王才學(xué)(中石化勝利石油工程塔里木分公司,新疆庫(kù)爾勒841000)
2017年12月19 日換裝采氣四通,準(zhǔn)備下替液管柱,至22:00 拆完特殊四通,發(fā)現(xiàn)7″套管預(yù)留部分一邊磨穿,無法安裝采氣四通。
(1)2017 年12 月22 日0:00 至5:00 對(duì)7″套管進(jìn)行了井徑電測(cè),通過井徑測(cè)井解釋,套管內(nèi)徑無異常變化。
(2)2017年12月22日5:00至8:00組下7″RTTS可取式封隔器至864.56m,坐封(封隔器位置863.19m)、丟手(丟手位置164.75m)。
用一根新套管替換原井口磨損套管。具體施工步驟:
(1)拆甩井口裝置,把井口井控裝備及特殊四通拆甩掉;
(2)用7″套管撈矛,撈住套管把套管卡瓦取出;如果通過撈矛無法取出,則準(zhǔn)備使用氣焊切割套管的辦法取出套管卡瓦;
(3)用7″卡瓦撈矛抓住第二根套管,使上部套管處于自由狀態(tài),用套管鉗卸掉上部套管,退出撈矛后,起出上部套管;
(4)重新安裝9 5/8″×7″套管頭,按照要求回接一根新套管,做好氣密封檢測(cè),坐卡,安裝套管卡瓦,
(5)按照施工流程,安裝采氣四通,并試壓合格。
(1)拆甩井口時(shí),存在碰壞套管頭、造成人身傷害風(fēng)險(xiǎn)。削減措施:做好換裝井口預(yù)案,專人指揮操作,使用專用工具及標(biāo)準(zhǔn)繩套;
(2)套管頭生產(chǎn)廠家服務(wù)人員上井,指導(dǎo)套管卡瓦取出;
(3套管撈矛上提過程中存在撈矛滑脫風(fēng)險(xiǎn),采取固定好鉆桿,限制鉆具上提位移,防止鉆具上竄位移過大,對(duì)設(shè)備及人員造成傷害;
(4)氣焊切割套管,易造成套管內(nèi)外落物,另造成人員傷害風(fēng)險(xiǎn);采取措施是:專業(yè)高級(jí)電氣焊工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)操作,井口加工防落物裝置,按照動(dòng)火操作規(guī)程進(jìn)行操作,準(zhǔn)備好防護(hù)及滅火設(shè)備;
(5)用套管鉗卸扣時(shí),存在套管鉗安裝位置及尾繩固定、操作人員站位安全問題;因套管強(qiáng)度不足,套管變形。采取措施是:套管鉗安裝時(shí)選擇合適人員操作和安全的位置,鉗尾繩固定在井架上,卸扣前對(duì)套管檢查,如果強(qiáng)度不夠,提前加固;
(6)用套管鉗上扣扭矩,不能卸開扣時(shí)。采取措施是:根據(jù)套管情況適當(dāng)增加卸扣扭矩,如還不能卸扣,停止卸扣,討論下步方案;
(7)上部套管提出后,更換新套管進(jìn)行對(duì)扣,可能出現(xiàn)對(duì)扣不上上不緊的情況,采取措施:
替出套管扣以上的泥漿,卸開扣后,加工工具對(duì)該扣及外層套管進(jìn)行清洗,確保外層套管及絲扣干凈,對(duì)扣時(shí),先采取人工引扣,確保未錯(cuò)扣以后,才能用套管鉗上口、緊扣;
對(duì)加工的工具進(jìn)行防護(hù),防止落入套管內(nèi);
新替換套管按照要求絲扣清洗干凈涂抹好絲扣油,保證上扣時(shí)潤(rùn)滑;
為保證套管密封,適當(dāng)提高上扣扭矩;
上扣完后,對(duì)套管進(jìn)行氣密封檢測(cè)。
12 月23 日甩掉井口裝置,下7″打撈矛至14m(轉(zhuǎn)臺(tái)面為0點(diǎn)),反轉(zhuǎn)1圈,噸位由30噸上漲至40噸,上提至100噸,套管不動(dòng),下放撈矛至30噸,再繼續(xù)放懸重,鉆桿微彎曲,有卡瓦松開聲音,上提至30 噸,正轉(zhuǎn)1 圈,把卡瓦松至下點(diǎn),下放鉆具無遇阻,上提鉆具無遇卡現(xiàn)象,緩慢上提鉆具至撈矛出套管,撈矛卡瓦碎成兩半。
