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      EBZ230型礦用掘進機電氣控系統(tǒng)的改進設計

      2020-05-30 01:02:58趙岱昕
      機電工程技術 2020年4期
      關鍵詞:電氣控制掘進機電氣

      趙岱昕

      (山西新元煤炭有限責任公司,山西晉中 030600)

      0 引言

      隨著國家煤礦資源的大量開采,越來越多的煤礦設備被應用到煤礦開采中,而EBZ230型礦用掘進機則是其中重要的煤礦開采設備,保證其具有較好的作業(yè)效率及控制水平,是提高煤礦開采效率及作業(yè)安全的關鍵[1-3]。而由于井下環(huán)境的惡劣性,加上該設備的長期運行和技術水平的不斷發(fā)展,導致掘進機電氣控制系統(tǒng)綜合性能已無法較好地滿足掘進機的控制需求,加大對電氣控制系統(tǒng)的性能提升研究,已成為當下研究的重要內(nèi)容[4-6]。因此,以EBZ230型掘進機電氣控制系統(tǒng)結構組成及存在故障問題為分析基礎,開展了電氣控制系統(tǒng)的總體方案設計及其系統(tǒng)中關鍵部分的設計分析研究,并對該系統(tǒng)進行了現(xiàn)場應用測試,結果表明,該系統(tǒng)具有更高的控制性能,能更好地滿足掘進機的使用需求,這對提高礦用掘進機的控制性能和作業(yè)效率、增加企業(yè)經(jīng)濟效益具有重要意義。

      1 電氣控制系統(tǒng)

      掘進機是煤礦領域的重要設備,根據(jù)其使用工況及作業(yè)條件的不同,掘進機的電機、截割部等部分的配置也不盡相同。現(xiàn)有的掘進機主要由掘進部分、行走部分、控制系統(tǒng)、支撐部分、液壓部分、水路部分等組成,而掘進部分是該設備機械部分的關鍵系統(tǒng),其結構主要由減速器、截割頭、電機、截割臂、固定架等組成,通過各部件的相互配合,完成對煤層的掘進作業(yè)。而控制系統(tǒng)則主要由電控箱、操作箱、按鈕控制箱、驅動電機、電鈴、瓦斯?jié)舛葌鞲衅鳌⒄彰鳠艏叭舾呻娎|等組成,其中,電控箱則是整套系統(tǒng)的核心部分,是整個系統(tǒng)的控制大腦,控制著整套系統(tǒng)的正常運行,主要用于放置掘進機中的各類元器件及控制部件,采用了隔爆型設計,兼顧本安型電器設備,由鋼結構通過焊接方式組成。另外,在控制系統(tǒng)的操作箱面板上配備了多個運行及故障指示燈、開關按鈕等,當掘進機運行時,可將系統(tǒng)中的電壓、電壓等相關參數(shù)進行實時顯示、信號提示及命令啟動等。

      2 系統(tǒng)故障問題分析

      掘進機在使用過程中,由于井下環(huán)境相對惡劣,加上掘進機的超負荷作業(yè),導致現(xiàn)有電氣控制系統(tǒng)經(jīng)常出現(xiàn)各類故障問題[7-8],具體包括如下內(nèi)容:

      (1)電氣控制系統(tǒng)中的接觸器、繼電器、保護電路等整體具有較低的可靠性,運行一段時間后經(jīng)常出現(xiàn)設備無法正常運行、檢測精度低、整體抗干擾性差等問題,致使無法較好地滿足掘進機的控制需求;

      (2)目前,該控制系統(tǒng)的接觸器、控制器等部件均采用了普通非專業(yè)電氣元件,當其在較大潮濕環(huán)境下長時間工作過程中,出現(xiàn)了反應不靈敏、失靈等問題,大大降低了部件的使用壽命,整體較容易出現(xiàn)故障;

      (3)現(xiàn)有的電氣控制系統(tǒng)雖配備了故障報警提示,并在液晶顯示界面上進行實時顯示,但基本未設置故障報警燈,無法對故障的具體類型及故障等級進行具體顯示;

      (4)由于電氣控制系統(tǒng)內(nèi)部設備相對獨立,未進行統(tǒng)一,在檢修各個電子元器件靈便性和線路虛接、脫線等情況時,都需要對照不同電氣原理圖來檢修,操作較為麻煩;

      (5)隨著控制技術的不斷提升,現(xiàn)有控制系統(tǒng)的控制水平較為落后,在系統(tǒng)更新方面無法正常升級,導致部分功能已無法滿足掘進機的控制需求。

      3 電氣控制系統(tǒng)改進研究

      3.1 新型系統(tǒng)總體設計

      結合現(xiàn)有EBZ230型掘進機控制系統(tǒng)使用中存在的各類故障類型,在現(xiàn)有控制系統(tǒng)應用基礎上,對該控制系統(tǒng)進行了改進研究。整體系統(tǒng)采用了隔爆型電控箱,電源采用交流轉直流后的24 V電源,在檢測集成器方面采用了BH9型的4AD模塊,以此替代原有的保護器,可實現(xiàn)對系統(tǒng)的較好保護作用。同時,現(xiàn)有控制系統(tǒng)的電路相對復雜,故針對此情況,將電控改造為了信號轉換模塊、數(shù)據(jù)采集模塊、數(shù)據(jù)處理模塊、信號執(zhí)行模塊等4部分,大大提高了系統(tǒng)的模塊化、集成化程度。另外,原有的顯示屏為按鍵時操作,改進后的顯示屏采用了觸屏方式進行操作,并增加了對掘進機漏電情況、井下瓦斯?jié)舛惹闆r、設備振動情況等相關參數(shù)的實時顯示。由于原有掘進機中接觸器和繼電器控制的電壓存在24 V、36 V等多種電壓平臺,因此,將其統(tǒng)一改為了220 V電壓,使系統(tǒng)更加簡化,方便了后期的設備檢查和維修。新型電氣控制系統(tǒng)結構組成框架如圖1所示。

