郎成山
(中國(guó)石油遼河油田分公司,遼寧 盤錦 124010)
遼河油田洼38塊邊部的洼79井區(qū)、洼25-新12塊等區(qū)塊屬于典型的中高孔高滲深層特稠油油藏,主力生產(chǎn)層位為東營(yíng)組,油層埋深為1 330~1 400 m,因其儲(chǔ)層具有膠結(jié)疏松、成巖作用差、泥質(zhì)含量高、出砂粒徑細(xì)、原油黏度大等特點(diǎn),1994年投產(chǎn)后,區(qū)塊內(nèi)油井普遍存在出砂問(wèn)題;同時(shí)受熱采開發(fā)方式等綜合因素影響,在高溫蒸汽多輪沖蝕和負(fù)壓開采過(guò)程中,砂粒間的膠結(jié)物遭到嚴(yán)重的破壞,近井地帶頻繁出現(xiàn)井壁失穩(wěn)、地層坍塌情況,出砂問(wèn)題極為復(fù)雜,增大了防砂治砂難度。盡管先后應(yīng)用了篩管防砂、礫石充填等防砂技術(shù),但防砂投產(chǎn)后均出現(xiàn)產(chǎn)量快速下降、穩(wěn)產(chǎn)期短、再次出砂的問(wèn)題,平均檢泵周期不足30 d[1]。1998年后區(qū)塊長(zhǎng)期處于低產(chǎn)低效開發(fā)狀態(tài),瀕臨廢棄。2017年以來(lái),開展了壓裂防砂、篩管防砂的復(fù)合防砂技術(shù)研究與試驗(yàn),成功解決了區(qū)塊嚴(yán)重出砂問(wèn)題,難采儲(chǔ)量重獲有效動(dòng)用。
(1) 地質(zhì)因素。主力生產(chǎn)層段屬中高孔高滲儲(chǔ)層,巖石強(qiáng)度極低,膠結(jié)程度差,儲(chǔ)層松散易碎,呈流砂形態(tài)特征。隨著生產(chǎn)的進(jìn)行,膠結(jié)物逐步破碎脫落,地層巖石失去支撐而坍塌,是造成油井出砂的主要原因[2-5]。
(2) 開發(fā)因素。研究區(qū)原油具有高密度、高黏度(38 700 mPa·s)的特點(diǎn),攜砂能力強(qiáng)。蒸汽吞吐生產(chǎn)過(guò)程中,高溫蒸汽頻繁沖刷,加之泄壓生產(chǎn)導(dǎo)致油層壓力激動(dòng),是油井出砂的重要原因。
(1) 出砂嚴(yán)重,平均單井累計(jì)作業(yè)返砂量為9.1 m3,平均單井沖砂檢泵7.1次,檢泵周期不足30 d。地層返砂的平均粒度中值為0.160 mm,部分油井甚至已返出泥質(zhì)粉砂。
(2) 儲(chǔ)層埋藏深,生產(chǎn)層段具有跨度大、層多層薄特點(diǎn),采取大段合采方式進(jìn)行生產(chǎn)后,常規(guī)化學(xué)固砂效果差;如果采用壓裂防砂技術(shù),則存在充填不均、局部大量出砂的風(fēng)險(xiǎn)。
針對(duì)以上問(wèn)題,先后實(shí)施高溫固砂、高溫樹脂防砂、人工井壁和篩管防砂等措施,防砂有效率僅為20%~50%,檢泵周期為21~58 d,未根本解決出砂問(wèn)題。
針對(duì)區(qū)塊層多層薄、砂細(xì)、油稠等特點(diǎn),為解決防砂處理半徑小、長(zhǎng)井段充填不均等難題,實(shí)現(xiàn)區(qū)塊有效動(dòng)用,2017年以來(lái),開展了防砂投產(chǎn)技術(shù)研究。通過(guò)對(duì)區(qū)塊出砂特點(diǎn)和各項(xiàng)防砂技術(shù)對(duì)比分析,認(rèn)為常規(guī)單一防砂手段適應(yīng)性差,必須采用復(fù)合防砂方式根治區(qū)塊嚴(yán)重出砂問(wèn)題[6-10]。
