包括CRC-25和CAPINTEC.INC。
西門子Explora FDG4合成18F-脫氧葡萄糖效率影響元素中導致出現(xiàn)產(chǎn)率銳減的研究具體需要以下幾種試劑:第一種材料是18O-H2O試劑:其具體要求是豐度97 %;第二種材料是三氟甘露糖:主要選擇由江蘇華益化工廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品;第三種材料是K2.2.2:主要是ABX;K2CO3:ABX;第四種材料是乙腈:ABX;第五種材料是HCl:AppliChem Panreac[1]。
合成18F-脫氧葡萄糖的制作流程如下所示:第一項環(huán)節(jié)是利用回旋加速裝置對18O-H2O材料進行轟擊,經(jīng)過操作能夠收獲18F,隨后進行第二項環(huán)節(jié),將制得的18F輸送脫氧葡萄糖合成模塊當中,隨后利用QMA柱進行捕獲,結束該階段操作后進入第三項環(huán)節(jié),通過K2.2.2/K2CO3溶液對18F-進行洗脫操作,并放入到反應瓶內(nèi)實施蒸餾操作。結束蒸餾后,進入第四項環(huán)節(jié),將無水乙腈添加到反應瓶當中,再次實施蒸餾操作,目的是將其中的水分徹底去除。在徹底除水后進入第五項環(huán)節(jié),把前體加入進去,并實施親核取代反應。在反應結束后開始第六項環(huán)節(jié),在滿足條件的高溫狀態(tài)下,把鹽酸添加進去,實施水解操作。進入第七項環(huán)節(jié),通過兩百千帕的氮氣實施加壓操作,并通過AG11A8+AG50W的離子交換柱、AL柱和C18柱實施純化處理。第八項環(huán)節(jié)是將純化處理后得到的材料經(jīng)0.22 um無菌過濾膜進行過濾處理,隨后將過濾后的內(nèi)容放到收集瓶當中。第九項環(huán)節(jié)是進行滅菌注射操作,對反應瓶用水反復沖洗兩次,并把剩余的18F-脫氧葡萄糖放到收集評當中,最終能夠獲得產(chǎn)品18F-脫氧葡萄糖注射液。
為了保證產(chǎn)品質(zhì)量,需要對整個制作過程進行嚴格控制,按照相關規(guī)范標準進行操作,避免在制作過程中因為各種誤差而影響產(chǎn)品的最終質(zhì)量,同時還需認真檢查產(chǎn)品質(zhì)量,進行科學、準確評價,根據(jù)中國藥典2015年版的的相關標準針對18F-脫氧葡萄糖最終成品實施質(zhì)量評價,在最終質(zhì)量評價達標后才能開始下一環(huán)節(jié)操作,不然便需要進行重新制備。
西門子Explora FDG4相關合成系統(tǒng)通過時間衰變校正后,最終的合成效率能夠超出65%左右。西門子Explora FDG4的合成系統(tǒng)還能夠自動生成18F-脫氧葡萄糖的合成標準監(jiān)測圖,對合成18F-脫氧葡萄糖的溫度、活度以及壓力等指標進行監(jiān)測,分析出現(xiàn)效率銳減的原因。通過對其活度進行監(jiān)測發(fā)現(xiàn),成18F-脫氧葡萄糖的活度狀態(tài)出現(xiàn)一種陡然降低的趨勢,最終剩下的活度僅為原本狀態(tài)的30%左右,本中心通過Explora FDG4生產(chǎn)脫氧葡萄糖的次數(shù)總和超出400次,把前體加入其中后能夠發(fā)現(xiàn)整體活度降低了11次左右,約占整體比例的2.7%。通過分析Explora FDG4在合成18F-脫氧葡萄糖過程中的活度監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)存在異?,F(xiàn)象。
前體添加前后出現(xiàn)活度降低原因具體包括以下幾種因素:(1)在反應過程中,有水分參與進去,水分當中的氫鍵親和性要比18F離子高出許多,所以如果存在水分參與到反應體系當中,便會進一步降低氟化效率,嚴重的情況下還會使合成操作直接失敗。合成模塊內(nèi)淋洗液所含的水分可以添加乙腈進行共沸有效去除,并在添加前體融入前反應體系之前徹底蒸干。此時能夠發(fā)現(xiàn)活度出現(xiàn)突降現(xiàn)象,而產(chǎn)生該種問題的原因主要是因為部分18F和水產(chǎn)生反應,進而誕生氟化氫,從反應管中以氣體的形式排放出去。如果時間和溫度等模塊設定值和實際值之間存在一定偏差,便會影響上一環(huán)節(jié)中反應體系的蒸干效果,或乙腈在空氣暴露時間過長,導致水蒸氣進入,使反應體系內(nèi)存在一定水分。(2)探測裝置出現(xiàn)故障,活度測量結果出現(xiàn)偏移。
為了避免上述問題,需要按照要求規(guī)定,將試劑放置在低溫干燥的環(huán)境當中,盡量選擇小包裝的乙腈材料,開封后,一次性應用。同時還需對設備進行定期校準和保養(yǎng),保障設備的最佳狀態(tài),對設備的護理要多加重視,設備的好壞直接決定了產(chǎn)率的大小,要做到和設定值之間不會產(chǎn)生任何偏差。只有高質(zhì)量的要求才能夠達到預期的效果。
綜上所述,隨著我國在PET/CT方面的飛速發(fā)展,我國對于18F-脫氧葡萄糖需求量不斷增加,因此對于合成18F-脫氧葡萄糖相關產(chǎn)率和成功率要求的不斷提升,合成產(chǎn)率成為日常工作中的一項重要的因素,但在實際操作中經(jīng)常能夠發(fā)現(xiàn)產(chǎn)率銳減問題,導致了原材料的浪費金錢時間的浪費,為此需要進行深入探究,找出問題原因,針對這些問題進行合理的改進,為后期制定針對性措施,嚴格的進行把控,使合格率大大提升,從而為提高合成18F-脫氧葡萄糖效率提供有效參考。同時也應當注意對機器的保養(yǎng),并且操作流程的規(guī)范這些也是藥物能夠順利合成及其質(zhì)量合格的關鍵。