饒俊元, 黃弦, 侯明才, 王萬證, 楊遠(yuǎn)秀, 姚創(chuàng)
(廣東省工程技術(shù)研究所 廣東省污水處理提標(biāo)增效及資源化利用工程技術(shù)研究中心, 廣州 510440)
日用化工品生產(chǎn)企業(yè)在日常生產(chǎn)經(jīng)營中, 排放出含有陰離子表面活性劑(LAS)的廢水, 此類廢水成分復(fù)雜, 除含有LAS 和其乳化攜帶的膠體污染物外, 還含有助劑、 漂白劑和油類物質(zhì), 水量小、濃度高。 LAS 廢水通常分為兩類: 一類為弱堿性,pH 值為8 ~11, 一類為弱酸性, pH 值為4 ~6;LAS 質(zhì)量濃度為100 ~500 mg/L, COD 質(zhì)量濃度為2 000 ~5 000 mg/L, 色度為200 ~400 NTU。 目前,對于LAS 廢水的處理, 主要方法有: 氣浮法[1]、 吸附法[2]、 混凝沉淀法[3]、 催化氧化法[4]、 生物法[5-6]等。 然而, 常規(guī)方法均存在一定缺點(diǎn), 如氣浮和混凝沉淀法的處理效果不理想; 吸附法只適合低濃度LAS 廢水的深度處理, 存在處理時間長、 易飽和、再生難等問題; 催化氧化法運(yùn)行成本高、 易產(chǎn)生二次污染; 生物法占地面積大、 效果不穩(wěn)定。 尤其是在高濃度LAS 廢水中, 常規(guī)方法的弊端更加明顯。
本工程采用電催化絮凝技術(shù)處理高濃度LAS廢水, 出水穩(wěn)定達(dá)到廣東省DB 44/26—2001《水污染物排放限值》第二時段一級標(biāo)準(zhǔn), 旨在為類似廢水的處理提供借鑒。
廣東某日化用品廠廢水主要來源于嬰童洗發(fā)水、 沐浴露等洗護(hù)用品的生產(chǎn)過程, 產(chǎn)品所需原料均為外購, 在廠內(nèi)進(jìn)行混合、 分裝, 排放的廢水主要為清洗容器產(chǎn)生的清洗廢水和少量生活污水, 其主要污染物為COD、 色度、 懸浮物、 油類物質(zhì)、LAS 及氮、 磷等。 廢水產(chǎn)生量約為20 m3/d。 該廠原有廢水處理工藝為調(diào)節(jié)-混凝沉淀-厭氧-好氧(接觸氧化)-沉淀, 以一體化設(shè)備實(shí)施。 按照該廠所在地環(huán)保部門的要求, 該廢水經(jīng)處理后需達(dá)到廣東省DB 44/26—2001 第二時段一級標(biāo)準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)見表1。
表1 設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)Tab. 1 Design influent and effluent water quality
該廢水有機(jī)物含量高, 富含油類、 LAS 等, 尤其是LAS 的存在, 廢水進(jìn)入好氧池后, 在曝氣條件下會產(chǎn)生大量的泡沫, 將廢水與生物污泥一起帶出系統(tǒng), 易導(dǎo)致原系統(tǒng)無法正常運(yùn)行, 出水碳、氮、 磷濃度超標(biāo)。 同時, 分析現(xiàn)有廢水處理設(shè)施發(fā)現(xiàn)還存在以下問題:
(1) 進(jìn)水水質(zhì)波動大, 不穩(wěn)定, 系統(tǒng)的沖擊負(fù)荷大。
(2) 現(xiàn)有簡易混凝沉淀裝置效率低。
(3) 對油類及LAS 等難生物降解物質(zhì)的預(yù)處理效果差, 導(dǎo)致生化系統(tǒng)不能正常運(yùn)行。
(4) 厭氧停留時間短, 無法最大程度將難降解有機(jī)物(尤指LAS)水解酸化或去除。
考慮到現(xiàn)場的土地及資金有限等因素, 本著高效、 低投入的原則, 在盡可能利用現(xiàn)有設(shè)備設(shè)施基礎(chǔ)上, 進(jìn)行了如下工藝改造:
