梁志平 翟鈺龍 宋永亮 盧嘯天
摘要:吉華1平1井是華北油田臨河坳陷吉蘭泰油田吉蘭泰潛山區(qū)塊首口水平井。該區(qū)塊地質(zhì)條件復(fù)雜太古界地層可鉆性差、裸眼段長(zhǎng)、扭矩及摩阻大,該井著陸點(diǎn)600米,垂深460米,垂斜比達(dá)1:1.7,施工配套工藝要求高、套管下入困難,穩(wěn)斜段長(zhǎng),套管居中困難;油層452-1386m,油層段長(zhǎng),壓穩(wěn)難度大等難點(diǎn)。針對(duì)該地區(qū)固井特點(diǎn),優(yōu)選配套附件工具;水泥漿中加入早強(qiáng)劑、增韌劑、降失水劑、膨脹劑、分散劑等,形成雙凝、微膨脹油井水泥漿體系,防止油氣水侵,提高水泥漿的封固質(zhì)量,現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用成功,固井質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì),創(chuàng)華北油田獲礦權(quán)后巴彥河套區(qū)塊水平段最長(zhǎng)記錄。
關(guān)鍵詞:水平井固井;長(zhǎng)水平段;水泥漿;封固段;
一、概述
吉華1平1井是是華北油田臨河坳陷吉蘭泰油田吉蘭泰潛山區(qū)塊首口水平井。該井為二開井,設(shè)計(jì)井深1538m,導(dǎo)管用φ445mm鉆頭鉆至30m下φ339.7mm套管;一開用φ311.1mm鉆頭鉆至565m下φ244.5mm套管,二開用φ215.9mm鉆頭鉆至1422m完鉆,垂深637m,垂斜比達(dá)1:1.7。油層油頂452m,油底1386m。最大井斜80.5°/1224.94m,水平段長(zhǎng)821.45m,139.7mm套管下深1421m,要求返地面。針對(duì)該區(qū)塊該井的具體問題,我們對(duì)吉華1平1井的固井進(jìn)行了研究,制定了提高固井質(zhì)量的技術(shù)對(duì)策。
二、地層序列及巖性簡(jiǎn)述:
第四系:灰黃色沖積砂礫層及泥土。
固陽(yáng)組:上部及中部棕紅色泥巖為主,與灰色細(xì)砂巖互層;下部棕紅色泥巖為主與灰色砂礫巖互層。
太古界:灰色片麻巖,具體巖石類型有淺灰色黑云斜長(zhǎng)片麻巖、深灰色斜長(zhǎng)角閃片麻巖、灰白色-淺肉色鉀長(zhǎng)片麻巖等,似層狀、互層產(chǎn)狀。
三、固井難點(diǎn):
1、井淺,油層段長(zhǎng)934m,一次性返地面,壓穩(wěn)困難,水泥漿“失重”時(shí)易發(fā)生油水氣竄。
2、該井水平段長(zhǎng)1055m,井眼條件差,部分井段電測(cè)井徑超標(biāo)嚴(yán)重,對(duì)固井施工工藝、套管安全下入及提高頂替效率要求高。
3、垂斜比達(dá)大,糖葫蘆井眼,套管居中困難,影響封固質(zhì)量。
4、該區(qū)塊斜井段及水平段井眼不規(guī)則,巖屑易堆積,易造成環(huán)空憋堵。
5、井淺,低溫度條件下,低溫早強(qiáng)韌性水泥漿體系篩選困難。
四、主要固井技術(shù)措施:
針對(duì)該井實(shí)際問題,我們采取了以下主要措施:
1、根據(jù)井下情況,用固井設(shè)計(jì)軟件模擬扶正器位置加法,為了套管可以順利的下入,優(yōu)選半鋼性螺旋式扶正器。井底-A點(diǎn)井段每?jī)筛坠芗?只半剛螺旋式正器,A點(diǎn)-30°井段每根套管加1只扶正器;,其余井段每2-4根套管加放1只扶正器,使套管居中度提高。
2、把好井身質(zhì)量關(guān),下套管前嚴(yán)格通井技術(shù)措施。(1)下套管前,采用原鉆具通井到底后,重點(diǎn)在井眼沉砂多、掉塊多井段,掛卡、遇阻嚴(yán)重井段,反復(fù)劃眼。(2)采用三扶通井到底循環(huán)正常后,采用高粘切稠泥漿攜砂裹帶,大排量循環(huán)。
3、本井為了套管能夠順利下到位,采用旋轉(zhuǎn)引鞋。
4、水泥漿體系的優(yōu)選
