邱文發(fā),趙遠(yuǎn)遠(yuǎn),狄明利
(中海油田服務(wù)股份有限公司 油田化學(xué)事業(yè)部 深圳作業(yè)公司,廣東 深圳 518067)
通過對陸豐區(qū)塊,西江區(qū)塊已鉆井資料分析,發(fā)現(xiàn)在陸豐區(qū)塊鉆進(jìn)古近系地層時,在較多井中出現(xiàn)起下鉆遇阻,下套管遇阻,作業(yè)中卡鉆擴(kuò)徑等井壁失穩(wěn)問題,而其他古近系地層通過提高的鉆井液密度,來解決井壁失穩(wěn)問題,在鉆井過程中沒有出現(xiàn)起下鉆遇阻問題,但在測井期間因壓差較大,導(dǎo)致測井工具粘卡,鉆井液密度及井壁穩(wěn)定之間的平衡問題成了古近系地層鉆井液需要解決的關(guān)鍵問題。
陸豐7-9-2井是珠江口盆地的一口探井,主要目的層在古近系地層恩平組及文昌組,正常地層壓力,預(yù)計井底溫度139.1℃。完鉆井深4114m,該井在3708m鉆遇古近系地層恩平組,巖性以灰色和褐色泥巖和砂巖呈不等厚互層,局部含薄煤層,對恩平組和文昌組現(xiàn)場巖心礦物含量分析表明,陸豐區(qū)塊粘土含量最高達(dá)到了40%,伊蒙混層含量最高達(dá)到了54%。滾動回收率和膨脹性試驗評價表明,該地層巖屑具有較強(qiáng)的水化膨脹和分散性。掃描電鏡觀察現(xiàn)場巖心表明,地層微裂縫廣泛發(fā)育,縫間充填伊利石、石英等,有剝落的趨勢,鉆井液易沿裂縫侵入地層,是造成井壁失穩(wěn)的主要原因。
在3097m時替入硅酸鹽鉆井液開始8-1/2“作業(yè),整個 8-1/2”井眼作業(yè),密度不超過 1.26g·cm-3,較同區(qū)塊井密度最高降低了0.09g·cm-3,整個鉆井過程中起下鉆順利,無掛阻現(xiàn)象,完鉆后共4趟測井作業(yè)均順利完成,無卡鉆現(xiàn)象,實現(xiàn)了降低鉆井液密度的同時解決井壁穩(wěn)定的難題。
當(dāng)?shù)貙颖汇@開時,地應(yīng)力被釋放,井筒內(nèi)鉆井液作用于井壁的壓力取代了所鉆巖層原先對于井壁巖石的支撐[1],當(dāng)鉆井液密度低于地層坍塌壓力時,井眼圍巖差應(yīng)力水平升高,導(dǎo)致井壁失穩(wěn),而單純的提高鉆井液密度來解決井壁失穩(wěn)問題,在測井期間又出現(xiàn)卡測井工具的問題,平衡鉆井液密度和井眼穩(wěn)定問題是解決古近系地層鉆井的關(guān)鍵問題。
硅酸鹽鉆井液因其本身的作用機(jī)理,可有效增強(qiáng)巖石強(qiáng)度,從而可在保證井壁穩(wěn)定的前提下,降低平衡地層壓力的鉆井液密度,解決古近系地層降低鉆井液密度與井眼穩(wěn)定之間的矛盾。
一直以來硅酸鹽鉆井液在穩(wěn)定泥頁巖,提高井壁穩(wěn)定性,環(huán)境保護(hù)等方面具有突出優(yōu)點,但硅酸鹽鉆井液在應(yīng)用過程中諸多問題一直制約著硅酸鹽鉆井液的推廣應(yīng)用。
(1)流變控制及濾失量控制,硅酸鹽鉆井液當(dāng)其中固相含量較多時,粘度迅速增加,且隨著溫度升高增稠,導(dǎo)致流變難以控制;因常規(guī)降濾失與硅酸鹽鉆井液配伍性較差,使用CMC、PAC、淀粉等傳統(tǒng)降濾失劑配合護(hù)膠劑等可以使鹽鉆井液濾失量控制在可以接受的范圍,但大多數(shù)降濾失劑均有增粘的副作用[2]。
