孫會珠,朱玉雙,魏 勇,高 媛
(1.西北大學(xué)大陸動力學(xué)國家重點實驗室,西安 710069;2.西北大學(xué)地質(zhì)學(xué)系,西安 710069;3.西安石油大學(xué)石油工程學(xué)院,西安 710065;4.中國石油新疆油田分公司風(fēng)城油田作業(yè)區(qū),新疆克拉瑪依 834014;5.陜西燃?xì)饧瘓F有限公司,西安710016)
CO2驅(qū)是一種提高原油采收率的有效手段,其膨脹原油體積、降黏、降低界面張力等作用均有利于驅(qū)替原油,提高驅(qū)油效率[1-7]。在CO2進入油藏后,溶于地層流體而形成的弱酸性溶液會與儲層礦物發(fā)生溶蝕反應(yīng),這一過程可能改變儲層孔喉結(jié)構(gòu),進而影響CO2驅(qū)油效果[8-12]。
眾多學(xué)者[13-15]已對CO2-孔喉的相互作用進行了相關(guān)研究,發(fā)現(xiàn)CO2驅(qū)產(chǎn)生的弱酸性溶液會對儲層孔喉基質(zhì)礦物及附著在孔喉表面的黏土顆粒產(chǎn)生溶蝕作用,進一步改變儲層孔喉結(jié)構(gòu)及物性參數(shù)。Ross 等[16]通過驅(qū)替實驗發(fā)現(xiàn),在CO2驅(qū)結(jié)束后,實驗巖心樣品的滲透率出現(xiàn)了不同程度的增加,綜合分析認(rèn)為巖心中的方解石和白云石被CO2酸性流體溶蝕,增大了孔喉體積,改變了巖心的物性。Ryoji 等[17]通過室內(nèi)實驗發(fā)現(xiàn),巖心樣品在經(jīng)過CO2驅(qū)替后,其滲透率出現(xiàn)了明顯的下降,認(rèn)為酸化溶蝕效應(yīng)會對孔喉系統(tǒng)造成一定程度的堵塞。Yu 等[18]將飽和CO2地層水注入巖心,經(jīng)過充分反應(yīng)后對巖心的礦物含量進行測試,結(jié)果顯示碳酸鹽和硅酸鹽礦物的含量均有所減少,掃描電鏡照片觀察到有個別位置出現(xiàn)了礦物溶蝕。于志超等[19-20]、于淼等[21-22]通過物理模擬實驗,測得在CO2驅(qū)結(jié)束后巖心的滲透率下降幅度達45%,根據(jù)礦物組分及產(chǎn)出液離子成分分析,發(fā)現(xiàn)方解石等碳酸鹽礦物發(fā)生了溶蝕,滲透率下降主要是由于有高嶺石等反應(yīng)中間產(chǎn)物的生成引起的。王琛等[23]進行了CO2-地層水-巖石的相互作用實驗,發(fā)現(xiàn)經(jīng)過CO2驅(qū)替后產(chǎn)出流體的pH 值小于實驗前的原始地層水,且離子濃度測定顯示長石和碳酸鹽礦物發(fā)生了溶蝕;在驅(qū)替進行到最長120 h 時,較小孔喉的堵塞程度達到25.25%,而巖心滲透率也出現(xiàn)了明顯降低[23-24]。
目前,關(guān)于CO2驅(qū)酸化溶蝕作用的研究多集中于對巖心孔喉結(jié)構(gòu)特征及滲流特性的影響評價,缺乏相關(guān)CO2驅(qū)酸化溶蝕作用對驅(qū)油效率的影響,以及最終對原油采收率的影響機理相關(guān)研究。本次研究通過在油藏溫度壓力條件下進行CO2驅(qū)室內(nèi)物理模擬實驗,結(jié)合核磁共振技術(shù)進行流體分布T2譜測定,揭示CO2驅(qū)酸化溶蝕作用對原油采收率的影響機理,以期為CO2驅(qū)在油田現(xiàn)場的高效應(yīng)用提供指導(dǎo)。
本次研究為避免瀝青質(zhì)沉積對實驗結(jié)果產(chǎn)生影響,選用瀝青質(zhì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)低于0.2%的原油樣品,以及同一滲透率級別的砂巖巖心進行室內(nèi)物理模擬實驗,在實驗溫度、壓力不變的條件下,進行不同時間的CO2驅(qū)替實驗。實驗結(jié)束后利用核磁共振技術(shù)測試流體分布T2譜,確定不同反應(yīng)時間條件下的采收率變化規(guī)律。
原油樣品取自鄂爾多斯盆地安塞油田長6 油藏,實驗油樣為煤油和脫水原油按照體積比4∶1 配制而成,黏度為4.5 mPa·s。巖心樣品取自安塞油田長6 儲層,物性參數(shù)如表1 所列。實驗用模擬地層水為Mn2+溶液,質(zhì)量濃度為25 000 mg/L,使用的CO2氣體純度為99.9%。
