胡鐵軍
(河鋼集團(tuán)承鋼公司,河北 承德 067002)
在近年鋼鐵企業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn),企業(yè)轉(zhuǎn)型升級,控制成本,提升企業(yè)的成本競爭力成為企業(yè)的生存之道。連鑄中間包作為煉鋼連鑄重要一環(huán),其壽命高低,直接影響耐材成本,鋼水收得率,生產(chǎn)穩(wěn)定。
河鋼承鋼棒材事業(yè)部結(jié)合實際生產(chǎn)中間包存在的問題,與北科大合作,依據(jù)承鋼目前中間包結(jié)構(gòu)以及現(xiàn)有生產(chǎn)工藝參數(shù),進(jìn)行中間包結(jié)構(gòu)的水模型優(yōu)化試驗,根據(jù)試驗中中包沖刷及侵蝕情況,對預(yù)制件進(jìn)行重新設(shè)計優(yōu)化,制定打結(jié)方案,通過試驗,提高了中包使用壽命。
部分工藝參數(shù)如下表所示。
表1 連鑄機(jī)主要工藝參數(shù)
連鑄為八機(jī)八流方坯連鑄機(jī),中包采用雙中包布置,中包為異型中間包,單包容量在34 噸左右,中包情況如下圖所示。
中包如上圖所示,優(yōu)點是中包容積較大,單包容量在34 噸,中包鋼水在中包中停留時間較長,有利于夾雜物上??;缺點是包型為異型包,中包流場較復(fù)雜,中包部分區(qū)域侵蝕較快。
對2018 年以來中包下線原因及出現(xiàn)的主要問題進(jìn)行分析,目前影響我部中間包包齡的原因主要有以下幾個問題。
中包穩(wěn)流器底部偏薄,同時由于生產(chǎn)不穩(wěn)定,澆注過程中存在等待鋼包,低液面現(xiàn)象,造成中包穩(wěn)流器擊穿提前停澆。同時由于穩(wěn)流器形狀設(shè)計不合理,鋼水未沖擊沖擊區(qū),造成穩(wěn)流器底部擊穿。
因中包為異型中包,如下圖所示,鋼水從穩(wěn)流器出來后,在周圍形成旋流,沖刷包壁,造成包壁侵蝕嚴(yán)重提前停澆。
中包上水口在澆次后期存在擴(kuò)徑嚴(yán)重現(xiàn)象,原21mm 直徑上水口,在60 爐左右時,水口直徑達(dá)到26mm~27mm 左右,水口擴(kuò)徑嚴(yán)重易造成夾鋼片,換水口困難,嚴(yán)重時造成水口鉆鋼事故。
以上幾點原因,造成中包包齡偏低,中包包齡在60 爐/次,澆注時間在30 小時左右。
針對影響中包包齡的原因進(jìn)行深入分析,并制定相關(guān)對策,進(jìn)行試驗實施,達(dá)到提高中包包齡的目的。
針對穩(wěn)流器底部擊穿現(xiàn)象,對穩(wěn)流器底部沖擊區(qū)部位進(jìn)行加厚,由原來的300mm,加厚到400mm,同時在穩(wěn)流器沖擊區(qū)部位埋入厚度在80mm 鎂碳沖擊板3 塊,增加穩(wěn)流器沖擊區(qū)的抗鋼水沖擊能力。
對穩(wěn)流器形狀進(jìn)行優(yōu)化,沖擊區(qū)由原來的“壇”式結(jié)構(gòu)改為開放式結(jié)構(gòu),減少澆注過程中注流對穩(wěn)流器壁的沖擊。
我部曾經(jīng)和院校合作,進(jìn)行過中間包流場的水模型試驗,試驗基于承鋼目前在用中包的原型尺寸,選取幾何相似比λ=1/2,建立相似比為1:2 的四流小方坯中間包水模型,利用“刺激—響應(yīng)”試驗技術(shù),即在反應(yīng)器的入口處脈沖加入示蹤劑,使用電導(dǎo)率儀并按一定時間間隔測出各出水口處示蹤劑濃度所對應(yīng)的電壓的大小,并將信號放大、轉(zhuǎn)換、輸入計算機(jī)處理,繪出平均停留時間分布曲線(RTD 曲線)。
中間包將梯形臺作為穩(wěn)流器,鋼液進(jìn)入內(nèi)凹梯形臺后再流出,起到緩沖鋼液的目的。穩(wěn)流器占據(jù)了中間包內(nèi)很少的空間,并且穩(wěn)流器距離1#水口較近,距離4#水口較遠(yuǎn)。見圖4。
從流場分析看,鋼水從穩(wěn)流器出來后,在穩(wěn)流器周圍形成不規(guī)則的旋流,沖刷穩(wěn)流器周圍包壁,所以穩(wěn)流器周圍包壁必須具備抗鋼水沖刷能力強的特點,所以在穩(wěn)流器兩邊及穩(wěn)流器對面1/2#水口位置,布置4 塊壁板,增加包壁抗鋼水沖刷的能力。
改造完后中包打結(jié)如圖所示:
在中包澆注后期,經(jīng)常出現(xiàn)上水口發(fā)紅現(xiàn)象,造成中包提前停澆,經(jīng)過上水口及下滑塊孔徑進(jìn)行比對,原上水口尺寸為20mm,后為適應(yīng)提拉速要求改為21mm,下滑塊尺寸為16.5/17/17.5/18mm 四種規(guī)格,上水口孔徑較大,下水口孔徑小,上水口與下滑塊之間存在“階梯”形狀,造成鋼水在上下水口之間粘連。為解決此項問題,加大了下滑塊上口孔徑的“倒角”,使得上水口與下滑塊接觸位置,下滑塊的孔徑大于上水口,便于鋼水通過,減少了上水口夾鋼片現(xiàn)象。延長了上水口使用壽命。
以上措施逐步實施應(yīng)用于中間包打結(jié)后,中間包包齡逐步提高,同時通過改進(jìn)優(yōu)化穩(wěn)流器、干式料及壁板材質(zhì),使得各部位耐材做到同步壽命,中間包包齡明顯提高。最高連澆爐數(shù)由90爐/次,提高到130爐/次,連澆時間由45小時提高到64小時,效果顯著。
通過以上措施實施,中包連澆爐數(shù)由原來的65 爐/次,提高到現(xiàn)在的80 爐/次,中包換包次數(shù)減少,切頭切尾及中包澆余減少0.4kg/噸,提高了鋼水收得率。
通過對方坯連鑄機(jī)影響中包包齡的限制性環(huán)節(jié)進(jìn)行分析,通過中包流場試驗等手段,對穩(wěn)流器形狀進(jìn)行改造,在中包包壁增加壁板增加中包抗沖刷能力,對上水口及下滑塊尺寸進(jìn)行優(yōu)化,使得中包包齡顯著提升,提高了鋼水收得率,降低了耐材成本。