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      多點(diǎn)預(yù)灰低碳清凈工藝在亞硫酸法糖廠的應(yīng)用

      2020-05-08 08:10:12羅煥祥蘇喜德馮永茂韋國(guó)權(quán)溫亦欽韋連巍李覃平鄧立高
      廣西糖業(yè) 2020年1期
      關(guān)鍵詞:清汁蔗汁亞硫酸

      吳 輝,羅煥祥,蘇喜德,馮永茂,韋國(guó)權(quán),溫亦欽,韋連巍,李覃平,鄧立高

      (1.廣西來賓湘桂糖業(yè)有限責(zé)任公司,廣西 來賓 546100;2.廣西大學(xué)輕工與食品工程學(xué)院,廣西 南寧 530004)

      0 前言

      甘蔗制糖生產(chǎn)中的清凈過程,要盡可能多地除去非糖成分,以便在結(jié)晶過程中得到優(yōu)質(zhì)的白砂糖,并取得好的糖分收回率。蔗汁中的各種糖分及非糖分以膠體狀態(tài)分散于蔗汁中,清凈過程是一個(gè)相當(dāng)復(fù)雜的化學(xué)反應(yīng)過程。亞硫酸法甘蔗糖廠常用澄清劑是石灰、二氧化硫、磷酸和絮凝劑等,清凈時(shí)主要利用它們?cè)谀骋惶囟ǖ膒H值對(duì)蔗汁中的各種膠體起混合、反應(yīng)、凝聚和絮凝等作用,最后使蔗汁中的細(xì)小懸浮膠體雜質(zhì)聚集成為粗大的絮凝沉淀物,同時(shí)產(chǎn)生大量沉淀鈣鹽,這些沉淀具有良好的吸附作用,有助于蔗汁的清凈及除去色素。二氧化碳是碳酸法糖廠的主要澄清劑,與石灰乳生成的碳酸鈣沉淀是良好的吸附劑,碳酸法由于利用了兩個(gè)最適凝聚點(diǎn),除去的非糖分比較完全,清凈效果比亞硫酸法的好,產(chǎn)品質(zhì)量更好,貯存時(shí)也較少變色[1]。

      我國(guó)甘蔗糖廠大多采用亞硫酸清凈工藝,由于存在清凈效率不夠高,產(chǎn)品白砂糖二氧化硫殘留量較多、白砂糖貯存時(shí)易返色等缺點(diǎn),因此糖廠進(jìn)行了各種亞硫酸法工藝的改進(jìn)實(shí)踐。廣西來賓湘桂糖業(yè)有限責(zé)任公司(原廣西來賓永鑫糖業(yè)有限公司)在亞硫酸法傳統(tǒng)流程上,在硫熏中和后應(yīng)用鍋爐煙氣二氧化碳飽充中和汁的清凈工藝,清凈效率、清混汁純度差均有所提高,白砂糖色值、殘硫量有所降低[2]。

      為進(jìn)一步改良清凈工藝,提高清凈效果,廣西來賓湘桂糖業(yè)有限責(zé)任公司參考其他制糖廠的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),結(jié)合本廠的實(shí)際情況,2018/2019年榨季進(jìn)行了多點(diǎn)預(yù)灰低碳清凈工藝的技術(shù)改造生產(chǎn)實(shí)踐。

      1 多點(diǎn)預(yù)灰低碳清凈工藝

      1.1 多點(diǎn)加灰的高堿預(yù)灰工藝

      采用多點(diǎn)漸進(jìn)式預(yù)加灰,使糖汁pH值逐漸升高,使糖汁中的各種雜質(zhì)逐漸凝聚析出和形成穩(wěn)定結(jié)實(shí)的沉淀物;加灰至強(qiáng)堿性可使更多的膠體和非糖分凝聚析出,從而清凈過程除去的非糖分總量較多,清汁純度顯著提高[3]。

      2018/2019年榨季高堿預(yù)灰工藝為:預(yù)灰分5個(gè)點(diǎn),加灰至規(guī)定pH值。壓榨機(jī)1#蔗汁槽pH值7.0~7.5,壓榨機(jī)3#蔗汁桶pH值10~11,壓榨機(jī)5#蔗汁桶pH值8~8.5,壓榨混合汁箱pH值10~10.5,制煉混合汁箱出口pH值10~11(硫熏中和前)。石灰乳濃度8~10°Be′。

