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      換流變壓器套管將軍帽故障分析及改進(jìn)措施

      2020-03-20 08:32:32
      浙江電力 2020年2期
      關(guān)鍵詞:軍帽氟橡膠壓板

      (國網(wǎng)浙江省電力有限公司檢修分公司,杭州 311232)

      0 引言

      換流變壓器(以下簡稱“換流變”)高壓套管對高壓繞組引出線起絕緣和支持作用,其套管頂部的將軍帽是換流變套管與外部引線連接的重要部件[1]。將軍帽為高壓套管頂部提供密封,使套管內(nèi)部絕緣油與外界隔絕,阻止外部水分進(jìn)入套管本體,保證套管絕緣油不會滲漏和受潮變質(zhì)[2-3]。若換流變套管將軍帽長期高溫運行會導(dǎo)致套管損壞,進(jìn)而導(dǎo)致直流輸電系統(tǒng)單極強迫停運[4]??梢?,對換流變而言,高壓套管將軍帽的設(shè)計是否合理對換流變安全運行至關(guān)重要[5]。下面介紹某特高壓換流站換流變網(wǎng)側(cè)高壓套管將軍帽發(fā)熱故障的現(xiàn)象及檢查處理情況,詳細(xì)分析發(fā)熱故障的原因,并針對此類故障提出整改措施。

      1 將軍帽結(jié)構(gòu)及缺陷現(xiàn)象

      1.1 將軍帽結(jié)構(gòu)簡介

      換流變網(wǎng)側(cè)高壓套管將軍帽結(jié)構(gòu)見圖1。

      圖1 原將軍帽結(jié)構(gòu)示意圖

      該套管型號為BRLW-550/2500-3,由南京電氣(集團(tuán))有限責(zé)任公司生產(chǎn),實物如圖2 所示。

      圖2 原將軍帽實物

      軟木橡膠墊圈在套管頭部與過渡板之間形成密封,與將軍帽形成防雨水結(jié)構(gòu);并緊圓螺母與將軍帽內(nèi)螺紋組成雙螺母結(jié)構(gòu)增加并緊力,防止將軍帽松動[6];通過6 顆限位螺栓將緊固后的將軍帽進(jìn)行限位,進(jìn)一步防止將軍帽因換流變運行振動而導(dǎo)致松動。安裝時首先將并緊圓螺母擰到套管導(dǎo)電管底部,然后將將軍帽旋入導(dǎo)電管,全部旋入后,利用專用扳手將并緊圓螺母回旋,與將軍帽組成雙螺母結(jié)構(gòu)增加并緊力,最后利用6顆六角螺栓將將軍帽與過渡板固定,利用螺栓的緊固力,下壓將軍帽邊沿,保證其壓緊軟木橡膠墊圈。

      1.2 將軍帽發(fā)熱缺陷現(xiàn)象

      該結(jié)構(gòu)將軍帽自2016 年3 月投運以來發(fā)熱故障頻發(fā)。2016 年迎峰度夏至今發(fā)熱情況如表1所示。根據(jù)DL/T 664—2008《帶電設(shè)備紅外診斷應(yīng)用規(guī)范》,電流致熱型設(shè)備與金屬部件的連接熱點,溫差在15 K 以內(nèi)為一般缺陷,溫度在353.15~383.15 K為嚴(yán)重缺陷,溫度高于383.15 K為危急缺陷[7]。

      表1 將軍帽發(fā)熱情況

      前兩次發(fā)熱缺陷停電處理時,均發(fā)現(xiàn)將軍帽與導(dǎo)電管螺紋連接部位有過熱變色痕跡,如圖3所示,屬于內(nèi)部接頭發(fā)熱,均對導(dǎo)電管接觸面進(jìn)行打磨處理,并換上新的將軍帽。

      第三次發(fā)熱缺陷停電處理時,由于將軍帽已與導(dǎo)電管卡死,無法拆卸,現(xiàn)場對換流變套管進(jìn)行整體更換,同時對其他換流變套管將軍帽打開檢查時,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)電管頭部以及螺紋等部位均存在積水或水漬,如圖4 所示。