壓裂防砂+篩管防砂復(fù)合防砂工藝具有壓裂防砂和篩管防砂的技術(shù)優(yōu)勢(shì):一方面,可通過(guò)高壓、高排量對(duì)地層進(jìn)行壓裂,提高泄油面積和注汽波及體積,快速解除近井地帶堵塞,同時(shí)將大量樹脂覆膜砂充填入地層內(nèi),在高溫蒸汽作用下固化,形成具有一定滲透率的固砂屏障;另一方面,為克服壓裂防砂中因防砂井段長(zhǎng)、層間物性差異大而導(dǎo)致充填不均的問(wèn)題,應(yīng)用高導(dǎo)流能力的防砂篩管,在井筒內(nèi)形成二次擋砂屏障,過(guò)濾粗顆粒,降低篩網(wǎng)被泥質(zhì)粉砂堵塞的風(fēng)險(xiǎn)。最終,通過(guò)“遠(yuǎn)固近擋、疏擋結(jié)合”的方式,構(gòu)建多級(jí)擋砂屏障[11],保證油井正常生產(chǎn)。
對(duì)比常規(guī)礫石充填工藝,該技術(shù)的優(yōu)勢(shì)在于充填過(guò)程中,井筒內(nèi)僅有油管,攜砂液流動(dòng)通道遠(yuǎn)大于礫石充填的篩套環(huán)空,可采用更高排量進(jìn)行施工,降低砂堵等風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),采用后下入篩管方式,避免了礫石卡死防砂管柱事故的發(fā)生。
針對(duì)以往樹脂砂固化需采用泵入鹽酸等具有腐蝕性固化劑的問(wèn)題,研制了可高溫固化的樹脂覆膜砂。在壓裂防砂泵注樹脂覆膜砂后,即可采用注蒸汽的方式實(shí)現(xiàn)固化,簡(jiǎn)化了壓裂防砂工藝流程,降低了固化過(guò)程中鹽酸對(duì)套管的損壞和對(duì)稠油增稠的影響。
2.1.1 骨架砂篩選
熱采開發(fā)方式要求充填骨架砂除滿足常規(guī)骨架砂性能(強(qiáng)度、粒度等)外,還須具備耐高溫、不易被高溫蒸汽溶蝕的特點(diǎn),保證對(duì)壓裂縫的充填支撐效果,提高和延長(zhǎng)裂縫的滲流能力。因此,優(yōu)選了重金屬礦物作為骨架砂材料。該骨架砂為金屬銅、鋁冶煉后的生成物,具備耐高溫、低溶蝕率等優(yōu)勢(shì)。室內(nèi)模擬了不同骨架砂材料蒸汽溶蝕實(shí)驗(yàn),設(shè)計(jì)7 d為一個(gè)周期,以350 ℃蒸汽反復(fù)沖刷5個(gè)周期。結(jié)果表明:石英砂和火山巖顆粒溶蝕率達(dá)到19.5%和6.0%,陶粒則徹底泥化,而重金屬礦物在350 ℃高溫蒸汽反復(fù)沖刷下基本不溶蝕。
2.1.2 樹脂包覆劑的研制
包覆劑所用樹脂是樹脂覆膜砂研制的關(guān)鍵,要求樹脂與骨架砂親和能力強(qiáng),以保證固化后的抗壓強(qiáng)度及滲透率滿足現(xiàn)場(chǎng)要求,同時(shí)滿足350 ℃蒸汽高溫反復(fù)沖刷。通過(guò)不同樹脂(YJ型呋喃樹脂、DY-501有機(jī)硅樹脂、改性呋喃樹脂、有機(jī)硅改性呋喃、219酚醛樹脂)包覆骨架砂固結(jié)效果對(duì)比可知:DY-501有機(jī)硅樹脂的固結(jié)體抗壓強(qiáng)度、耐高溫性能最好,而219酚醛樹脂在涂覆率及固結(jié)體滲透率方面的性能指標(biāo)更佳。因此,采用復(fù)配方式,以219酚醛樹脂作為主體樹脂,DY-501有機(jī)硅樹脂作為輔助樹脂。
將不同質(zhì)量比例的219酚醛樹脂和DY-501有機(jī)硅樹脂的復(fù)配體系在高溫下固化,測(cè)試樹脂固結(jié)體的抗壓強(qiáng)度與滲透率。結(jié)果表明:當(dāng)219酚醛樹脂與DY-501有機(jī)硅樹脂質(zhì)量比為1∶1時(shí),抗壓強(qiáng)度超過(guò)5.0 MPa,樹脂固結(jié)體的滲透率超過(guò)18.4 D,滿足工程需要。
通過(guò)正交實(shí)驗(yàn)優(yōu)選偶聯(lián)劑、耐熱助劑、調(diào)和劑和增韌劑等樹脂處理劑,最終得到樹脂包覆劑配方為:24.75% 219酚醛樹脂+24.75% DY-501有機(jī)硅樹脂+40.00%耐熱助劑+10.00%調(diào)和劑+0.20%偶聯(lián)劑+0.30%增韌劑。
2.1.3 充填砂粒度分布及樹脂砂配方
