胡成軍
(中煤天津地下工程智能研究院,天津 300121)
國家安全生產(chǎn)監(jiān)管總局“安監(jiān)總廳科技〔2017〕8號”文件《關(guān)于印發(fā)<單班入井超千人礦井科技減人工作方案>的通知》,指出一些單班入井人數(shù)超過千人的礦井(以下簡稱千人礦井)應(yīng)通過深入開展“機械化換人、自動化減人”工作,制定科技減人實施方案,確保單班下井人員減少到千人以內(nèi),提升安全生產(chǎn)基礎(chǔ)保障能力。我國48座千人礦井大多從降產(chǎn)、改造生產(chǎn)系統(tǒng)、升級技術(shù)裝備、提升管理能力及優(yōu)化崗位配置等方面采取措施來減少單班下井人員數(shù)量,但未系統(tǒng)地梳理礦井各系統(tǒng)存在的問題,實施方案針對性不強,減人效果一般,仍有部分礦井未解決單班入井超千人難題,安全風(fēng)險依然較大。
劉莊煤礦位于安微省潁上縣,核定生產(chǎn)能力為11.40Mt/a,屬華東兩淮地區(qū)特大型礦井。井田東西走向長度約16km,南北寬度3.5~8.0km,共發(fā)現(xiàn)斷層315條,有13層可采煤層,埋藏最深達1200m,間距小,傾角大,圍巖條件差,水文地質(zhì)條件復(fù)雜,為煤與瓦斯突出礦井。采煤工作面機械化程度雖達到100%,但自動化水平偏低。巷道地壓較大,巷道支護要求高,綜掘機械化程度僅為68%,支護工序占用時間多,月單進水平低,掘進工作面最多時平均每月32個。巷道失修工程量大,巷修機械化程度低。井下輔助運輸采用防爆蓄電池電機車、滾筒絞車、連續(xù)牽引車等多種方式,轉(zhuǎn)載環(huán)節(jié)多,效率低。井下主運輸系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)及信息化系統(tǒng)點多面廣。防治瓦斯與水害工程量大,鉆機臺效偏低。
本井田內(nèi)斷層較多,對井田開拓、采區(qū)劃分、采區(qū)巷道及回采工作面布置影響較大。礦井開拓工程量大,工作面推進長度短,不規(guī)則塊段巷道布置困難。采用了相鄰近距離煤層聯(lián)合布置大巷開拓、利用大巷老巷復(fù)用、加大工作面長度及L型轉(zhuǎn)采等多種優(yōu)化方式,從設(shè)計源頭減少巷道工程量。
2.2.1 建立煤矸共運系統(tǒng)
基于運矸系統(tǒng)不完善、煤矸混運主井提升負擔(dān)重、煤質(zhì)差、煤炭洗選量大等問題,采取了以下幾項主要優(yōu)化措施:
(1)各采區(qū)在與大巷連接處施工矸石倉,巖巷掘進工作面在膠帶機頭部設(shè)置矸石窖,臨時儲存矸石。
(2)施工大巷和井底運煤運矸系統(tǒng)聯(lián)絡(luò)通道鋪設(shè)轉(zhuǎn)載機,在煤倉上口設(shè)置分流裝置,掘進矸石由運煤膠帶運至煤倉上口,通過分流裝置轉(zhuǎn)載至矸石膠帶機,最終通過矸石井提升至地面。
(3)順槽掘進及回采工作面過斷層期間產(chǎn)生的矸石,分割分運,在出矸時間將矸石集中運輸。
(4)統(tǒng)一調(diào)度,制定專門出矸時間段集中運矸。
2.2.2 推廣應(yīng)用采區(qū)單軌吊連續(xù)運輸系統(tǒng)
通過在采區(qū)推廣應(yīng)用單軌吊機車,改造單軌吊機車及吊梁,整體運輸31.5t、35.8t、47.5t重型液壓支架及其他設(shè)備,從而實現(xiàn)井下運輸過程連續(xù)化,減少轉(zhuǎn)載環(huán)節(jié),提高輔助運輸效率,減少崗位人員。
通過加大工作面長度,充分發(fā)揮大功率綜采設(shè)備優(yōu)勢,提高單個工作面生產(chǎn)能力;同時,減少同時生產(chǎn)采區(qū)個數(shù),以兩個采區(qū)保一條回采作業(yè)線,實現(xiàn)集約化生產(chǎn)。