      圖3 將軍帽及導(dǎo)電管接觸面發(fā)熱痕跡

      圖4 導(dǎo)電管頭部積水

      2 發(fā)熱故障原因分析

      結(jié)合套管運維情況、現(xiàn)場檢查情況及返廠檢查情況,該套管頂部導(dǎo)電載流結(jié)構(gòu)采用導(dǎo)電管外螺紋與將軍帽內(nèi)螺紋接觸載流方式,此結(jié)構(gòu)導(dǎo)電載流能力主要受內(nèi)外螺紋配合加工精度、螺紋絲扣接觸長度、內(nèi)外螺紋間壓緊力等因素的影響。該套管將軍帽與過渡板之間采用軟木橡膠墊圈進(jìn)行密封,此結(jié)構(gòu)密封效果主要受將軍帽邊沿彈性板壓緊力的影響。據(jù)此,導(dǎo)致套管將軍帽受潮、發(fā)熱主要有以下五方面原因。

      (1)并緊螺母安裝工藝不佳

      現(xiàn)場施工時高空作業(yè)難度較大,并緊螺母緊固程度較難控制,具有分散性。緊固并緊螺母時無法利用力矩扳手按施工工藝規(guī)范進(jìn)行操作,不能有效驗證安裝力矩。若并緊圓螺母存在松動,在換流變長期運行時,會造成將軍帽與載流導(dǎo)管連接螺紋松動或接觸不良,進(jìn)而導(dǎo)致將軍帽內(nèi)部異常發(fā)熱[8]。

      (2)導(dǎo)電管外螺紋與將軍帽內(nèi)螺紋配合加工精度參差不齊

      導(dǎo)電管外螺紋與將軍帽內(nèi)螺紋的配合加工精度將會直接影響到載流部件的實際有效接觸面積。部分套管的將軍帽內(nèi)螺紋與載流導(dǎo)管外螺紋配合不緊密,受換流變振動、引線拉力等因素影響,將軍帽與載流導(dǎo)管連接螺紋局部接觸不良,導(dǎo)致將軍帽內(nèi)部異常發(fā)熱[9]。

      (3)導(dǎo)線的拉力影響

      將軍帽、接線夾以及相對較粗的引流線施加在套管頂部的水平拉力較大[10],加之將軍帽內(nèi)螺紋和導(dǎo)電管螺紋間的配合精度不夠,使將軍帽與導(dǎo)電管螺紋在水平方向咬合不均勻,減小了載流面積,增大了接觸電阻,導(dǎo)致將軍帽內(nèi)部異常發(fā)熱。

      (4)軟木橡膠墊圈密封功能不佳

      將軍帽通過限位螺栓進(jìn)行固定,由于將軍帽制造工藝的分散性,彈性板很難將軟木橡膠墊壓緊密封。換流變運行過程中,套管頭部振動較大,套管負(fù)荷相對較高,加之熱脹冷縮等因素的綜合作用,將軍帽密封失效,雨水通過軟木橡膠圈墊進(jìn)入將軍帽中,加速了接觸面的氧化,增大了接觸電阻,加劇了發(fā)熱情況[11]。

      (5)導(dǎo)電管材質(zhì)與將軍帽材質(zhì)不同

      套管導(dǎo)管材質(zhì)為黃銅,將軍帽材質(zhì)為紫銅,運行過程中因負(fù)荷變化,引起在導(dǎo)管與將軍帽熱脹冷縮過程中形變量不同,造成螺紋間有效接觸面積減小,進(jìn)而導(dǎo)致將軍帽內(nèi)部異常發(fā)熱[12]。

      3 制定優(yōu)化改造方案

      針對原網(wǎng)側(cè)套管將軍帽僅靠將軍帽與導(dǎo)電管螺紋咬合來承受導(dǎo)線的拉力、密封效果不佳以及載流面積不夠等問題,本文提出新結(jié)構(gòu)的將軍帽。

      3.1 新結(jié)構(gòu)將軍帽

      新結(jié)構(gòu)將軍帽將密封面和導(dǎo)流面分離,避免原結(jié)構(gòu)因密封失效引起導(dǎo)流面的發(fā)熱問題。新結(jié)構(gòu)將軍帽示意圖如圖5 所示,將軍帽由丁腈橡膠密封圈、將軍帽本體、壓板、氟橡膠密封圈、壓圈等組成。新結(jié)構(gòu)將軍帽實物如圖6 所示。