(2)pH值,因其中的硅酸根離子聚集狀態(tài)會隨pH值變化,當(dāng)pH值降低(一般低于10.69)后迅速聚集形成凝膠,導(dǎo)致泥漿流變難以控制,影響現(xiàn)場施工與應(yīng)用。
(3)潤滑性能,從室內(nèi)評價結(jié)果看,國內(nèi)外普遍認(rèn)為硅酸鹽鉆井液潤滑性明顯不如油基鉆井液,也低于普通水基鉆井液。摩阻系數(shù)可達(dá)到0.3以上[1]。主要是因為硅酸鹽鉆井液一般要求pH值高達(dá)11~12,在此pH值下常用的脂類及植物油類潤滑劑易降解,導(dǎo)致失效。
(4)硅酸鹽鉆井液在室內(nèi)實驗及現(xiàn)場應(yīng)用過程中,鉆井液起泡問題一直很突出,劉緒全在“蘇丹地區(qū)硅酸鹽鉆井液發(fā)泡原因及消泡對策分析”文章中指出,在蘇丹地區(qū)應(yīng)用的硅酸鹽鉆井液易產(chǎn)生泡沫且難以去除,給現(xiàn)場工作帶來很大的困難。
針對以上硅酸鹽存在的應(yīng)用難點,室內(nèi)通過流變調(diào)節(jié)劑及降濾失劑篩選解決其流變、濾失問題。為了解決硅酸鹽鉆井液在鉆屑、地層水侵入時由于pH值降低導(dǎo)致的流變難以控制的問題,該體系引入pH穩(wěn)定劑,該pH穩(wěn)定劑對H+及OH-均具有較高的緩沖容量,可避免硅酸鹽體系在加入燒堿后,體系pH值迅速升高,在有鉆屑等污染物時,鉆井液pH值降低較緩慢,維持體系pH值在11~12之間,減少維護(hù)工作量,保證體系性能。該硅酸鹽鉆井液體系在現(xiàn)場應(yīng)用之初也出現(xiàn)嚴(yán)重起泡問題,振動篩及泥漿池覆蓋厚厚泡沫,泥漿池觀察不到液面,通過陸地緊急運送高效消泡劑,加入后經(jīng)過1到2個循環(huán),液面清晰可見,且后續(xù)鉆井過程中再無起泡問題發(fā)生[3-9]。
室內(nèi)取6塊巖心,分別做空白(不浸泡)、PLUSKCl鉆井液體系、硅酸鹽鉆井液(BorSTAB)體系浸泡10天,使用GCTS程控伺服高溫高壓巖石破壞力學(xué)實驗系統(tǒng)進(jìn)行三軸實驗。
PLUS-KCl體系鉆井液浸泡后(圖2),巖樣表面出現(xiàn)了多條裂縫,并表現(xiàn)出水化膨脹的現(xiàn)象;BorSTAB鉆井液體系浸泡后巖樣并無明顯變化(圖3)。
圖1 浸泡前巖石Fig.1 Preimmersion rocks
圖2 PLUS-KCl鉆井液體系浸泡10d后巖石Fig.2 Rocks after 10 days immersion in PLUS-KCl drilling fluid system
圖3 BorSTAB鉆井液體系浸泡10d后巖石Fig.3 Rocks after 10 days immersion in BorSTAB drilling fluid system
圖4 不同鉆井液體系浸泡后巖石抗壓強(qiáng)度Fig.4 Compressive strength of rock immersed in different drilling fluid systems
實驗結(jié)果表明,PLUS-KCl體系浸泡后的巖石發(fā)生剪切破壞,并伴有部分體積破壞,應(yīng)力-應(yīng)變曲線呈現(xiàn)塑性破壞的趨勢,這是因為PLUS-KCl體系浸泡過后產(chǎn)生的裂縫使得巖樣整體強(qiáng)度發(fā)生劣化;BorSTAB鉆井液體系浸泡后巖樣發(fā)生剪切破壞,應(yīng)力-應(yīng)變曲線呈現(xiàn)彈性特征,抗壓強(qiáng)度較高。
