高永春,凌 波,蘭榮海
(廣西鋼鐵集團(tuán)有限公司氣體廠,廣西防城港 538001)
GT123L3K1 型空壓機(jī)是廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司氣體公司十二五規(guī)劃重點(diǎn)項(xiàng)目2#40000 m3/h制氧機(jī)組配套的關(guān)鍵單體設(shè)備,于2012 年引進(jìn),由Atlas Copco 公司生產(chǎn),為制氧機(jī)組提供原料壓縮空氣[1]。設(shè)計(jì)加工空氣量為212000 m3/h,額定功率為20000 kW。該空壓機(jī)為三級(jí)離心式壓縮機(jī),主電機(jī)通過(guò)聯(lián)軸器帶動(dòng)增速箱大齒輪軸,由大齒輪軸帶動(dòng)兩根小齒輪軸,其中一根小齒輪軸上裝有一個(gè)閉式葉輪,為三級(jí)葉輪;另一根小齒輪軸作為過(guò)渡軸帶動(dòng)另一根小齒輪軸,該齒輪軸上裝有一個(gè)半開(kāi)式葉輪和一個(gè)閉式葉輪,分別為一級(jí)葉輪和二級(jí)葉輪。詳見(jiàn)結(jié)構(gòu)示意圖1。
圖1 空壓機(jī)主機(jī)結(jié)構(gòu)示意圖
級(jí)間共設(shè)2 個(gè)冷卻器,采用外置式。該空壓機(jī)投產(chǎn)運(yùn)行以來(lái),各級(jí)振動(dòng)值正常穩(wěn)定。2018年2月,該空壓機(jī)二級(jí)軸振動(dòng)值突然上升,并超過(guò)報(bào)警值,利用臨時(shí)檢修時(shí)機(jī),查找故障原因,利用有限條件采取緊急處理措施復(fù)產(chǎn),并確定徹底消除故障隱患的方案待條件允許時(shí)實(shí)施,保證空壓機(jī)安全穩(wěn)定運(yùn)行。
該空壓機(jī)自2012年投產(chǎn)運(yùn)行以來(lái),各級(jí)振動(dòng)值穩(wěn)定正常。2018 年2 月某日,該空壓機(jī)二級(jí)X 向軸振動(dòng)VXIAS1004 點(diǎn)由16.4 μm 上升至52 μm 左右超過(guò)報(bào)警值,二級(jí)其它3 個(gè)軸振動(dòng)點(diǎn)(VYIAS1001、VXIAS1002、VYIAS1003)在原值基礎(chǔ)上分別上升6~9 μm,一級(jí)軸振動(dòng)4 個(gè)軸振動(dòng)點(diǎn)在原值基礎(chǔ)上分別上升1~2 μm;位移測(cè)點(diǎn)無(wú)明顯變化;齒輪箱各軸承溫度測(cè)點(diǎn)無(wú)明顯變化。整個(gè)變化過(guò)程約5 min,之后各參數(shù)保持穩(wěn)定,空壓機(jī)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)明顯異響,振動(dòng)變化不明顯,暫時(shí)注意觀察。數(shù)日后,該空壓機(jī)二級(jí)X 向軸振動(dòng)VXIAS1004 點(diǎn)由52.7 μm 上升至74 μm 左右,接近停車(chē)值,二級(jí)其它3 個(gè)軸振動(dòng)點(diǎn)在原值上分別上升4~7 μm(二級(jí)各振動(dòng)點(diǎn)波動(dòng)情況詳見(jiàn)表1),一級(jí)軸振動(dòng)4 個(gè)軸振動(dòng)點(diǎn)在原值的礎(chǔ)上分別上升1~2μm;位移測(cè)點(diǎn)無(wú)明顯變化;齒輪箱各軸承溫度測(cè)點(diǎn)無(wú)明顯變化。整個(gè)變化過(guò)程約5 min,之后各參數(shù)保持穩(wěn)定,空壓機(jī)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)明顯異響,空壓機(jī)東側(cè)平臺(tái)振動(dòng)明顯增加,該位置離VXIAS1004 振動(dòng)點(diǎn)較近。空壓機(jī)參數(shù)變化及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況說(shuō)明該空壓機(jī)運(yùn)行存在較大隱患,設(shè)備狀況不斷劣化,嚴(yán)重影響設(shè)備安全,決定臨時(shí)停機(jī)檢查。
表1 空壓機(jī)二級(jí)各振動(dòng)點(diǎn)波動(dòng)情況一覽表 μm
