文/楊孝享,丁旭輝,宋巖,王永健·第一拖拉機(jī)股份有限公司
曲軸鍛造模具型腔較為復(fù)雜,特別是平衡塊不規(guī)整有凸起的模具,金屬充滿型腔的能力越差,容易出現(xiàn)曲柄圓角充不滿等產(chǎn)品缺陷,錘鍛模為安全起見硬度不敢太高,太高模具容易打裂,模具硬度太低又極易造成平衡塊歪斜,給正常的生產(chǎn)帶來了嚴(yán)重影響,本文將從模具堆焊翻新方面進(jìn)行研究,提高模具壽命,降低鍛打過程中修磨和模具打裂的風(fēng)險(xiǎn)。
我廠生產(chǎn)用的一種四缸曲軸鍛模(圖1,受產(chǎn)品結(jié)構(gòu)影響,鍛模壽命一直較低。模具的平衡塊不平滑,有一個(gè)較大的拐角,坯料沿箭頭方向的流動(dòng)受到阻礙,坯料充滿型腔的能力較低,特別是在平衡塊根部圓角位置極易出現(xiàn)充不滿的現(xiàn)象,如圖2所示。第一連桿頸開檔和第二連桿頸開檔之間成“()”狀,如圖3所示,鍛打過程中坯料沿軸線方向流動(dòng),弧狀凸起的方向會(huì)有非常大的沖擊力,極易造成開檔位置歪斜(圖4)。
為了提高材料利用率,提升金屬充滿型腔的能力,在模具上增加了5個(gè)阻力臺(tái),阻力臺(tái)阻擋多余金屬向毛邊倉位置流動(dòng),多余金屬被迫沿軸向流動(dòng),從而又增加了將開檔脹壞的風(fēng)險(xiǎn)。多批次生產(chǎn)中都出現(xiàn)過四個(gè)開檔位置打塌,輕則多次修磨,重則打歪卡模,被迫更換模具,模具翻新成本遠(yuǎn)高于產(chǎn)品銷售利潤。
錘鍛模工作過程中要受到連續(xù)的巨大的沖擊力,這就需要模具內(nèi)部有較高的韌性,表面有較高的強(qiáng)度和耐磨性,為提高模具壽命我們選擇某品牌CN637R、CN647R進(jìn)行試驗(yàn),此焊絲具有韌性好、紅硬性好、耐疲勞的優(yōu)點(diǎn),與5CrNiMo鍛模材料熔合較好。5CrNiMo成分如表1所示。
⑴將模具型腔氣刨干凈,打磨平滑,不得有裂紋、尖角、倒鉤出現(xiàn)。
⑵著色探傷。用著色劑噴涂打磨好的模具型腔,用顯影液顯影(圖5),對(duì)模具型腔進(jìn)行仔細(xì)檢查,如有裂紋,及時(shí)清除。
⑶用三維掃描儀對(duì)探傷完畢的模具進(jìn)行掃描,生成三維模型,對(duì)比模具三維造型,生成焊接路徑程序,手工進(jìn)行更改優(yōu)化。
⑷將模具入電爐預(yù)熱,預(yù)熱溫度450℃,達(dá)到溫度后保溫,保溫時(shí)間根據(jù)模具厚度30mm/h計(jì)算,此次試驗(yàn)?zāi)>吆穸葹?50mm,保溫15h。
⑸模具堆焊開始時(shí)用保溫棉將模具四周包裹好,調(diào)整好自動(dòng)焊接設(shè)備,編制好堆焊路徑程序,在型腔底部1/3的位置使用某品牌637R焊絲打底、上面2/3的位置某品牌647R蓋面,焊接過程中電流電壓分別控制在600A、34V左右,送絲速度4(ipm×100),逐層堆焊,每焊接完一層,停機(jī),用風(fēng)鎬敲擊,清除焊渣,仔細(xì)檢查焊接質(zhì)量,如有缺陷,刨掉重新堆焊,焊接過程中要時(shí)刻關(guān)注模具溫度變化,模具溫度低于350℃要停止堆焊重新入爐加熱,焊接完成后檢查焊接尺寸,保障有足夠的加工余量。
⑹回火。模具焊接完成后立即進(jìn)行保溫,保溫溫度450℃,保溫時(shí)間6h,緩冷至室溫后進(jìn)行第一次回火。
第一次回火,回火溫度為580℃,保溫時(shí)間按模具厚度每25mm/h計(jì)算,此次試驗(yàn)?zāi)>吆?50mm,保溫18h。隨后進(jìn)行緩冷,緩冷到150℃左右進(jìn)行二次回火。
第二次回火溫度時(shí)間同一次回火,回火完后緩冷,隨爐緩冷到200℃以下打開爐門冷卻,100℃以下出爐冷卻直至室溫。
表1 5CrNiMo材料成分表(%)
然后進(jìn)行打硬度,在模具工作部位選一個(gè)平面,用砂輪機(jī)打磨光滑,用錘擊式硬度檢測(cè)裝置檢測(cè)模具硬度(圖6),本套試驗(yàn)?zāi)>呋鼗鸷笊夏S捕葹?.06~3.09dB,下模硬度為3.09~3.11dB,符合圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求。
⑺模具加工。加工時(shí)先進(jìn)行粗銑,刀具選用φ25mm、φ16mm圓鼻刀,隨后進(jìn)行半精加工,刀具選用5度R5mm白鋼刀,最后進(jìn)行精加工,刀具選用合金球頭銑刀。精銑完后進(jìn)行拋光打磨,保證模具型腔光滑,無倒鉤。加工后的模具如圖7所示。
⑻生產(chǎn)驗(yàn)證。對(duì)加工完的四缸曲軸進(jìn)行生產(chǎn)試驗(yàn)。累計(jì)鍛打1400件,模具型腔歪斜較輕(圖8),局部有輕微裂紋(圖9)。氣刨后發(fā)現(xiàn)連桿頸裂紋深度小于2mm,對(duì)整個(gè)模具壽命影響較小,再次翻新時(shí)可將裂紋去除干凈。
以往此套模具鍛打200件就會(huì)出現(xiàn)主軸頸軸肩打塌,平衡塊開檔打歪,平均一個(gè)班需要磨修2~3次,嚴(yán)重影響生產(chǎn)效率,最終也只能鍛打500~800件,通過此次焊接材料的更換,模具壽命提升明顯,本批共生產(chǎn)1400件,達(dá)到歷史最好水平,由此可見選擇適合模具基體和生產(chǎn)實(shí)際的焊材對(duì)提高模具壽命有非常大的作用,焊材的選用必須和模具鋼本身有較好的熔合性,回火過程中組織的轉(zhuǎn)變必須和基體保持一致,此項(xiàng)試驗(yàn)的成功對(duì)其他曲軸類鍛模壽命提升有一定的參考意義。