李 探,于 鑫,韓立軍
(天津鋼鐵集團(tuán)有限公司,天津300301)
SWRH82B(以后簡(jiǎn)稱82B)盤條一般用于生產(chǎn)預(yù)應(yīng)力鋼絞線,在絞線的生產(chǎn)過程中通常采用酸洗方式進(jìn)行表面氧化鐵皮處理,酸洗過程容易造成環(huán)境污染和后續(xù)廢酸較難處理等問題。隨著我國(guó)環(huán)保形勢(shì)日益嚴(yán)峻,絞線生產(chǎn)企業(yè)逐步將盤條的常規(guī)酸洗處理改變?yōu)闄C(jī)械除鱗。國(guó)際上機(jī)械除鱗有些采用噴丸技術(shù),但是由于高碳鋼盤條易產(chǎn)生磁化現(xiàn)象,并且使用成本相對(duì)較高[1],該技術(shù)在國(guó)內(nèi)應(yīng)用較少。國(guó)內(nèi)一般采用對(duì)線材反復(fù)彎曲,鋼刷清理的機(jī)械除鱗方式,并結(jié)合磷化的過程來實(shí)現(xiàn)盤條的表面處理[2]。該方式有利于環(huán)境保護(hù),降低生產(chǎn)成本,設(shè)備易于維護(hù)。機(jī)械除鱗工藝的應(yīng)用,對(duì)盤條表面、氧化鐵皮有了不同的技術(shù)要求,氧化鐵皮要求由酸洗工藝易洗掉轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)械除磷工藝的易剝離。本文通過技術(shù)研發(fā),工藝改進(jìn),旨在生產(chǎn)出滿足機(jī)械除磷用的82B 盤條。
機(jī)械除鱗對(duì)82B 盤條氧化鐵皮的剝離性有一定要求,為得到良好的剝離效果,從氧化鐵皮結(jié)構(gòu)以及厚度對(duì)于剝離性的影響進(jìn)行分析,根據(jù)其特性制定出合理的生產(chǎn)工藝。
氧化鐵皮結(jié)構(gòu):內(nèi)層是疏松的FeO,中間層是致密的Fe3O4,外層是柱狀結(jié)晶Fe2O3[3]。FeO 易于機(jī)械除鱗,F(xiàn)e3O4不易于機(jī)械除鱗,F(xiàn)e2O3為紅色氧化鐵皮應(yīng)避免產(chǎn)生。根據(jù)分析得出FeO 是滿足剝離性成分組成,因此要提高FeO 在氧化鐵皮的成分比例。從熱力學(xué)角度吉布斯自由能原理分析,在高溫階段可以產(chǎn)生上述三種氧化鐵皮,F(xiàn)eO 容易產(chǎn)生,同時(shí)反應(yīng)速率要高于Fe3O4[4]。在軋制過程中要盡量提高在高溫階段的停留時(shí)間,提高吐絲溫度是有效的辦法。低溫區(qū)會(huì)發(fā)生共析轉(zhuǎn)變FeO 會(huì)生成Fe3O4和Fe,通過加大冷卻速度可以抑制FeO 的分解。因此,將試驗(yàn)方案設(shè)定為增加高溫轉(zhuǎn)變停留時(shí)間,同時(shí)抑制低溫階段FeO 的分解。
通過對(duì)FeO 與基體的膨脹系數(shù)的查詢[5],基體的膨脹系數(shù)要大于FeO。在快速冷卻的條件下,盤條基體的收縮要更大,氧化鐵皮則收縮小,氧化鐵皮內(nèi)部產(chǎn)生壓應(yīng)力。隨著厚度的增加,壓應(yīng)力相應(yīng)的增加。當(dāng)壓應(yīng)力大于氧化膜的臨界破壞應(yīng)力時(shí),氧化鐵皮會(huì)開裂或剝離。
82B 盤條用連鑄坯采用轉(zhuǎn)爐工藝路線生產(chǎn),連鑄坯的規(guī)格為150 mm×150 mm 方坯,經(jīng)高線廠軋制成Φ12.5 的盤條。試驗(yàn)用82B 化學(xué)成分見表1。
表1 化學(xué)成分 /%
2.1.1 82B 鋼坯加熱工藝
鋼坯連續(xù)加熱是奧氏體晶粒形核長(zhǎng)大、均勻化的過程,同時(shí)也是坯料心部碳、合金元素溶解擴(kuò)散,緩解偏析的過程,加熱溫度應(yīng)不宜過低。但鋼坯保溫時(shí)間過長(zhǎng),加熱溫度過高,奧氏體晶粒易粗大,不利于后續(xù)晶粒細(xì)化。加熱時(shí)間控制在90 分鐘左右,均熱段溫度控制在1100~1200 ℃,出鋼溫度控制在1020~1050 ℃。出爐后開啟高壓水除鱗,防止一次氧化鐵皮壓入基體內(nèi)。
2.1.2 82B 盤條控軋控冷工藝
控軋工藝主要是通過再結(jié)晶區(qū)域軋制,目的使奧氏體均勻再結(jié)晶并控制奧氏體晶粒尺寸;通過控制水箱的快速冷卻,控制晶粒長(zhǎng)大。為控冷后得到較為細(xì)小的珠光體做好充足的準(zhǔn)備。
