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      虎龍溝煤業(yè)掘進機懸臂調(diào)高控制系統(tǒng)的優(yōu)化研究

      2020-04-07 06:32:42張誠政
      山東煤炭科技 2020年3期
      關鍵詞:龍溝四通搖臂

      張誠政

      (大同煤礦集團虎龍溝煤業(yè)公司,山西 朔州 038300)

      虎龍溝煤業(yè)在井下巷道掘進時采用的為EBZ220H型懸臂式掘進機,在工作過程中操作人員通過目視巷道掘進截面的形狀,對懸臂掘進作業(yè)時的高度和角度進行調(diào)節(jié),滿足掘進作業(yè)要求。但在實際工作中由于掘進機的調(diào)高系統(tǒng)采用液壓控制方式,在進行調(diào)高作業(yè)時存在著較大的動作滯后性,而且無法對較小的調(diào)節(jié)量進行調(diào)控,導致巷道掘進過程中的成型質量、截割效率均無法滿足井下綜采作業(yè)要求[1]。針對以上情況,虎龍溝煤業(yè)以EBZ220H型掘進機為研究對象,對其調(diào)高控制系統(tǒng)進行優(yōu)化,提出了一種新的調(diào)高控制系統(tǒng),結合AMEsim仿真分析軟件對優(yōu)化后的調(diào)高控制系統(tǒng)的調(diào)高控制特性進行了研究,表明該調(diào)高控制系統(tǒng)理論上符合調(diào)節(jié)控制要求。在EBZ220H型掘進機上的實際應用表明該控制系統(tǒng)能夠極大地提高懸臂調(diào)高控制的精度,顯著提升了掘進機進行掘進作業(yè)的效率。

      1 基于比例溢流閥的調(diào)高控制原理

      技術攻關團隊通過對掘進機調(diào)高系統(tǒng)在調(diào)高作業(yè)時調(diào)高過程的分析,發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)調(diào)高失穩(wěn)、控制滯后的主要因素在于:傳統(tǒng)的液壓控制系統(tǒng)中,控制搖臂升降的閥體采用的是三位四通換向閥,在工作過程中液壓油需要經(jīng)過較長的管路才能進入到執(zhí)行油缸內(nèi),推動搖臂的升降,因此導致操作人員在推動操作桿一段時間后搖臂才開始上升,而且由于三位四通換向閥的閥芯開口度大小一致,導致高壓油在通過閥芯時產(chǎn)生一個較大的向前沖來量,進而導致了執(zhí)行油缸向前有一個加速度。

      根據(jù)分析結果,項目團隊提出了一種新的基于比例溢流閥的調(diào)高控制系統(tǒng)。以比例溢流閥[2]為控制核心,根據(jù)不同的調(diào)整量,來控制閥芯開口的大小,而且能夠在整個過程中保持一定的壓力,消除了傳統(tǒng)三位四通換向閥控制時油液在管路內(nèi)流動時的消耗,有效提升了調(diào)節(jié)時搖臂的反應速度。由于采用了可開合式的閥芯,能有效控制油液的流出量,減少了調(diào)控過程中產(chǎn)生油液沖擊的異常,提升了搖臂調(diào)節(jié)時的穩(wěn)定性。新的基于比例溢流閥的調(diào)高控制系統(tǒng)原理如圖1所示。

      圖1 基于比例溢流閥的調(diào)高控制系統(tǒng)原理

      由圖1可知,該控制系統(tǒng)在實際控制掘進機調(diào)高過程中采用了閉環(huán)反饋[3]的原理。操作人員發(fā)出搖臂調(diào)節(jié)指令后,將其傳輸?shù)诫娍仄鲀?nèi),電控器將操作信號轉換為電流信號,根據(jù)系統(tǒng)預先設定的電流信號和比例溢流閥開口的大小關系,自動調(diào)節(jié)比例溢流閥的開度大小,驅動掘進機液壓缸的動作,實現(xiàn)對高度的調(diào)整,同時設置的測量反饋元件對調(diào)節(jié)量進行監(jiān)測,將監(jiān)測結果反饋到電控器內(nèi),實現(xiàn)對調(diào)節(jié)量的修正,確保對掘進機搖臂高度和角度調(diào)整的精確性。