難采區(qū)塊地層砂平均粒度中值為0.160 mm,根據(jù)索西埃公式及相關(guān)經(jīng)驗(yàn)[12],樹脂覆膜砂粒度應(yīng)為地層砂粒度中值的3~5倍,計(jì)算出樹脂覆膜砂粒度中值為0.480~0.800 mm。樹脂包覆劑的厚度約為0.010~0.025 mm,可忽略。因此,確定骨架砂粒度中值為0.400~0.800 mm。
按照上述配方制備樹脂包覆劑,并按不同質(zhì)量比例將樹脂包覆劑與骨架砂制備成樹脂覆膜砂,將樹脂覆膜砂制備成巖心,測(cè)定其抗壓強(qiáng)度和滲透率(表1)。由表1可知:當(dāng)樹脂包覆劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)為20%~25%時(shí),抗壓強(qiáng)度達(dá)到6.7~7.6 MPa,實(shí)驗(yàn)巖心的滲透率為23.5~34.6 D,滿足工程需要。
表1 樹脂覆膜砂配方實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)
2.1.4 樹脂覆膜砂性能評(píng)價(jià)
實(shí)驗(yàn)樣品為樹脂覆膜砂高溫固化后制備成的巖心。
(1) 抗壓強(qiáng)度及滲透率。實(shí)驗(yàn)巖心的抗壓強(qiáng)度及滲透率見表2。
表2 樹脂覆膜砂抗壓強(qiáng)度和滲透率
由表2可知:樹脂覆膜砂固結(jié)后平均抗壓強(qiáng)度為6.6 MPa,巖心平均滲透率為35.3 D,滿足工程需要。
(2) 擋砂性能。測(cè)試實(shí)驗(yàn)巖心對(duì)不同粒度中值砂粒的擋砂性能(表3)。由表3可知:巖心可以擋住粒度中值大于0.070 mm的地層砂,并保持巖心的滲透性,使其發(fā)揮良好的導(dǎo)流作用。
表3 巖心擋砂實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)
(3) 抗老化性能。對(duì)實(shí)驗(yàn)巖心進(jìn)行抗老化性能實(shí)驗(yàn),一是放置于15%的鹽酸和土酸溶液中浸泡8 h(實(shí)驗(yàn)溫度為20 ℃),二是放置于質(zhì)量分?jǐn)?shù)為5%、10%、15%的NaOH溶液中分別浸泡8、10、24 h,三是放置于現(xiàn)場(chǎng)油樣和地層水樣中浸泡150 d(實(shí)驗(yàn)溫度為50 ℃),分別測(cè)試巖心的抗壓強(qiáng)度和滲透率。由實(shí)驗(yàn)結(jié)果可知:浸泡于酸液、油樣和水樣中的巖心,實(shí)驗(yàn)后抗壓強(qiáng)度和滲透率變化都較??;浸泡于NaOH溶液中的巖心未發(fā)生溶解。說(shuō)明其抗老化性能滿足工程要求。
(4) 耐溫性能。耐溫性能直接影響熱采井防砂成功率及防砂有效期,為此,利用高溫高壓防砂材料檢測(cè)模型,模擬多周期蒸汽吞吐對(duì)實(shí)驗(yàn)巖心的沖刷和溶蝕,蒸汽溫度為350 ℃,注汽壓力為11 MPa,每一周期注汽時(shí)間為7 d。各周期蒸汽吞吐后巖心的抗壓強(qiáng)度分別為6.5、6.3、6.3、6.3、6.3 MPa,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,樹脂覆膜砂具有很強(qiáng)的耐溫性能,經(jīng)過(guò)多個(gè)蒸汽吞吐周期后,其固結(jié)強(qiáng)度幾乎未發(fā)生改變。
常規(guī)壓裂防砂施工多采用低黏攜砂液,其具有配制工藝簡(jiǎn)單、對(duì)儲(chǔ)層傷害小等優(yōu)勢(shì),主要成分為瓜膠和氯化鉀。難采區(qū)塊為中高滲、松軟的稠油儲(chǔ)層,巖石強(qiáng)度極低,基本成流砂形態(tài)。根據(jù)歷史施工經(jīng)驗(yàn),為確保有效防砂,必須實(shí)施“飽和填砂”。由于目前主要采用低砂比充填工藝(平均攜砂比為25%),整個(gè)施工的攜砂液用量巨大。另外,因低黏攜砂液攜砂能力有限,存在填砂半徑有限、縱向填砂不均和單層突進(jìn)等問(wèn)題。為解決以上問(wèn)題,進(jìn)一步提升近井地帶填砂密實(shí)程度,開展了端部脫砂工藝試驗(yàn),通過(guò)提高攜砂液黏度和攜砂性能,大幅提高充填效果。