2.4.1 綜采設(shè)備快速回撤工藝及配套裝備
(1)創(chuàng)新性研究應(yīng)用了“單軌吊+無坑木+機械手+柔性掩護式預(yù)留回風(fēng)通道”新型成套回撤工藝,即采用鋼絲繩配合高強聚酯纖維柔性網(wǎng)鋪網(wǎng),利用采煤機進行回撤通道刷擴收作,原有綜采支架支撐頂板,掩護相鄰支架回撤,使用機械手牽引出架,單軌吊運輸整體支架至吊裝間解體。新型成套回撤工藝流程如圖1所示。
圖1 綜采設(shè)備新型成套回撤工藝流程圖
(2)采用了TYA300型液壓支架調(diào)移裝置快速安裝支架工藝,即采取單軌吊將支架直接運輸至調(diào)移平臺上方,利用裝置中的牽引油缸將液壓支架調(diào)向90°,待調(diào)向完成后使用推移油缸將支架推移至安裝位置。
(3)采用TYH300型液壓支架調(diào)移裝置(俗稱“機械手”)配合掩護支架快速回撤工藝。機械手由左右兩個旋轉(zhuǎn)油缸、一個內(nèi)臂油缸和一個提升油缸組成,通過基座和底梁固定在掩護支架推移梁上。使用時用乳化泵對各油缸加壓,形成推移、旋轉(zhuǎn)和提升動作,從而將待撤支架拉出。最后經(jīng)過絞車配合支架自拉調(diào)向,單軌吊起吊運出支架,極大地提高了支架的撤除進度。
2.4.2 快速巷修工藝及配套裝備
(1)為解決巷道失修嚴重及反復(fù)修護難題,提出了“以注代修”的巷道修護理念,積極探索應(yīng)用深淺孔聯(lián)合注漿工藝,即“淺孔充填注漿+深孔加固注漿”,對軟巖與構(gòu)造破碎層進行加固。
(2)應(yīng)用了具有挖掘水溝、臥底、破巖、清理浮煤等多種功能的WPZ-45/400型煤礦用巷道修復(fù)機。
2.4.3 瓦斯抽采工藝及配套裝備
(1)在瓦斯涌出量較小區(qū)域,每隔80m布置一個高位鉆場,代替高抽巷,減少瓦斯治理巷道工程量。高位鉆場布置如圖2所示。
(2)在瓦斯涌出量較大區(qū)域,采用千米定向鉆機施工長距離大孔徑鉆孔代替高抽巷。
(3)采用鉆進能力更強的履帶式鉆機設(shè)備,提高打鉆、移鉆效率,以提高鉆機臺效。
圖2 高位鉆場布置圖
2.5.1 綜采工作面智能化開采
本著“少人”的原則,通過采用綜采工作面智能控制技術(shù)和可視化遠程干預(yù)控制技術(shù),應(yīng)用電液控制系統(tǒng)并完善配套系統(tǒng),實現(xiàn)割煤、推溜、運輸?shù)裙に囘^程自動化、智能化,具體如下:
(1)對采煤工作面增加電液控配套在線視頻監(jiān)控系統(tǒng)、智能泵站系統(tǒng)和自動配比裝置監(jiān)控系統(tǒng)。
(2)在采煤機和液壓支架上安裝紅外發(fā)射、接收裝置,定位采煤機的位置,實現(xiàn)采煤機與液壓支架之間的連鎖,從而實現(xiàn)自動移架。
(3)在液壓支架上安裝礦用本安型高清網(wǎng)絡(luò)攝像機,實時了解工作面現(xiàn)場情況。
(4)在順槽設(shè)備列車處設(shè)置礦用網(wǎng)絡(luò)交換機,采集工作面視頻信號、控制信號等信息。
2.5.2 巷道快速掘進及配套裝備
(1)針對綜掘工作面支護工序占用時間多的問題,通過采用全液壓錨桿錨索鉆車,降低工人勞動強度,提高綜掘支護工序效率。
(2)引進以掘錨機為核心的煤巷快速掘進成套系統(tǒng)裝備,實現(xiàn)“掘支運”一體化平行連續(xù)作業(yè)。
2.5.3 主運輸系統(tǒng)智能集控
通過采用智能感知、故障診斷、自動控制等技術(shù),應(yīng)用輸送機智能保護系統(tǒng)、智能調(diào)速系統(tǒng),代替固定人員值守,實現(xiàn)主運輸系統(tǒng)的智能集控。
