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      提高腈綸二步法工藝原液質(zhì)量的研究

      2020-03-13 12:18:14方成圓
      關(guān)鍵詞:板框腈綸原液

      方成圓

      (中國石化上海石油化工股份有限公司碳纖維事業(yè)部,上海 200540)

      聚丙烯腈纖維(俗稱腈綸),是僅次于聚酯纖維和聚酰胺纖維的第三大合成纖維品種,它具有柔軟、輕盈、保暖的優(yōu)點(diǎn),有人造羊毛之譽(yù),雖比羊毛輕10%以上,但強(qiáng)度卻比羊毛高2倍多。腈綸具有不會發(fā)霉和被蟲蛀等性能,耐曬性也比羊毛高1倍,比棉花高10倍,因此除服用、家用腈綸紡織品外,還適合制造帳篷、炮衣、車篷、幕布、窗簾等室外織物,用它制成的毛線特別是輕軟的膨體絨線早就為人們所喜愛[1]。

      目前腈綸生產(chǎn)主要采用不同溶劑的二步法濕法紡絲工藝,工序包括配料、聚合、脫單、水洗、聚合物貯存、聚合物溶解、原液脫泡、過濾、紡絲、冷牽伸、水洗、熱牽伸、干燥致密化、卷曲、定型、上油、烘干等[2]。這些工序的任務(wù)是將聚合單體通過非均相沉淀聚合反應(yīng),制得一定相對分子質(zhì)量分布的高分子聚合物,經(jīng)過脫單、水洗、溶解后,再通過脫泡、過濾等進(jìn)行供紡,然后通過成形、集束、水洗、拉伸、致密化、卷曲、定型、上油等工藝過程紡制成具有服用性能的腈綸纖維[3]。聚合、原液制備、紡絲前后工段、回收等各個(gè)環(huán)節(jié)相互依存,聯(lián)系緊密,其中原液制備工序就是將聚合物儲槽中的合格淤漿溶解在NaSCN溶劑(SSV)中,加入適量的焦亞硫酸鈉(A3),經(jīng)過脫泡、過濾等工序制得合格的原液[4]。只有抓好每一個(gè)環(huán)節(jié),才能提高原液的質(zhì)量,最終使纖維的質(zhì)量上一個(gè)新臺階。

      1 影響原液質(zhì)量的因素

      中國石化上海石油化工股份有限公司腈綸部(以下簡稱腈綸部)北裝置原液每條線有3臺板框(F-1202)同時(shí)在線投用,F(xiàn)-1202板框?yàn)V布更換按兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行:(1)濾布投用超過額定時(shí)間;(2)板框進(jìn)口壓力超過額定壓差。但近年來F-1202板框?yàn)V布更換絕大多數(shù)是因?yàn)榘蹇蜻M(jìn)口壓差超過標(biāo)準(zhǔn),月停板框次數(shù)很高,具體如表1所示。

      表1 板框停止次數(shù)

      為了能夠確定影響F-1202板框過濾機(jī)使用時(shí)間的主要因素,針對每次調(diào)換的濾布進(jìn)行檢查,從更換下來的濾布情況看,上面存在大量的凝膠粒子及雜質(zhì)(見圖1)。原液中產(chǎn)生凝膠粒子的主要原因是原液沒有充分溶解,導(dǎo)致這個(gè)問題發(fā)生的原因主要有以下幾點(diǎn)。

      圖1 換下的濾布

      (1)當(dāng)濃溶劑儲槽(T-1207)和各聚合物淤漿貯槽低液位時(shí),未分散的聚合物凝聚粒子和析出的溶劑及雜質(zhì)固體物進(jìn)入系統(tǒng),影響過濾質(zhì)量。

      當(dāng)腈綸部化工車間兩套溶劑蒸發(fā)器(SPC-1、4)系統(tǒng)進(jìn)行清洗時(shí),會造成北裝置T-1207低液位,期間為了維持紡絲生產(chǎn),溶解機(jī)低負(fù)荷運(yùn)行,溶劑粗原液槽(T-1204)、供紡原液槽(T-1205)低液位控制。T-1207低液位使槽內(nèi)底部的溶劑及雜質(zhì)結(jié)晶物進(jìn)入溶解機(jī)系統(tǒng),溶解效果下降,產(chǎn)生凝膠粒子。T-1204、T-1205低液位控制則使原液的停留時(shí)間縮短,造成未充分混和溶解的粒子進(jìn)入后道系統(tǒng)。

