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      一種煤粉氣化爐運(yùn)行問(wèn)題的探討與分析

      2020-03-18 04:24:34張輝景壽堂國(guó)能集團(tuán)寧夏煤業(yè)公司煤制油分公司氣化廠銀川750411
      化工管理 2020年5期
      關(guān)鍵詞:冷室文丘里黑水

      張輝 景壽堂(國(guó)能集團(tuán)寧夏煤業(yè)公司煤制油分公司氣化廠 銀川750411)

      1 裝置流程

      現(xiàn)有工藝流程及裝備如圖1所示。

      煤粉制備單元制備的煤粉通過(guò)煤粉加壓輸送單元的設(shè)備,以高壓氮?dú)饣蚋邏憾趸甲鳛檩d氣輸送至氣化爐與輸送主燒嘴,與送至主燒嘴的氧氣在主燒嘴端部進(jìn)行混合,在點(diǎn)火燒嘴已點(diǎn)燃火焰的作用下,在氣化爐燃燒室內(nèi)發(fā)生不完全燃燒,產(chǎn)生主要成分為CO+H2的煤氣[1],也稱為合成氣,同時(shí)生成少量熔渣。合成氣與熔渣通過(guò)下降管離開(kāi)燃燒室進(jìn)入氣化爐激冷室液面以下。合成氣離開(kāi)下降管后,通過(guò)激冷室激冷水的水浴洗滌及降溫,之后沿下降管外壁與氣化爐爐壁所形成的環(huán)隙鼓泡上升,離開(kāi)環(huán)隙后,通過(guò)與激冷室頂部連接的合成氣管線輸送至文丘里洗滌系統(tǒng),經(jīng)文丘里系統(tǒng)洗滌降溫后去合成氣洗滌塔,進(jìn)一步除塵降溫后送至變換工序;被合成氣及熔渣污染及升溫的激冷水變成黑水,被送至閃蒸系統(tǒng)進(jìn)行閃蒸處理;熔渣通過(guò)氣化爐激冷室激冷水的冷卻形成固態(tài)渣,沉降在激冷室底部,經(jīng)破渣機(jī)破碎后通過(guò)渣鎖斗排出。

      合成氣進(jìn)入文丘里洗滌系統(tǒng)后,在加入一級(jí)文丘里洗滌器的高壓循環(huán)水洗滌后一同進(jìn)入一級(jí)文丘里分離罐進(jìn)行氣液分離,氣液分離后的液相通過(guò)管線進(jìn)入合成氣洗滌塔;氣液分離后合成氣進(jìn)入二級(jí)文丘里洗滌器[2],在加入二級(jí)文丘里洗滌器高壓循環(huán)水的洗滌后一同進(jìn)入合成氣洗滌塔。合成氣洗滌塔進(jìn)水有高壓循環(huán)水、高溫凝液、汽提凝液、脫鹽水、一級(jí)文丘里分離罐洗滌水、二級(jí)文丘里洗滌水。合成氣洗滌塔腰部出水通過(guò)激冷水泵送至氣化爐激冷室做激冷水用,合成氣洗滌塔底部出水送往閃蒸系統(tǒng)進(jìn)行閃蒸處理。

      圖1 現(xiàn)有工藝流程及裝備圖

      2 氣化爐帶水帶渣的現(xiàn)象及危害

      2.1 氣化爐帶水的異?,F(xiàn)象

      在設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中,氣化爐出現(xiàn)帶水現(xiàn)象時(shí),將產(chǎn)生以下異?,F(xiàn)象:

      (1)氣化爐激冷室的液位降低,黑水去閃蒸系統(tǒng)的調(diào)節(jié)閥開(kāi)度自動(dòng)減小,其中該調(diào)節(jié)閥起著調(diào)節(jié)激冷室液位的作用[3];

      (2)合成氣溫度上漲偏高;

      (3)系統(tǒng)壓差上漲且波動(dòng)較大,一級(jí)文丘里分離罐液位上漲嚴(yán)重,一級(jí)文丘里分離罐底部液位調(diào)節(jié)閥開(kāi)大;

      (4)合成氣洗滌塔液位上漲,合成氣洗滌塔液位調(diào)節(jié)閥開(kāi)度減??;

      (5)閃蒸系統(tǒng)中閃罐液位調(diào)節(jié)閥開(kāi)度關(guān)小,中閃罐壓力調(diào)節(jié)閥開(kāi)度自動(dòng)減?。?/p>

      (6)向黑水管線竄氣導(dǎo)致黑水管線溫度上漲;

