呂 爽,錢 壯,黃 露,徐貴東
(國網(wǎng)池州供電公司,安徽 池州 247000)
在實際工作中,常常采用氣相色譜儀檢測變壓器油中各組分含量,對變壓器的運行健康狀況進行評估。試驗脫氣一般采用機械震蕩法[1],如果出現(xiàn)一些原因?qū)е略囼炇?,且脫氣量小于?guī)定值,不足以再次進行試驗,可再次對脫氣后的試油震蕩脫氣,重復進行試驗。采用分配系數(shù)對試驗結(jié)果進行計算,仍可得到各組分原先在油中的實際含量。這就避免了去變電站重復取樣的過程,本文主要從操作過程、原理以及實踐對該方法進行探討。
1.1.1 脫氣操作
按GB/T 17623-2017《絕緣油中溶解氣體組分含量的氣相色譜測定法》要求進行試驗,操作過程如下:
(1)取5ml玻璃注射器A,抽取少量試油沖洗1~2次,套上雙針針頭,將注射器內(nèi)空氣和試油慢慢排出,保證注射器內(nèi)沒有空氣殘存。
(2)將含有試油的注射器B中的油樣推出部分,準確調(diào)節(jié)至40ml刻度,用橡膠帽封口。
(3)取10ml注射器C,用氮氣沖洗1~2次,再準確抽取5.0ml氮氣,將氣體緩慢注入含有試油的注射器B中。
(4)將要脫氣的注射器B放入振蕩器內(nèi),在50℃下連續(xù)振蕩20min,然后靜止10min。
(5)將注射器B從振蕩器中取出,將其中的平衡氣體轉(zhuǎn)移到注射器A內(nèi)。室溫下放置2min后,準確讀取氣體積Vg,以備色譜分析用。
1.1.2 樣品分析
本化驗室使用中分ZF-301氣相色譜儀,可自動進行點火、氣體分析及計算。色譜儀使用方法如下:
(1)打開氣瓶及氣體發(fā)生器,調(diào)節(jié)流量及壓力。打開色譜儀及工作站,等待一定時間后,自動點火及加橋流。
(2)取1ml標氣對色譜儀進行標定。
(3)選擇樣品分析,設置參數(shù),本機只需設置脫出氣體體積,點擊確定。
(4)取1ml玻璃進樣針D,用微正壓法取注射器A中脫出的氣體1ml進樣。
(5)色譜儀自動進行分析,待分析結(jié)束后,保存并打印[2]。
當需要進行二次脫氣時,按以下步驟進行:
(1)仍取10ml注射器C,用氮氣沖洗1~2次,再準確抽取5.0ml的氮氣,將氣體緩慢注入已經(jīng)脫過氣的注射器B中。
(2)將注射器B再次放入振蕩器內(nèi),在50℃下連續(xù)振蕩20min,然后靜止10min。
(3)取洗凈的5ml玻璃注射器E,采用微正壓法將注射器B中的氣體轉(zhuǎn)移。
(4)再次用1ml玻璃進樣針D,取注射器E中脫出的氣體1ml進樣進行氣體分析。
機械震蕩法屬于頂空取氣法中的一種,又稱溶解平衡法。本方法基于亨利分配定律:在一恒溫恒壓條件下,油樣與洗脫氣的密閉體系內(nèi),油中溶解氣體在氣、液兩相達到分配平衡[3]。
通過測得氣體中各組分濃度,根據(jù)分配定律和物料平衡原理,可求出油樣中溶解氣體各組分濃度。見式(1)和式(2)。
(1)
(2)
式中:Ki—試驗溫度下,氣、液平衡后溶解氣體i組分的分配系數(shù);
cil—平衡條件下,溶解氣體i組分在液相中的濃度,L/L;
cig—平衡條件下,溶解氣體i組分在氣相中的濃度,L/L;
Xi—油樣中溶解氣體i組分的濃度,L/L;
Vg—平衡條件下氣相氣體體積,ml;
Vl—平衡條件下液相氣體體積,ml。
對已經(jīng)脫過氣的試油再次脫氣試驗,則測得各組分在試油中的濃度為前一次脫氣后i組分留在試油中的濃度,即:
(3)
cil—第一次脫氣平衡條件下,溶解氣體i組分在液相中的濃度,L/L。
顯然,對于二次脫氣(1)、(2)兩式仍然成立,于是,可將(1)、(2)、(3)式聯(lián)立,得出:
(4)
在(4)中,Ki,Vl,Vg為已知,故可通過測得二次脫氣計算結(jié)果計算出原試油中的氣體組分濃度。
油中溶解氣體分配系數(shù)Ki如表1所示[4~6]。
表1 各種氣體在礦物絕緣油中分配系數(shù)
根據(jù)二次脫氣法試驗方法,2019年5月15日及20日,筆者分別選擇了池州地區(qū)蓮湖變1號主變、香隅變2號主變、青陽變2號主變、七都變1號主變分別進行了對比試驗,驗證二次脫氣法在工程上的可行性。此四組實例組分各不相同,具有典型的代表性。
上述試驗在ZF-301氣相色譜儀中進行,二次脫氣試驗視為不同試驗室試驗,即需要滿足再現(xiàn)性要求。其中,直接試驗結(jié)果指第一次試驗結(jié)束后的各組分濃度,二次脫氣法直接結(jié)果指二次脫氣后試驗結(jié)束后儀器顯示各組分濃度,二次脫氣法試驗結(jié)果指通過分配系數(shù)計算即:
(5)
試驗數(shù)據(jù)如表2。
表2 二次脫氣法與試驗結(jié)果對比
由表中可見,除第四組數(shù)據(jù)氫氣以外,采用二次脫氣法的試驗的結(jié)果與直接試驗結(jié)果差別滿足再現(xiàn)性要求。不難發(fā)現(xiàn),三、四組試驗中氫氣偏差較大,第四組試驗結(jié)果甚至不滿足再現(xiàn)性要求。這是由于氫氣質(zhì)量輕,容易逸散,且氫氣的分配系數(shù)非常小,存在一定的誤差。由于故障判定要求氫氣濃度<150L·L-1,可保留一定的裕度取較大值,實際工作中一般氫氣濃度不會超過規(guī)程值[7],即使存在誤差也是能接受的,可以認為該方法在工程上是可以普遍適用的。
(1)在采用二次脫氣法進行試驗時,要規(guī)范進行試驗,進針時做到“三快”、“三防”,減少試驗誤差。
(2)在多次試驗過程中,由于氫氣逸散性比較強,可以看出氫氣的相對偏差比較大,在其組分低時尤為明顯,在一次試驗中出現(xiàn)問題時,要及時進行二次脫氣試驗,避免時間過長氫氣逸散。由于氫氣一般不超過規(guī)程要求,且超過時一般不接近規(guī)程要求,存在誤差也不影響判斷,可根據(jù)實際情況酌情對變壓器進行評價。
(3)在初次試驗時,準確記錄好脫出氣體體積,以便于二次脫氣計算。
從以上理論分析和試驗中可以看出,二次脫氣法在工程上是可用的,它不僅可以作為試驗失敗的補救措施,避免去變電站再次取樣,亦可以對試驗進行二次驗證[8],大大提高試驗的可靠性。此外不難看出,在采用此方法進行試驗時,要嚴格規(guī)范試驗過程,確保試驗結(jié)果準確可靠。