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      煤礦主提升機平衡尾繩更換工藝的改進

      2020-03-06 06:44:34李福固
      山東煤炭科技 2020年1期
      關鍵詞:繩頭特制提升機

      李福固 姬 冬

      (1.山東兗礦技師學院,山東 鄒城 273500;2.兗礦集團興隆莊煤礦,山東 兗州 272102)

      兗礦集團興隆莊煤礦主副井四部提升機均采用瑞典引進的HSVE2.8×6型塔式六繩摩擦式提升機,平衡扁尾繩規(guī)格為155×26,掛繩長度為435m。根據《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定,摩擦式提升機平衡鋼絲繩報廢標準為四年,并必須同時更換全部鋼絲繩。原兩條平衡尾繩同時更換的施工方法參與人員多,作業(yè)環(huán)節(jié)多,不利于安全管理,必須進行改進以適應高產、高效的要求。

      1 原施工方案存在的問題

      原施工方案是兩條平衡尾繩同時更換,這種方法存在著較多的缺點,主要如下:

      (1)施工時,四部舊尾繩車和兩部新尾繩車同時運行,兩邊空間狹小,且還必須有司機和排繩人員,易引發(fā)安全事故。

      (2)原施工方案中兩條尾繩同時更換的目的是可節(jié)省時間,其實卻非如此。除新舊繩車再加上提升機共7部車要按同一指令,同時、同步、同速運行,非常困難,若有一部車出現(xiàn)故障,就必須全部停止作業(yè),實踐證明,這樣更加拖延時間。

      (3)入井人員多。多部繩車同時啟動運行,司機、排繩人員比單繩依次更換方法多一倍,不利于施工管理,更不利安全。

      (4)信號、電話傳送容易混亂。原施工方案信號聯(lián)系需向多個繩車發(fā)送信號,易使信號工出現(xiàn)錯誤。

      (5)使用設備材料多,井下各繩車同時運行前就要先對其進行固定,使用的手拉葫蘆、鋼絲繩套、圓木等各種固車用具就多,浪費設備材料。

      2 新方案施工前準備工作

      準備好用來纏新繩的兩部特制絞車,在距特制絞車20m處用三角架把新繩輥撐起,并在地面標上標記。把新尾繩拖到特制繩車上并緊固好,這時尾繩拉起,在標有標記處,用紅漆在尾繩上劃上標號,開啟絞車到20m標記處用同樣方法在尾繩上劃好標記,并依次標記,以便記錄所纏新尾繩長度,新尾繩纏夠一定長度時,再留有一定余數。以同樣方法再把新尾繩纏到第二部特制繩車上。

      在更換新尾繩的前一班將新舊繩車運往-270水平更換尾繩車專用巷道,并排好間距固定妥當。

      3 新方案施工步驟

      該方案采取單繩依次更換的方法,先以舊繩帶新繩過尾繩保護架,然后一端新繩就位緊固好后,開始帶新繩,新繩另一端安裝到位后,撤除2段舊繩。以3A車為例,施工步驟如下。

      (1)將3A車A斗放在-270水平位置,停車閉鎖。用(400cm20cm7cm)木板和12#工字鋼在-270專用巷道水平位置3A車兩箕斗處搭好工作平臺,并固定好。

      (2)將新尾繩繩頭拖經平臺圓木上方,繩頭朝下和B斗側舊尾繩用2副板卡卡到一起,并緊固(如圖1所示)。

      圖1 更換尾繩示意圖

      (3)B斗以0.3m/s速度下行,新繩車同步放新尾繩,直到新尾繩繩頭露出A斗側平臺5m左右停車閉鎖。

      (4)將新尾繩繩頭用特制的墩卡卡住,墩在工字鋼上,撤離人員。

      (5)A斗以0.5m/s速度下落至平臺上方合適位置停車閉鎖,用2只5T葫蘆掛在A斗底部把舊尾繩拉起,松弛后,在桃形環(huán)處用氣割割斷舊尾繩。

      (6)將割下的桃形環(huán)上的舊繩段取走后,把新繩頭穿過桃形環(huán)并緊固好4付板卡。

      (7)A斗以0.5m/s速度上行,新繩車同步放繩。待B斗底部下行至平臺位置處停車閉鎖。

      (8)此時應檢查井筒尾繩有無反轉和尾繩架處垂弧是否合適。

      (9)一切正常后,用2個5T葫蘆掛在B斗底部把舊尾繩拉起,舊尾繩松弛后,在桃形環(huán)處用氣割割斷舊尾繩,將割下的桃形環(huán)上的舊繩段取走。

      (10)把截好合適長度的新繩頭穿過B斗底部桃形環(huán),并緊固好4付板卡。同時其他施工人員在A斗側將新舊繩用1付板卡卡住,緊固好。氣割此處舊尾繩,同時拴好引繩將其牽到纏舊繩繩車上,準備撤A斗底部舊繩。

      (11)B斗以0.5m/s速度上行,舊繩車同步撤舊繩。等A斗底部到達工作平臺位置時停車閉鎖。將2個5T葫蘆連同舊尾繩全部撤出。

      (12)B斗側以0.5m/s速度反勾,待下方舊繩頭落至工作平臺處時停車閉鎖。拴好引繩將其牽到纏舊繩繩車上,準備撤B斗底部剩余舊繩。

      (13)B斗繼續(xù)0.5m/s速度下行,舊繩車同步撤舊繩,待B斗全部撤完后連同2只5T葫蘆一同撤出平臺。

      (14)至此一條新尾繩更換完畢,詳細檢查各聯(lián)接裝置,卡子等。檢查無誤后,用相同工藝更換第二根尾繩。

      4 結語

      改進后的施工方案最大程度避免了雙繩同時更換存在的設備多、配合復雜的問題,減少施工人員12人,極大提高了施工的安全可靠性,節(jié)省施工時間4h左右,而且換繩工藝簡單,適應了煤礦高產、高效、安全生產的要求。

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