      (7)合成氣洗滌塔壓差容易上漲及容易出現(xiàn)合成氣向變換系統(tǒng)帶水。

      2.2 氣化爐帶水的危害

      (1)合成氣溫度容易出現(xiàn)上漲而導(dǎo)致跳車;

      (2)易向黑水管線竄合成氣而導(dǎo)致管線變形爆裂;

      (3)合成氣洗滌塔內(nèi)部水質(zhì)臟,易導(dǎo)致合成氣洗滌塔塔盤堵塞;

      (4)系統(tǒng)水質(zhì)變差,系統(tǒng)管線及設(shè)備容易結(jié)垢;

      (5)氣化爐爐壁易接觸高溫合成氣,導(dǎo)致氣化爐爐壁高溫變形爆裂。

      2.3 氣化爐向后系統(tǒng)帶渣的現(xiàn)象及危害

      圖2 優(yōu)化工藝流程及設(shè)備圖

      (1)一級(jí)文丘里洗滌器前后壓差上漲;

      (2)激冷水流量調(diào)節(jié)閥開(kāi)大,激冷水流量減?。?/p>

      (3)激冷水過(guò)濾器及激冷環(huán)前后壓差上漲;

      (4)合成氣洗滌塔底部開(kāi)路排放管線磨損嚴(yán)重;

      (5)沉降槽向過(guò)濾機(jī)輸送泥漿量波動(dòng)嚴(yán)重,過(guò)濾機(jī)濾餅經(jīng)常性帶有粗渣。

      2.4 氣化爐向后系統(tǒng)帶渣的危害

      (1)一級(jí)文丘里分離罐底部堵渣嚴(yán)重;

      (2)出氣化爐至閃蒸系統(tǒng)黑水管線磨損嚴(yán)重,導(dǎo)致黑水管線爆裂;

      (3)閃蒸系統(tǒng)管線及附屬閥門經(jīng)常性磨穿泄漏;

      (4)系統(tǒng)儀表根部管線及溫度表套筒易結(jié)垢,造成儀表顯示不準(zhǔn);

      (5)激冷水泵、閃蒸泵、泥漿泵葉輪磨損嚴(yán)重;

      (6)中、低、真閃緩沖件及角閥短接經(jīng)常性磨穿;

      (7)激冷水泵頻繁出現(xiàn)清濾網(wǎng);

      (8)開(kāi)路排放管線及附屬流量計(jì)磨損嚴(yán)重,導(dǎo)致磨穿泄漏;

      (9)沉降槽底部和泥漿管線經(jīng)常性堵。

      3 氣化爐向后系統(tǒng)帶水帶渣分析

      3.1 氣化爐合成氣向文丘里洗滌系統(tǒng)帶水帶渣過(guò)程分析

      燃燒室發(fā)生煤和氧氣的不完全燃燒后,所生成的合成氣與進(jìn)入下降管的激冷水發(fā)生了熱傳質(zhì),合成氣被冷卻,激冷水被加熱,部分激冷水與被加熱后生成了飽和蒸汽進(jìn)入合成氣中[4-5]。合成氣離開(kāi)下降管后,在下降管外壁和氣化爐壁所形成的環(huán)隙間通過(guò)激冷水所形成的液層鼓泡上升,在此上升過(guò)程中由于氣體流速快而夾帶了一部分激冷水離開(kāi)液面,這部分水中的一部分由于在上升過(guò)程中由于撞擊環(huán)隙壁而失去動(dòng)能或被降溫而回到激冷水液面,一部分而懸浮于環(huán)隙中,一部分最終被合成氣帶入文丘里洗滌系統(tǒng),最終進(jìn)入合成氣洗滌塔中作為激冷水送至氣化爐,合成氣洗滌塔底部沉淀后的渣水通過(guò)開(kāi)路排放管線進(jìn)入閃蒸系統(tǒng)。在這一過(guò)程中帶水伴隨著帶渣。

      3.2 氣化爐合成氣向后系統(tǒng)帶水帶渣理論分析

      由于合成氣在激冷水液層中穿行過(guò)程是一種氣、液、渣的分散系,并伴隨著熱傳質(zhì)的過(guò)程,特別復(fù)雜,現(xiàn)僅從兩方面進(jìn)行分析。

      (1)借鑒氣流輸送理論,從氣體流速方面考慮。合成氣所夾帶的水滴及渣粒,與合成氣的密度相差較遠(yuǎn),這一點(diǎn)接近了氣流床的特點(diǎn),從而合成氣中所夾帶的小水滴和渣粒會(huì)以流化狀態(tài)被帶出氣化爐,這其中合成氣氣流速度起到了很關(guān)鍵的作用。

