葉馨元
摘要:本文闡述了聚丙烯高熔融指數(shù)在SPG工藝中改造前和改造后的工藝流程及其操作參數(shù),并且將此項(xiàng)技術(shù)實(shí)施前后的聚丙烯產(chǎn)品進(jìn)行了比較。通過此項(xiàng)技術(shù)在SPG工藝上的成功應(yīng)用,提高了裝置產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)化,增加聚丙烯裝置噸油利潤。
關(guān)鍵詞:聚丙烯裝置;熔融指數(shù);氫氣
1.前言
中國石油遼河石化分公司聚丙烯裝置(簡稱PP裝置)是由中國石化集團(tuán)上海工程有限公司設(shè)計(jì)的國內(nèi)首套具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國產(chǎn)連續(xù)法丙烯聚合裝置。此項(xiàng)工藝填補(bǔ)了國內(nèi)聚丙烯工藝技術(shù)發(fā)展的一項(xiàng)空白。
SPG工藝是以高效載體催化劑為主催化劑、烷基鋁(三乙基鋁)為助催化劑丙烯液相本體與臥式釜?dú)庀啾倔w相結(jié)合的聚合生產(chǎn)工藝。丙烯和催化劑進(jìn)入預(yù)聚釜,然后進(jìn)入立式反應(yīng)釜進(jìn)行淤漿聚合,再進(jìn)入氣相釜聚合,生產(chǎn)出來的聚丙烯粉料經(jīng)氣固分離,氣相丙烯經(jīng)低壓油洗、高壓丙烯回收利用,粉料經(jīng)由干燥、汽蒸進(jìn)入自動(dòng)包裝系統(tǒng)。經(jīng)過20多年的發(fā)展,SPG工藝主要吸收了液相法易于生產(chǎn)均聚物,氣相法易于生產(chǎn)共聚物的特點(diǎn),生產(chǎn)的產(chǎn)品粒度分布均勻,綜合能耗較低、催化劑利用效率高。
轉(zhuǎn)產(chǎn)前裝置一直長期生產(chǎn)PPH-XD-045產(chǎn)品,熔融指數(shù)在(2.0-6.0)g/10min.
2.聚丙烯轉(zhuǎn)產(chǎn)前運(yùn)行情況
轉(zhuǎn)產(chǎn)前裝置一直長期生產(chǎn)PPH-XD-045產(chǎn)品,偶爾生產(chǎn)部分PPH-XD-012和PPH-XD-075產(chǎn)品,2003年裝置曾經(jīng)轉(zhuǎn)產(chǎn)過PPH-XD-140產(chǎn)品,當(dāng)時(shí)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)積累較少,大部分操作參數(shù)已不能參考,為保證轉(zhuǎn)產(chǎn)成功,轉(zhuǎn)產(chǎn)前,多次組織召開方案討論會(huì),確定轉(zhuǎn)產(chǎn)方案,同時(shí)對(duì)裝置存在的問題提出初步解決方案。期間共生產(chǎn)產(chǎn)品478噸,由于氫氣質(zhì)量流量計(jì)問題,轉(zhuǎn)產(chǎn)期間,產(chǎn)品質(zhì)量在PPH-XD-225范圍略有偏離。
轉(zhuǎn)產(chǎn)前情況:裝置生產(chǎn)PPH-XD045,加入A催化劑型號(hào)CS-1型,廠家營口向陽有限責(zé)任公司,加入量60秒/次;B催化劑三乙基鋁,廠家營口向陽有限責(zé)任公司,加入量1200ml/h;C催化劑二甲苯二甲氧基硅烷,廠家江蘇永健化工有限公司,加入量650ml/h;氫氣(FIC213B)純度99.5%,來源于公司2#制氫裝置,加入量45~50l/min;D201液相溫度66~68℃,氣相溫度67.5~69.5℃,氣相壓力3.15~3.25MPa;D203溫度80~90℃,壓力2.4~2.6MPa;總進(jìn)料量:5.3噸/時(shí)(含循環(huán)丙烯);聚丙烯產(chǎn)量75~80噸/天.
