劉許亭
(晉城煤業(yè)集團(tuán)趙莊煤業(yè),山西 晉城 048000)
巷道圍巖變形破壞問(wèn)題在井工煤礦開(kāi)采中普遍存在,原因復(fù)雜多樣,而一次支護(hù)質(zhì)量對(duì)于巷道圍巖穩(wěn)定性具有關(guān)鍵意義[1-2]。新掘進(jìn)巷道圍巖相對(duì)完整,為實(shí)施錨索支護(hù)的最佳時(shí)機(jī),后期圍巖出現(xiàn)變形破壞后,施工錨索會(huì)出現(xiàn)成孔困難、錨固力大幅衰減、受力狀態(tài)改變等[3]。山西晉城地區(qū)主采3#煤層,多采用底抽巷預(yù)抽掩護(hù)回采巷道掘進(jìn),且抽放鉆孔不進(jìn)行回填處理,導(dǎo)致將來(lái)回采巷道掘進(jìn)時(shí)巷幫遺留大量的空洞,一次支護(hù)十分困難[4]。以晉煤集團(tuán)趙莊煤業(yè)1310工作面13102回采巷道為研究對(duì)象,以期提高錨索錨固力和一次支護(hù)效果。
趙莊煤業(yè)一盤區(qū)開(kāi)采3#煤層,1310工作面走向長(zhǎng)度2860m,傾向長(zhǎng)度220m,煤層厚度4.5m,采用一次采全高后退式采煤方法,布置13103巷、13101巷、13102巷3條順槽,13102巷為下一1310工作面復(fù)用。13102巷與13101巷之間保護(hù)煤柱寬度55m,在保護(hù)煤柱下方提前掘進(jìn)一條底抽巷,向13101巷和13102巷布置抽放鉆孔進(jìn)行預(yù)抽,掩護(hù)兩條巷道掘進(jìn)。如圖1、圖2所示。
圖1 工作面巷道位置關(guān)系圖
由于底抽巷瓦斯抽放鉆孔密度大,平均間距1.5m,且采用水力沖孔,在13101巷南幫和13102巷北幫形成大量的空洞、破碎區(qū),且趙莊煤業(yè)煤體酥軟,掘進(jìn)時(shí)采用5.4m長(zhǎng)錨索,發(fā)現(xiàn)錨固困難,錨固力不足10MPa,嚴(yán)重影響一次支護(hù)質(zhì)量。13101巷和13102巷后期將受強(qiáng)烈采動(dòng)影響,尤其是13102巷將受兩次采動(dòng)影響,一次支護(hù)效果差,將會(huì)嚴(yán)重影響安全使用。
圖2 底抽巷瓦斯抽放鉆孔布置示意圖
試驗(yàn)巷道為13102巷,寬5m,高4.5m,錨網(wǎng)索聯(lián)合支護(hù)。頂板全錨索支護(hù),錨索長(zhǎng)8.4m,排距1200mm,每排5根,間距1150mm。幫部錨桿加錨索支護(hù),錨桿長(zhǎng)2.4m,排距1200mm,每排5根,間距950mm,錨索初始設(shè)計(jì)長(zhǎng)度5.4m,排距1200mm,每排3根,間距1500mm。如圖3所示。
圖3 13102巷支護(hù)設(shè)計(jì)示意圖
前期采取了樹(shù)脂加長(zhǎng)錨固、加長(zhǎng)錨索、孔口擴(kuò)孔注漿加長(zhǎng)錨固3種方法進(jìn)行試驗(yàn)。
(1)樹(shù)脂加長(zhǎng)錨固。采用SKP22-1/1720-5400錨索,孔徑Ф28mm,正常采用一支規(guī)格為MSK2335,一支規(guī)格為MSZ2360,現(xiàn)加長(zhǎng)采用2~3支MSZ2360。共試驗(yàn)5根錨索,數(shù)據(jù)較為離散,平均錨固力12MPa,錨固力增長(zhǎng)十分有限。
