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      濕電除塵器優(yōu)化設(shè)計及應(yīng)用

      2020-06-02 06:32:18莫偉軍劉行鄧紅博蒙萬華徐玉剛南京國電環(huán)??萍加邢薰?/span>
      節(jié)能與環(huán)保 2020年5期
      關(guān)鍵詞:電除塵器濕式煙道

      文_莫偉軍 劉行 鄧紅博 蒙萬華 徐玉剛 南京國電環(huán)??萍加邢薰?/p>

      1 濕式電除塵在燃煤電廠中的具體應(yīng)用現(xiàn)狀

      1.1 工程概況

      某燃煤電廠的一期工程1#、2#(2×630MW)機(jī)組,采用的是超臨界參數(shù)變壓直流爐。2臺燃煤機(jī)組中,每爐配置2臺臥式雙室四電場靜電除塵器。其中單臺除塵器的設(shè)計總收塵面積為41040m2,陰陽兩極的極板高度為15m,比集塵面積為102.4m2/m3/sec,出口的含塵濃度為30mg/m3。電廠按照1爐1塔的設(shè)置配置石灰石-石膏濕法脫硫系統(tǒng)進(jìn)行脫硫。

      1.2 設(shè)備參數(shù)與項目布置

      濕式電除塵器布設(shè)在濕法脫硫吸收塔之后。煙氣在脫硫吸收塔處理完畢之后,從吸收塔的出口引出,并根據(jù)現(xiàn)場布置特點,通過上進(jìn)下出的方式使煙氣流經(jīng)濕式除塵器。濕式除塵器的出口與原主煙道相連,處理之后的煙氣從主煙道排向煙囪。每一臺脫硫塔后都配置1臺濕電除塵器,采用架空布設(shè)的方式,將濕式靜電除塵器布置在原GGH上方。濕電除塵器的具體布置如圖1所示。

      圖1 濕式電除塵布置圖

      1.3 改造后性能測試結(jié)果

      該項目的濕電除塵器是在2017年6月建成投運,同年8月份對設(shè)備情況進(jìn)行了系統(tǒng)性能測試。

      進(jìn)出口濃度。濕電除塵器進(jìn)口的煙氣濃度為17.4mg/m3,出口的煙氣濃度為2.3mg/m3,整體除塵效率為86.78%。達(dá)到了出口濃度≤5mg/m3的超低排放目標(biāo)。

      霧滴脫出率。濕電除塵器的入口霧滴濃度為16.7mg/m3,出口的霧滴濃度為2.48mg/m3。整體的霧滴脫出率為85.15%。有效解決了“石膏雨”等現(xiàn)象。

      2 濕式電除塵在燃煤電廠中的優(yōu)化設(shè)計

      2.1 布置優(yōu)化

      在本項目中,將濕電除塵器機(jī)組布設(shè)在煙囪煙道支架和脫硫塔工藝樓之間的馬路上方。這樣的結(jié)構(gòu)布置,有效縮短了除塵器與脫硫塔出口和煙囪入口之間的距離,使得進(jìn)出口煙道長度和煙道彎頭的數(shù)量都盡可能地減少,極大地降低了煙道的鋼耗量。除塵器的上部采用鋼支架結(jié)構(gòu)將1#和2#除塵器的每一層平臺連通起來,方便后期的設(shè)備檢修。并且這樣的方式也方便2個機(jī)組之間的電動葫蘆共用。

      2.2 工藝與方法優(yōu)化

      (1) 取消陽極外側(cè)壁板

      傳統(tǒng)濕式靜電除塵器,陽極外側(cè)設(shè)置有完整的金屬外筒壁,與進(jìn)出口煙道連接成一個密閉空間,作為防止煙氣逃逸的備用手段。在本項目中,首次取消了陽極外側(cè)的壁板。而是將陽極模塊改進(jìn)設(shè)計,在其上下方設(shè)置法蘭,并采用玻璃鋼密封板將上下氣室與側(cè)壁板之間進(jìn)行密封。將整個陽極板直接作為外側(cè)壁。通過這樣的設(shè)計,達(dá)到更好的密封效果,節(jié)約了鋼材用量30t,減少防腐面積達(dá)到360m2。運行結(jié)果表明,這種設(shè)計方式簡潔,安全可靠,密封效果好,大大降低投資,減少了維護(hù)工作量。

      (2)取消陰極拉緊裝置

      由于拉緊裝置一端連接陰極,另一端固定在陽極框架上,在濕除內(nèi)部濕煙氣環(huán)境下運行需要極高的絕緣性能。因此,拉棒內(nèi)部設(shè)計有加熱裝置,通過加熱拉棒維持表面溫度高于露點溫度,防止拉棒出現(xiàn)結(jié)露產(chǎn)生“爬電現(xiàn)象”而不能正常運行。事實上由于運行環(huán)境惡劣,陰極拉棒拉緊裝置得不到保障。為了解決這個問題,本次項目優(yōu)化設(shè)計時大膽取消拉緊裝置,而采用4根耐腐蝕高強(qiáng)度的2205吊桿替換4根陰極線,這4根剛性吊桿既承擔(dān)放電功能,又起到對陰極小框架的剛性固定懸掛作用,既保證了除塵效率,又保持陰極系統(tǒng)的穩(wěn)定性,節(jié)約了系統(tǒng)的整體耗電量。