根據(jù)敏感性分析,難采區(qū)塊為水敏儲(chǔ)層,為降低水敏導(dǎo)致的黏土水化膨脹,選用KCl作為黏土穩(wěn)定劑??紤]延遲交聯(lián)問(wèn)題,交聯(lián)劑選用有機(jī)硼。另外,區(qū)塊主要采用蒸汽吞吐方式開發(fā),攜砂液中無(wú)需考慮破膠反排,即不加入破膠劑、助排劑。因此,攜砂液基液由稠化劑(羥丙基瓜膠)、交聯(lián)劑(有機(jī)硼)和黏土穩(wěn)定劑(KCl)組成。
低黏攜砂液黏度約為50 mPa·s,平均攜砂比約為25%。為將攜砂比提高至40%,應(yīng)提高稠化劑用量。以170 s-1的剪切速率測(cè)定加入不同質(zhì)量比例稠化劑后攜砂液體系的表觀黏度,結(jié)果表明:當(dāng)稠化劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.40%~0.45%時(shí),基液黏度可達(dá)100 mPa·s,濾失系數(shù)為7.0×10-2~8.0×10-2,攜砂性能滿足端部脫砂要求[13-15]。
根據(jù)難采區(qū)塊油層埋深(1 300 m)和施工排量(2.5 m3/min)等數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算,攜砂液在管柱中的滯留時(shí)間約為138 s,為降低攜砂液在管柱內(nèi)黏度,且不影響其攜砂能力,要求攜砂液的延遲交聯(lián)時(shí)間必須要超過(guò)70 s。利用挑掛法進(jìn)行有機(jī)硼溶液交聯(lián)實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:當(dāng)有機(jī)硼溶液體積比為0.05%~0.06%時(shí),交聯(lián)時(shí)間為70~100 s,滿足現(xiàn)場(chǎng)要求。
難采區(qū)塊儲(chǔ)層巖心為弱水敏,水敏指數(shù)為0.110。在攜砂液中加入質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2.00%的KCl,浸泡后的儲(chǔ)層巖心的水敏指數(shù)為0.036,為無(wú)水敏,說(shuō)明當(dāng)KCl質(zhì)量分?jǐn)?shù)超過(guò)2.00%時(shí),攜砂液的防膨效果較好。
綜合以上研究結(jié)果,最終得到攜砂液的配方為:基液為0.40%~0.45%稠化劑(羥丙基瓜膠)+1.00%~2.00%黏土穩(wěn)定劑(KCl),交聯(lián)液為有機(jī)硼溶液;基液與交聯(lián)液的體積比為100.00∶0.05~100.00∶0.06。
整個(gè)填砂過(guò)程主要分為3段:前期泵入熱水和未交聯(lián)攜砂液,驅(qū)替油套環(huán)空內(nèi)的稠油,對(duì)近井地帶進(jìn)行預(yù)處理;隨后泵入交聯(lián)攜砂液,攜砂比逐步由10%提高至50%,將樹脂覆膜砂充填入壓裂縫中;最后以未交聯(lián)攜砂液將填砂管柱內(nèi)的交聯(lián)攜砂液頂替至油套環(huán)空[16-18]。施工排量為2.0~2.5 m3/min,填砂強(qiáng)度為2~3 m3/m。
考慮到石英砂具有抗壓強(qiáng)度高、便于泵送、費(fèi)用相對(duì)較低等優(yōu)勢(shì),采用“石英砂前置+樹脂覆膜砂封口”的組合填砂工藝。根據(jù)總填砂量,設(shè)計(jì)原則為:如總填砂量不大于20 m3,全部采用樹脂覆膜砂;如總填砂量為20~30 m3,石英砂與樹脂覆膜砂的質(zhì)量比為1∶2或1∶3;當(dāng)填砂量不小于30 m3,石英砂與樹脂覆膜砂的質(zhì)量比為1∶1。
