車瑞杰
(北方銅業(yè)垣曲冶煉廠, 山西 垣曲 043700)
2014 年北方銅業(yè)垣曲冶煉廠改建成功后,火法部分采用底吹爐熔煉—轉(zhuǎn)爐吹煉—陽極爐精煉的工藝流程,主要配置有:Φ3.6 m×8.8 m PS 轉(zhuǎn)爐3 臺(tái),Φ3.8 m×11.5 m 的回轉(zhuǎn)式200 t 陽極爐2 臺(tái)及相應(yīng)的附屬配套設(shè)施。其中200 t 陽極爐采用了天然氣還原技術(shù)、稀氧燃燒技術(shù)、透氣磚技術(shù)。但由于天然氣還原技術(shù)屬于較新技術(shù),北方銅業(yè)垣曲冶煉廠針對(duì)實(shí)際應(yīng)用中的問題進(jìn)行了攻關(guān)。
相比較于固體還原劑作業(yè)過程中冒黑煙、現(xiàn)場環(huán)境差等問題,天然氣作為清潔能源,被銅冶煉廠作為主要還原劑用于陽極爐的還原生產(chǎn)。但是由于天然氣剛開始被使用,沒有成熟的使用經(jīng)驗(yàn),在使用過程中存在著諸多問題,其中,天然氣利用率低,噸銅天然氣耗量偏高就是主要問題,由表1 可以看出,垣曲冶煉長在2016 年一年平均天然氣單耗為35.04 m3/t,造成了生產(chǎn)成本的提高。
表1 2016 年噸銅天然氣單耗 m3/t
氧化還原槍作為天然氣進(jìn)入熔體的通道,其角度決定了天然氣在熔體內(nèi)的停留時(shí)間、擴(kuò)散方向。由于氧化還原槍設(shè)計(jì)的角度為徑向的0°,因此當(dāng)爐子進(jìn)料180 t 轉(zhuǎn)至還原位時(shí),氧化還原槍與液面形成35°的夾角,當(dāng)天然氣(壓力450 kPa)進(jìn)入爐體,便以同樣的角度進(jìn)入熔體后,很快便沖出液面,之后在爐膛內(nèi)燃燒。在此過程中,天然氣與熔體接觸時(shí)間過短,造成還原反應(yīng)不能有效高速的進(jìn)行,從而使得天然氣的利用率大大降低。
綜合爐子在其他位置如等料位、扒渣位等的工作需求,將氧化還原槍的角度改為徑向的20°。重新改動(dòng)后,當(dāng)爐子在還原位時(shí),氧化還原槍與液面的夾角為0°,使得天然氣在進(jìn)入熔體時(shí),可以和液體充分接觸,之后再出液面,延長了天然氣與熔體的接觸時(shí)間,為還原反應(yīng)提高良好的條件。
在2017 年的生產(chǎn)過程中,垣曲冶煉廠兩臺(tái)陽極爐在進(jìn)料量在170~180 t 時(shí),其他還原參數(shù)基本一致時(shí),還原時(shí)間相差較大。
表3 陽極爐還原時(shí)間 min
由表1 可以看出,兩臺(tái)爐子的還原時(shí)間差值平均在67.14 min。經(jīng)調(diào)查,是由于2 號(hào)陽極爐處在這一爐期的后期,爐底結(jié)渣嚴(yán)重(在大修時(shí)測量渣厚60~80 cm),使得在同樣進(jìn)料量時(shí),液面變高,氧化還原槍液面深度較深,而1 號(hào)陽極爐為剛大修的爐子,爐底幾乎沒有結(jié)渣,氧化還原槍液面深度較淺。
經(jīng)過對(duì)進(jìn)料量為190 t 時(shí)的液面高度及不同深度下壓力的計(jì)算,在保證還原作業(yè)補(bǔ)堵?lián)尩那闆r下,得出200 t 陽極爐氧化還原槍的合理位置,即液面深度為70~80 cm,在更換氧化還原磚時(shí),重新對(duì)磚的位置進(jìn)行調(diào)整,將磚的位置降低了16.5 cm,取得理想的效果。
