杜子勛,鄭保貴
(華電淄博熱電有限公司,山東 淄博 255000)
煙氣脫硫是控制二氧化硫污染的主要措施,石灰石-石膏濕法脫硫技術是當今煙氣脫硫的主流技術之一。除霧器是煙氣脫硫系統(tǒng)中非常重要的核心裝置,用于經(jīng)吸收塔洗滌后分離煙氣攜帶的液滴,除霧器除霧效率的高低和壓降的大小直接影響到脫硫后煙氣的“干凈”程度。本文以某熱電廠為例,該電廠6號機組曾因為二級吸收塔除霧器堵塞問題,根據(jù)文獻[1]提到的減緩結垢的優(yōu)化方案對二級塔進行了技術調(diào)整。調(diào)整后,問題依然沒有得到最根本的解決,針對這一難題進行了進一步分析和研究。
2018年,對該熱電廠6號機組脫硫二級吸收塔進行改造,將吸收塔塔體抬高4.9 m,吸收塔出口煙道由側出改為頂出,除霧器更換為三級屋脊式除霧器,最上級噴淋層中心線與最底層除霧器間距提高為3 m。完成改造后點火啟動機組,并對除霧器出口霧滴含量進行檢測。在鍋爐蒸發(fā)量1 000 t/h情況下,經(jīng)檢測,實際霧滴濃度為 22 mg/Nm3(標態(tài),干基,6%O2),符合除霧器出口煙氣中的霧滴濃度設計值≤25 mg/Nm3(標態(tài),干基,6%O2)。 但 6 號機組脫硫二級吸收塔除霧器壓差仍持續(xù)升高,如圖1所示。除霧器堵塞問題仍然沒有得到較好解決。
圖1 6號機組二級塔除霧器壓差歷史曲線
該電廠聯(lián)合電力研究院環(huán)化專業(yè)技術人員到現(xiàn)場進行異常情況排查,對6號機組二級塔除霧器堵塞的誘因進行逐一分析處理。根據(jù)文獻[2]中提到的石灰石-石膏法脫硫系統(tǒng)除霧器結垢原因的分析,綜合評定后,對除霧器進行了檢查分析。
文獻[3]提出煙氣偏流原因?qū)е碌奈账?nèi)結垢以及煙氣偏流對除霧器的影響。為此,打開最下層除霧器下方塔壁沖洗水管預留孔進行在線觀察,發(fā)現(xiàn)最下層除霧器表面附著了大面積黑色晶體狀硬質(zhì)垢狀物,南側除霧器表面垢狀物僅發(fā)生在除霧器葉片間,附著厚度約為1 cm;吸收塔北側除霧器表面垢狀物為成片連接,覆蓋除霧器迎風側葉片,垢樣厚度約為2 cm。在線取樣發(fā)現(xiàn)吸收塔北側除霧器垢狀物比南側堅硬,且該硬垢采用除霧器沖洗水無法沖掉。
對該電廠5號和6號機組一、二級吸收塔漿液進行取樣,對漿液依次進行過濾、烘干。并對5號和6號機組二級吸收塔漿液濾出物表觀進行檢查,發(fā)現(xiàn)兩者存在明顯區(qū)別,烘干后的漿液濾出物連同在線取得的除霧器垢樣,送往山東省分析測試中心進行電鏡掃描,對樣品微觀形貌進行檢測,檢測結果顯示,6號機組二級吸收塔石膏結晶異常,為片狀結晶。
現(xiàn)場調(diào)閱該電廠6號二級吸收塔當年5月30日至8月6日期間除霧器沖洗情況,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場除霧器實際執(zhí)行沖洗水頻次為第一層除霧器下層沖洗60 s/240 min,第一層除霧器上層沖洗 60 s/240 min;第二層除霧器下層沖洗60 s/240 min,第二層除霧器上層沖洗 60 s/480 min;第三層除霧器下層沖洗60 s/480 min。按此沖洗水頻次,除霧器壓差從90 Pa逐漸上漲到253 Pa。根據(jù)文獻[4]煙氣帶水的原因分析及對策,8月9日,修改除霧器沖洗頻次為第一層除霧器下層沖洗60 s/120 min,第一層除霧器上層沖洗60 s/90 min;第二層除霧器下層沖洗60 s/240 min,第二層除霧器上層沖洗 60 s/480 min;第三層除霧器下層沖洗60 s/360 min。嚴格按照廠家提供的沖洗水邏輯進行沖洗,沖洗水壓力一直維持在0.2~0.3 MPa、流量為 110~147 m3/h,符合沖洗要求。