(1) 采用電催化絮凝一體化設(shè)備, 用于生化前預(yù)處理。 該設(shè)備不僅具有電絮凝的功能, 同時加入部分氧化性極板, 可提高設(shè)備對廢水中有機(jī)物的催化氧化去除能力。
(2) 新增高效混凝沉淀單元, 強(qiáng)化電催化絮凝處理后的固液分離。
(3) 將原有混凝沉淀池改為厭氧池, 并投加生物填料, 強(qiáng)化厭氧水解和有機(jī)物去除效果。
改造后的廢水處理工藝流程如圖1 所示。
圖1 改造后的廢水處理工藝流程Fig. 1 Process flow of reconstructed wastewater treatment project
廢水經(jīng)提升泵進(jìn)入調(diào)節(jié)池進(jìn)行水質(zhì)水量調(diào)節(jié)后, 出水進(jìn)入電催化絮凝設(shè)備, 利用電催化氧化及絮凝作用, 去除大部分的油類及LAS、 COD、 SS,并改善廢水的可生化性。 電催化絮凝反應(yīng)過程中極板釋放鐵系絮凝離子/絡(luò)合物等, 將大部分懸浮性污染物絮凝去除, 同時鐵系離子與磷酸鹽形成磷酸鐵沉淀; 與此同時, 由于氧化性極板的配置, 通過陽極催化氧化作用將部分溶解性有機(jī)污染物去除[7-11]。 電催化絮凝處理后的出水經(jīng)提升泵提升進(jìn)入混凝沉淀池, 完成固液分離, 出水進(jìn)入?yún)捬醭?。在厭氧水解酸化作用下?難生物降解的大分子物質(zhì)轉(zhuǎn)化為易生物降解的小分子物質(zhì), 進(jìn)一步提高廢水的可生化性, 并實(shí)現(xiàn)部分COD 的去除。 厭氧池出水泵入到好氧池, 同時進(jìn)行硝化反硝化, 完成COD、 氮、 磷的去除, 出水經(jīng)沉淀池固液分離后,最終達(dá)標(biāo)排放。 系統(tǒng)中所產(chǎn)生的污泥均排入污泥濃縮池, 然后經(jīng)板框壓濾機(jī)脫水處理, 脫水污泥委外處理。
(1) 調(diào)節(jié)池(利舊)。 1 座, 鋼結(jié)構(gòu)防腐, 尺寸為4.0 m×2.0 m×2.8 m, 有效容積為20.0 m3。 配置提升泵、 攪拌器及浮球液位計(jì)等。
(2) 模塊化電催化絮凝設(shè)備(新增)。 1 套, 外形尺寸為0.6 m×0.8 m×1.2 m, 處理水量為20 m3/d, 有效電解容積為0.125 m3, 電解時間為5 min。配套電源控制器及提升泵等。 模塊化電催化絮凝設(shè)備采用下進(jìn)上出的方式, 設(shè)備內(nèi)的電極板為復(fù)合極板, 包括鐵系電極、 貴金屬Ti 電極。 設(shè)計(jì)電流與電壓分別為4 A、 55 V。
(3) 混凝沉淀池(新增)。 1 座, 鋼結(jié)構(gòu)防腐,尺寸為1.3 m×2.8 m×2.5 m。 混凝沉淀池分2 個區(qū),前端設(shè)有一個混凝攪拌區(qū)(分2 格), 后端設(shè)有斜管沉淀區(qū)。 混凝攪拌區(qū)采用全混中心攪拌形式, 尺寸為1.3 m×0.6 m×1.0 m(混凝攪拌區(qū)上端與斜管沉淀區(qū)平齊, 下端懸空), 有效容積為0.43 m3, 停留時間為31 min。 斜管沉淀區(qū)的設(shè)計(jì)表面水力負(fù)荷為0.58 m3/(m2·h), 池內(nèi)有效停留時間為2.08 h, 斜管高度為1 m, 斜管傾角為60°, 斜管上部水深為0.33 m。 混凝沉淀池配有pH 在線監(jiān)控及自動投加PAC 及PAM 裝置, 用于將電催化絮凝出水調(diào)控至弱堿性(pH 值為8.5), 并實(shí)現(xiàn)泥水分離。
(4) 厭氧池(改造)。 1 座, 鋼結(jié)構(gòu)防腐, 根據(jù)同類廢水處理經(jīng)驗(yàn), 設(shè)計(jì)停留時間為30 h。 尺寸為6.0 m×2.0 m×2.8 m, 有效容積為30.0 m3。 池體內(nèi)設(shè)組合填料, 填料直徑為150 mm, 間距為80 mm。 池底設(shè)置潛水推流器實(shí)現(xiàn)良好的固液混合條件。