      這也可以從T-1205液位趨勢和F-1202進(jìn)口壓力上漲趨勢(如圖2~3所示)中得到驗(yàn)證,隨著T-1205液位從94%降至74%,F(xiàn)-1202進(jìn)口壓力由0.69 MPa逐步上升。

      圖2 T-1205液位趨勢

      圖3 F-1202進(jìn)口壓力趨勢

      (2)原液系統(tǒng)的過濾管理存在漏洞,許多貯槽的過濾籃使用時(shí)間長,原液系統(tǒng)整體過濾效果差(如圖4~5所示),打開過濾籃封蓋,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部漿液滿溢,輸送不暢,造成堵塞。

      圖4 T-1204過濾籃

      圖5 T-1205過濾籃

      (3)為了降低生產(chǎn)成本,北裝置廢絲廢膠經(jīng)過溶解后要補(bǔ)加到T-1204-2中,補(bǔ)加流程如圖6所示。由于廢絲廢膠中含有大量雜質(zhì),在補(bǔ)加過程中雜質(zhì)進(jìn)入系統(tǒng),對粗原液貯槽T-1204沖擊大。

      圖6 廢漿補(bǔ)加流程

      (4)溶解機(jī)有時(shí)溶解質(zhì)量較差,將T-1204-1、2槽頂部封頭打開后,發(fā)現(xiàn)槽內(nèi)常有未充分溶解的漿塊(見圖7)。

      圖7 T-1204原液槽中的漿塊

      2 提高原液質(zhì)量的方法與措施

      (1)嚴(yán)格控制進(jìn)入溶解機(jī)物料流量的串級比,并將溶解機(jī)出口壓力提高0.03 MPa。同時(shí),在正常生產(chǎn)的情況下,將T-1204和T-1205槽液位控制中心值由原來的80%提高到90%,以延長粗原液停留時(shí)間,保證溶解效果。如果碰到突發(fā)情況,執(zhí)行原液低液位規(guī)定:T-1207槽液位低于25%時(shí),須停溶解機(jī);T-1204槽液位低于75%時(shí),紡絲須及時(shí)降速處理,低于55%時(shí)不出料;T-1205槽液位低于75%時(shí),紡絲須及時(shí)降速處理,低于40%時(shí)不供紡,從而確保供紡原液質(zhì)量。

      (2)當(dāng)T-1209槽液位大于50%時(shí),方可開啟P-1212泵,轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)至3 r/min,每班翻3個(gè)百分點(diǎn)液位的料到T-1212,到T-1209槽液位30%時(shí)停止翻料。T-1212槽液位大于50%時(shí)開啟P-1283泵,轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)為3~5 r/min。當(dāng)遇到廢絲溶解打料時(shí),需停P-1283泵1 h,保證槽內(nèi)原液溶解充分。原來T-1212槽交班液位不得大于50%的規(guī)定取消。遇紡絲有停車等作業(yè)可將轉(zhuǎn)速適當(dāng)提高。

      (3)優(yōu)化T-1207槽的出空清洗方案,減少因槽內(nèi)結(jié)晶或溶劑濃度低原因影響溶解效果。以T-1207-A槽出空清洗為例,當(dāng)槽子出空清洗好后的具體操作步驟為:

      ①封閉T-1207-A槽下人孔,關(guān)閉底排污閥;

      ②由化工車間用五效蒸發(fā)水清洗送T-1207-A槽的進(jìn)料管線,清洗水進(jìn)入T-1207-A槽;

      ③關(guān)閉H-1203-1、2平臺上送廢絲溶解的NaSCN閥門后,由廢絲溶解安排對上述管線進(jìn)行沖洗,沖洗水在H-1203處接管引至地漏;