12月24日對(duì)到井割套管水力割刀及7″打撈矛進(jìn)行檢查丈量,發(fā)現(xiàn)水力割刀最大工作外徑為235mm,與西南打撈公司提供的220mm 規(guī)格不符,且有傷害套管頭內(nèi)腔(230mm)的風(fēng)險(xiǎn)。加工限位裝置使水力割刀最大工作外徑200mm。根據(jù)套管頭圖紙確定切割位置在套管頭上端面以下380mm切割。
(1)起出RTTS 套管封隔器,防止割套管時(shí)套管絲狀鐵屑,或刀片斷,造成井口落物,導(dǎo)致RTTS起不出來。在套管頭上安裝卡瓦防跳裝置;
(2)安裝水力割刀下到預(yù)定位置,檢查空轉(zhuǎn)扭矩1.2~1.5KN.m;
(3)開泵2MPa 啟動(dòng)刀片,轉(zhuǎn)速40rpm,扭矩1.7~2.7KN.m,逐漸提排量2~8L/s,泵壓2~10MPa,20 分鐘后割斷套管,井口有回彈聲響;
(4)停泵上提鉆具,甩掉水力割刀;
(5)卸套管頭下法蘭螺栓,拆套管頭;
(6)套管頭下法蘭螺栓,因?yàn)闀r(shí)間太長(zhǎng),生銹加上泥漿進(jìn)入螺孔,把螺桿卡死,使用銃杠下砸,螺桿不動(dòng),最后用手持切割機(jī)切斷螺桿,取出套管頭。
(1)把7″打撈矛處于打撈位,下7″套管打撈矛至第一根套管接箍下4m位置,上提鉆具提至50噸(空頂驅(qū)懸重30噸,實(shí)際多提20 噸),圓井安裝套管鉗,卸扣1.5 圈懸重減少14 噸,鉆桿倒轉(zhuǎn)1 圈,繼續(xù)提高噸位,上提鉆具至懸重70 噸,鎖住頂驅(qū),套管卸扣半圈,聽到脫扣聲音,懸重降到30噸,撈矛脫,下面套管卸開扣;
(2)起出7″打撈矛,用套管鉗緊扣13MPa(套管卸扣10-11MPa),下7″撈矛至第三根套管母接箍以上3m位置,用蒸汽對(duì)第二根套管母接箍進(jìn)行加熱,軟化絲扣密封脂2小時(shí),上提鉆具使撈矛承受拉力60噸即總懸重90噸,套管鉗卸扣2圈,懸重?zé)o變化,鉆具不動(dòng),起出撈矛,用套管鉗卸扣,起出套管,從第二根套管母接箍處倒開,檢查井內(nèi)套管,套管靠邊但有間隙,無法測(cè)量間隙,只能目測(cè);
(3)把切割后余下10個(gè)螺絲桿砸出,清理套管頭鋼圈槽,更換9 5/8″BT密封圈(3個(gè)),安裝套管頭,注塑試壓合格。
圖1 套管倒扣、安裝套管頭施工情況
(1)在7″套管母扣加工45°左右倒角,套管母扣用蒸汽及壓縮氣清洗干凈,達(dá)到無污漬,連接2根7″套管。用加長(zhǎng)蒸汽管線及壓縮氣清洗井內(nèi)套管公扣,套管母扣加溫;
(2)下套管串到套管公扣上,轉(zhuǎn)盤小圓瓦擋套管活動(dòng),取出轉(zhuǎn)盤小圓瓦;
(3)下套管遇阻,放松套管;先倒轉(zhuǎn)套管,聽到套管公扣進(jìn)入母扣的聲音(咯噠一聲),再倒轉(zhuǎn)2圈,又聽到一聲輕微聲響,套管鉗正轉(zhuǎn),上扣,先低速上扣4圈,扭矩穩(wěn)定后,用高速上扣7圈,再低速緊扣,扭矩15MPa(正常上扣扭矩10MPa),因套余4m,大風(fēng)10級(jí),無法高空作業(yè)上套管循環(huán)頭試壓。
圖2 套管內(nèi)徑視圖
套管母扣安裝變扣,用高壓軟管連接套管,試壓先打壓5MPa,壓力穩(wěn)定后,再打壓至10MPa,壓力穩(wěn)定繼續(xù)打壓至15MPa,壓力穩(wěn)定,再繼續(xù)打壓至20MPa,穩(wěn)壓30min,無壓降,泄壓。
用套管吊卡上提套管,懸重上提至130 噸(空頂驅(qū)懸重30噸),用導(dǎo)鏈在園井拉正套管,用卷尺丈量7″套管在套管頭里環(huán)形間隙一致時(shí),安裝套管卡瓦,卡瓦到位后,釋放懸重,無位移,割套管安裝采氣四通。
(1)原因分析
該套管頭預(yù)留套管磨損原因分析為:租用特殊四通投用時(shí)間380 多天,由于配套的防磨套內(nèi)徑為175mm,而套管外徑為177.8mm,套管內(nèi)徑為152.5mm,防磨套起不到防磨的作用,加上頻繁起下鉆造成套管偏磨嚴(yán)重。
(2)建議
上井使用的防磨套可能存在設(shè)計(jì)缺陷,井隊(duì)工程師防磨套檢查內(nèi)徑是否大于套管內(nèi)徑,如大于套管內(nèi)徑及時(shí)組織更換。