表1 巖心樣品信息及實驗條件Table 1 Physical properties of the core samples and experimental conditions
圖1 實驗裝置示意圖Fig.1 Schematic diagram of the core flooding apparatus
實驗設(shè)備如圖1 所示,主要由高溫高壓驅(qū)替系統(tǒng)和核磁共振設(shè)備組成。主要包括恒速驅(qū)替泵,壓力為0~50 MPa,流速為0.001~10.000 mL/min;巖心夾持器,最大耐壓為50 MPa;中間容器,容量為1 L,耐壓為0~50 MPa;恒溫箱,最高控制溫度為100 ℃;回壓控制系統(tǒng),壓力控制在0~50 MPa。核磁共振儀器,磁場強度為0.5 T,脈沖頻率為1~30 MHz,射頻頻率控制精度為0.01 MHz。
本次室內(nèi)物理模擬實驗流程主要分為以下4 步:①將采集的天然巖心樣品進行洗油240 h,烘干,氣測滲透率2 次,取平均值。②利用真空泵飽和模擬地層水(Mn2+溶液),將實驗原油以0.01 mL/min 恒速注入巖心,驅(qū)替模擬地層水,建立原始地層油水分布,結(jié)束后對巖心樣品進行核磁共振掃描。③在溫度為80 ℃條件下,設(shè)定注入速度為0.01 mL/min,設(shè)定回壓為10 MPa 進行CO2驅(qū)替,每注入1 PV 的CO2純氣體,配注6 PV 飽和CO2蒸餾水。當(dāng)純CO2氣體注入量達到4 PV 時停止驅(qū)替。其中1 號和2 號巖心進行連續(xù)驅(qū)替;3 號和4 號巖心純CO2氣體注入2 PV 時,關(guān)閉巖心夾持器出口及入口,停止驅(qū)替,待反應(yīng)120 h 后打開閥門驅(qū)替至4 PV;5 號和6 號巖心純CO2注入2 PV 時,關(guān)閉閥門停止驅(qū)替,待反應(yīng)240 h 后打開閥門驅(qū)替至4 PV,驅(qū)替過程進行核磁共振掃描。④對巖心樣品進行洗油,烘干,再次氣測滲透率。
在進行驅(qū)替實驗之前,對6 塊巖心的礦物組分進行X-衍射全巖分析,實驗結(jié)果如表2 所列,長6儲層的礦物組分中長石含量最高,質(zhì)量分?jǐn)?shù)為35.35%~45.65%,平均達41.56%;石英質(zhì)量分?jǐn)?shù)為35.52%~43.15%,平均為39.04%,僅次于長石;泥質(zhì)含量較低,質(zhì)量分?jǐn)?shù)為9.78%~12.21%,平均為11.15%;碳酸鹽礦物及黃鐵礦含量均較低,平均質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為7.68%和0.57%。
表2 巖心X-衍射全巖分析結(jié)果Table 2 X-ray diffraction whole-rock analysis results of core samples%
根據(jù)于志超[19],王琛等[23]對酸化溶蝕作用的相關(guān)研究成果來看,有2 類礦物容易被CO2弱酸性流體溶蝕,一類是長石類礦物,另一類是碳酸鹽礦物[19-20]。據(jù)本次巖心X-衍射全巖分析結(jié)果,長石和碳酸鹽礦物占到礦物總質(zhì)量分?jǐn)?shù)的49.24%,這2 類含量較高的CO2弱酸性流體敏感礦物發(fā)生溶蝕作用將會對儲層的孔喉結(jié)構(gòu)產(chǎn)生一定程度的影響。
如表3 所列,在CO2驅(qū)替實驗前后,分別測定了模擬地層水和產(chǎn)出液的常見離子濃度和pH 值。數(shù)據(jù)顯示隨著反應(yīng)時間的增加,巖心樣品的pH 值出現(xiàn)了明顯的降低,在反應(yīng)時間達到240 h 時,產(chǎn)出流體的pH 值為6.2,表明CO2溶解于地層水后使其呈弱酸性。
表3 實驗前后地層水pH 值及離子含量Table 3 pH value and ion content of brine before and after the experiment