      ④關(guān)注T-1207-A槽液位,液位超過10%時(shí),啟動(dòng)P-1210-A泵進(jìn)行循環(huán)清洗,打開H-1203-1的LS閥門,控制好清洗水的溫度,而當(dāng)液位達(dá)到30%時(shí),聯(lián)系調(diào)度停止進(jìn)水;

      ⑤NaSCN管線循環(huán)清洗1 h,各管線回流及閥門疏通后,停止P-1210-A泵。期間聯(lián)系調(diào)度,要求化工用壓縮空氣吹掃T-1207槽的進(jìn)料管線;

      ⑥確認(rèn)T-1207-A槽取樣管線暢通,排空T-1207-A槽內(nèi)的污水,應(yīng)注意控制好T-1221槽液位,排空后關(guān)閉排污閉;

      ⑦聯(lián)系調(diào)度由化工送NaSCN對進(jìn)料管線及T-1207-A槽進(jìn)行料液置換;

      ⑧當(dāng)液位達(dá)10%時(shí)停止進(jìn)料,啟動(dòng)P-1210-A泵進(jìn)行循環(huán)置換10 min,然后停泵排放污水,污水排凈后關(guān)閉排污閥;

      ⑨由化工車間送NaSCN對進(jìn)料管線及T-1207-A槽進(jìn)行料液二次置換;

      ⑩當(dāng)液位達(dá)10%時(shí),通知調(diào)度停止進(jìn)料。啟動(dòng)P-1210-A泵進(jìn)行循環(huán)置換10 min,然后停泵排放污水,排凈后關(guān)閉排污閥。此時(shí),T-1207-A槽方具備正常受料條件。

      (4)對所有原液過濾籃進(jìn)行分類編號,安排具體清洗日期,清洗后需對口工藝人員確認(rèn),同時(shí)對原液各處過濾籃清洗時(shí)間也進(jìn)行規(guī)定:

      ①原液T-1204出口過濾籃每月清洗一次;

      ②每當(dāng)紡絲停車檢修、清潔工作后,對T-1205出口過濾籃進(jìn)行調(diào)換清洗;

      ③對于廢絲溶解區(qū)域的P-1280和P-1283過濾籃每月5日、15日、25日早班原液崗位調(diào)換;P-1212過濾籃每月5日早班原液崗位調(diào)換,調(diào)換情況納入組長交接班記錄。

      3 實(shí)施效果

      (1)通過將T-1204和T-1205槽液位控制中心值由原來的80%提高到90%,并嚴(yán)控溶解機(jī)出口壓力及進(jìn)料物料流量串級比,原液溶解效果得到了一定的改善,槽子內(nèi)部漿塊大大減少,如圖8所示,槽頂液面上幾乎沒有未溶解的漿塊。

      (2)板框停臺數(shù)較優(yōu)化前明顯下降,濾布使用時(shí)間上升,見表2。

      圖8 優(yōu)化后T-1204槽內(nèi)情況

      表2 板框停止次數(shù)

      (3)優(yōu)化后,從9月開始原液質(zhì)量顯著提高,紡絲繞輥明顯減少,見表3。

      表3 紡絲繞輥時(shí)間統(tǒng)計(jì) min

      4 結(jié)論

      (1)通過嚴(yán)格控制溶解機(jī)的進(jìn)料串級比并將溶解機(jī)出口壓力適當(dāng)提高,可以有效提高淤漿的溶解質(zhì)量。

      (2)將T-1204和T-1205槽液位控制中心值由原來的80%提高到90%,可延長原液停留時(shí)間,進(jìn)一步保證溶解效果,提高原液的均勻性。

      (3)T-1204、T-1205、T-1207槽液位過低,會嚴(yán)重影響原液的質(zhì)量,T-1207液位過低時(shí)不可向溶解機(jī)供料。

      (4)廢絲溶解系統(tǒng)翻料時(shí),應(yīng)控制翻料的流量和總量,并保證廢漿得到充分?jǐn)嚢琛?/p>

      (5)過濾籃需定期清洗更換,破損的過濾籃應(yīng)及時(shí)檢修。

      (6)T-1207槽出空清洗后,濃溶劑系統(tǒng)NaSCN循環(huán)置換要徹底,避免濃溶劑稀釋,影響溶解效果。

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