      2 液壓調(diào)高系統(tǒng)的仿真分析

      為了對該挖掘機懸臂調(diào)高控制系統(tǒng)的工作情況進行驗證,本文利用AMEsim仿真分析軟件建立其仿真分析模型[4]。根據(jù)計算,設置該比例閥的彈簧剛度為200N/m,其工作時的靜摩擦力約為3.1N,動摩擦力為3.3N,懸臂調(diào)高系統(tǒng)的工作壓力為8MPa。進行仿真分析時,設置其仿真時間為10s,仿真時的步長約為0.2s。該調(diào)高系統(tǒng)的仿真分析模型如圖2所示。

      不同調(diào)節(jié)方式下掘進機的搖臂調(diào)節(jié)速度變化如圖3所示。

      圖3 不同調(diào)高控制系統(tǒng)下?lián)u臂的速度變化曲線

      由圖3可知,當采用傳統(tǒng)的三位四通電磁換向閥控制情況下,采煤機搖臂調(diào)節(jié)時的反應時間約為0.37s,且搖臂最大的速度波動約為0.23m/s,調(diào)節(jié)過程中的速度最小為0.58m/s。這主要是由于三位四通電磁換向閥閥口流通量不可調(diào),導致?lián)u臂調(diào)節(jié)時的最小速度受限,同時在高壓油液的作用下導致速度波動大。當采用新型的調(diào)高控制系統(tǒng)時采煤機搖臂的調(diào)節(jié)反應時間約為0.1s,其搖臂調(diào)整時的最大速度約為0.05m/s,調(diào)節(jié)過程中的最小速度約為0.36m/s,其反應時間僅為傳統(tǒng)方式的27%,速度波動量為傳統(tǒng)方式的21.7%。由此可知采用新的調(diào)高控制系統(tǒng)能夠極大地提升采煤機搖臂調(diào)節(jié)時的反應速度,而且能夠有效地降低調(diào)節(jié)過程中的速度波動,提高采煤機搖臂控制的精確性。

      3 虎龍溝煤業(yè)掘進機的實際應用

      在對該調(diào)高控制系統(tǒng)進行理論分析可行的情況下,虎龍溝煤業(yè)以EBZ220H型掘進機為對象,對其懸臂調(diào)高控制系統(tǒng)進行升級改造。利用比例溢流閥替代三位四通電磁換向閥,同時對其控制邏輯進行升級,使其滿足控制要求。升級改造完成后,將其投入到井下副井巷道掘進中。通過對2019年6月1日至2019年6月30日期間掘進作業(yè)的統(tǒng)計表明,優(yōu)化后掘進機掘進作業(yè)的效率比優(yōu)化前提升了約4.3%,同時掘進機掘進作業(yè)時的巷道一次成型率比優(yōu)化前提升了約53%,優(yōu)化后的調(diào)高控制系統(tǒng)反應速度、可操作性等均優(yōu)于優(yōu)化前。虎龍溝煤業(yè)掘進機如圖4所示。

      圖4 掘進機結構示意圖

      4 結論

      針對虎龍溝煤業(yè)掘進機在掘進作業(yè)過程中存在的懸臂高度調(diào)控精度差、滯后性大等嚴重影響井下掘進質量的難題,本文在分析以上異常產(chǎn)生原因的基礎上,提出了利用比例溢流閥替代三位四通電磁換向閥的方案,利用AMEsim仿真分析軟件對其調(diào)節(jié)過程進行了仿真分析,通過在虎龍溝煤業(yè)的實際應用表明:

      (1)基于比例溢流閥的調(diào)高控制系統(tǒng),以比例溢流閥為控制核心,根據(jù)不同的調(diào)整量,來控制閥芯開口的大小,而且能夠在整個過程中保持一定的壓力,消除了傳統(tǒng)三位四通換向閥控制時油液在管路內(nèi)流動時的消耗,有效提升了調(diào)節(jié)時搖臂的反應速度。

      (2)優(yōu)化后系統(tǒng)的反應時間僅為傳統(tǒng)方式的27%,速度波動量為傳統(tǒng)方式的21.7%。由此可知,采用新的調(diào)高控制系統(tǒng)能夠極大地提升采煤機搖臂調(diào)節(jié)時的反應速度,而且能夠有效地降低調(diào)節(jié)過程中的速度波動,提高采煤機搖臂控制的精確性。

      (3)優(yōu)化后掘進機掘進作業(yè)的效率比優(yōu)化前提升了約4.3%,同時掘進機掘進作業(yè)時的巷道一次成型率比優(yōu)化前提升了約53%,優(yōu)化后的調(diào)高控制系統(tǒng)反應速度、可操作性等,均優(yōu)于優(yōu)化前。

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