侯春祥
(河鋼邯鋼集團(tuán)物流公司,河北 邯鄲 056000)
單斗輪取料機(jī)做為鋼鐵企業(yè)原料場主要的設(shè)備,由于本身作業(yè)率較高,設(shè)備磨損和損耗較大,特別是設(shè)備部件大部分非標(biāo)且費用高,其更換維護(hù)相對于膠帶機(jī)等設(shè)備比較困難,因此在日常維護(hù)、檢修等工作量中占很大比例,以邯鋼原料場為例,其維護(hù)檢修工作量占料場總的工作量的30%以上;備件成本占用比例更高,約占料場總備件成本的40%以上。
在市場經(jīng)濟(jì)競爭嚴(yán)峻的背景下,成本控制是企業(yè)最為有效的競爭優(yōu)勢。為此,河鋼邯鋼技術(shù)人員針對單斗輪取料機(jī)常用備件(如車輪組、斗子、斗輪體、溜槽等)的使用壽命增加進(jìn)行了探索研究,取得了明顯效果。
單斗輪取料斗和雙斗輪取料斗為料場常用消耗件,在日常設(shè)備檢修中也消耗了較多人力成本,其在線的備件完好情況對整機(jī)作業(yè)效率影響較大。因此我們針對斗子進(jìn)行長時間的研究優(yōu)化。
經(jīng)過我們幾年的持續(xù)改進(jìn),斗子主體鋼板材質(zhì)從Q235 到Q345B 再到NM400[1]。
幾種鋼板的應(yīng)用對比:
(1)普碳鋼的使用情況:邯鋼物流公司二料場最初隨主機(jī)采用的普碳鋼(Q235)耐磨性較差,屈服強度低,斗子不僅磨損較快,而且由于取料工況惡劣情況下,斗子極易形變和撕裂,造成備件報廢。
(2)Q345B 的使用情況:由于普碳鋼斗子的壽命過短,邯鋼繼而采用了錳板(即Q345B),斗子本身強度、剛度、耐磨性得到了一定程度的提高,備件壽命有一定程度的提高。但是斗子的形變有時仍會發(fā)生,斗口部位的磨損情況仍很嚴(yán)重,需要繼續(xù)探索更好的材料[2]。
(3)隨著鋼鐵技術(shù)的發(fā)展和推廣,2017 年開始我們開始實驗采用河鋼舞鋼出品的特種鋼板NM400,NM400 為高強度耐磨鋼板(其化學(xué)成分見下表),具有相當(dāng)高的機(jī)械強度,其機(jī)械性能是普通合金鋼板的3 倍到5 倍,其硬度(HB)可達(dá)360-430,可顯著提高機(jī)械相關(guān)部件的磨損耐性。由于斗子制作精度要求不高,鋼板的火焰切割方法方法與普通低碳和低合金鋼的切割一樣簡單,制造工藝成本增加不多[3]。
斗子采用NM400 后,其耐磨性和抗變形能力得到了明顯提高,使用近3 年以來極少因為斗子本身形變造成的備件報廢。
(1)在長期使用過程中,我們發(fā)現(xiàn)斗子固定孔磨損過快造成斗子晃動進(jìn)而造成失效,針對此問題我們首先對斗子三個固定點處的鋼板進(jìn)行了加厚處理,兩側(cè)固定點鋼板從原來16mm增加到25mm,中間點鋼板從12mm增加到20mm,改進(jìn)后情況得以明顯改善。后期采用上述NM400鋼板以后,孔磨損問題得以基本解決。
(2)盡管NM400 鋼板使斗子本體的耐磨性和強度問題得以基本解決,但是在后期的使用過程中我們發(fā)現(xiàn)斗口兩側(cè)(兩角部位)磨損快于其它部位(圖1),限制了斗子壽命的提高,對此我們采取特殊結(jié)構(gòu)設(shè)計,有效的解決了這一問題:根據(jù)斗子磨損情況和機(jī)理,我們在斗子兩側(cè)磨損部位增加磨耗塊,為了更好的提高磨耗塊的耐磨性和壽命,我們在磨耗塊表面采用了Fe-Cr-v堆焊合金(圖2)。
圖1 采用NM400 后兩側(cè)磨損
表1 NM400 牌號和化學(xué)成分(Wt,%)
圖2 針對問題增加磨耗塊,其快于其他部位表面堆焊Fe-Cr-v 合金
