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      鍛造程序快速生成系統(tǒng)開發(fā)及應(yīng)用

      2020-03-27 12:06:20王艷芳趙興龍李樹林
      中國(guó)設(shè)備工程 2020年3期
      關(guān)鍵詞:精鍛車軸鍛件

      王艷芳,趙興龍,李樹林

      (太原重工軌道交通設(shè)備有限公司,山西 太原 030032)

      精鍛機(jī)是最先進(jìn)的鍛造設(shè)備之一,又稱徑向快速鍛造機(jī),由四個(gè)對(duì)稱錘頭對(duì)坯料進(jìn)行高頻率鍛打的短沖程壓力機(jī)。鍛造尺寸主要靠錘頭的運(yùn)動(dòng)和A、B 夾爪的運(yùn)動(dòng)實(shí)現(xiàn)。鍛壓時(shí)坯料由操作機(jī)的夾頭送入鍛壓箱進(jìn)行往復(fù)鍛壓。整個(gè)過程由CNC 自動(dòng)控制,鍛造程序通過人工導(dǎo)入實(shí)現(xiàn),鍛造程序由人工編制。太重精鍛機(jī)鍛造產(chǎn)品主要以小批量、多品種為主,工藝人員在編程時(shí)利用CAD 軟件按工步進(jìn)行,編程工作量較大,并且數(shù)據(jù)很多,在編程輸入時(shí)容易輸錯(cuò),編制和審核人員投入的精力相對(duì)較多。

      為了避免人為因素的影響,開發(fā)了精鍛機(jī)程序快速編程系統(tǒng),它是利用數(shù)控語言,由計(jì)算機(jī)自動(dòng)地進(jìn)行數(shù)值計(jì)算及后置處理,編寫出鍛造程序菜單,通過拷貝到精鍛機(jī)操作系統(tǒng)中,指揮精鍛機(jī)鍛造過程。據(jù)統(tǒng)計(jì),工藝人員編制常規(guī)產(chǎn)品精鍛機(jī)程序時(shí),需要輸入上百個(gè)字符,采用精鍛程序快速生成系統(tǒng)編制程序時(shí),只需在自動(dòng)生成界面上輸入10 個(gè)鍛件的關(guān)鍵尺寸,即可快速生成鍛造程序。因此實(shí)現(xiàn)了鍛造程序快速生成的功能,不僅可以提高編制程序的效率,而且減小了手工編程的錯(cuò)誤率,同時(shí)減少了編程人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。

      本文主要以精鍛機(jī)鍛造程序?yàn)檠芯繉?duì)象,通過前期跟蹤統(tǒng)計(jì),優(yōu)化鍛造程序。通過開發(fā)編程系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)常規(guī)形狀鍛件使用精鍛機(jī)鍛造時(shí),鍛造程序的快速生成的功能,并且利用編程系統(tǒng)生成的程序進(jìn)行了車軸產(chǎn)品的試制。

      1 跟蹤鍛造過程,優(yōu)化鍛造程序

      1.1 調(diào)整鍛造參數(shù),優(yōu)化鍛造功率

      在鍛造過程中鍛造功率較大,會(huì)直接影響精鍛機(jī)壽命。為保證鍛造過程中功率不超過上限,專門研究了鍛造壓下量與鍛造功率關(guān)系,跟蹤了車軸鍛件各部位尺寸變化時(shí)鍛造功率的變化,積累相關(guān)的數(shù)據(jù),從而在編制精鍛程序時(shí)設(shè)定合適的參數(shù)。(1)前期跟蹤。以RD2 車軸為例,跟蹤了RD2車軸鍛造過程,在鍛造不同部位的直徑時(shí),鍛造功率也隨之變化,跟蹤了不同壓下量的鍛造功率,其中倒棱時(shí)鍛造功率達(dá)到最大。(2)原因分析及改進(jìn)措施。倒棱的壓下量最大,因此精鍛機(jī)鍛造功率也是最大的,由于倒棱尺寸是一定的,所以考慮降低A 夾爪的速度,從而降低鍛造功率;而滾圓、鍛輪座時(shí)壓下量較小,可以考慮提高A 夾爪的速度,進(jìn)而提高鍛造速度。

      1.2 分析鍛造程序,優(yōu)化程序參數(shù)

      (1)前期跟蹤及發(fā)現(xiàn)問題。前期跟蹤了多個(gè)品種的鍛造過程,發(fā)現(xiàn)鍛造過程中上料、下料及鍛造過程銜接不緊湊,類似程序鍛造節(jié)拍長(zhǎng)短不一,普遍存在鍛造節(jié)拍延長(zhǎng)的不合理現(xiàn)象。