2.5.4 大型固定設(shè)備無人值守
通過采用智能監(jiān)測、自動控制技術(shù)和遠程監(jiān)控信息平臺,對主排水泵增設(shè)綜合自動化監(jiān)控系統(tǒng),變電所、配電室設(shè)置電力監(jiān)控分站,代替人工井下現(xiàn)場值守,實現(xiàn)主排水泵房無人值守。
2.5.5 信息化系統(tǒng)智能監(jiān)測
通過采用多信息融合、嵌入式實時分析、故障診斷等技術(shù),應(yīng)用激光型瓦斯傳感器、智能防塵系統(tǒng)、礦壓在線監(jiān)測系統(tǒng)及改造控制網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)設(shè)備、環(huán)境等智能監(jiān)測與管理。
通過采取開拓布局、采區(qū)設(shè)計優(yōu)化及加大工作面等技術(shù)手段,大大減少了大巷、石門、采區(qū)巷道、工作面巷道工作量,在保持煤炭產(chǎn)量基本穩(wěn)定的前提下,礦井萬噸掘進率由34.91m/萬t降至16.91m/萬t,減少了18m/萬t。
建立煤矸共運系統(tǒng)后,從井下源頭對混入煤流系統(tǒng)中的矸石進行分流,提高了源頭煤質(zhì),煤炭洗選量由560.06萬t降至30.89萬t。
(1)綜采工作面?zhèn)€數(shù)。原安排三條生產(chǎn)線作業(yè)保證礦井11.4Mt/a產(chǎn)量,隨著單面生產(chǎn)能力的提高,生產(chǎn)線降至兩條,實現(xiàn)了復(fù)雜條件下千萬噸礦井“一井兩面”生產(chǎn)布局。
(2)掘進工作面?zhèn)€數(shù)及工程量。隨著年掘進進尺工程量的下降,掘進工作面?zhèn)€數(shù)也逐年減少,共減少了18個。
(1)在111101、171305等工作面成功推廣應(yīng)用了“單軌吊+無坑木+機械手+柔性掩護式預(yù)留回風(fēng)通道”新型成套回撤工藝,較傳統(tǒng)“慢絞+裝車平臺+點柱、木垛支護回風(fēng)通道”回撤工藝,回撤一架支架節(jié)省了55min,回撤效率是原來的2.2倍。
(2)151103工作面在液壓支架安裝中采用了液壓支架調(diào)移裝置安裝工藝。經(jīng)測算,安裝一臺液壓支架僅需要2.5h,安裝效率是原來的2倍。
通過全面應(yīng)用“淺孔充填+深孔加固”聯(lián)合注漿修護工藝,有效降低巷道失修率,解決了巷道反復(fù)修護難題,巷道修復(fù)工程量逐年下降,2017年與2013年相比降低了5928m。
(1)全礦總?cè)藛T。全礦減員4495人,減幅46.96%。其中井下減員4289人,減幅達52.32%;地面減員206人,減幅16.95%。
(2)單班入井人員。全天入井總?cè)藬?shù)2742人,單班最大入井人數(shù)979人,全天入井總?cè)藬?shù)減少2522人,單班最大入井人員減少1221人。
全員工效提高了3.2t/工·d,原煤直接生產(chǎn)成本降低了106.45元/t,已累計降低成本16.78億元,增加凈利潤13.93億元,今后每年利潤總額增加4.83億元,年凈利潤增加3.62億元,經(jīng)濟效益十分顯著。
劉莊煤礦采區(qū)向遠部、深部延伸,需人更多,在維持產(chǎn)量穩(wěn)定的情況下,依靠科技創(chuàng)新,多措并舉,實現(xiàn)全礦總?cè)藬?shù)、單班入井人數(shù)不增反減,解決了復(fù)雜條件下千萬噸礦井單班入井超千人的難題,化解了井下人員多伴生的安全風(fēng)險,提升了企業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)保障能力,實現(xiàn)了減人、增效、強安多重功效。