(3)Fe-Cr-v 堆焊合金中鐵素體以及馬氏體共同構(gòu)成了基體組織,碳化物主要包括(Cr,F(xiàn)e)23C6。Fe-Cr-v 堆焊合金當(dāng)中的晶界碳化物(Cr,F(xiàn)e)23C6的分布為條狀以及斷續(xù)網(wǎng)狀分布,可形成耐磨骨架,阻礙磨粒鍥入、減少磨粒切削量。避免連續(xù)網(wǎng)狀碳化物產(chǎn)生非常強烈的脆性,使堆焊合金產(chǎn)生非常理想的耐磨性。根據(jù)我們多次跟蹤改進(jìn),堆焊厚度在5mm~6mm 即可,其堆焊參數(shù)如下。
表2 推薦的堆焊工藝的參數(shù)
通過上述的改進(jìn)(圖3),河鋼邯鋼料場取料斗子的使用壽命從最初的3 個月左右,提高到14 個月以上,在降低備件費用,提高設(shè)備保障能力,節(jié)約檢修力量方面取得了明顯效果。
圖3 斗子綜合改進(jìn)圖
車輪組作為堆取料機(jī)設(shè)備最為關(guān)鍵的備件之一,不僅對整車的運行穩(wěn)定性至關(guān)重要,而且一旦出現(xiàn)故障,嚴(yán)重情況下可導(dǎo)致整機(jī)傾斜等惡劣事故,事故恢復(fù)困難。由于料場的逐步大型化和設(shè)備取料能力不斷提高,設(shè)備自重也越來越重。為了配套主機(jī)設(shè)備,其行走車輪組的數(shù)量也在增加,以邯鋼二料場為例,其單斗輪取料機(jī)的車輪組在30 組以上,堆料機(jī)28 組以上(含尾車)。
圖4 行走車輪組在線磨損情況
圖5 更換下來的行走輪組
目前大部分原料場的堆取料機(jī)軌道的基礎(chǔ)多為道砟基礎(chǔ),隨著使用時間的增長,其基礎(chǔ)沉降和軌道形變磨損等逐漸嚴(yán)重,造成了行走車輪組的磨損加劇(圖4,圖5)。由于較多的車輪在線數(shù)量,其更換檢修維護(hù)量十分巨大,備件消耗也十分嚴(yán)重。
鑒于上述原因,我們對車輪組進(jìn)行持續(xù)改進(jìn):
(1)考慮到備件綜合性價比,我們選用了35SiMn鋼,經(jīng)過調(diào)質(zhì)處理。35SiMn鋼是一種性能較好、比較經(jīng)濟(jì)的合金調(diào)質(zhì)鋼,鋼的淬透性好,在水中臨界淬透直徑達(dá)24mm~47.5mm,在油中臨界淬透直徑達(dá)11~27.5mm,調(diào)質(zhì)后具有高的強度和耐磨性,并且有良好的韌性和耐勞強度,其可切削性也較好,冷變形塑性中等。
(2)在提高車輪材質(zhì)方面綜合性價比比較困難的情況下,我們對車輪結(jié)構(gòu)進(jìn)行改變,主要對車輪輪沿厚度進(jìn)行加厚,由原來的25mm 增加到35mm,其重量增加為:[Π*0.322(輪沿外徑的平方)-Π*0.252(輪沿內(nèi)徑的平方)]*0.02(增加的輪沿厚度)*7.85(鋼密度)=0.0197(噸)。以單斗輪主動行走輪組為例(圖6),輪組總重約為588Kg,增加重量40Kg(含筋板增加重量),增加不到8%,考慮到制造的成本增加不會超過10%,但是其可磨損增加25-15=10mm(按照輪沿剩余10mm 就更換考慮吧),增加10/15=66%,綜合性價比增加不低于50%。對于從動輪車輪組我們目前采取了進(jìn)一步增加壽命方案,就是將輪體整體換向,這樣可以使綜合性價比提高近100%。
圖6 車輪改進(jìn)圖
圖7 改進(jìn)后的行走輪
斗輪體為單斗輪取料作業(yè)的關(guān)鍵部件,作業(yè)工況復(fù)雜惡劣,物料沖刷嚴(yán)重,磨損銹蝕現(xiàn)象突出,備件本身價格昂貴,其檢修更換由于涉及到整車平衡需要拆除配重塊等作業(yè)而需耗費大量人力和物力,其使用壽命的延長尤為重要和必要[4,5]。
經(jīng)過多年的維護(hù)和檢修經(jīng)驗,我們總結(jié)出斗輪體損壞的原因主要有:因斗輪體主軸兩端軸承損壞造成軸磨損(特別是非驅(qū)動端);輪體副板磨損;斗輪體四周輪沿板磨損,特別是斗子固定孔的磨損。
(1)對斗輪軸承損壞我們通過分析發(fā)現(xiàn)主要原因就是從軸承座和軸之間的縫隙中擠進(jìn)物料導(dǎo)致軸承損壞,次要原因是軸承潤滑不良。針對這些問題我們分別進(jìn)行了改進(jìn)。