本裝置有兩臺(tái)氫氣流量計(jì)FIC213A和FIC213B(量程均為100克/升),調(diào)整前,裝置一直生產(chǎn)PPH-XD-045產(chǎn)品,使用FIC213B,流量約為45~50升/分,接到轉(zhuǎn)產(chǎn)通知后,裝置對(duì)FIC213A進(jìn)行了調(diào)試,發(fā)現(xiàn)該設(shè)備運(yùn)行故障,流量設(shè)定值在47~55時(shí)能自動(dòng)跟蹤,超過55時(shí),只能調(diào)整至55,低于47時(shí)流量大幅度波動(dòng),調(diào)整無果。經(jīng)過調(diào)研知生產(chǎn)PPH-HD-225時(shí),氫氣用量約為生產(chǎn)PPH-XD-045時(shí)的2~2.5倍,主觀認(rèn)為將FIC213A固定一個(gè)流量,通過FIC213B調(diào)整能實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)產(chǎn)。
3.聚丙烯轉(zhuǎn)產(chǎn)期間操作參數(shù)與氫氣配比情況
裝置加工量降至70噸/天,A催化劑由60秒/次降至100秒/次,丙烯總量降至4.7噸/時(shí),將FIC213A流量固定在55升/分,投用FIC213B流量100升/分,投用4小時(shí)后系統(tǒng)壓力上漲過快,由3.22MPa上漲至3.4MPa,將FIC213B流量調(diào)整至70升/分,后期根據(jù)D201(第一反應(yīng)釜)的氫氣濃度逐步降低FIC213B流量,調(diào)整10小時(shí)后D305(干燥器出口,等同于餾出口產(chǎn)品)產(chǎn)品熔融指數(shù)達(dá)到21.6,當(dāng)日部分操作參數(shù)如下:
催化劑加料周劑:100秒/次
總進(jìn)料量:4.8噸/時(shí)(含循環(huán)丙烯)
D201液相溫度66~68℃,氣相溫度67.5~69.5℃,氣相壓力3.25~3.35MPa。
D203溫度80~90℃,壓力2.4~2.6MPa
對(duì)6天內(nèi)生產(chǎn)高熔指產(chǎn)品入庫后進(jìn)行采樣分析數(shù)據(jù)(平均值)如下:
4.結(jié)論
通過以上數(shù)據(jù)看出,本公司聚丙烯裝置完全能夠滿足生產(chǎn)高熔融指數(shù)產(chǎn)品的需要,加氫量增加時(shí),反應(yīng)速率可控,加工量無須大幅度調(diào)整,大部分產(chǎn)品滿足Z30S產(chǎn)品質(zhì)量要求。但也存在以下問題:
1.此次生產(chǎn)中由于氫氣流量計(jì)的問題,生產(chǎn)PPH-HD-225產(chǎn)品不穩(wěn)定,同時(shí),在氫氣流量穩(wěn)定在某一固定值時(shí),從餾出口質(zhì)量數(shù)據(jù)看,熔融指數(shù)波動(dòng)范圍在20至40之間,熔指波動(dòng)偏大,在氫氣流量計(jì)恢復(fù)正常后,能否實(shí)現(xiàn)精確可調(diào)仍需要進(jìn)一步摸索,若需要生產(chǎn)質(zhì)量波動(dòng)范圍較小的高熔指產(chǎn)品時(shí),可能還需要增加其它輔助手段,如氫氣在線分析儀等。
2.FIC213A不能全量程自動(dòng)調(diào)節(jié),可調(diào)性差,F(xiàn)IC213B可調(diào)性好,但是量程偏低。
3.無氫氣在線分析儀,通過人工采樣后進(jìn)行分析,存在偏差,有時(shí)的分析數(shù)據(jù)偏差較大,不能即時(shí)指導(dǎo)生產(chǎn)調(diào)整。
4.生產(chǎn)高熔指產(chǎn)品時(shí),加氫量增加,反應(yīng)速率增加,反應(yīng)出現(xiàn)波動(dòng)時(shí),溫度、壓力上升速度明顯比生產(chǎn)低熔指產(chǎn)品時(shí)快,增加了調(diào)整難度。
5.由于裝置循環(huán)氫流程取消,丙烯回收系統(tǒng)不凝氣含量增加,造成排放量增加,正常生產(chǎn)時(shí)丙烯單耗增加。在目前產(chǎn)品價(jià)格情況下,無法體現(xiàn)新產(chǎn)品效益。
5.建議
1.對(duì)FIC213A進(jìn)行更換,同時(shí)備用一臺(tái)量程為200升/時(shí)的氫氣流量計(jì)備用。
2.在今后的裝置檢修時(shí),恢復(fù)氫氣在線分析流程,實(shí)現(xiàn)快速調(diào)節(jié)。
3.推進(jìn)丙烯回收項(xiàng)目,前期的丙烯回收項(xiàng)目擱置,需要推進(jìn),減少裝置損失。
4.了解市場需求,進(jìn)一步開發(fā)其它牌號(hào)的高熔指產(chǎn)品。
參考文獻(xiàn):
[1]金棟,燕豐.聚丙烯現(xiàn)狀及市場前景[J].化工技術(shù)經(jīng)濟(jì),2006.24(2):21-28.