      (2)原因分析及改進(jìn)措施。不同產(chǎn)品的鍛造程序由于編制人員的思維方式、編程習(xí)慣不同,導(dǎo)致各銜接階段時(shí)長(zhǎng)存在差異,為使鍛造過程更加緊湊,在程序中增加UEXXX 的功能,從而縮短了鍛造時(shí)間。針對(duì)上下料的銜接問題,調(diào)整出料信號(hào)M11 的位置,使車軸在鍛造過程中能很好地銜接,進(jìn)而可以有效提高鍛造效率。

      1.3 優(yōu)化后程序驗(yàn)證

      采用優(yōu)化后的RD2 車軸鍛造程序進(jìn)行試鍛,鍛造節(jié)拍縮短了30 秒,跟蹤了首5 件車軸鍛件的尺寸、表面質(zhì)量和彎曲度,檢測(cè)結(jié)果符合工藝要求。因而可以按照優(yōu)化后的鍛造程序進(jìn)行批量生產(chǎn)。

      2 固化鍛造程序的變量參數(shù)

      2.1 識(shí)別鍛造程序中的關(guān)鍵參數(shù)

      識(shí)別精鍛機(jī)程序內(nèi)容與常規(guī)車軸鍛件尺寸相關(guān)的關(guān)鍵參數(shù),其中D1、D2、D3 是鍛件各部位直徑,L1、L2、L3、L4、L5 為鍛件各部位長(zhǎng)度,另外關(guān)鍵參數(shù)還包括軸坯方度L6 和長(zhǎng)度L。

      2.2 變量參數(shù)公式化

      圖1 為精鍛機(jī)鍛造程序的核心內(nèi)容,程序中的加粗字體為與產(chǎn)品直接相關(guān)的變量,其它為不變量,采用CAD 按工步計(jì)算,將這些變量參數(shù)公式化,也就是說將這些變量參數(shù)采用鍛件尺寸中的關(guān)鍵參數(shù)代替,具體公式如表1。

      圖1 精鍛機(jī)鍛造程序

      表1 變量參數(shù)公式化

      3 鍛造程序快速生成系統(tǒng)開發(fā)

      (1)利用數(shù)控語言,由計(jì)算機(jī)自動(dòng)地進(jìn)行數(shù)值計(jì)算及后置處理,成功開發(fā)了鍛造程序快速生成系統(tǒng)。

      (2)將鍛件長(zhǎng)度尺寸L1、L2、L3、L4、L5、直徑尺寸D1、D2、D3、方坯規(guī)格L6 和方坯長(zhǎng)度L 輸入到快速生成程序界面中,點(diǎn)擊“計(jì)算”,在“Forecast.exe”同一目錄下,即可自動(dòng)生成“test.txt”、“result.txt”、“result.doc”文件,其中“result.txt”、“result.doc”為輸出格式的數(shù)據(jù),程序按格式輸出,精鍛機(jī)程序采用的格式為“result.txt”;“test.txt”為測(cè)試所用數(shù)據(jù),程序計(jì)算生成。

      (3)鍛造程序生成后,將“result.txt”中的程序拷貝到鍛造程序菜單中,然后將程序拷貝帶精鍛機(jī)操作系統(tǒng)中,最終實(shí)現(xiàn)精鍛機(jī)鍛造車軸的目的。

      (4)驗(yàn)證鍛造程序。以RD2 車軸為例,將RD2 車軸鍛件各部位尺寸輸入到快速生成程序界面中,點(diǎn)擊“計(jì)算”,生成RD2 車軸精鍛機(jī)鍛造程序,采用生成的程序進(jìn)行試鍛,整個(gè)鍛造過程沒有異常,鍛造的車軸鍛件外形尺寸、表面質(zhì)量等符合要求。因而生成的鍛造程序是可行的。

      4 結(jié)語

      通過開發(fā)精鍛機(jī)鍛造程序快速生成系統(tǒng),形成了一套完整的編程軟件包,編制程序人員只需根據(jù)鍛件圖的要求,將變量輸入到系統(tǒng)中,即可導(dǎo)出鍛造程序。如此一來不僅節(jié)約了工藝人員編制鍛造程序的時(shí)間,而且避免了參數(shù)設(shè)置錯(cuò)誤造成的鍛造廢品,同時(shí)程序的生成不受人為因素的控制,工藝固化,程序模式一致,便于識(shí)別,能用于指導(dǎo)生產(chǎn)。這種快速編程方法實(shí)現(xiàn)了使用精鍛機(jī)鍛造常規(guī)車軸產(chǎn)品時(shí),鍛造程序快速生成的功能,大幅度降低了編程人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,有效提高精鍛機(jī)鍛造效率,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,產(chǎn)出均勻的目的。

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