(2)改進(jìn)軸承座的密封結(jié)構(gòu),由原來的單密封改進(jìn)為迷宮密封和骨架油封雙密封(如附圖8 和圖9)。
圖8 斗輪軸非驅(qū)動端密封改進(jìn)
圖9 斗輪軸驅(qū)動端密封改進(jìn)
(3)增加軸承座防護(hù)罩,減少物料進(jìn)入軸承座的機(jī)會(如圖10,圖11)。
圖10 防止積料的防護(hù)罩
圖11 驅(qū)動側(cè)的軸承座防護(hù)罩
(4)增加電動自動潤滑,由于取料斗部位潤滑點較少,離主機(jī)潤滑點較遠(yuǎn),我們在該部位采用了電動自動多點泵,可以實現(xiàn)點對點的按時自動加油,由于主泵和潤滑點很近,潤滑效果非常好。
(5)經(jīng)過上述的改進(jìn),通過近幾年的軸承開蓋檢查,軸承幾乎沒有再進(jìn)入物料,潤滑效果也很出色。
輪體副板磨損嚴(yán)重的問題,首先這些部位的鋼板全部采用NM400 板替代原來常規(guī)采用的Q345B,另外在重點磨損部位增加16mm 厚的NM400 材質(zhì)的磨耗板(見附圖)。在副板的其他部位采用6mm 厚的陶瓷襯板,以增加耐磨性和抗銹蝕能力(見附圖12,圖13)。
圖12 斗輪體改進(jìn)
圖13 斗輪體副板黏貼陶瓷襯板效果
斗輪體四周輪沿板磨損,特別是斗子固定孔的磨損問題,我們采取了相應(yīng)改進(jìn)對策:這些部位的制作原材料鋼板全部采用NM400 板,對于斗子安裝孔位置,我們采用20mm 厚的40Cr 熱處理過的加強耐磨塊進(jìn)行了加固處理,事實證明這一改進(jìn)非常有效(圖14)。
圖14 40Cr 耐磨塊加強安裝孔的耐磨
除這些改進(jìn)以外,我們還對卸料板等部件進(jìn)行了改造,以減少積料對斗輪體的磨損(見附圖15,圖16)。通過上述一系列改進(jìn),斗輪體壽命由3 年左右增加到至少6 年以上,備件綜合性價比提高80%以上。
圖15 卸料板改進(jìn)示意圖
圖16 實際改進(jìn)效果
邯鋼第二料場單斗輪設(shè)備投產(chǎn)已經(jīng)近13 年的時間,臂架在長期的使用過程中銹蝕和磨損非常嚴(yán)重(圖17)。由于前端布置斗輪體等重量較大部件,臂架本省形變也較嚴(yán)重。臂架為取料機(jī)結(jié)構(gòu)件,其更換更加困難。2018 年大修時,我們對臂架也進(jìn)行了改進(jìn),將前段物料沖刷部位全部采用NM400 鋼板,這樣一是增加耐磨性,二是可以增加臂架的剛度和強度,減少臂架前端的形變。另外我們還在臂架一些部位增加了導(dǎo)料板(圖18),防止長期的積料對臂架鋼板的銹蝕。
圖17 更換前的斗輪磨損情況
圖18 增加導(dǎo)料板涂重度防腐漆
漏斗溜槽磨損損壞也是料場常見現(xiàn)象之一,對此我們做了深入的研究和改進(jìn),詳見我們的論文《輸送機(jī)物料轉(zhuǎn)運點漏斗長壽優(yōu)化研究與應(yīng)用》,發(fā)表在《中國機(jī)械》2020 年第四期,在此不再詳述。對臂皮帶機(jī)尾改向滾筒的改進(jìn)同樣取得了良好效果。針對臂皮帶容易跑偏掉料,尾滾筒磨損快,軸承容易損壞等問題,我們采用了聚氨酯鼓形膠面滾筒成功的解決了皮帶跑偏嚴(yán)重,膠面磨損過快問題;通過對滾筒軸承座增加密封密封,和斗輪體一樣增加自動潤滑也成功解決了滾筒軸承易進(jìn)料損壞的問題。
原料場各種倉口和溜槽口篦板改進(jìn)可參考我們發(fā)表的論文《原料場料倉和皮帶機(jī)漏斗篦板長壽命優(yōu)化研究》,《中國金屬通報》2020 年5 月上期。
在單斗輪取料機(jī)諸多改進(jìn)改造項目成功實施的情況下,河鋼邯鋼單斗輪取料機(jī)整體作業(yè)率明顯得到了提升,備件消耗和檢修力量的投入得到了有效控制,設(shè)備故障、事故明顯的降低,設(shè)備保持了良好的運行狀態(tài)。