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      協(xié)作機器人在行星減速機裝配系統(tǒng)中的應(yīng)用

      2020-06-19 08:51:52何書龍王文釗華正雨
      中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2020年6期
      關(guān)鍵詞:減速機行星協(xié)作

      何書龍 王文釗 華正雨 趙 鑫

      (沈陽新松機器人自動化股份有限公司中央研究院,遼寧 沈陽 110168)

      行星減速機是機械傳動機構(gòu)最重要的組成部件,市場需求量巨大,應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。行星減速機內(nèi)部主要為齒輪傳動結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)精密、復(fù)雜,所以行星減速機主要依靠人工裝配生產(chǎn)。但是隨著中國工業(yè)規(guī)模的發(fā)展和人口紅利的消失[1-2],市場對行星減速機的需求不斷增加,而生產(chǎn)的人工成本持續(xù)提高。因此,亟需降低行星減速機生產(chǎn)的人工成本并提高生產(chǎn)效率。但是由于齒輪傳動的精密性,目前無法實現(xiàn)全自動生產(chǎn)。

      出于安全考慮,協(xié)作機器人及技術(shù)的應(yīng)用是實現(xiàn)與人協(xié)同工作,聯(lián)通全自動與純手工的一座橋梁。協(xié)作機器人犧牲了部分負載能力,卻大大提高了安全性。協(xié)作機器人與傳統(tǒng)工業(yè)機器人相比,具有3個特點。1)安全性高,人與機器人可以共用工作空間[3]。2)易用性強,示教方便,操作便捷。3)易部署,協(xié)作機器人質(zhì)量輕,搬運輕便,安裝調(diào)試時間短。

      該文提供了一種將協(xié)作機器人應(yīng)用于行星減速機生產(chǎn)的人機協(xié)作方案,利用協(xié)作機器人的碰撞保護、力反饋、視覺識別等技術(shù),保障與協(xié)作機器人共同工作的人員的安全,為行星減速機的高效率、低成本的生產(chǎn)提供一條新思路。

      1 系統(tǒng)總體方案設(shè)計

      該系統(tǒng)主要用于行星減速機的生產(chǎn)裝配過程,包括零件的上下料、零件的分揀、齒輪等零件裝配。如圖1所示,該系統(tǒng)主要包括3個部分。1)由復(fù)合機器人和貨架組成的上下料平臺,負責(zé)減速機零件上料及完成品下料。2)三維分揀平臺,負責(zé)減速機關(guān)鍵零件的分揀,零件主要包括殼體、中心齒輪、行星齒輪、端蓋等。3)協(xié)作裝配平臺,負責(zé)完成殼體固定、齒輪裝配、端蓋裝配,以及與人協(xié)作完成端蓋頂絲擰緊、成品檢驗工作。

      該系統(tǒng)的工作流程分為3個步驟。1)由復(fù)合機器人從貨架上取下要分揀的零件倒進振動槽中,經(jīng)過三維分揀平臺的三維相機識別,由協(xié)作機器人將分揀出來的零件放在協(xié)作裝配平臺。2)由協(xié)作裝配平臺里的協(xié)作機器人完成殼體固定,減速機齒輪、端蓋力控裝配,由人完成端蓋頂絲擰緊后,協(xié)作裝配機器人將裝配完成的減速機存放如成品料盒。3)由復(fù)合機器人將裝配完成的減速機從協(xié)作裝配平臺搬運到貨架,完成減速機的整個裝配流程。

      1.1 復(fù)合機器人上料系統(tǒng)設(shè)計

      行星減速機裝配系統(tǒng)的上下物料采用新松公司生產(chǎn)的復(fù)合機器人,該復(fù)合機器人分為麥克納姆輪底盤、七軸協(xié)作機器人和末端視覺夾爪3個部分。

      其中移動部分采用麥克納姆輪底盤,可實現(xiàn)全方向移動,零半徑回轉(zhuǎn),自帶激光導(dǎo)航,二維碼定位,可以實現(xiàn)精準(zhǔn)導(dǎo)航和定位,綜合定位精度能達到±2 mm。抓取部分采用5 kg七軸協(xié)作機器人,負載5 kg,重復(fù)性定位精度達到±0.05 mm,該機器人有碰撞保護、拖拽示教功能,不僅安全性高,而且運動姿態(tài)豐富,示教方便。末端視覺夾爪采用二維相機識別物料位置,再用氣動夾爪實現(xiàn)物料抓取、搬運,保證物料可以及時準(zhǔn)確地投放到振動槽內(nèi)。

      圖1 行星減速機裝配系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

      1.2 三維分揀、協(xié)作裝配平臺設(shè)計

      行星減速機裝配系統(tǒng)中的減速機自動分揀和裝配系統(tǒng)安裝在同一個平臺上,分為三維分揀部分、零件定位部分和協(xié)作裝配部分3個部分。工作時由分揀協(xié)作機器人將零件分揀后放置到零件定位部分,再由裝配機器人從零件定位部分將零件取出,到協(xié)作裝配部分實現(xiàn)減速機裝配。

      該系統(tǒng)主要是基于協(xié)作機器人設(shè)計的,主要利用協(xié)作機器人的高安全性、高靈敏性和快速配置的特點和多機器人協(xié)同規(guī)劃設(shè)計,保證機器人與機器人,機器人與人能安全協(xié)同工作。