由于空壓機(jī)二級(jí)振動(dòng)點(diǎn)異常情況最為明顯。首先,檢查各級(jí)測(cè)振探頭尤其是二級(jí)測(cè)振探頭安裝情況。測(cè)振探頭緊固件安裝到位,信號(hào)線連接正常;將各級(jí)測(cè)振探頭拆下后進(jìn)行動(dòng)態(tài)校驗(yàn),結(jié)果顯示各探頭測(cè)量準(zhǔn)確穩(wěn)定,無(wú)異常。其次,檢查二級(jí)葉輪運(yùn)行情況。拆除二級(jí)進(jìn)口管,發(fā)現(xiàn)二級(jí)進(jìn)口導(dǎo)葉上掛有1 根橡膠條、2 根金屬條;透過(guò)進(jìn)口導(dǎo)葉觀察二級(jí)葉輪,發(fā)現(xiàn)在二級(jí)葉輪入口端同一葉片位置掛有2根金屬條,見(jiàn)圖2。
圖2 金屬條位置及實(shí)物圖
通過(guò)查閱資料,發(fā)現(xiàn)該橡膠條及金屬條為中級(jí)冷卻器的密封部件。最后,檢查一級(jí)中冷的出口側(cè),發(fā)現(xiàn)位于中冷中部、頂部的位置有約800mm 的Y 型密封條及壓條消失,并在中冷底部發(fā)現(xiàn)脫落的Y 型密封條及長(zhǎng)約50mm 的壓條。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)比對(duì),發(fā)現(xiàn)的金屬條基本與缺口處缺少的壓條長(zhǎng)度相當(dāng),確定故障位置。
通過(guò)查閱設(shè)備圖紙、結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)檢查情況并查找類(lèi)似壓縮機(jī)故障文獻(xiàn)資料,基本確定故障發(fā)生的全過(guò)程,即中冷Y 型密封條的壓條損壞脫落,造成Y型密封條部分脫落,脫落的壓條及Y 型密封條進(jìn)入二級(jí)進(jìn)口管,分別掛在二級(jí)進(jìn)口導(dǎo)葉和二級(jí)葉輪上,導(dǎo)致二級(jí)軸振動(dòng)異常。分析此故障的原因主要有以下幾個(gè)方面:
轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡是否良好對(duì)空壓機(jī)的振動(dòng)影響很大,而且在引發(fā)各類(lèi)機(jī)械振動(dòng)故障的原因中也占有較高的比例[2]。該空壓機(jī)的異常最早反應(yīng)在二級(jí)軸振動(dòng)的變化。對(duì)于二級(jí)轉(zhuǎn)子,金屬條掛在二級(jí)葉輪入口端的葉片上,隨著二級(jí)轉(zhuǎn)子高速轉(zhuǎn)動(dòng),直接破壞了二級(jí)轉(zhuǎn)子的動(dòng)平衡,導(dǎo)致二級(jí)軸振動(dòng)升高。二級(jí)軸振動(dòng)值的異常變化經(jīng)歷了兩個(gè)突變,其原因極有可能是在機(jī)組變工況時(shí)導(dǎo)致位于葉片上的壓條發(fā)生形態(tài)變化或者壓條所處位置的不穩(wěn)定性造成的。
中冷的頂部密封結(jié)構(gòu)如圖3,由Y 型密封條、壓條、緊固螺栓組成。檢查發(fā)現(xiàn)的橡膠條即為損壞的Y 型密封條,金屬條即為損壞的壓條。分析壓條和Y型密封條的損壞原因:
圖3 中冷頂部密封結(jié)構(gòu)示意圖
(1)壓條選用的材質(zhì)為L(zhǎng)F21。LF21 是一種鋁合金,耐腐蝕好,焊接性良好,但可切削性能不良,冷作硬化時(shí)塑性低,強(qiáng)度低,用于氣體介質(zhì)中工作的低載荷零件。
(2)密封結(jié)構(gòu),壓條寬24 mm,厚2.5 mm,為分段結(jié)構(gòu),非整根壓條,采用M8×35 mm 的不銹鋼螺栓緊固,壓條上的通孔直徑為Φ10 mm。每段壓條的接縫處無(wú)緊固措施。
(3)Y 型密封條是中冷典型的密封材料,滿足中冷密封要求。
(4)由于密封結(jié)構(gòu)的特殊性,每根壓條的接縫處、壓條的開(kāi)孔處是薄弱點(diǎn)。
由于Y 型密封條的密封特性,部分位置存在輕微泄露,導(dǎo)致壓條兩頭的受力模型為懸臂梁結(jié)構(gòu),在距離壓條兩頭最近的固定螺栓處負(fù)荷最大,且此負(fù)荷為交變負(fù)荷,同時(shí),該處的密封條開(kāi)有Φ10 mm的通孔,壓條截面長(zhǎng)度最小處僅為14 mm。由于壓條材質(zhì)塑性低、強(qiáng)度低,則會(huì)在螺栓緊固處疲勞斷裂。Y 型密封條在沒(méi)有壓條的預(yù)緊力后迅速損壞,而斷裂的壓條和損壞的Y型密封條隨著氣流進(jìn)入二級(jí)進(jìn)口管,掛在了二級(jí)進(jìn)口導(dǎo)葉和二級(jí)葉輪上,導(dǎo)致故障現(xiàn)象最初表現(xiàn)在二級(jí)軸振動(dòng)的變化。
