何春云,鐘 鷗,張 敏
(云南云天化紅磷化工有限公司,云南 開遠 661699)
磷酸脲(UP)是一種無機精細化工產(chǎn)品。每生產(chǎn)磷酸脲1 t將副產(chǎn)母液1.00 ~1.12 t。UP 母液一般可用于磷銨、復合肥或尿基過磷酸鈣生產(chǎn),但從生產(chǎn)實際來看,存在以下幾個問題:磷酸與尿素結(jié)合在低溫下具有一定的穩(wěn)定性,對氨的吸收有一定的負面影響,而高溫下(≥80 ℃)UP 母液又易分解,N含量會有大量損失;UP母液中w(H2O)高達50%,對生產(chǎn)中水平衡產(chǎn)生一定影響;GB 10205—2009 標準中磷銨氮含量測定采用氨態(tài)氮的分析方法,酰胺態(tài)氮無法檢測;UP 母液的物性,決定了用其生產(chǎn)的產(chǎn)品存在難以干燥、吸潮結(jié)塊等問題。
本研究將磷酸脲裝置副產(chǎn)UP母液通過濃縮再結(jié)晶工藝轉(zhuǎn)化為磷酸脲產(chǎn)品,質(zhì)量指標達到GB/T 27805—2011《工業(yè)磷酸脲》標準,解決了UP母液難消化制約生產(chǎn)的難題,提高了裝置運轉(zhuǎn)率,提升了企業(yè)競爭力。
根據(jù)效益最大化原則及市場導向,通過對UP母液繼續(xù)濃縮、重結(jié)晶的可行性進行分析研究,最大程度消耗UP母液。對剩余的UP母液,根據(jù)其全溶性特點,用于速效液體肥,最終全部消化UP母液。
原料:UP母液(w(P2O5)21.88%、w(N)11.22%,相對密度1.312),云南紅磷川科化工有限公司;磷酸(w(P2O5)≥46%,w(固)≤0.1%),云南云天化紅磷化工有限公司;尿素(w(N)≥46%),云南水富云天化有限公司。實驗設備:水環(huán)式真空泵、電動攪拌器、旋轉(zhuǎn)真空濃縮蒸發(fā)儀、可控干燥箱等。
1) 最佳反應溫度及時間
稱取UP 母液1 000 g 倒入3 000 mL 圓底燒瓶中,安裝于旋轉(zhuǎn)真空濃縮蒸發(fā)儀上,采用水環(huán)式真空泵抽真空,在真空度為0.02 ~0.07 MPa,水浴加熱溫度60 ~ 95 ℃下進行真空濃縮反應[1]。
隨著溫度的升高,在75 ~90 ℃時,UP 母液產(chǎn)生大量泡沫,在濃縮時伴有氨味,說明當溫度過高時會產(chǎn)生氮的損失,而且溶液黏稠無法結(jié)晶及過濾;而溫度低于60 ℃時所需濃縮時間過長,能耗偏高。UP 母液蒸發(fā)濃縮的最佳溫度為70 ℃,最佳反應時間為1.0 ~1.5 h。
2) 最佳氮磷質(zhì)量比
通過分析測定UP 母液中的氮、磷含量,結(jié)合理論及實際消耗值,計算出所需加入的磷酸及尿素量[2],再在70 ℃蒸發(fā)濃縮1 h,考察氮磷質(zhì)量比對濃縮結(jié)晶過程的影響(見表1)。
表1 氮磷質(zhì)量比對結(jié)晶過程的影響
從結(jié)晶情況來看,UP 母液中氮磷質(zhì)量比對蒸發(fā)濃縮結(jié)晶影響很大。在相同溫度及反應時間條件下,1 000 g UP 母液中磷酸加入量控制在337 ~365 g時所得到的結(jié)晶量最大。
3) 最佳結(jié)晶相對密度
不同的結(jié)晶相對密度將直接影響生產(chǎn)的可行性以及母液的消耗。取UP 母液1 000 g,根據(jù)最佳氮磷質(zhì)量比加入磷酸337 ~365 g,在70 ℃下進行真空蒸發(fā)濃縮。不同液體蒸發(fā)量下物料相對密度及結(jié)晶、過濾情況見表2。
表2 蒸發(fā)后相對密度對結(jié)晶的影響
從實驗情況來看,相對密度控制在1.55 ~1.60對物料結(jié)晶、過濾最好。相對密度過高,物料發(fā)黏,影響過濾及結(jié)晶;相對密度過低,增加母液量。
4) 循環(huán)實驗
取UP 貯槽母液1 000 g,根據(jù)最佳氮磷質(zhì)量比加入磷酸337 ~365 g,真空濃縮、冷卻結(jié)晶、過濾,取樣分析。過濾母液返回第二次實驗UP 母液中,混勻后根據(jù)N、P 含量及相對密度計算得出磷酸或尿素加入量進行循環(huán)實驗,結(jié)果見表3。
表3 循環(huán)實驗產(chǎn)品質(zhì)量指標
由表3可知,UP母液蒸發(fā)濃縮后,濾液還可以循環(huán)利用,在最佳控制條件下可以得到養(yǎng)分含量合格的磷酸脲產(chǎn)品(GB/T 27805—2011 指標要求見表4),但產(chǎn)品中的F含量會隨著循環(huán)次數(shù)的增加而升高。
表4 GB/T 27805—2011《工業(yè)磷酸脲》指標要求
在最佳條件下進行生產(chǎn)小試,UP 母液投料量控制在0.5 t/h時,結(jié)果見表5。
由表5 可知,生產(chǎn)出的磷酸脲產(chǎn)品質(zhì)量合格,最終濾液量約為250 kg,可消耗50%母液量。由于裝置問題,閃蒸濃縮時真空度達不到預期目標值(0.06 ~0.07 MPa),所以蒸發(fā)溫度比預計值高。受結(jié)晶時間及攪拌強度影響,結(jié)晶顆粒較小。
表5 生產(chǎn)小試數(shù)據(jù)
(1)從實驗及小試情況來看,利用UP 母液通過濃縮結(jié)晶生產(chǎn)工業(yè)磷酸脲在生產(chǎn)上是可行的,質(zhì)量指標可達到GB/T 27805—2011指標要求。
(2)嚴格控制物料中的氮磷質(zhì)量比及濃縮液相對密度是濃縮結(jié)晶的關鍵。
(3)控制一定的真空度及溫度,可有效縮短物料的蒸發(fā)濃縮時間,并消除跑、冒現(xiàn)象。
(4)重結(jié)晶后產(chǎn)品晶形較小,結(jié)晶工藝還有待進一步研究。
(5)隨著UP母液的不斷循環(huán)使用,產(chǎn)品中F含量升高,可將剩余的UP母液用于生產(chǎn)液體葉面肥。