吐絲溫度設(shè)定過高會(huì)造成晶粒粗大,影響盤條的金相組織及力學(xué)性能。吐絲溫度過低,滿足不了氧化鐵皮剝離性的要求,因此將吐絲溫度設(shè)定為910 ℃。隨著82B 吐絲溫度升高,相應(yīng)增加風(fēng)機(jī)風(fēng)量,增加冷卻速率并抑制FeO 在低溫階段分解,同時(shí)達(dá)到穩(wěn)定力學(xué)性能的目的?,F(xiàn)試驗(yàn)工藝在原工藝的基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)整,具體見表2 所示。
表2 控軋控冷工藝
2.2.1 力學(xué)性能對(duì)比
按上述加熱和控軋控冷工藝生產(chǎn)出來的82B盤條性能穩(wěn)定,完全滿足抗拉強(qiáng)度1150~1220 MPa,斷面收縮率≥25%的要求。原工藝三組數(shù)據(jù)與新工藝三組數(shù)據(jù)性能對(duì)比見表3。
表3 力學(xué)性能對(duì)比
2.2.2 金相組織對(duì)比
兩種工藝軋制出來的82B 盤條組織均良好,無異常組織,原工藝82B 盤條索氏體化率為88.8%,新工藝82B 盤條索氏體化率為89.2%。金相組織對(duì)比如圖1。
圖1 SWRH82B 金相組織
2.2.3 氧化鐵皮對(duì)比
通過表4 可以看出原工藝Fe3O4的厚度與新工藝基本持平,新工藝的FeO 平均厚度高于原工藝8.5 μm。由數(shù)據(jù)對(duì)比得出新工藝吐絲溫度高,氧化鐵皮的厚度增加,F(xiàn)eO 含量平均比原工藝高出13.7%,說明在高溫區(qū)間有利于FeO 生長(zhǎng),比Fe3O4更容易產(chǎn)生,氧化鐵皮厚度如圖2。
表4 氧化鐵皮含量及厚度對(duì)比
圖2 氧化鐵皮厚度
盤條表面如存在油污、嚴(yán)重銹蝕以及基體磁化等因素會(huì)影響機(jī)械除鱗效果, 除鱗時(shí)氧化鐵皮吸附在盤條表面不易掉落,而且磷化處理時(shí)盤條表面磷化膜難以附著。這些因素導(dǎo)致后續(xù)拉拔時(shí)潤(rùn)滑不良、拉拔摩擦力過大、線溫度急劇升高,在過程線表面形成白亮的異常組織,出現(xiàn)橫裂,導(dǎo)致拉拔斷裂。
盤條生產(chǎn)過程中表面極易受油類物質(zhì)污染,會(huì)吸附在表面,與盤條形成粘連,不宜掉落,因此在生產(chǎn)過程中集卷小車,打包機(jī),稱重機(jī),PF 運(yùn)輸線保持清潔,避免油污污染。
盤條通常在露天存放,受降雨影響較大,易與空氣中的水、氧結(jié)合形成Fe2O3。Fe2O3在機(jī)械除鱗的過程中與基體產(chǎn)生粘連,反復(fù)彎曲時(shí)不易消除。雨季時(shí)盤條應(yīng)存放室內(nèi)或用雨布遮蓋,防止表面銹蝕。
盤條吊裝過程中如采用電磁吊,導(dǎo)致盤條產(chǎn)生磁化,機(jī)械除鱗反復(fù)彎曲時(shí)掉落的氧化鐵皮因含具有磁性Fe3O4,被吸附在盤條表面。盤條的倒運(yùn)過程采用C 型勾吊裝能保證盤條及氧化鐵皮無磁性。
下游用戶采購(gòu)我公司機(jī)械除鱗用Φ12.5 mm 的82B 盤條,經(jīng)機(jī)械除鱗后拉拔9 道次至Φ5.24 mm(芯絲)或Φ5.05 mm(邊絲)半成品鋼絲,用于捻制成生產(chǎn)1×7-Φ15.2 mm-1860MPa 預(yù)應(yīng)力鋼絞線。經(jīng)使用跟蹤,盤條經(jīng)過放線架放線及矯直輪扭轉(zhuǎn)彎曲時(shí)表面氧化鐵皮呈現(xiàn)大片掉落,僅剩少量細(xì)小的氧化鐵皮附著在盤條表面,經(jīng)鋼絲刷處理后盤條表面光潔,在硼化工藝處理后盤條表面能夠均勻的附著一層潤(rùn)滑膜,能夠滿足后續(xù)拉拔要求。經(jīng)用戶使用后認(rèn)為盤條氧化鐵皮易剝離,半成品鋼絲表面質(zhì)量良好,拉拔斷絲率低,性能穩(wěn)定,生產(chǎn)出的鋼絞線各項(xiàng)指標(biāo)均滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
本文通過對(duì)氧化鐵皮形成原理的研究分析,工藝改進(jìn)對(duì)比得出在吐絲溫度910℃時(shí),F(xiàn)eO 的含量達(dá)到了71%,比原工藝高13.7%,厚度平均比原工藝高8.5μm,具有良好的剝離性。試驗(yàn)結(jié)果表明免酸洗機(jī)械除鱗用82B 盤條組織性能良好,性能穩(wěn)定,索氏體化率高。并對(duì)影響氧化鐵皮剝離性的油污、銹蝕、磁化等因素進(jìn)行分析研究,采取一定措施避免或減少其危害性。該產(chǎn)品的研制成功,不僅滿足下游絞線用戶對(duì)免酸洗機(jī)械除鱗用盤條的使用要求,更為企業(yè)在金屬制品行業(yè)開辟了廣闊的市場(chǎng)空間。