鉆井液浸泡10d后,PLUS-KCl體系與BorSTAB體系抗壓強(qiáng)度分別降低了36%、23.8%,內(nèi)聚力分別為 6.5、9.1MPa(C>8.7MPa能滿足井壁要求),分別降低56%、38%,BorSTAB體系鉆井液的效果明顯比PLUS-KCl體系好,表明硅酸鹽鉆井液體系可有效增強(qiáng)巖石強(qiáng)度。
圖5 不同鉆井液體系浸泡后巖石內(nèi)摩擦力及摩擦角Fig.5 Internal friction and friction angle of rock after immersion of different drilling fluid systems
室內(nèi)通過流變調(diào)節(jié)劑及降失水劑等處理劑的篩選,構(gòu)建了BorSTAB體系,其基本性能評價結(jié)果見表1。
表1 Bor STAB鉆井液體系性能評價Tab.1 Performance evaluation of Bor STAB drilling fluid system
從表1可以看出,Bor STAB體系具有較好的粘度和切力,體系pH值控制在11.5左右,性能可以滿足鉆井需求。
抑制性主要反映的是鉆井液穩(wěn)定井壁的能力,室內(nèi)通過滾動回收率進(jìn)行了抑制性評價,取6~10目鉆屑在105℃烘箱內(nèi)烘干,放入該鉆井液內(nèi),150℃老化16h后,用40目篩余在105℃烘干,即為回收率,測定第一次回收率為96.5%;再將回收后的鉆屑繼續(xù)放入鉆井液中,測定第二次回收率為91.4%,說明體系具有較強(qiáng)的抑制性能。鉆井液的潤滑性反映了現(xiàn)場扭矩的大小,摩阻因數(shù)越低,扭矩越小。室內(nèi)采用Fann公司的EP極壓潤滑儀評價體系的潤滑性,計算摩阻因數(shù)為0.1,可以滿足探井對潤滑的要求。
陸豐7-9-2井完鉆井深4114m,鉆遇古近系地層恩平組及文昌組。該井在8-1/2“井段使用BorSTAB鉆井液體系,鉆井液密度為 1.20~1.26g·cm-3,較鄰井最高降低了0.09g·cm-3,鉆井過程非常順利,無井下復(fù)雜情況發(fā)生,4次測井作業(yè)一次成功。
陸豐區(qū)塊在前期鉆井過程中,均出現(xiàn)不同程度的井壁失穩(wěn)問題,完鉆密度最高達(dá)到了1.35g·cm-3。且陸豐區(qū)塊大多數(shù)大于3000m的井密度均在1.25~1.35g·cm-3之間,陸豐7-9-2井較鄰井最高降低了0.09g·cm-3;整個鉆井過程中粘度和切力穩(wěn)定,鉆屑不斷浸入過程中體系流變變化較小,無流變失控等問題發(fā)生;整個8-1/2“井段除部分點因含礫石出現(xiàn)一定擴(kuò)徑外,其余井段井徑規(guī)則,此井段平均井眼直徑為8.7”,且現(xiàn)場返出鉆屑干爽棱角分明,體現(xiàn)了硅酸鹽鉆井液體系良好的井壁穩(wěn)定性能及抑制性能;此外,構(gòu)建了硅酸鹽鉆井液硅酸根含量評價方法,現(xiàn)場應(yīng)用過程中始終控制硅酸鹽含量在10000mg·L-1以上,pH值控制在11.5左右,現(xiàn)場僅需監(jiān)測pH值及硅酸鹽含量及時補充燒堿及硅酸鹽即可,維護(hù)較簡單?,F(xiàn)場應(yīng)用過程中,扭矩增大問題較為明顯,完鉆后室內(nèi)通過潤滑劑篩選,可將潤滑系數(shù)降到0.1左右。