      其中三維分揀平臺運用了三維視覺識別、機器人空間路徑規(guī)劃、3D模型空間點云碰撞等多種AI技術(shù),實現(xiàn)了減速機零件的快速分揀。而協(xié)作裝配平臺運用了精準(zhǔn)力控、碰撞保護和精準(zhǔn)裝配技術(shù)。

      1.2.1 三維分揀平臺設(shè)計

      三維分揀平臺主要由分揀協(xié)作機器人、三維視覺相機、機架、振動槽5個部分構(gòu)成。

      協(xié)作機器人選取新松公司的協(xié)作機器人,負載5 kg。末端搭載電動二指夾爪,夾持力40 N。三維相機選用的是3D智能相機,為了滿足三維相機的視覺識別范圍要求,將相機架設(shè)在振動料槽正上方1 m處,如圖5所示。振動槽與振動臺相連,便于零件夾取,振動臺振動頻率50 Hz,振幅5 mm。

      分揀工作流程為復(fù)合機器人將零件倒進振動槽內(nèi),三維相機拍照后進行識別,如果識別不到合適抓取的零件,振動槽振動10 s,改變槽內(nèi)零件位置和姿態(tài),相機再次拍照識別,直到識別到可抓取的零件,再由協(xié)作機器人抓取零件到零件定位部分。

      1.2.2 協(xié)作裝配平臺設(shè)計

      如圖2所示,協(xié)作裝配平臺的協(xié)作機器人同樣選擇新松公司的協(xié)作機器人,負載5 kg,末端搭載力控視覺末端夾爪,夾爪選取電動二指夾爪,夾持力40 N,視覺相機為二維視覺相機,力矩傳感器選用OnRobot品牌的六維力矩傳感器。機架臺上設(shè)計有殼體定位臺、端蓋定位臺、齒輪定位臺和裝配固定臺。

      工作時,二維視覺相機先識別零件,抓取殼體放在裝配固定臺上固定,然后夾爪抓取齒輪進行安裝。安裝時,利用齒輪裝配時齒輪傳遞給六維力矩傳感器的力矩大小,實時調(diào)整齒輪位置,最終完成齒輪裝配。齒輪裝配完成后,將端蓋安裝在減速機上,再由人將頂絲擰緊,固定端蓋,最后將完成的減速機放在成品待取位置。

      圖2 減速機裝配平臺結(jié)構(gòu)圖

      2 P L C電氣控制系統(tǒng)設(shè)計

      該系統(tǒng)的電氣控制應(yīng)用西門子1200系列PLC作為總控制進行調(diào)度,使用以太網(wǎng)通信的方式與各組模塊之間進行TCP/IP信息的交換。

      西門子PLC使用以太網(wǎng)通信功能中的PN口通信功能。西門子PLC作為服務(wù)器,與其他組成模塊進行數(shù)據(jù)交換,各部分作為客戶端進行設(shè)置,并且約定使用同一網(wǎng)段進行通信。網(wǎng)段要求為192.168.0.XXX網(wǎng)段。各詳細地址根據(jù)實際調(diào)試時分配。

      PLC設(shè)置2個DB模塊存儲區(qū),分別為輸入和輸出信號的存儲區(qū)。具體協(xié)議根據(jù)每一個模塊的要求單獨編寫。該文將PLC地址設(shè)置為192.168.0.1主站,機器人控制器設(shè)置為192.168.0.10,2個DB塊中預(yù)設(shè)20個BYTE型存儲區(qū)。PLC發(fā)送命令至DB塊中,機器人控制器可以讀取相應(yīng)的信息,同時機器人控制器反饋的信息也可以發(fā)送至指定的DB塊中被PLC獲取。該實例分配了3個機器人控制器,并順延網(wǎng)址,均實現(xiàn)通信控制。

      PLC對每一個模塊在運行過程中的數(shù)據(jù)交互信息進行采集和反饋控制,例如正在運行時的各軸位置參數(shù)。機器人運動結(jié)束后將信息發(fā)生至PLC,PLC根據(jù)邏輯編程再發(fā)送下一步的啟動命令至機器人。從而實現(xiàn)PLC與機器人配合的自動控制。

      控制系統(tǒng)中設(shè)計應(yīng)用了觸摸屏控制器,在觸摸屏上設(shè)計了工作界面和調(diào)試界面2個界面。在調(diào)試時應(yīng)用調(diào)試界面,來監(jiān)視和控制該系統(tǒng)中的機器人、傳感器等部分的實時狀態(tài),調(diào)試完成后隱藏該界面,顯示工作界面,工作界面可以控制系統(tǒng)的運行、暫停和初始化,方便用戶操作。

      3 結(jié)論

      該文提供了一種協(xié)作機器人在行星減速機裝配系統(tǒng)中的應(yīng)用方案,解決了傳統(tǒng)人工裝配造成的成本高、效率低的問題,突破了傳統(tǒng)工業(yè)機器人無法與人協(xié)同工作的現(xiàn)狀。在工業(yè)裝配方面,突顯了協(xié)作機器人的高安全性、易用性和快速布置的特點,為后續(xù)協(xié)作機器人的市場應(yīng)用提供了新的參考方向。

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