通過(guò)以上分析,基本確定故障的根本原因,為保證第一時(shí)間復(fù)產(chǎn),采取臨時(shí)處理措施修復(fù)設(shè)備,同時(shí),制定徹底消除故障隱患的方案,待條件允許時(shí)實(shí)施,具體處理措施如下:
(1)檢查中冷內(nèi)部其余壓條、Y 型密封條及固定螺栓,除少量Y型密封條密封效果較差外均無(wú)異常。臨時(shí)修復(fù)部分損壞的Y 型密封條,在頂部隔板兩側(cè)利用5#不銹鋼角鋼對(duì)夾封堵,每側(cè)角鋼的一端與中冷芯子的頂板分段焊接固定,另一端對(duì)夾在中冷頂部的隔板上,盡量減少空氣短路的面積,保證中冷的冷卻效果。由于角鋼的一端與隔板可以滑動(dòng),可以有效補(bǔ)償各零部件因溫度變化的形變。由于臨時(shí)修復(fù)措施只能在短期內(nèi)防止故障劣化,中冷的其它位置未損壞的密封依然存在類(lèi)似故障隱患,后期待時(shí)機(jī)需對(duì)中冷密封改進(jìn),主要從更換中冷所有Y型密封條、重新選用整條強(qiáng)度更高的壓條(如304不銹鋼)等方面入手。
(2)確認(rèn)振動(dòng)對(duì)二級(jí)轉(zhuǎn)子的影響。拆除二級(jí)入口導(dǎo)葉及進(jìn)口擴(kuò)壓器,對(duì)二級(jí)葉輪及葉輪密封全面檢查。經(jīng)外觀檢查確認(rèn),二級(jí)葉輪無(wú)明顯異常,葉輪表面有少量積灰結(jié)垢;二級(jí)葉輪密封良好,無(wú)損壞。葉輪清理干凈后回裝。
(3)確認(rèn)振動(dòng)對(duì)增速箱的影響。拆開(kāi)增速箱箱檢查人孔,檢查齒輪箱內(nèi)齒輪嚙合及磨損情況,并檢查轉(zhuǎn)子在運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)是否有剮蹭的情況。經(jīng)盤(pán)車(chē)檢查后,齒輪箱內(nèi)齒輪嚙合情況良好,齒面無(wú)磨損,各級(jí)轉(zhuǎn)子運(yùn)行情況良好,無(wú)剮蹭現(xiàn)象。停止盤(pán)車(chē)后,從齒輪箱的檢查人孔進(jìn)入齒輪箱內(nèi),對(duì)各級(jí)軸承壓蓋預(yù)緊螺栓檢查,各預(yù)緊螺栓緊固無(wú)松動(dòng)。
(4)確認(rèn)地腳螺栓緊固合理。該空壓機(jī)主機(jī)安裝于油箱上,油箱與基礎(chǔ)通過(guò)地腳螺栓緊固。檢查空壓機(jī)與油箱的連接螺栓,無(wú)松動(dòng);檢查油箱的地腳螺栓,東西布置2 排,共8 顆。該空壓機(jī)地腳最東側(cè)、最西側(cè)共4顆地腳螺栓為滑動(dòng)螺栓,螺帽與油箱底板間隙約為0.5 mm,用于消除齒輪箱的熱變形;中間4顆地腳螺栓為固定螺栓,按要求的預(yù)緊力緊固?,F(xiàn)場(chǎng)檢查滿足設(shè)備安裝要求。
(5)空壓機(jī)各零部件回裝,經(jīng)各專業(yè)口檢查確認(rèn),具備試車(chē)條件。
空壓機(jī)開(kāi)機(jī)后,二級(jí)X 向軸振動(dòng)VXIAS1004 點(diǎn)下降至16 μm,其它各級(jí)振動(dòng)基本恢復(fù)至故障前的數(shù)值,故障排除。由于空壓機(jī)中冷修復(fù)采取臨時(shí)修復(fù)措施,長(zhǎng)期運(yùn)行依然存在故障隱患,如冷卻效率較低、采用的角鋼可能對(duì)其它零部件造成磨損等。為了徹底消除故障隱患,必須對(duì)該中冷徹底修復(fù),抽出中冷的芯子,更換整根Y型密封條,并更換壓條的材質(zhì),比如選用不銹鋼304 等性能更好的材料。由于修復(fù)時(shí)間較長(zhǎng),必須提前計(jì)劃、備料,利用合適的時(shí)機(jī)及時(shí)實(shí)施。
該空壓機(jī)由于中冷密封損壞,進(jìn)而造成二級(jí)軸振動(dòng)異常,在采取臨時(shí)修復(fù)措施后,設(shè)備恢復(fù)正常。通過(guò)介紹該空壓機(jī)的故障現(xiàn)象,分析故障原因,實(shí)施處理措施,防止了設(shè)備故障劣化,消除了設(shè)備隱患。