      (3)優(yōu)化布設(shè)噴淋系統(tǒng)

      濕式靜電除塵器通過噴淋系統(tǒng)的不定期噴淋,保持陰陽極系統(tǒng)的潔凈。噴淋系統(tǒng)效果的好壞,噴嘴的布置和選型非常關(guān)鍵。為了實現(xiàn)噴淋的均勻,本次項目進(jìn)行了噴淋系統(tǒng)的數(shù)值計算和模擬,噴射覆蓋率保持在150%~200%之間,并采用60°和90°共兩種型號的噴嘴。根據(jù)濕除運行特點,將每兩個電場作為一個噴洗區(qū),獨立設(shè)置一套噴淋系統(tǒng)。噴淋沖洗時,兩個電場之間不會被相互影響,實現(xiàn)分區(qū)沖洗。分區(qū)沖洗最大減少了電場停運數(shù)量,保證煙氣排放實時達(dá)標(biāo)排放。

      (4)陰極絕緣箱的密封

      濕式電除塵器高壓電源通過絕緣箱引入陰極系統(tǒng)。絕緣箱工作環(huán)境要保持干燥潔凈,否則直接影響電場的穩(wěn)定性。傳統(tǒng)絕緣箱采用熱風(fēng)吹掃方式工作,即在絕緣箱上部設(shè)置一套帶正壓風(fēng)機(jī)的熱風(fēng)系統(tǒng),電功率25kW,持續(xù)不斷地向絕緣箱吹入熱風(fēng)來保持絕緣箱的工作環(huán)境,防止“爬電”而跳閘。因此需要一套熱風(fēng)加熱系統(tǒng),持續(xù)工作,能耗高。一旦出現(xiàn)熱風(fēng)故障,整個濕除就會跳閘停運。本優(yōu)化設(shè)計取消熱風(fēng)吹掃系統(tǒng),優(yōu)化絕緣箱設(shè)計,提高絕緣箱密封等級,在絕緣箱內(nèi)部設(shè)置小功率加熱器,保持絕緣箱溫度高于露點溫度,防止內(nèi)部出現(xiàn)結(jié)露爬電的情況。通過提升絕緣箱內(nèi)部溫度來增加內(nèi)部氣壓,杜絕電場內(nèi)部濕煙氣進(jìn)入絕緣箱。本項目采用的是3×1.5kW的加熱器,2用1備,自動控制將加熱器加熱溫度維持80℃放置在絕緣箱內(nèi)部。改進(jìn)設(shè)計運行結(jié)果非常成功,大大簡化了系統(tǒng),提高了可靠性。年節(jié)省電費30萬元,幾乎沒有維護(hù)工作量。

      (5)三維設(shè)計優(yōu)化

      為了更好地優(yōu)化流場,降低阻力,本項目采用CFD計算機(jī)數(shù)值模擬對煙道以及除塵器的流場進(jìn)行了模擬實驗。為了保證模擬真實度并提升實驗結(jié)果可靠性,將煙道、進(jìn)風(fēng)口、除塵器殼體以及出風(fēng)口按照1:1的比例建立數(shù)值幾何模型。

      通過對煙氣在各個截面的流速進(jìn)行分析,最終確定了導(dǎo)流板的位置、氣流分布板的位置以及開孔率等。并明確氣流分布板采用格柵式結(jié)構(gòu),可以有效防止粉塵堆積的情況。通過流場優(yōu)化,從而使得整個系統(tǒng)阻力小于600Pa,氣流均布系數(shù)<0.2。

      采用模擬的結(jié)果進(jìn)行煙道和設(shè)備本體的外形優(yōu)化設(shè)計。運用三維建模的方式獲取最佳的設(shè)計方案。其中除塵器下部結(jié)構(gòu)改用混凝土結(jié)構(gòu),并將水泵房、配電控制室布設(shè)在除塵器的下方,有效實現(xiàn)了空間的綜合利用。整體用鋼量較投標(biāo)方案節(jié)省了75t,且工程造價節(jié)約了70萬元。

      3 結(jié)語

      采用濕式電除塵器作為燃煤電廠煙氣的終端處理設(shè)備,由于其處理效率高,運行穩(wěn)定可靠,具有多污染物協(xié)調(diào)處理效果,得到業(yè)內(nèi)的普遍認(rèn)可,已成為濕法脫硫煙氣深度凈化后處理的標(biāo)準(zhǔn)配置。進(jìn)一步優(yōu)化設(shè)計降低投資和運行費用,使好的技術(shù)能得到更廣泛的推廣應(yīng)用。首先,本濕式電除塵器優(yōu)化設(shè)計,陽極模塊采用自動拉擠成型的碳纖維導(dǎo)電玻璃鋼,保證陽極表面的電阻小于50Ω,除塵效率大于85%,滿足超低排放要求。其次,將陽極模板外壁作為煙道進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計,從而減少項目投資,并方便后期的設(shè)備維修。第三,取消傳統(tǒng)的熱風(fēng)吹掃系統(tǒng),而是用簡單高效的絕緣箱進(jìn)行代替,從而提升系統(tǒng)運行穩(wěn)定性。第四,科學(xué)合理地開展流暢去模擬,從而保證系統(tǒng)配風(fēng)更加均勻,提升整體除塵效率。第四,優(yōu)化設(shè)計后能減少投資10%,降低能耗8%。

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