江智軒
(昌河飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司,江西 景德鎮(zhèn) 333002)
復(fù)合材料是由有機(jī)高分子、無(wú)機(jī)非金屬或金屬等幾類(lèi)不同材料通過(guò)復(fù)合工藝組合而成的新型材料[1],迄今為止,航空航天領(lǐng)域要求高承載的絕大多數(shù)復(fù)合材料構(gòu)件都是采用熱壓罐成型工藝,如飛機(jī)的槳葉、骨架、整流罩等部位,逐漸取代老舊的金屬材料,具有重量輕、承受力強(qiáng)、可修復(fù)等優(yōu)點(diǎn)[2]。而復(fù)合材料的固化是零件加工過(guò)程中一個(gè)十分重要的環(huán)節(jié),固化的效果直接決定復(fù)合材料的使用性能。熱壓罐作為復(fù)合材料固化設(shè)備,已成為各制造企業(yè)的關(guān)鍵設(shè)備,而降溫冷卻系統(tǒng)對(duì)保障其穩(wěn)定運(yùn)行起著極為重要作用。
我公司現(xiàn)有4臺(tái)熱壓罐設(shè)備,其中有一臺(tái)尺寸為φ1.5 m×3 m熱壓罐在加工零件時(shí)出現(xiàn)降溫速率十分緩慢異?,F(xiàn)象,如圖1所示。在進(jìn)行空載降溫測(cè)試時(shí),發(fā)現(xiàn)罐內(nèi)空氣溫度由120 ℃降至60 ℃需要長(zhǎng)達(dá)70 min,帶零件降溫甚至需要120 min以上,嚴(yán)重影響使用車(chē)間生產(chǎn)任務(wù),同時(shí)對(duì)零件固化質(zhì)量也無(wú)法得到保障。
目前,熱壓罐設(shè)備一般會(huì)在罐體尾部裝有一冷卻器,降溫原理為:溫控儀表通過(guò)輸出4~20 mA的電流信號(hào)控制冷卻水管路上的主冷進(jìn)水閥(氣動(dòng)薄膜閥)開(kāi)度行程,將大量冷卻水注入至冷卻器中,同時(shí)通過(guò)循環(huán)風(fēng)機(jī)大流量吹冷風(fēng)帶走熱量。因此,針對(duì)降溫速率異常的可能原因及處理措施有以下幾點(diǎn):
圖1 熱壓罐降溫異常圖表Fig.1 Chart of abnormal cooling of autoclave
觀察進(jìn)水管路上的壓力儀表,顯示進(jìn)水壓力達(dá)到4 bar,同時(shí)觀察進(jìn)水溫度顯示儀表顯示冷卻水溫為18 ℃,與其他幾臺(tái)正常熱壓罐設(shè)備基本一致。因此,可以排除因進(jìn)水壓力不足與進(jìn)水溫度過(guò)高導(dǎo)致冷卻效果不佳的可能。
首先設(shè)備無(wú)風(fēng)機(jī)報(bào)警提示,其次在風(fēng)機(jī)運(yùn)行時(shí)聲音正常無(wú)異響,變頻器顯示50 Hz,排除循環(huán)風(fēng)機(jī)異常的原因。
設(shè)備降溫時(shí)現(xiàn)場(chǎng)觀察主冷進(jìn)水閥動(dòng)作,發(fā)現(xiàn)主冷進(jìn)水閥未完全開(kāi)啟,如圖2所示,只開(kāi)啟了全行程的50%,導(dǎo)致進(jìn)水流量不足,影響冷卻效果。該閥體由溫控儀表4~20 mA電流信號(hào)控制行程[3],壓縮空氣執(zhí)行動(dòng)作。造成閥體行程未完全開(kāi)啟的原因有以下幾點(diǎn):
(1)壓縮空氣不足。檢查連接氣路無(wú)泄漏,壓力達(dá)到4 bar,滿(mǎn)足氣動(dòng)薄膜閥使用要求,故排除因氣壓不足導(dǎo)致閥體未完全打開(kāi)的原因;