      1.2 鍋爐煙氣二氧化碳飽充中和汁低碳清凈工藝

      采用磷酸亞硫酸清凈工藝。壓榨車間的混合汁經(jīng)前述的多點(diǎn)預(yù)灰低碳清凈工藝、加熱處理后,進(jìn)行硫熏中和處理,得到的中和汁送入飽充反應(yīng)器,與鍋爐煙氣的二氧化碳進(jìn)行飽充反應(yīng)。二氧化碳來自鍋爐煙道氣。鍋爐煙道氣首先經(jīng)過除塵、降溫、汽水分離,再通入壓縮機(jī)升壓至0.2MPa,送入吸附塔系統(tǒng),變壓吸附提純煙道氣中的二氧化碳,最終將二氧化碳?xì)怏w純度提到10%~20%,送入飽充系統(tǒng),進(jìn)行反應(yīng)[4]。使用的飽充設(shè)備是一種新型糖廠飽充系統(tǒng)——中和汁內(nèi)循環(huán)螺旋連續(xù)式飽充反應(yīng)器[2],二氧化碳煙氣從反應(yīng)器上部引入至器底的鼓泡器中,中和汁自器底的切線方向送入,與二氧化碳煙氣混合螺旋上升,二氧化碳煙氣與中和汁在反應(yīng)器內(nèi)做有規(guī)則的循環(huán)撞擊運(yùn)動(dòng),充分混合反應(yīng),二氧化碳與中和汁中鈣離子反應(yīng)生成碳酸鈣顆粒,吸附非糖分,得到更好的清凈效果。碳飽充汁經(jīng)加熱后送入沉降器進(jìn)行沉降處理。后續(xù)處理按照糖廠常規(guī)的磷酸亞硫酸法清凈工藝流程進(jìn)行。

      主要工藝指標(biāo)有:硫熏強(qiáng)度:23.0~29.0 mL;總磷酸值:400~450 mg/kg;清汁pH 值7.4~7.6;濾汁pH 值7.4;粗糖漿pH 值7.1~7.3,經(jīng)上浮后pH 值6.8~7.0;清糖漿pH 值6.8~7.0。

      表1 項(xiàng)目實(shí)施前后清汁查定統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

      2 結(jié)果與分析

      由表1可知,清混汁重力純度差提高了28.04%,達(dá)到2.67GP;清凈效率提高了23.54%;清汁色值降低了16.31%,從結(jié)果看降低到了1000IU左右;清汁濁度下降了22.51%。取得了比項(xiàng)目實(shí)施前更好的清凈效果。主要原因就是通過多點(diǎn)預(yù)灰與低碳清凈工藝的結(jié)合,使更多的膠體和非糖分凝聚析出,磷酸鈣、亞硫酸鈣的反應(yīng)更充分,加上碳酸鈣沉淀物的強(qiáng)吸附性能,除去了更多的色素、其他非糖分,從而實(shí)現(xiàn)了更好的清凈效果。

      沉降速度提高了27.88%,過濾速度提高了50.89%。主要原因是較強(qiáng)堿性條件下,促進(jìn)了磷酸鈣、亞硫酸鈣的反應(yīng)生成,結(jié)合碳酸鈣沉淀物的生成,沉淀物更結(jié)實(shí)、壓縮性更小,因此沉降、過濾性能更好,提高了沉降、過濾的生產(chǎn)效率,也減少了糖分損失。

      清汁鈣鹽含量降低了11.43%。主要原因是較強(qiáng)堿性條件下,促進(jìn)了磷酸鈣、亞硫酸鈣的反應(yīng),反應(yīng)更充分,生成沉淀物更完全,從而減少了清汁鈣鹽的含量。

      清汁還原糖含量降低了14.89%。主要原因是多點(diǎn)預(yù)灰低碳清凈工藝的實(shí)施,蔗汁較長(zhǎng)時(shí)間處在較強(qiáng)堿性條件下,還原糖分解速率、分解量都增多。但從生產(chǎn)效果看,由于多點(diǎn)預(yù)灰低碳清凈工藝的清凈效率提高,還原糖的分解增多的負(fù)面影響得到解決,總體清凈效果提高。

      3 結(jié)論

      生產(chǎn)實(shí)踐發(fā)現(xiàn),多點(diǎn)預(yù)灰低碳清凈工藝的實(shí)施,最明顯的變化體現(xiàn)在清混汁純度得到了大幅度提高,同時(shí)硫磺消耗量下降。多點(diǎn)預(yù)灰也強(qiáng)化了整個(gè)壓榨過程的消毒殺菌效果。從煮糖反映的情況來看物料黏度比以往有所下降,煮糖對(duì)流效果得到提高。生產(chǎn)中未出現(xiàn)壓榨機(jī)入輥困難、鍋爐結(jié)焦以及產(chǎn)品大幅度增色等異?,F(xiàn)象??傮w上看,該工藝對(duì)制糖生產(chǎn)起到很好的促進(jìn)作用。

      使用該工藝投資、維護(hù)成本低,可自行改造。利用壓榨車間原有的石灰乳桶,加裝分管至各預(yù)灰點(diǎn),如能利用好閑置的檢測(cè)裝置則投入費(fèi)用更低,可起到小投入,大收回的作用。鍋爐煙氣二氧化碳飽充中和汁低碳清凈工藝并沒有延長(zhǎng)傳統(tǒng)磷酸亞硫酸法流程,可把中和汁箱改造成飽充反應(yīng)器,飽充時(shí)間2min左右,設(shè)備基本沒有積垢,故飽充反應(yīng)器不用備用,中和汁泵全榨季不用輪換。

      濾泥為微堿性,可生產(chǎn)肥料,不產(chǎn)生污染問題。鍋爐煙道氣二氧化碳回用于生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)其資源化利用,可以減少制糖企業(yè)二氧化碳排放量,減少制糖生產(chǎn)對(duì)環(huán)境不良影響,促進(jìn)制糖清潔生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步。

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