因?yàn)樵摼畬俚蜏囟乳L(zhǎng)封固段水平固井,且油氣水層比較活躍,因而我們優(yōu)選了雙凝、低失水、低析水、高強(qiáng)度微膨脹防氣竄水泥漿體系。
1)、上部水泥漿配方和試驗(yàn)結(jié)果
配方1:保興G級(jí)高抗+降失水劑+分散劑+防竄劑+增韌劑
試驗(yàn)結(jié)果:試驗(yàn)條件溫度:32℃ 壓力7MPa
密度 1.82g/cm3 流動(dòng)度24cm 失水49ml/30min 稠化時(shí)間165min 析水0
2)、下部水泥漿配方和試驗(yàn)結(jié)果
配方1: G級(jí)水泥1.5%降失水劑+0.5%分散劑+5%早強(qiáng)劑+增韌劑+膨脹劑+消泡劑+現(xiàn)場(chǎng)水
配方2: G級(jí)水泥1.5%降失水劑+0.4%分散劑+3%早強(qiáng)劑+增韌劑+膨脹劑+消泡劑+現(xiàn)場(chǎng)水
試驗(yàn)結(jié)果:試驗(yàn)條件溫度:32℃ 壓力7MPa
配方1:密度 1.88g/cm3 流動(dòng)度22.5cm 失水42ml/30min 稠化時(shí)間95min 析水0
配方2:密度 1.88g/cm3 流動(dòng)度22.1cm 失水44ml/30min 稠化時(shí)間125min 析水0
從以上的數(shù)據(jù)可得出配方1的性能較為優(yōu)良
從試驗(yàn)結(jié)果來看的水泥漿的失水小于50ml,析水為0,上下部水泥漿稠化時(shí)間差大于60min,達(dá)到了雙凝、低失水、零析水、早強(qiáng)微膨脹防氣竄水泥漿體系的要求。
5、前隔離液的優(yōu)選
我們選用了在華北油田常用的三種驅(qū)油隔離液FH-100L和TCP-02、DRY-100L進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn),試驗(yàn)是在旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)進(jìn)行的。方法是在旋轉(zhuǎn)粘度計(jì)外筒上涂滿原油,漿杯中分別裝滿用FH-100L和TCP-02、DRY-100L配制好的沖洗液,在100、200和300r/min的轉(zhuǎn)速下觀察沖洗液對(duì)原油的清除效果,結(jié)果表明三種隔離液都能將外筒上的原油完全沖刷干凈達(dá)90%以上。但使用FH-100L的成本低,因此我們優(yōu)選了FH-100L作為水平井的驅(qū)油沖洗液。
6、替漿時(shí)采用漂浮技術(shù)。注水泥完后,采用清水頂替。
五、應(yīng)用情況
9月28日完成的油層固井施工中,施工過程連續(xù)正常,水泥漿安設(shè)計(jì)要求返出地面,碰壓15MPa。經(jīng)測(cè)聲幅,固井質(zhì)量評(píng)價(jià):固井質(zhì)量全井合格率100%、第一、第二膠結(jié)面中等及良好以上占91.5%。該井創(chuàng)下華北油田獲礦權(quán)后巴彥河套區(qū)塊最大井斜、潛山區(qū)塊最大水平位移;水平段最長(zhǎng)、最大水垂比等多項(xiàng)施工記錄。
六、結(jié)論與認(rèn)識(shí)
1、低溫雙凝高強(qiáng)度微膨脹防氣竄水泥漿體系是關(guān)系固井質(zhì)量的成敗,是該區(qū)淺井水平井固井關(guān)鍵技術(shù),可有效防止固井施工中發(fā)生油氣水竄,確保封固井段,提高固井質(zhì)量。
2、選用具有驅(qū)油和稀釋鉆井液粘度的前隔離液可有效提高頂替效率和封隔效果。
3、合理選擇性扶正器及安放位置,提高套管的居中度和頂替效率。
4、選用旋轉(zhuǎn)引鞋和半剛性扶正器,有利于套管的順利下入。
5、水泥車清水頂替既有利于套管漂浮,又利于測(cè)聲幅。
6、井眼準(zhǔn)備是固井的基礎(chǔ)環(huán)節(jié),通井鉆具組合、稠漿攜砂等措施,確保施工安全(防蹩堵)起到重要作用。
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