      圖5 新結(jié)構(gòu)將軍帽示意圖

      圖6 新結(jié)構(gòu)將軍帽實物圖

      將軍帽本體采用兩側(cè)開槽的哈夫結(jié)構(gòu)。安裝時,首先將將軍帽旋到導(dǎo)電管上,旋入深度85 mm,以留有空間能安裝將軍帽上部兩組螺栓為準(zhǔn);然后依次安裝將軍帽本體上部兩組固定螺栓、丁腈橡膠密封圈、壓板、氟橡膠密封圈、壓圈。改進(jìn)前、后套管將軍帽的結(jié)構(gòu)對比如表2 所示。

      表2 改進(jìn)前、后套管將軍帽的結(jié)構(gòu)對比

      3.2 新結(jié)構(gòu)將軍帽特性

      (1)相比原將軍帽,新將軍帽本體及內(nèi)部螺紋均加長50 mm,增大了將軍帽與導(dǎo)電管的接觸面積。

      (2)哈夫結(jié)構(gòu)將軍帽旋入油枕蓋板下方,通過螺栓抱緊導(dǎo)電管,防止將軍帽與導(dǎo)電管螺紋咬合不緊密。將軍帽底部嵌入導(dǎo)電管和油枕蓋板之間,通過壓板固定,防止因切向拉力引起將軍帽擺動。

      (3)通過壓圈、密封圈、壓板組成一道縱向本體密封。在壓板和壓圈間增加氟橡膠材質(zhì)密封圈,壓板對密封圈起到支撐和限位的作用,壓圈對密封圈提供一個橫向和縱向的壓緊力,橫向壓力使密封圈壓緊將軍帽,縱向壓力使密封圈壓緊壓板。同時密封圈對將軍帽的縱向開口槽也起到密封作用,可以防止雨水或潮氣進(jìn)入將軍帽內(nèi)部。

      (4)氟橡膠有優(yōu)異的耐油耐高溫性能,以及優(yōu)異的耐天候老化、耐臭氧老化性能,使用工作溫度為253.15~523.15 K[13]。氟橡膠的密封面安裝在將軍帽的圓柱面上,當(dāng)導(dǎo)管熱脹冷縮時,將軍帽的圓柱面與氟膠圈接觸面會出現(xiàn)相對移動,使密封性能不受影響。

      4 試驗驗證

      根據(jù)套管現(xiàn)場運行情況以及GB/T 4109—2008《交流電壓高于1 000 V 的絕緣套管》相關(guān)規(guī)定,設(shè)計了溫升試驗、彎曲負(fù)荷下的密封試驗、模擬冷熱循環(huán)工況下的密封試驗[14]。

      (1)溫升試驗

      模擬套管帶將軍帽實際運行時的溫升情況,將套管下端浸入變壓器油內(nèi),油面接近套管底部安裝法蘭。在套管上施加2 500 A 的電流,在套管及將軍帽各主要部位埋置8 處熱電偶進(jìn)行溫度測量,熱電偶位置如圖7 所示。

      對變壓器油進(jìn)行加熱,使變壓器油溫升達(dá)到60 K,當(dāng)套管各部分溫度穩(wěn)定時(如果1 h 內(nèi)溫度變化不超過±1 K,則認(rèn)為達(dá)到了穩(wěn)定狀態(tài)),記錄下各部分溫升情況,如圖8 所示。

      試驗結(jié)果表明,套管各部分溫升均小于GB/T 4109—2008《交流電壓高于1 000 V 的絕緣套管》規(guī)定的70 K 的要求,溫升試驗通過。

      (2)彎曲負(fù)荷下的密封試驗

      圖7 熱偶位置分布

      圖8 套管各部分溫升

      為檢驗將軍帽實際運行中受導(dǎo)線拉力時的密封性能,對套管接線端子左右兩個方向(相差180°)施加2 000 N 水平負(fù)荷20 次,每次維持60 s。同時,在套管頭部的各密封結(jié)合處不斷施加盡可能多的品紅溶液。

