陳應(yīng)斌
(廣西百礦鋁業(yè)有限公司,廣西 田陽 533615)
現(xiàn)代大型預(yù)焙鋁電解槽在磁場、熱場和流場等方面的設(shè)計愈加完善,特別是雙鋼棒技術(shù)的應(yīng)用,使得大型預(yù)焙鋁電解槽的水平電流大幅度降低,電解槽的穩(wěn)定性顯著增強(qiáng),工作電壓也隨之降低,因此大型預(yù)焙鋁電解槽在陽極電流密度不斷增大的情況下,亦能取得良好的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
大型預(yù)焙鋁電解槽發(fā)展迅速,但電能利用率卻很難突破50%,其主要原因有三個方面。
鋁電解工藝實際生產(chǎn)溫度高達(dá)920℃~960℃,爐面蓋板平均溫度高達(dá)60℃,槽殼側(cè)部散熱孔溫度達(dá)到300℃~420℃,即使是槽殼底部鋼板的溫度也達(dá)到80℃~120℃,電解槽外殼與外部環(huán)境存在大量熱能交換,由對流換熱公式Q=α*(tw-tf)*F可測算出鋁電解槽各部位散熱損失的能量如表1所示;
表1 鋁電解槽散熱量計算表
鋁電解排放的煙氣溫度高達(dá)120℃~140℃,被收塵系統(tǒng)吸收并排放到空氣中,根據(jù)熱熔公式Q=C*m*(t2-t1)可以測算出煙氣帶走的熱量如表2所示,另根據(jù)陽極燃燒的放熱特性和鋁還原反應(yīng)吸熱的特性可測算出,陽極燃燒放熱量如表3所示;
鋁電解過程中存在二次反應(yīng),取電流效率為93%,則理論直流電耗應(yīng)為6796 kwh/t.Al,綜上表1、表2表3可得直流電耗W=W1+W2-W3+6796=12979 kwh/t.Al。而實際生產(chǎn)中普通電解槽的平均電壓為4.05V,電流效率為93%,則直流電耗為12977 kwh/t-Al,取整流效率為98%,則交流電耗為13235kwh/t.Al,則鋁電解的電能利用率為47.72%。
鋁電解槽低溫生產(chǎn)的溫度仍高到920℃~940℃,各個散熱渠道的溫度并沒有明顯的降低,因此節(jié)能效果并不理想。
外保溫即使用保溫棉等材料對電解槽的槽蓋板和散熱孔進(jìn)行密封,槽電壓可降低10mv~20mv,噸鋁電耗可降低30kwh~60kwh,但效果有限。
采用內(nèi)保溫技術(shù)即在電解槽槽殼內(nèi)側(cè)與內(nèi)襯材料之間的不同位置嵌入相應(yīng)的保溫材料。根據(jù)實際測量,內(nèi)保溫槽側(cè)部的溫度可降低20℃~50℃,底部鋼板的溫度可降低10℃~30℃,根據(jù)表1的計算方法測算出W1= 3846 kwh/t-Al,而w2、w3不變,電耗可降低至12651 kwh/t.Al,電耗降低327 kwh/t.Al,電能利用率提高到48.95%。實踐表明,內(nèi)保溫槽相對普通槽的電壓低100mv,按照93%的電流效率測算,直流電耗降低至12657 kwh/t-Al,電耗降低320.4 kwh/t-Al,電能利用率為48.93%,實踐與理論測算吻合。
內(nèi)保溫技術(shù)的應(yīng)用存在兩方面問題,一是內(nèi)保溫槽在焙燒、啟動過程中易造成陰極橫向斷裂,導(dǎo)致電解槽出現(xiàn)早期破損;二是內(nèi)保溫槽啟動后容易出現(xiàn)長期的高溫,易出現(xiàn)畸形爐膛,所遇問題的影響因素分析如下兩點。