陸豐區(qū)塊在前期鉆井過程中,均出現(xiàn)不同程度的井壁失穩(wěn)問題和電測遇阻,LF7-9-1井鉆井過程中起下鉆遇阻,進(jìn)行四次爆炸松扣作業(yè),避臺后恢復(fù)作業(yè),劃眼憋扭矩,返出大量巖屑掉塊;LF7-9-1井自3736m遇阻后開始,逐步提密度,最高達(dá)1.35g·cm-3,且陸豐區(qū)塊大多數(shù)大于3000m的井密度均在1.25~1.35g·cm-3之間;LF7-9-2 井密度一直維持在 1.22g·cm-3以下,中途由于起泡問題,為了井下安全,逐步提密度到1.26sg,LF7-9-2井鉆井過程中,密度不超過1.26g·cm-3,較鄰井最高降低了 0.09g·cm-3,起下鉆順利,無粘卡,電測期間起下鉆順利,四趟測井順利,無粘卡,實現(xiàn)了降低鉆井液密度且穩(wěn)定井壁的要求。
圖6 陸豐區(qū)塊井密度隨井深變化Fig.6 Variation of well density with well depth in Lufeng block
整個8-1/2"井段鉆井過程中,鉆井液流變性能穩(wěn)定,在鉆屑侵入后對鉆井液粘度和切力無明顯影響,其中在3870m粘度升高為主動提粘的效果。在該井段整個鉆井期間,利用雷磁PH計快速精準(zhǔn)檢測pH值,嚴(yán)格控制硅酸鹽鉆井液體系的pH值在11~12,同時密切監(jiān)測體系中硅酸鹽的含量,維持體系中硅酸鹽的含量至3%~4%,保證體系的穩(wěn)定性。利用可見分光光度計檢測循環(huán)體系中的硅酸鹽濃度,硅酸鹽濃度需大于10000mg·L-1。硅酸鹽濃度偏低的情況下,需先調(diào)節(jié)循環(huán)系統(tǒng)的pH值在11~12,再向體系中補入硅酸鹽,現(xiàn)場維護(hù)簡單。
圖7 陸豐7-9-2鉆井液流變隨井深變化Fig.7 Rheology of Lufeng 7-9-2 drilling fluid varies with well depth
圖8 陸豐7-9-2鉆井液硅酸鹽含量及pH值隨井深變化Fig.8 Variation of silicate content and pH value of Lufeng 7-9-2 drilling fluid with well depth
陸豐7-9-2井在8-1-2"井段返出鉆屑干爽,且棱角分明,且在整個8-1/2"井段除部分點因含礫石出現(xiàn)一定擴(kuò)徑外,其余部分非常規(guī)則,此井段平均井眼直徑為8.7",體現(xiàn)了硅酸鹽鉆井液體系良好的井壁穩(wěn)定性能及抑制性能。
圖9 陸豐7-9-2井8-1/2"井段現(xiàn)場返出鉆屑Fig.9 On-site drilling cuttings returned from 8-1/2 section of Lufeng 7-9-2 well
(1)硅酸鹽鉆井液在陸豐區(qū)塊的成功應(yīng)用,為古近系復(fù)雜地層鉆井液技術(shù)提供了依據(jù),對硅酸鹽鉆井液的現(xiàn)場應(yīng)用具有一定借鑒意義。
(2)硅酸鹽鉆井液有效增強(qiáng)了井壁穩(wěn)定性,降低了鉆井液密度,解決了古近系地層井壁穩(wěn)定與密度間的平衡。
(3)硅酸鹽鉆井液體系現(xiàn)場維護(hù)簡單,流變性能穩(wěn)定,具有良好抑制性能。