在配置的模擬地層水中,K+的原始質(zhì)量濃度為35.35 mg/L,Na+的原始質(zhì)量濃度為95.78 mg/L,Ca2+的原始質(zhì)量濃度為29.27 mg/L。弱酸性流體與巖心基質(zhì)礦物經(jīng)過120 h 和240 h 的反應(yīng)后,產(chǎn)出流體的常見離子濃度出現(xiàn)了明顯的上升。其中,1 號和2 號巖心產(chǎn)出流體中的離子含量與原始離子含量接近,而3 號和4 號巖心產(chǎn)出流體中的3 種離子含量已出現(xiàn)明顯增加,5 號和6 號巖心產(chǎn)出流體中的離子含量達到最大。分析認(rèn)為,產(chǎn)出流體中大量增加的K+和Na+主要來自長石礦物,而Ca2+含量也有明顯上升,其主要來自被溶蝕的碳酸鹽礦物,如方解石等,但是由于碳酸鹽礦物含量較低,因此Ca2+含量變化較小。
在CO2驅(qū)結(jié)束后,對巖心樣品進行重新洗油、烘干,并測試滲透率,再與實驗前的巖心原始滲透率進行對比。如表4 所列,在不同反應(yīng)時間條件下巖心滲透率出現(xiàn)了一定程度的降低,其降低幅度隨著反應(yīng)時間的增加而增加。1 號和2 號巖心CO2不間斷注入,當(dāng)注入量為4 PV 時,滲透率出現(xiàn)微小變化,其變化幅度較低,可忽略;3 號和4 號巖心在注入量為2 PV 時,弱酸性流體與基質(zhì)礦物進行120 h的充分反應(yīng),測得巖心滲透率的降幅分別為7.27%和6.38%,較1 號和2 號巖心的滲透率降幅明顯增大;5 號和6 號巖心在停止驅(qū)替進行240 h 反應(yīng)后,6 號巖心滲透率的降幅超過了10%,而5 號巖心的降幅也達到了8.89%。如圖2 所示,巖心滲透率降低幅度隨反應(yīng)時間的增加整體呈現(xiàn)上升趨勢,結(jié)合前人的研究成果可以看出,弱酸性流體與巖心礦物長時間的反應(yīng)會導(dǎo)致巖心孔喉系統(tǒng)出現(xiàn)較強的礦物溶蝕反應(yīng),反應(yīng)脫落的固體顆粒會進一步隨流體運移至孔隙喉道的狹窄處堆積,最終發(fā)生堵塞進而降低巖心的滲透率[18-20]。
表4 CO2 驅(qū)實驗結(jié)果統(tǒng)計Table 4 Statistics of CO2 flooding experiment results
圖2 滲透率降幅與反應(yīng)時間的關(guān)系Fig.2 Relationship between permeability decrease and reaction time
在驅(qū)替過程中,每注入1 PV 的CO2氣體須進行一次核磁共振T2譜采樣。因此,將同一塊巖心在不同驅(qū)替階段的T2譜進行對比,可反映不同注入量條件下對應(yīng)的剩余油分布特征及原油采收率。
1 號巖心為CO2連續(xù)注入至4 PV,在驅(qū)替初始階段,原油的采收率較低,在注入量為2 PV 時原油采收率為18.05%;隨著CO2注入量的增加,原油采收率增加至43.97%;注入結(jié)束時,1 號巖心的最終采收率為64.79%。2 號巖心反映出相同的規(guī)律,即隨著CO2注入量的增加,原油采收率穩(wěn)步上升,在注入量為4 PV 時,2 號巖心的最終采收率為66.52%,與1 號巖心接近(表4)。如圖3(a)、圖3(b)所示,CO2注入量從1 PV 至4 PV 的過程中,剩余油量逐步下降;在1~2 PV 時,T2譜的幅度差較小,代表此時的采收率較低,但是在CO2注入量達到3 PV,4 PV 時,T2譜幅度差增大,剩余油量下降明顯,表明此時的CO2驅(qū)油效果較好。
圖3 巖心樣品剩余油分布核磁共振T2譜Fig.3 NMR T2 spectrum of residual oil distribution in core samples