(5) 好氧池(利舊)。 1 座, 鋼結(jié)構(gòu)防腐, 尺寸為2.0 m×2.0 m×2.8 m, 有效容積為10 m3, 停留時間為12 h。 內(nèi)設(shè)組合填料, 填料直徑為150 mm,間距為80 mm。 MLSS 質(zhì)量濃度控制在3 ~4 g/L,溶解氧質(zhì)量濃度控制在2.5 ~3.5 mg/L。
(6) 沉淀池(利舊)。 1 座, 鋼結(jié)構(gòu)防腐, 尺寸為2.0 m×2.0 m×2.8 m, 有效容積為10 m3, 池內(nèi)停留時間為9.6 h, 斜管高度為1 m, 斜管區(qū)上部水深為1 m, 斜管傾角為60°。
該廢水處理改造工程于2019 年5 月初完成,隨后經(jīng)過半個多月的調(diào)試, 包括電絮凝參數(shù)控制與調(diào)整、 菌種培養(yǎng)馴化等, 直至出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。 其主要污染物過程去除情況如表2 所示。
表2 主要污染物過程去除情況Tab. 2 Situation of main pollutants removal
由表2 可以看出, 電催化絮凝預(yù)處理對COD、TP、 LAS、 SS 的去除效果均很好, 去除率分別達(dá)到52.57%、 99.07%、 94.99%和90.74%。 厭氧-好氧生物系統(tǒng)則實(shí)現(xiàn)了對氨氮的硝化去除。 值得一提的是, 厭氧單元對LAS 的去除效果亦很明顯, 保證了廢水進(jìn)入好氧曝氣后不會產(chǎn)生大量泡沫而影響好氧池的正常運(yùn)行。 這也說明, 強(qiáng)化厭氧處理是保證LAS 去除的重要步驟。
系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定后, 經(jīng)電催化絮凝-A/O 工藝處理的洗護(hù)用品廢水出水水質(zhì)情況良好, 出水COD質(zhì)量 濃度為43.12 ~82.16 mg/L, 氨氮質(zhì)量濃度為0.10 ~0.89 mg/L, TP 質(zhì)量濃度為0.03 ~0.13 mg/L,LAS 為0.04 ~1.26 mg/L, SS 質(zhì) 量 濃 度 為2.64 ~5.93 mg/L, 均達(dá)到廣東省DB 44/26—2001 第二時段一級標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)要求。
該工程運(yùn)行成本主要包括電費(fèi)、 藥劑費(fèi)及污泥處置費(fèi)。 由于整套處理設(shè)施機(jī)械化、 自動化程度高, 只需配置1 名兼職管理員, 因此, 人工費(fèi)可忽略不計(jì)。 電費(fèi)按0.8 元/(kW·h)計(jì)算, 則電費(fèi)成本為1.6 元/t; 藥劑費(fèi)主要是少量PAM 絮凝劑、 電導(dǎo)率調(diào)節(jié)劑, 費(fèi)用約為0.3 元/t; 污泥處置費(fèi)用約2.2元/t(折合噸水處理費(fèi)用)。 因此, 該廢水處理工程的運(yùn)行成本約為4.1 元/t。
電催化絮凝-A/O 組合工藝可以實(shí)現(xiàn)對含高濃度LAS 的洗護(hù)用品生產(chǎn)廢水的良好處理, 出水各項(xiàng)指標(biāo)均可達(dá)廣東省DB 44/26—2001 第二時段一級標(biāo)準(zhǔn)。 該組合工藝對LAS 有優(yōu)異的去除效果,可以很好地克服常規(guī)工藝無法解決的泡沫問題。 同時工藝兼具占地面積小、 運(yùn)行成本低的優(yōu)點(diǎn)。 該工程的成功實(shí)施, 可為洗護(hù)用品生產(chǎn)廢水的處理提供技術(shù)參考。