8月21日,電力研究院技術人員對該電廠6號機組靜電除塵器出口煙塵濃度進行測試,考察脫硫塔入口煙塵濃度,測試結果顯示除塵器出口實測煙塵濃度約為60 mg/m3,滿足吸收塔入口煙塵濃度200 mg/m3的設計要求。
通過以上的分析、調(diào)查、研究、論證,該電廠得出以下兩點導致6號機組二級吸收塔除霧器堵塞的主要原因:
1)6號機組二級吸收塔漿液一開始沒有石膏晶種,硫酸鈣達到飽和時,會按照均相成核作用自己形成晶核。這種晶核很小,在溶液中不易形成晶體,導致石膏結晶不正常,當這種晶核附著在吸收塔內(nèi)構件(如吸收塔壁、支撐梁、除霧器等)表面上后會逐步生成為堅硬垢。
2)6號機組二級塔入口SO2濃度偏低,氧化風機一直處于開啟狀態(tài),在吸收塔反應區(qū)生成的亞硫酸鈣,在氧化區(qū)幾乎可以完全被氧化為硫酸鈣。由于二級吸收塔漿液較稀,當硫酸鈣濃度逐漸升高,達到過飽和時,發(fā)生均相結晶現(xiàn)象。
綜合以上原因得出,6號機組二級吸收塔內(nèi)硬垢形成的主要原因是由于塔內(nèi)漿液密度過低、二級塔入口SO2濃度偏低且氧化風機始終處于運行狀態(tài),導致吸收塔內(nèi)發(fā)生結晶現(xiàn)象,長時間附著于吸收塔內(nèi)構件,逐漸形成硬垢。該電廠通過技術研究,決定利用現(xiàn)有資源,利用一級吸收塔漿液提升二級吸收塔漿液密度。
針對上述原因,該電廠制定了相應的改造方案,以及后續(xù)的運行實施方案:
1)在停機前,按照廠家除霧器順控邏輯進行沖洗,同時對6號機組脫硫系統(tǒng)的運行方式進行調(diào)整。在滿足凈煙氣SO2排放的情況下,盡量不運行二級脫硫塔噴淋層,以減少漿液攜帶量。待一級脫硫塔4層噴淋層全部運行后,再開啟二級脫硫塔噴淋層,循環(huán)泵組合方式優(yōu)先級別依次為2+0,3+0,4+0,4+1和4+2,最大限度降低6號機組二級塔的結垢程度。
2)在停機后,首先對除霧器進行人工沖洗,再次投入運行時,要按照廠家除霧器順控邏輯進行沖洗。其次,在停機過程中,對6號機組兩個吸收塔進行改造,實現(xiàn)一、二級吸收塔漿液互通。當二級塔入口SO2濃度較低時,適當降低二級塔漿液pH值,促進碳酸鈣、亞硫酸鈣的溶解,減少碳酸鈣顆粒在除霧器表面的沉積。
9月30日,該電廠利用機組調(diào)停機會,組織專業(yè)力量對6號機組一級吸收塔石膏排出泵出口管路進行改造,將原有的6號石膏排出泵至渣漿池管路改為至6號機組二級吸收塔管路,實現(xiàn)6號機組一級塔和二級塔的互聯(lián)互通。在一級吸收塔不投石膏脫水系統(tǒng)的情況下,通過一級吸收塔石膏排出泵將一級吸收塔漿液排至二級吸收塔,通過二級吸收塔強制循環(huán)泵將二級吸收塔漿液排至一級吸收塔,通過這種方式來提高二級吸收塔漿液密度維持在1 020~1 040 kg/Nm3, 保證二級塔石膏正常結晶,避免硫酸鈣過度飽和,形成附著在除霧器上的硬垢。改造管道系統(tǒng)圖如圖2所示。
圖2 一級吸收塔石膏排出泵至二級吸收塔管道圖
10月4日,該電廠6號機組一級塔和二級塔互聯(lián)互通改造完成。當月機組啟動至今,對此次改造后的除霧器進行了重點追蹤觀察,在鍋爐蒸發(fā)量不超過1 000 t/h的情況下,6號機組二級吸收塔除霧器差壓始終維持在150 Pa以內(nèi),滿足規(guī)程規(guī)定的除霧器壓差性能保證值在一個檢修周期內(nèi)(一年內(nèi))不超過300 Pa的要求,改造效果明顯。改造前后除霧器對比圖如圖3所示。
圖3 改造前后除霧器對比圖
通過改造解決了影響設備安全運行的主要問題,達到了預期效果和目的。對除霧器堵塞問題有了更深刻的認識,進一步鞏固了取得的成果,該電廠6號機組二級吸收塔除霧器堵塞研究改造項目的成功應用,突破了電力行業(yè)對雙塔雙循環(huán)濕法脫硫二級塔除霧器結垢的固有認知和思維。同時合理利用系統(tǒng)現(xiàn)有設備管道,改造費用較低,為電力行業(yè)其他機組的脫硫系統(tǒng)改造提供了借鑒經(jīng)驗。