李 軍 ,林 祥 ,寧方勝
(1.國家能源集團(tuán)山東電力有限公司,山東 濟(jì)南 250100;2.國家電網(wǎng)有限公司技術(shù)學(xué)院分公司,山東 濟(jì)南 250002)
現(xiàn)有的燃煤機(jī)組脫硝噴氨系統(tǒng)一般設(shè)計為雙路運(yùn)行,分別對應(yīng)鍋爐兩側(cè)噴氨管道,在實際運(yùn)行中,當(dāng)一路噴氨發(fā)生故障時,只能停一側(cè)脫硝,造成煙氣氮氧化物超標(biāo)。面對嚴(yán)峻的環(huán)保形勢,急需解決該問題。本文通過對某在線檢修的噴氨監(jiān)控系統(tǒng)改造,達(dá)到了排放要求。
SCR(Selective Catalytic Reduction)即為選擇性催化還原技術(shù),近幾年來發(fā)展較快,在國內(nèi)電廠得到了廣泛的應(yīng)用。氨催化還原法是目前應(yīng)用最多的技術(shù),它沒有副產(chǎn)物,不形成二次污染,裝置結(jié)構(gòu)簡單,脫除效率高達(dá)90%以上,運(yùn)行可靠,便于維護(hù)等優(yōu)點[1]。在催化劑的作用和有氧氣存在條件下,NH3優(yōu)先和NOx發(fā)生還原脫除反應(yīng),生成氮氣和水,而不和煙氣中的氧進(jìn)行氧化反應(yīng),其主要反應(yīng)式為:
4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O
2NO2+4NH3+O2→3N2+6H2O
在沒有催化劑的情況下,上述化學(xué)反應(yīng)只是在很窄的溫度范圍內(nèi)(980℃左右)進(jìn)行,采用催化劑時其反應(yīng)溫度可控制在300~400℃,相當(dāng)于鍋爐省煤器與空氣預(yù)熱器之間的煙氣溫度。上述反應(yīng)為放熱反應(yīng),由于NOx在煙氣中的濃度較低,故反應(yīng)引起催化劑溫度的升高可以忽略,反應(yīng)介質(zhì)主要通過氨管道送入噴氨格柵,進(jìn)行催化反應(yīng)。圖1是SCR法煙氣脫硝工藝流程示意圖。
圖1 SCR法煙氣脫硝工藝流程示意圖
隨著國家對大氣污染物超標(biāo)排放考核日益嚴(yán)格,對環(huán)保設(shè)備可靠性要求更高。燃煤電廠煙氣脫硝系統(tǒng)中,氨(尿素)流量監(jiān)測儀表和流量調(diào)節(jié)閥等設(shè)備發(fā)生缺陷時,影響脫硝系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,引起氮氧化物超排考核,困擾大部分燃煤機(jī)組。由于現(xiàn)有噴氨管道的設(shè)計方案考慮不周,每臺脫硝反應(yīng)器僅配置了一套氨(尿素)流量監(jiān)測儀表和流量調(diào)節(jié)閥,無備用手段。一旦設(shè)備發(fā)生故障,系統(tǒng)運(yùn)行期間難以隔離來進(jìn)行處理,脫硝反應(yīng)器出口氮氧化物的濃度無法精確控制,容易導(dǎo)致噴氨過量造成較多的氨逃逸或噴氨量過少造成出口氮氧化物超標(biāo)排放。根據(jù)對國家能源下屬某300 MW機(jī)組缺陷統(tǒng)計,一年內(nèi)機(jī)組噴氨系統(tǒng)產(chǎn)生缺陷共58條。其中,流量計故障18條,調(diào)節(jié)閥附著雜質(zhì)造成調(diào)節(jié)不暢31條,其他9條。查閱工作票發(fā)現(xiàn),該類缺陷的處理一般會持續(xù)4~5 h。為保證NOx排放達(dá)標(biāo),單側(cè)處理缺陷時,運(yùn)行側(cè)加大噴氨量,會造成噴氨不均。在夏季用電高峰,為保證負(fù)荷和排放達(dá)標(biāo),該現(xiàn)象更為嚴(yán)重,影響了鍋爐和相關(guān)輔機(jī)的安全運(yùn)行。
現(xiàn)有的脫硝設(shè)計規(guī)程、集團(tuán)公司安全性評價標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)規(guī)范中,未對噴氨量監(jiān)控裝置是否設(shè)置備用回路進(jìn)行明確規(guī)定,調(diào)查國內(nèi)外脫硝系統(tǒng)均未設(shè)計備用噴氨量監(jiān)控裝置及回路。查閱公開文獻(xiàn),也未發(fā)現(xiàn)有從事該問題的相關(guān)研究。電廠技術(shù)人員也未從根本上解決監(jiān)控裝置故障影響脫硝系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行問題的對策。為保證環(huán)保指標(biāo)的維持,有必要研究脫硝備用監(jiān)控裝置。改進(jìn)現(xiàn)有的脫硝噴氨流量監(jiān)控系統(tǒng),增加噴氨量檢測和調(diào)節(jié)備用回路,實現(xiàn)運(yùn)行/備用回路無擾切換,提高脫硝監(jiān)控系統(tǒng)可靠性,保證脫硝系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,避免因監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備缺陷導(dǎo)致的氮氧化物超標(biāo)排放或氨逃逸過量危害[2]。改造前系統(tǒng)及存在問題如圖2所示。