(2)加長(zhǎng)錨索。采用5.4m、7.4m、8.4m、9.4m、10.4m共6種型號(hào)錨索,每種長(zhǎng)度試驗(yàn)5根,發(fā)現(xiàn)8.4m錨索顯著大于5.4m、7.4m錨索,但與9.4m、10.4m錨索差別不大,表明8.4m錨索較為合適。數(shù)據(jù)較為離散,平均錨固力15MPa,雖然比原5.4m錨索有明顯提升,但仍不能滿足“錨固力不低于25MPa”的要求。
(3)孔口擴(kuò)孔注漿加長(zhǎng)錨固。采用8.4m錨索,孔口采用Ф50mm鉆頭擴(kuò)孔,利用擴(kuò)孔段插管注漿,擴(kuò)孔深度即為注漿加長(zhǎng)錨固長(zhǎng)度,如圖4所示。試驗(yàn)孔口擴(kuò)孔1m、2m、4m共3個(gè)長(zhǎng)度,每種長(zhǎng)度試驗(yàn)5根,發(fā)現(xiàn)隨著注漿錨固長(zhǎng)度增大,錨固力顯著提高,當(dāng)注漿錨固長(zhǎng)度達(dá)到4m時(shí),部分錨索錨固力甚至達(dá)到30MPa。但數(shù)據(jù)較為離散,分別為 12MPa、15MPa、26MPa、25MPa、31MPa。
圖4 8.4m錨索孔口擴(kuò)孔注漿加長(zhǎng)錨固示意圖
上述試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),采用擴(kuò)孔法注漿能夠有效提高錨索錨固力,但都存在數(shù)據(jù)離散的問(wèn)題。分析認(rèn)為:
(1)漿圈厚度及摩擦力。錨索正常孔徑Ф28mm,錨索直徑Ф17.2mm,不論采用樹(shù)脂錨固劑或者注漿材料,錨索與孔壁之間漿圈厚度約5~6mm,且煤體自身強(qiáng)度極低,在進(jìn)行拉拔時(shí),難以提供足夠摩擦力,極容易拉脫。擴(kuò)孔方式增大了漿圈厚度,提高了與煤壁之間摩擦力,提高了錨固效果。
(2)巷幫內(nèi)部空洞隨機(jī)分布。瓦斯抽放孔形成的空洞集中在煤幫中部和下部,平均間距1.5m。在施工試驗(yàn)錨索時(shí),錨索隨機(jī)打設(shè),部分錨索受空洞影響極大,部分錨索不受影響,造成同種試驗(yàn)方式數(shù)據(jù)離散。必須首先對(duì)巷幫進(jìn)行整體注漿。
因此,整體注漿提高巷幫內(nèi)部完整性、擴(kuò)孔加長(zhǎng)錨固,是提高軟煤錨索錨固力的有效方式。
但擴(kuò)孔后樹(shù)脂藥卷直徑與孔徑不匹配,難以攪拌,不能采用樹(shù)脂藥卷加長(zhǎng)錨固,需要改為注漿方式,注漿材料可以選用粘接性能優(yōu)異的馬麗散化學(xué)漿。同時(shí),在孔口擴(kuò)孔注漿錨固,會(huì)導(dǎo)致錨索有效張拉范圍很小,采用孔底注漿加長(zhǎng)錨固方式較為合理。
每排4個(gè)鉆孔,矩形布置。第1鉆孔距離頂板0.5m,仰角5°;第2個(gè)鉆孔距離第1個(gè)鉆孔1.1m,仰角0°;第3個(gè)鉆孔距離第2個(gè)鉆孔1.1m,仰角0°;第4個(gè)鉆孔距離第3個(gè)鉆孔1.1m,仰角0°;孔深均為8m,孔徑均為42mm,鉆孔排距2m。鉆孔布置如圖5所示。
