楊 雄
(江銅集團德興銅礦,江西 德興 334200)
大山選礦廠成立于20世紀80年代,是國內(nèi)最大的銅選礦廠。2012 年9 月份,大山選礦廠在9#、3#、5#、6#球磨機逐步開展并推廣磨礦介質(zhì)配比試驗,根據(jù)3#、5#、6#、9#球磨機磨礦介質(zhì)配比應用效果,從2015 年4 月29 日開始在1#、2#、4#球磨機推廣配比添加∮80、∮50 鋼球試驗,采用∮80、∮50 低鉻球,比例為80:20。另外根據(jù)7#球磨機前期高鉻球工業(yè)試驗結果,在7#球也進行高鉻球配比試驗,采用∮80、∮50 高鉻球,比例為70:30。本次試驗期為4 個月,鋼球逐步替換期2015 年5 月~6月,試驗穩(wěn)定期2015 年7 月~8 月。
(1)從2015 年4 月29 日起,1#、2#、4#球磨機按20%比例添加∮50mm 鋼球,7#球磨機按30%比例添加∮50mm 高鉻鋼球;其它球磨機按原有配比添加,5#、6#、9#球按20%、3#球按45%比例繼續(xù)添加∮50mm 鋼球。
(2)試驗球磨機為1#、2#、4#、7#球,試驗取樣周期為4 個月,同時與3#球磨機進行同步對比取樣。
(3)試驗期間,每工作日對1#、2#、3#、4#、7#球磨機溢流取樣,水篩后烘干再進行套篩;試驗前期、鋼球替換期及穩(wěn)定期分別對4#球、7#球進行磨礦分級流程考查。
(4)試驗結束后,根據(jù)試驗結果確定各臺球磨機磨礦介質(zhì)配比添加方案。
表1 鋼球替代期現(xiàn)場取樣-200 目數(shù)據(jù)
從現(xiàn)場取樣數(shù)據(jù)來看,2#、4#球細度-200目分別為66.37%、65.56%較好,同比7#球只有61.74%較差,3#球64.38%略低于1#、2#、4#球。
表2 鋼球替代期現(xiàn)場取樣+80 目數(shù)據(jù)
鋼球逐步替代過程中,試驗后期,+80 目含量逐步降低。3#球相對1#、2#、4#球+80 目平均高1.50%。
表3 穩(wěn)定期現(xiàn)場-200 目數(shù)據(jù)
從試驗穩(wěn)定期來看,2#、4#球細度較好,-200 目平均為68.66%、67.70%,比前期分別提高2.29%、2.14%,7#球比前期提高3.05%,配比試驗磨礦效率有所改善。從8 月26 日流程考查結果來看,前三萬設定臺效為340t/h,后三為350t/h,除8#-200 目59.34%較低,其它球磨礦產(chǎn)品細度-200 目含量均在65%以上。
表4 穩(wěn)定期現(xiàn)場取樣+80 目數(shù)據(jù)
從+80 目含量對比來看,2#、4#平均4.33%,除8#球9.84%以外,其它球磨機+80 目含量均控制較好。
球磨機的配球法,影響球磨機的工作效率,大山廠φ5.5×8.5m 溢流型球磨機最初以定期補加φ80mm 的鋼球為鋼球添加制度,不管初裝球合理與否,經(jīng)過一定時間的磨合后必然自然磨損而消失,因此磨機內(nèi)最終的球荷組成不是由初裝球形成,而是由補加球形成,故補加球至關重要。
按鋼球磨損經(jīng)驗模型γ=1?(d/d0)6?n,取n=2.03,可以算出補加∮80、∮50 不同球比時,筒體內(nèi)各球徑鋼球理論含量如下表。
表5 ∮80、∮50 不同球比磨損后筒體內(nèi)球徑
8 月26 日大山廠對磨礦系統(tǒng)進行考查,其中部分考查數(shù)據(jù)及粒級曲線如下。
表6 8 月26 日流程考查磨機給礦與返砂
根據(jù)流程考查數(shù)據(jù)計算,磨機全給礦d—95%過篩的給礦粒度大約為7.5mm,按榜德經(jīng)驗公式最大球徑應為70mm,從粒級分布來看,主要以+80 目至2mm 中間粒級居多,占50%~60%,根據(jù)經(jīng)驗對應的鋼球尺寸在40mm~50mm 左右,從鋼球磨損曲線來看,生產(chǎn)中單一添加Φ80mm 鋼球,磨機內(nèi)60mm 以上鋼球占68%,40mm~50mm 只有9%,無法與磨機給料相適應。
目前2#、3#、8#球Φ50mm 鋼球添加的比例為20%、30%、0%,從2#、3#、8#球排礦取樣數(shù)據(jù)來看,-80 目新生粒級含量分別為18.63%、19.95%、11.21%、-200 目新生粒級含量分別為12.92%、13.69%、8.60%,2#、3#新生細粒級基本相當,但是8#球新生細粒級較低,特別是8#球排礦中-200 目含量只有15.65%,而+80 目至1mm 含量占48.83%,如何把這部分礦磨細,根據(jù)給礦及返砂情況來合理的補加鋼球,是提高磨礦效率的關鍵。
采用Φ80mm 鋼球,對固定裝球量而言,球徑大則個數(shù)少,每次磨礦循環(huán)時對礦粒的打擊次數(shù)少,球荷總的研磨面積亦減少,礦粒受到的打擊及磨剝的機會減少,磨礦產(chǎn)品中磨不細的級別產(chǎn)率必然增大,磨機的生產(chǎn)能力下降,球徑過大或過小,都會導致磨礦產(chǎn)品中過粗及過細級別的增加,產(chǎn)品粒度不均勻,磨機的生產(chǎn)能力低,對選別作業(yè)不利。因此,只有當鋼球尺寸恰當時,才能最有效地破碎礦粒,取得好的磨礦效果。
(1)1#、2#、4#球磨機磨礦介質(zhì)配比推廣試驗從2015 年5月~8 月,從7-8 月試驗穩(wěn)定期生產(chǎn)數(shù)據(jù)來看,1#、2#、4#球平均臺效320.8t/h 比試驗前4 個月高2.86t/h,磨礦細度過-200 目含量平均64.73%,比試驗前高3.69%、+80 目含量平均5.38%,比試驗前低2.82%。磨礦細度同比與3#球相當,-200 目含量比8#球平均高2.58%。
(2)根據(jù)1#、2#、4#球磨機磨礦介質(zhì)配比試驗及7#球磨機高鉻球試驗結果,以及3#、5#、6#、9#運行情況,由于∮50 低鉻球碎球率較高,建議低鉻球按20%~30%配比添加∮50鋼球,如推廣使用高鉻球,按30%、40%配比方案添加∮50 高鉻鋼球,若球磨機給料P80 或硬度波動大,建議按25%~30%添加∮50高鉻鋼球進行試驗。