經(jīng)過技術(shù)人員討論確定配置3路噴氨管道,包含調(diào)閥、流量計等,配置兩套運(yùn)行噴氨量監(jiān)控管路和一套備用噴氨量監(jiān)控管路,并各自通過隔離閥門并聯(lián)。當(dāng)任一套運(yùn)行噴氨量監(jiān)控管路中的設(shè)備出現(xiàn)故障時,將其與備用噴氨量監(jiān)控管路切換,使其退出運(yùn)行進(jìn)行檢修,不影響脫硝效果。
圖2 改造前噴氨流量監(jiān)控系統(tǒng)及存在問題
由于氨管道內(nèi)氨蒸氣會含有雜質(zhì),一般設(shè)備廠家在選型時均選用進(jìn)口科里奧利質(zhì)量流量計,經(jīng)過對多個電廠的考察,使用效果不理想。使用周期一般不超過1.5 a,故障原因主要是氨蒸氣中的雜質(zhì)附著到流量計管壁,造成無法測量。將流量計解體,取出附著物,硬度極高且不溶于強(qiáng)酸、強(qiáng)堿,光譜分析發(fā)現(xiàn)主要物質(zhì)是Fe3O4,以及一些雜質(zhì),如圖3所示。
圖3 附著物光譜分析圖
受限于氨蒸氣品質(zhì),原有的流量計不適合該工況下使用,經(jīng)過電廠技術(shù)人員考察兄弟單位使用情況,考慮到氨蒸氣流量監(jiān)控的精度要求不高,但對可靠性要求突出,選用內(nèi)部楔塊,分體設(shè)計的流量計,該類型流量計通流面積大,受介質(zhì)腐蝕、結(jié)垢影響小,并且測量部分能在線更換和清理,電氣回路與測量回路分體設(shè)計,外殼為316UG不銹鋼帶00Cr25Ni22Mo2N(2RE69),能夠適用于腐蝕性介質(zhì)。
噴氨調(diào)節(jié)閥考慮到流體介質(zhì)為氣態(tài)氨,選用氣動執(zhí)行機(jī)構(gòu)系統(tǒng)(含閥體、墊圈,以及氣源配管、接頭等)內(nèi)未使用含銅、鋅及其合金材質(zhì)的設(shè)備材料,關(guān)鍵部件采用進(jìn)口優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,定位器采用隔爆型產(chǎn)品,氣缸采用進(jìn)口STI產(chǎn)品。配套附件過濾器、減壓閥(就地壓力指示表)、疏水閥等氣動三聯(lián)件,以及隔爆型閥位反饋行程開關(guān),連接管采用316不銹鋼。閥門整體為一體化設(shè)計供貨,考慮到噴氨需要不間斷工作,選用閥門任何部件更換周期不大于4 h的某進(jìn)口產(chǎn)品。
手動閥門選用閥體噴涂環(huán)氧樹脂,閥座采用硫化高強(qiáng)度厚EPDM橡膠,閥板采用1.4529雙相不銹鋼,同軸無銷連接的進(jìn)口某品牌產(chǎn)品。改造后回路如圖4所示。
圖4 改造后噴氨流量監(jiān)控系統(tǒng)示意圖
考慮到在噴氨回路切換過程中,停運(yùn)的一路管道內(nèi)會有少量的氨蒸氣,檢修過程中該管路電伴熱停電,會造成管道溫度無法保持高溫,造成調(diào)門或流量計節(jié)流位置產(chǎn)生結(jié)晶。為解決這個問題,在每個噴氨回路增加一路蒸汽吹掃,通過原氨管道蒸汽伴熱引出高溫蒸汽,接入到流量計前部,并在調(diào)節(jié)閥后部引出,排大氣。在噴氨回路切換時,停運(yùn)的一路切換完畢,開啟蒸汽吹掃閥門,吹掃3 min,清除管道內(nèi)殘留的氨蒸氣。由于蒸汽溫度比較高,能達(dá)到240℃,如果該停運(yùn)的管路調(diào)節(jié)閥內(nèi)部已經(jīng)產(chǎn)生結(jié)晶,可以加長吹掃時間,對結(jié)晶物有良好的清除效果,減輕了檢修人員處理該類缺陷需要閥門解體的工作量,縮短了檢修時間。
為達(dá)到無擾切換的目的,在DCS中,對邏輯進(jìn)行優(yōu)化,在噴氨管路切換過程中對需要切換的兩個調(diào)門操作幅度進(jìn)行限制,每分鐘不大于10%。如果運(yùn)行操作過快,CRT畫面會有報警,并閉鎖操作,直到運(yùn)行人員確認(rèn)并且速率達(dá)到每分鐘10%之內(nèi),才可進(jìn)行開啟或關(guān)閉,從邏輯上杜絕了運(yùn)行人員的誤操作,確保噴氨不過量,排放不超標(biāo)。
此方案在某電廠1號機(jī)組大修中進(jìn)行了實施,完成了該機(jī)組噴氨流量監(jiān)控系統(tǒng)的改造。根據(jù)現(xiàn)場情況,為保證設(shè)備的可靠性,在蒸汽吹掃入口閥門處增加了一道隔離門,經(jīng)過一段時間運(yùn)行,效果良好。
該機(jī)組為一臺300 MW機(jī)組,在連續(xù)運(yùn)行的5個月中由于單側(cè)噴氨調(diào)節(jié)閥故障無法在線檢修更換,經(jīng)常過量噴氨,出現(xiàn)空氣預(yù)熱器差壓升高情況??諝忸A(yù)熱器差壓由原來的平均1 kPa左右升高到平均1.5 kPa左右,引風(fēng)機(jī)電流平均上升約34 A,5個月運(yùn)行3 600 h左右,按本機(jī)組電量計算,電耗增加約32.4萬元。方案實施后,曾發(fā)生噴氨管路阻塞現(xiàn)象兩次,切換到備用旁路檢修,未停脫硝,經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益明顯。
通過對噴氨回路改造,能夠圓滿解決噴氨系統(tǒng)在線檢修的問題,保證了機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行,環(huán)保達(dá)標(biāo),有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。