圖5 注漿布置平面圖
注漿材料采用雙液注漿材料,約3min失去流動(dòng)性,10~15min完全固化,可有效解決漏漿問(wèn)題。2h強(qiáng)度10MPa以上,1d強(qiáng)度15MPa以上,可以實(shí)現(xiàn)注漿1個(gè)班后立即施工錨索。
注漿設(shè)備采用2ZBQ40/11氣動(dòng)注漿泵和QB200型攪拌桶。
(1)鉆孔施工。鉆孔施工深度8.15m,整孔采用Ф50mm鉆頭替換原來(lái)的Ф28mm鉆頭。
(2)錨索安裝。將8.4m錨索與1根鋁塑管捆扎,在錨索上距離尾端4m位置纏繞棉紗,棉紗長(zhǎng)度不小于200mm,整體送入孔內(nèi),棉紗用于阻隔漿液流出。如圖6所示。
圖6 全長(zhǎng)擴(kuò)孔孔底加長(zhǎng)錨固示意圖
(3)每個(gè)班集中安裝錨索,最后集中注漿。注漿材料采用馬麗散化學(xué)漿,通過(guò)鋁塑管進(jìn)行注漿,上壓后即可停止。
(4)1d后,安裝托盤鎖具,張拉預(yù)緊,測(cè)試錨固力。
(1)錨索安裝滯后于注漿進(jìn)行,每天2班安裝錨索,半班注漿,半班張拉,每天約施工60根錨索。
(2)隨機(jī)選取10根錨索進(jìn)行拉拔試驗(yàn),試驗(yàn)數(shù)據(jù)分別為:29MPa、28MPa、28MPa、32MPa、34MPa、29MPa、28MPa、29MPa、31MPa、33MPa。可以看出,10根試驗(yàn)錨索錨固力均達(dá)到要求,數(shù)據(jù)在28~34MPa之間,較為集中。說(shuō)明注漿后巷幫內(nèi)部比較完整、均質(zhì),錨索錨固力顯著提高。
(3)13102巷為復(fù)用巷道,經(jīng)歷兩次采動(dòng)影響,以往巷幫錨索支護(hù)較差,兩幫變形量在1200~2000mm,頂板下沉量500~1000mm,需要擴(kuò)幫以滿足通風(fēng)需求,局部還需要挑頂,嚴(yán)重影響巷道安全使用和采掘銜接。而采用注漿加固和全長(zhǎng)擴(kuò)孔孔底加長(zhǎng)錨固方式后,巷幫支護(hù)強(qiáng)度明顯提高,兩幫變形量降低到600~800mm,頂板下沉量控制在300mm以內(nèi),無(wú)需進(jìn)行返修。
(1)小孔徑施工錨索時(shí),漿圈厚度過(guò)小,與孔壁軟煤摩擦力不足,且巷幫內(nèi)部瓦斯鉆孔空洞隨機(jī)分布,是造成錨索錨固力低下、離散度高的主要原因;
(2)基于提高巷幫完整性和增大漿圈摩擦力,設(shè)計(jì)了巷幫整體注漿加固、全長(zhǎng)擴(kuò)孔孔底加長(zhǎng)錨固方案;
(3)效果考察表明,每天可施工60根錨索,錨固力測(cè)試表明,10根試驗(yàn)錨索錨固力均達(dá)到要求,數(shù)據(jù)在28~34MPa之間,較為集中,說(shuō)明注漿后巷幫內(nèi)部比較完整,錨索錨固力顯著提高;
(4)采用注漿加固和全長(zhǎng)擴(kuò)孔孔底加長(zhǎng)錨固方案后,復(fù)用巷道兩幫變形量由以往的1200~2000mm,降低到600~800mm,頂板下沉量由以往的500~1000mm,控制到300mm以內(nèi),避免了巷道擴(kuò)幫、挑頂,有利于巷道安全使用和采掘銜接。