      3.2 關鍵部分改造分析

      3.2.1 系統(tǒng)信號采集設計

      掘進機在運行過程中,涉及到較多種類的運行信號,如電機轉速、電機功率、設備振動情況、設備工作溫度等,因此,針對此些參數(shù)的檢測問題進行了信號采集設計。在掘進機工作溫度采集方面,配備了AT-1A型熱電阻溫度傳感器,可將設備工作過程中的溫度進行及時檢測,其檢測精度可達0.1℃,并將其傳輸至BH9保護模塊中;針對設備的工作電壓問題,配備了CSP2-1 500 V型變壓器,將外界電壓轉為設備運行所需的5 V、12 V等不同電壓值,且其轉換速度較快,方便了系統(tǒng)對電壓平臺的動態(tài)檢測;而針對系統(tǒng)中的液壓油位置檢測問題,采用了電子浮漂式裝置,當液壓油出現(xiàn)油溫過高、液位較低或較高等問題時,該設備可較快地完成對故障的檢測及發(fā)出滴答的報警提示。由此完成了對掘進機控制系統(tǒng)中信號采集部分的設計。

      3.2.2 CAN總線系統(tǒng)設計

      礦用掘進機電控系統(tǒng)所設計的CANOpen通訊系統(tǒng)的硬件主要包括電控箱和操作箱兩部分,中間有雙絞屏蔽線,如圖2所示。電控箱內(nèi)包含有電源模塊、分布式I/O、IC控制器、光耦隔離中繼模塊等,操作箱內(nèi)包括遠程DI、顯示屏和光耦隔離中繼模塊等,其中光耦隔離中繼模塊的作用是保護所有設備的通訊口。

      3.2.3 電氣控制箱設計

      圖1 新型電氣控制系統(tǒng)結構框架圖

      該電氣控制箱安裝在掘進機的機身后方左側位置,主要用于安裝掘進機中的各類動作元件、電路板、控制元件等部件。整個箱體按照隔爆型和安全型原則進行設計,在門板上增設機械聯(lián)鎖,可實現(xiàn)切換開關在非停止位置時禁止開門功能,并將箱內(nèi)的上箱設置為接線腔,各種電線可通過該腔實現(xiàn)與其他元器件的連接通信,同時,將其下部設置為控制元件腔,可安裝各類隔離開關、主回路板、控制元器件等。其中,主回路板采用了防脫螺栓固定式結構設計,并在門板上增加FX2N-64MR可編程控制器、開關電源、BH9綜合信號轉化裝置等設備。通過此改進設計,電氣控制箱的布局更加合理,元器件與接線頭處實現(xiàn)了較好的分離,可有效提高箱內(nèi)元器件使用過程中的穩(wěn)定性和安全性。

      圖2 礦用掘進機CANOpen通訊架構圖

      4 實際使用效果分析

      結合前文改進后的EBZ230掘進機電氣控制系統(tǒng),為進一步掌握其系統(tǒng)的運行效果,將其在實際煤礦中進行了應用測試,主要將該系統(tǒng)安裝在該掘進機設備中,開展了將近3個月的現(xiàn)場應用測試。測試結果如下:

      (1)該系統(tǒng)在整個運行過程中,各項功能均運行正常,系統(tǒng)整體可靠性較高,針對掘進機運行過程中的電機電壓、振動程度、運行功率等各類參數(shù)進行實時檢測,較好地滿足了掘進機的使用需求;

      (2)該系統(tǒng)針對掘進機運行過程中出現(xiàn)的溫度過高、振動劇烈、線路短路等故障問題及時發(fā)出了不同類型的報警提示,并在顯示屏上進行了故障的實時顯示;

      (3)該系統(tǒng)中顯示界面對掘進機運行參數(shù)進行了數(shù)據(jù)的快速保存,同時,將所需的參數(shù)繪制成相應的曲線形式,并在顯示屏上進行顯示;

      (4)該系統(tǒng)的應用,得到了現(xiàn)場人員的一致認可,建議將該系統(tǒng)在更多掘進機上進行實際應用。

      5 結束語

      隨著現(xiàn)有控制技術的不斷提升,掘進機控制系統(tǒng)的控制水平也無法滿足當下設備的控制需求,加大對電氣控制系統(tǒng)的性能提升研究,已成為當下研究的重要內(nèi)容。由此,本文分析了EBZ230型掘進機電氣控制系統(tǒng)的結構組成及存在的故障問題,開展了電氣控制系統(tǒng)的總體方案設計,針對該系統(tǒng)中關鍵部分進行了設計分析,最終將該系統(tǒng)進行了現(xiàn)場應用測試,結果表明,該系統(tǒng)具有更高的控制性能,能更好地滿足掘進機的使用需求,得到了人員的一致好評,這對提高礦用掘進機的控制性能及作業(yè)安全具有重要作用。

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