      試驗完成后,拆卸將軍帽零部件,檢查各部分的密封情況。氟橡膠圈提供將軍帽縱向開口的軸向密封性能,由圖9 可知,在氟橡膠圈內(nèi)部以及將軍帽側(cè)面都有明顯的品紅分界線,說明品紅溶液未透過氟橡膠圈,氟橡膠圈密封性能良好。

      圖9 將軍帽氟橡膠圈及壓板上部

      由圖10 可知,在將軍帽壓板內(nèi)部以及油枕蓋板上丁腈橡膠圈處,都有明顯的品紅分界線,說明丁腈橡膠圈起到了良好的密封性能。

      圖10 將軍帽壓板內(nèi)部及油枕蓋板上部

      (3)模擬冷熱循環(huán)工況下的密封試驗

      為檢驗將軍帽長期在劇烈溫度變化時的密封性能,設(shè)計了冷熱循環(huán)工況下的密封試驗[15]。按圖11 所示方式,將套管頭部結(jié)構(gòu)進(jìn)行組裝,將兩個將軍帽及套管油枕蓋板對接后安裝在導(dǎo)電銅管上進(jìn)行密封試驗。

      試驗?zāi)M套管導(dǎo)管從293.15~363.15 K 相對于油枕蓋板最大伸長變化量為4.2 mm,從293.15~248.15 K 最大收縮變化量為2.7 mm 的計算結(jié)果,將圖11 所示裝配好的試驗?zāi)P头胖糜趬毫C上,如圖12 所示。利用壓力機下壓將軍帽,使將軍帽向下移動4 mm,模擬溫度從293.15 K 下降到248.15 K 以下導(dǎo)電管收縮的情況;再向上移動(4+6)mm,模擬溫度從248.15 K 上升到363.15 K 以上,反復(fù)28 次,觀察模擬的套管新將軍帽結(jié)構(gòu)的密封狀況。

      圖11 冷熱循環(huán)試驗?zāi)P?/p>

      圖12 組裝完成的部件放在油壓機上

      試驗過程中,對套管頭部結(jié)構(gòu)的內(nèi)部填充0.2 MPa 氣體。如圖13 所示,在每次移動套管導(dǎo)電管前后,均在將軍帽試驗?zāi)P偷母髅芊馊γ嫱磕ǚ试硭?,發(fā)現(xiàn)將軍帽各密封面均密封良好,未見鼓泡現(xiàn)象。上述試驗完成后,將試驗?zāi)P驼w浸入水中,結(jié)果無任何滲漏現(xiàn)象,無氣泡產(chǎn)生。試驗前后,模型內(nèi)部壓力指示無變化。

      圖13 試驗?zāi)P兔芊庑詸z查

      上述試驗過程及結(jié)果表明,新結(jié)構(gòu)將軍帽模擬冷熱循環(huán)工況下的密封狀況良好。

      (4)套管將軍帽改造效果

      2018 年5 月,完成了對雙極低端換流變套管將軍帽的改造工作。新結(jié)構(gòu)將軍帽在2019 年迎峰度夏期間運行良好,未見異常溫升。圖14 為極1 低Y/Y-A 相和極2 低Y/Y-A 相換流變套管將軍帽一年內(nèi)的溫升趨勢,將軍帽溫升最大值為26.8 K,溫升值在正常范圍內(nèi)。

      圖14 極1 低Y/Y-A 相和極2 低Y/Y-A 相換流變套管將軍帽溫升趨勢

      5 結(jié)語

      通過對換流變網(wǎng)側(cè)高壓套管將軍帽發(fā)熱現(xiàn)象的深入研究,準(zhǔn)確分析出該類型套管將軍帽發(fā)熱的原因,并提出了有效的將軍帽整改方案,經(jīng)試驗驗證合格,現(xiàn)場長時間運行未再出現(xiàn)過熱問題。該研究成果可應(yīng)用于所有該類型套管將軍帽的改造,可徹底解決將軍帽的發(fā)熱問題,現(xiàn)場可實施性強,對提高設(shè)備運行的可靠性具有重要意義,可為今后換流站換流變的運維提供參考與借鑒。

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