3 號和4 號巖心在注入量達到2 PV 時關(guān)停設(shè)備,反應(yīng)120 h 后繼續(xù)打開驅(qū)替。如表4 所列,3 號巖心在關(guān)停之前的采收率為31.95%,再次打開設(shè)備注入至4 PV,最終原油采收率為50.57%;對比可見,3 號巖心在注入量為3 PV 時的采收率已與前2塊巖心有一些差距,而驅(qū)替結(jié)束時3 號巖心的采收率則明顯低于1 號和2 號巖心。4 號巖心注入量為0~3 PV 的采收率數(shù)據(jù)與1 號和2 號巖心接近,但是在驅(qū)替結(jié)束時,與3 號巖心反映出的規(guī)律相同,即驅(qū)替結(jié)束時的采收率明顯低于未關(guān)停的巖心樣品。圖3(c)和圖3(d)分別反映了3 號和4 號巖心的剩余油分布情況,從圖中可以看出這2 塊巖心在關(guān)停之前,剩余油分布曲線的降幅明顯,但是在注入2 PV 之后,驅(qū)替剩余油T2譜幅度差已明顯小于之前,表明120 h 的反應(yīng)已對采收率產(chǎn)生了一定程度的影響。
對比1—4 號巖心,5 號和6 號巖心在注入2 PV關(guān)停后的反應(yīng)時間達到了240 h,之后打開設(shè)備繼續(xù)驅(qū)替至4 PV。從表4 可以看出,這2 塊巖心在反應(yīng)后重新開始驅(qū)替的2 PV—3 PV—4 PV 階段,原油的采收率增加幅度非常有限,2 PV—3 PV 階段的采收率增幅分別只有3.85%和6.08%,已明顯低于1—4 號巖心在該階段的采收率增幅,而3 PV—4 PV 階段反映出了同樣的規(guī)律,2 塊巖心的采收率增加幅度均不到5%。驅(qū)替結(jié)束時,6 號巖心的采收率為45.99%,而5 號巖心的采收率僅30.71%,與前4 塊巖心在4 PV 時的采收率有較大差距。
通過觀察5 號和6 號巖心的剩余油分布T2譜[圖3(e)、圖3(f)],發(fā)現(xiàn)注入量為2 PV,3 PV,4 PV時的3 條曲線的幅度差非常小,這表明在反應(yīng)240 h結(jié)束后,注入量為2 PV 至4 PV 這個階段的驅(qū)出油量很小,剩余油T2譜沒有明顯變化,原油采收率低。因此,通過以上6 塊巖心的核磁共振T2譜及采收率數(shù)據(jù)可以推斷,在驅(qū)替關(guān)停反應(yīng)的這個階段,CO2驅(qū)的酸化溶蝕作用不僅降低了巖心樣品的滲透率,同時對原油采收率也有明顯的影響。
從反應(yīng)時間與最終采收率的關(guān)系曲線(圖4)可以看出,反應(yīng)時間對巖心樣品的最終采收率具有重要的影響,且隨著反應(yīng)時間的增加,巖心的最終采收率降低。反應(yīng)時間為0 h 的巖心樣品平均最終采收率為65.66%,經(jīng)過120 h 反應(yīng)后的巖心最終采收率為53.94%,而經(jīng)過240 h 反應(yīng)后的最終采收率僅為38.35%。綜合分析本次實驗結(jié)果,結(jié)合前人研究經(jīng)驗,認(rèn)為在致密砂巖儲層CO2驅(qū)過程中,CO2與地層水充分溶蝕后形成弱酸性流體,該流體會溶蝕儲層基質(zhì)礦物中的長石及碳酸鹽類礦物,溶蝕過程中會產(chǎn)生一部分中間產(chǎn)物,并使得溶蝕礦物表面附著的黏土顆粒發(fā)生脫落[19],而且這部分物質(zhì)會隨著儲層內(nèi)流體運移至孔隙、喉道狹窄處,進而發(fā)生堵塞,降低孔喉的滲流能力,使一部分原油無法被驅(qū)替。實驗結(jié)果顯示,CO2驅(qū)物理模擬實驗進行的時間越長,弱酸性流體和基質(zhì)礦物反應(yīng)越充分,則中間產(chǎn)物和脫落黏土顆粒對孔喉系統(tǒng)的堵塞作用越強,使得巖心樣品滲透率出現(xiàn)顯著降低,并影響CO2驅(qū)的最終采收率。
圖4 最終采收率與反應(yīng)時間關(guān)系Fig.4 Relationship between ultimate recovery and reaction time
(1)CO2驅(qū)替結(jié)束后,地層產(chǎn)出流體的pH 值會低于原始模擬地層水的pH 值,說明CO2溶解于地層流體后使其呈現(xiàn)弱酸性。
(2)產(chǎn)出流體中K+,Na+,Ca2+含量均明顯上升,其中大量增加的K+和Na+主要來自長石礦物,而Ca2+主要來自被溶蝕的碳酸鹽礦物。
(3)弱酸性流體與基質(zhì)礦物的反應(yīng)產(chǎn)物在運移過程中會對巖心滲透率產(chǎn)生一定程度的傷害,從而降低CO2驅(qū)的驅(qū)油效率,降低整個驅(qū)替過程的最終采收率。