      (2)從熱傳質(zhì)角度考慮,根據(jù)流體沸騰傳熱理論,在高溫合成氣以一定流速流動(dòng)過(guò)程中會(huì)將部分水滴加熱到沸騰狀態(tài)從而產(chǎn)生泡核,當(dāng)熱量達(dá)到一定值時(shí),會(huì)將高效的泡核沸騰轉(zhuǎn)化成低效的膜狀沸騰,這將會(huì)在氣相中夾帶大量水沫。水沫密度遠(yuǎn)低于液體,所以氣體所帶走水沫的能量會(huì)大大降低,從而發(fā)生以夜沫夾帶方式帶走大量的水。這種夜沫夾帶的帶水方式也經(jīng)常出現(xiàn)在合成氣洗滌塔帶水方式中。

      3.3 氣化爐黑水向黑水閃蒸系統(tǒng)帶渣過(guò)程分析

      氣化爐燃燒室所生成的合成氣以較快流速進(jìn)入激冷室液面以下,此時(shí)由于合成氣的流速慣性沖擊到激冷室的渣沉降層,對(duì)激冷室液面以下所沉淀的渣有所擾動(dòng),使得本該沉降的渣?;旌显诩だ渌?,使得激冷室水質(zhì)渾濁伴隨渣粒,這部分渣顆粒一部分被合成氣帶至文丘里系統(tǒng),一部分通過(guò)黑水管線帶入閃蒸系統(tǒng)。還有一部分渣粒進(jìn)入激冷室液面時(shí),由于被合成氣的擾動(dòng)直接進(jìn)入黑水管線。從而這兩部分進(jìn)入黑水管線的渣粒被送入沉降槽,最終被過(guò)濾機(jī)過(guò)濾后混合在渣餅中。

      4 合成氣帶水帶渣問(wèn)題及黑水帶渣問(wèn)題的處理措施

      根據(jù)上述分析,對(duì)工藝及設(shè)備整改措施如圖2所示。

      (1)增大下降管直徑減小合成氣的流速,減小對(duì)激冷室液位的沖擊,從而對(duì)激冷室液位升高及穩(wěn)定有很好的效果。這一措施已得到實(shí)踐驗(yàn)證。

      (2)增大氣化爐激冷室直徑,以擴(kuò)大下降管外壁與激冷室內(nèi)壁所形成的環(huán)隙,從而以此種方式降低合成上升流速,減小合成氣所帶水的動(dòng)能,從源頭上抑制合成氣帶水的問(wèn)題。擴(kuò)大激冷室直徑也可以增大氣液分離空間,從而使更多的小水滴形成大水滴沉降到激冷室液面。

      (3)將一級(jí)文丘里分離罐水通過(guò)加壓方式送至激冷室中,從而減小合成氣洗滌塔的渣粒來(lái)源。

      (4)加長(zhǎng)氣化爐激冷室長(zhǎng)度,以增大下降管與激冷室底部的距離,從而減小合成氣對(duì)激冷室渣沉淀層的干擾。

      (5)加大激冷水用量,同時(shí)加大去黑水閃蒸系統(tǒng)的閃蒸量,對(duì)激冷室水質(zhì)置換起到幫助。這當(dāng)然對(duì)合成氣洗滌塔的供水量有了新要求。

      5 結(jié)語(yǔ)

      氣化爐激冷室向后系統(tǒng)帶水帶渣問(wèn)題對(duì)氣化爐安、穩(wěn)、長(zhǎng)、滿、優(yōu)運(yùn)行影響很大,同時(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)低標(biāo)準(zhǔn)影響很大,對(duì)系統(tǒng)水質(zhì)影響極為嚴(yán)重,水質(zhì)不是趨于中性,而是經(jīng)常性的呈現(xiàn)酸性。氣化爐帶水帶渣的主要原因在于系統(tǒng)的熱負(fù)荷過(guò)高,而激冷室的設(shè)計(jì)處理量偏小所造成的。因此通過(guò)增大下降管和氣化爐直徑、加長(zhǎng)氣化爐激冷室長(zhǎng)度可以有效解決氣化爐的帶水帶渣問(wèn)題,從而降低管線及設(shè)備的堵塞及磨損、有效改變系統(tǒng)水質(zhì)、降低系統(tǒng)管線及設(shè)備的結(jié)垢,達(dá)到系統(tǒng)安、穩(wěn)、長(zhǎng)、滿、優(yōu)的運(yùn)行目的。

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