傳統(tǒng)搖籃架槽型在未應(yīng)用內(nèi)保溫技術(shù)時,早期破損率為5%~10%,應(yīng)用內(nèi)保溫技術(shù)后,早期破損率達(dá)到30%~50%。采用搖籃架槽殼的電解槽啟動后槽殼中間在水平方向上出現(xiàn)了4cm~6cm不等的變形量。通過圖1的受力分析可知,假設(shè)陰極炭塊端頭F1和F2箭頭所在位置即其受力點,且槽殼側(cè)部鋼板變形量為0,如果F1=F2,則陰極炭塊受力均勻,陰極炭塊垂直方向不產(chǎn)生作用力,只有F1=F2>4841200N時才會產(chǎn)生碎裂性的損壞。但據(jù)相關(guān)資料顯示(詳見表4),澆注料和陰極搗固糊的耐壓強(qiáng)度不同,當(dāng)陰極炭塊所受應(yīng)力F2超過2793000N時,陰極搗固糊即發(fā)生形變,而澆注料未發(fā)生形變,即F1>F2,此時陰極炭在垂直方向上產(chǎn)生作用力,當(dāng)垂直方向受力大于17130400N時,陰極炭塊便會斷裂,可以肯定F1與F2的差值越大,陰極炭塊受到垂直方向作用力也越大;由于電解槽上下部溫度的差異和槽殼設(shè)計決定了上部比下部更容易發(fā)現(xiàn)形變,特別是普通搖籃架槽殼更是如此,因此當(dāng)F2受力點對應(yīng)槽殼往上部位發(fā)生形變時,F(xiàn)2的力更小,F(xiàn)1與F2受力大小的差值增大。
圖1 陰極炭塊受力分析
圖2 側(cè)部改善后的陰極炭塊受力分析
表4 電解槽各材料耐壓強(qiáng)度和受力表
陰極炭塊所受到的力F1和F2由陰極炭塊受熱膨脹而產(chǎn)生,陰極炭塊溫度越高膨脹量越大,熱應(yīng)力也就越大,這就是普通搖籃架槽殼應(yīng)用內(nèi)保溫技術(shù)后早期破損率高的原因。由此保溫材料的保溫性過強(qiáng)是導(dǎo)致電解槽出現(xiàn)早期破損的原因之一。
鋁電解槽內(nèi)保溫技術(shù)應(yīng)用的改善,需要解決陰極炭塊熱應(yīng)力均勻釋放這個核心問題,即完善鋁電解槽側(cè)部的設(shè)計,以改善陰極所受到的各向作用力。
采用整體焊接技術(shù),使槽殼更加堅固,上下部的形變量差距不大,沒有放大F1與F2受力大小的差值。
在陰極炭塊端頭預(yù)留5cm寬度的陰極搗固縫,陰極的端頭只與陰極搗固糊一種物質(zhì)直接接觸,其耐壓強(qiáng)度相等,各部位受力均勻,陰極炭塊所受到的合力F與炭塊的水平中心線重合,使陰極炭塊垂直方向的變形量減小,解決了內(nèi)保溫技術(shù)應(yīng)用于各類型槽殼的電解槽出現(xiàn)早期破損的問題。
應(yīng)用內(nèi)保溫技術(shù)時,保溫強(qiáng)度要適中,不能為了追求經(jīng)濟(jì)指標(biāo)而無限制的加強(qiáng)保溫,避免出現(xiàn)能量調(diào)節(jié)失控導(dǎo)致陰極受熱應(yīng)力過大而出現(xiàn)擠壓斷裂的問題。
提高鋁電解槽電能利用率是今后發(fā)展的主要方向,內(nèi)保溫技術(shù)的應(yīng)用極大的提高了電能的利用率,但應(yīng)用過程中也出現(xiàn)了嚴(yán)重的問題。本文完善了420KA保溫節(jié)能型電解槽的相關(guān)設(shè)計,同時成功應(yīng)用于生產(chǎn)實踐,使420KA保溫節(jié)能型電解槽技術(shù)的應(yīng)用趨于成熟。