垣曲冶煉廠所使用的天然氣為天然氣公司直接供給,壓力為450 kPa,氮?dú)庥晌覐S制氧車間供給,壓力為650 kPa,在陽極爐還原時(shí),天然氣流量調(diào)節(jié)至400 m3/h,氮?dú)庹{(diào)節(jié)至30 m3/h,因此混合氣體的壓力沒有明顯變化,沒有很好的動(dòng)力學(xué)條件,使得混合氣體在進(jìn)入熔體后,不能和熔體充分接觸反應(yīng),同時(shí)也造成大量的未利用天然氣在爐膛內(nèi)燃燒,使得熔體、爐膛溫度經(jīng)常在1 300 ℃以上,切容易發(fā)生堵?lián)尙F(xiàn)象。
逐步將天然氣的流量調(diào)小,氮?dú)饬髁空{(diào)大,增大混合氣體的壓力,滿足混合氣體進(jìn)入熔體的動(dòng)力學(xué)條件,使得氣體進(jìn)入熔體后可以充分和液體接觸,完成還原反應(yīng)。同時(shí)也要保證混合氣體的壓力不能過大,如果壓力過大,會(huì)使得混合氣體里的天然氣快速溢出液面,不能充分參與到還原反應(yīng)。經(jīng)過摸索,將天然氣流量調(diào)節(jié)至260 m3/h,氮?dú)饬髁空{(diào)節(jié)至120 m3/h,起到了很好的效果。
垣曲冶煉廠陽極爐主要處理轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)的粗銅,但是由于轉(zhuǎn)爐吹煉的是高品位的冰銅,導(dǎo)致轉(zhuǎn)爐渣無法被擋住,致使部分渣子進(jìn)入陽極爐。天然氣在陽極爐進(jìn)行還原時(shí),還原反應(yīng)主要發(fā)生在兩個(gè)位置,一是在熔體內(nèi)直接與熔體發(fā)生反應(yīng),二是從熔體溢出的天然氣與液體表面接觸發(fā)生還原反應(yīng)。如果熔體表面被渣層覆蓋,導(dǎo)致天然氣不能和液體直接接觸,阻礙了還原反應(yīng)的正常進(jìn)行。
經(jīng)調(diào)查,陽極爐渣子不能放干凈有三點(diǎn)原因,首先是轉(zhuǎn)爐用于擋渣的物料粒度太大,起不到擋渣的作用導(dǎo)致轉(zhuǎn)爐渣進(jìn)入陽極爐,其次,陽極爐爐口粘結(jié)嚴(yán)重,沒有滿足放渣寬淺平的要求導(dǎo)致渣子不能很好排放,最后,在放渣時(shí),透氣磚氮?dú)饬髁窟^低,起不到很好的扒渣作用。
月份 1 2 3 4 5 6 平均值7陽極板產(chǎn)量/t 15 699 13 801 15 379 14 965 14 470 13 078 14 427 8 9 10 11 12 11 063 8 6363 2127 427 16 059 12 351還原時(shí)間/min 85 81 79 75 80 88 80.58 76 77 79 77 84 86天然氣耗量/(m3·t-1)19.4119.0718.5117.8918.4817.67 18.74 18.56 20.0018.8118.7919.9117.83
針對(duì)這三點(diǎn)原因,要求轉(zhuǎn)爐擋渣的物料必須進(jìn)行破損后才能使用,陽極爐在進(jìn)完第一批料后必須清理爐口,同在在扒渣作業(yè)時(shí),將透氣磚氮?dú)饬髁坑?0 L/min 調(diào)整到100 L/min。起到了明顯的效果。
從表4 可以看出,在各項(xiàng)措施實(shí)施后,2018 年,垣曲冶煉廠各項(xiàng)工藝參數(shù)良好,噸銅天然氣單耗明顯降低,保持在18.22 m3/t。
1)氧化還原槍的設(shè)計(jì)角度可以綜合爐體其他位置的角度與液面形成一定的夾角。
2)氧化還原槍的液面深度在200 t 陽極爐可以保持在70~80 cm 之間,不同噸位的陽極爐液面深度不一。
3)使用天然氣作為還原劑時(shí),可配適量的氮?dú)鈦硖岣咛烊粴獾睦寐省?/p>
4)陽極爐在進(jìn)入還原作業(yè)時(shí),必須將爐內(nèi)渣子放干凈。