目前,壓裂防砂技術(shù)對(duì)于層多層薄井出砂治理具有較好效果,但當(dāng)防砂井段過(guò)長(zhǎng),層間差異明顯時(shí),極易造成縱向充填不均現(xiàn)象。因此,必須在井筒內(nèi)建立二次擋砂屏障,降低因充填不均造成的局部出砂風(fēng)險(xiǎn)。
針對(duì)區(qū)塊出砂粒徑偏細(xì)、泥質(zhì)含量較高的特點(diǎn),防砂篩管的篩選必須遵循如下原則:既可阻擋地層中多數(shù)大顆粒砂,同時(shí)要避免擋砂介質(zhì)被泥質(zhì)堵塞的風(fēng)險(xiǎn)[19-20]。通過(guò)調(diào)研,燒結(jié)濾網(wǎng)篩管在處理泥質(zhì)粉砂堵塞問(wèn)題上效果較好,因此,選擇該型篩管[21-22]。該篩管屬于典型的濾網(wǎng)型篩管,包括基管、過(guò)濾網(wǎng)、保護(hù)套3層結(jié)構(gòu)?;懿捎脴?biāo)準(zhǔn)套管,在其表面交錯(cuò)打孔,作為儲(chǔ)層流體進(jìn)入篩管內(nèi)的主要通道[23];基管外包裹由4~5層不同篩網(wǎng)孔徑的不銹鋼金屬篩網(wǎng)燒結(jié)而成的組合濾網(wǎng),具有擋砂性能好、緊密度高、抗堵塞能力強(qiáng)、過(guò)濾面積大、耐腐蝕、耐沖蝕性等特點(diǎn);最外層為螺旋沖縫結(jié)構(gòu)的外保護(hù)套,采用側(cè)向進(jìn)液方式,改變液體流動(dòng)方向,避免直接對(duì)過(guò)濾層進(jìn)行沖蝕,從而起到了防沖蝕作用,延長(zhǎng)篩管的使用壽命[24]。燒結(jié)濾網(wǎng)篩管有2種型號(hào),參數(shù)見表4。
表4 燒結(jié)濾網(wǎng)篩管技術(shù)參數(shù)
2017年以來(lái),在難采區(qū)塊累計(jì)實(shí)施復(fù)合防砂技術(shù)62井次,措施有效率為97%,油井平均檢泵周期由不足30 d延長(zhǎng)至150 d以上,階段累計(jì)產(chǎn)油8.3×104t,區(qū)塊日產(chǎn)油由16 t/d升至172 t/d,采油速度由0.16升至0.90。
洼38-26-44井位于難采區(qū)塊洼79井區(qū),生產(chǎn)井段為1 376~1 432 m,射開15個(gè)薄油層,油層厚度為16.8 m。2019年2月28日完鉆,應(yīng)用復(fù)合防砂技術(shù)投產(chǎn)。累計(jì)填入石英砂26 t、樹脂砂22 t、攜砂液140 m3,施工排量為2.5 m3/min,最高施工壓力為16 MPa,最高砂比為40%,截至目前,已無(wú)砂生產(chǎn)426 d,最高日產(chǎn)油為5.9 d/t,階段累計(jì)產(chǎn)液4 640 m3,累計(jì)產(chǎn)油1 417 t。
(1) 壓裂防砂、篩管防砂復(fù)合防砂技術(shù)綜合了壓裂防砂和篩管防砂的技術(shù)特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì),利用“遠(yuǎn)固近擋、疏擋結(jié)合”方式,解決了高壓擠注造成填砂不均和機(jī)械防砂對(duì)細(xì)粉砂適應(yīng)性差的難題。
(2) 壓裂防砂對(duì)中高滲儲(chǔ)層近井污染堵塞處理優(yōu)勢(shì)明顯,通過(guò)繼續(xù)加強(qiáng)高砂比充填工藝技術(shù)研究與探索,可進(jìn)一步改善縱向填砂效果。
(3) 該技術(shù)的實(shí)施使洼38塊邊部深層特稠油油藏得到有效動(dòng)用,為后期新井部署提供了技術(shù)保障,預(yù)計(jì)區(qū)塊未來(lái)日產(chǎn)油水平可達(dá)到220~250 t/d,具有良好的推廣前景。