(2)控制儀表輸出信號(hào)異常。設(shè)備溫控儀表使用霍尼韋爾UDC2500系列儀表,具有雙回路控制,一路4~20 mA用于控制加熱, 另外一路4~20 mA用于控制冷卻[4]。正常情況應(yīng)是在降溫時(shí)溫控儀表輸出功率為0%,對(duì)應(yīng)輸出20 mA電流控制主冷閥體全開(kāi)行程。在實(shí)際降溫過(guò)程中,按照工藝降溫速率SP值已經(jīng)到達(dá)20 ℃,但實(shí)際罐內(nèi)溫度為73.1 ℃,儀表輸出應(yīng)為0%,輸出20 mA,但通過(guò)儀表DISPALY按鍵檢查輸出功率發(fā)現(xiàn)儀表OT輸出功率為7.6%,并非0%,見(jiàn)圖3。進(jìn)一步檢查溫控儀表內(nèi)部設(shè)定參數(shù),發(fā)現(xiàn)在儀表CONTRL菜單中-OUT LO子菜單項(xiàng)中儀表最低輸出設(shè)置為7.6,將其修改至0后,儀表顯示輸出為0%,主冷閥開(kāi)度變大,但仍未完全開(kāi)啟,如圖4所示。閥體仍未完全開(kāi)啟可能是長(zhǎng)期使用后機(jī)械位置偏移,需要人工校準(zhǔn)[5],通過(guò)閥體自帶的行程調(diào)整旋鈕進(jìn)行調(diào)節(jié)零位與全行程位,使閥體開(kāi)打達(dá)到最大,如圖5所示,但降溫速率并未明顯提高。
圖2 主冷閥開(kāi)啟50%Fig.2 The main cooling valve open 50%
圖3 儀表輸出功率Fig.3 Output power of the instrument
圖4 主冷閥開(kāi)啟70%Fig.4 The main cooling valve open 70%
圖5 閥體機(jī)械調(diào)整旋鈕Fig.5 Mechanical adjusting knob of valve
繼續(xù)檢查回水管路,回水管路中使用的回水閥是一種二位氣動(dòng)閥,由外部氣動(dòng)電磁閥控制開(kāi)啟與閉合,可能由于回水閥未完全開(kāi)啟,導(dǎo)致回水不暢影響冷卻效果,故對(duì)回水閥進(jìn)行拆卸檢查,發(fā)現(xiàn)閥體動(dòng)作時(shí)并無(wú)卡滯現(xiàn)象,能夠完全開(kāi)啟,控制氣路無(wú)泄漏,故排除因回水不暢影響降溫速率的原因。
由于該熱壓罐設(shè)備體積較小,直徑僅為φ1.5 m,安裝使用的冷卻器尺寸也相應(yīng)較小。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)熱壓罐設(shè)備的冷卻水系統(tǒng)均配備普通自來(lái)水,并非去離子水,容易形成水垢,同時(shí)又因?yàn)楸九_(tái)熱壓罐使用的冷卻器尺寸較小,及易堵塞冷卻器內(nèi)部的冷卻管與冷卻孔,影響冷卻效果。對(duì)冷卻器進(jìn)行拆卸檢查,如圖6、圖7所示,發(fā)現(xiàn)在冷卻器內(nèi)部已經(jīng)存有大量水垢、污泥,嚴(yán)重堵塞冷卻管路及冷卻小孔,影響冷卻效果,故確定冷卻器堵塞是造成罐體降溫慢的根本原因。重新安裝更換冷卻器后進(jìn)行降溫試驗(yàn),速率明顯提高,罐內(nèi)溫度從120 ℃降到60 ℃僅需30 min,速率提高一倍以上,如圖8所示。
圖6 罐尾冷卻器Fig.6 The cooler at the end of autoclave
圖7 水垢堵塞冷卻孔Fig.7 Scale blockage cooling hole
圖8 更換冷卻器后降溫測(cè)試圖表Fig.8 Cooling test chart after replacement cooler
通過(guò)本次故障處理案例,可以發(fā)現(xiàn),熱處理設(shè)備冷卻系統(tǒng)對(duì)冷卻水質(zhì)的處理尤為重要,不能使用普通自來(lái)水進(jìn)行冷卻,否則極易形成水垢影響冷卻效果,甚至產(chǎn)生銹蝕管路、殼體等現(xiàn)象。為此,需對(duì)熱壓罐設(shè)備冷卻水系統(tǒng)進(jìn)行整體改造,徹底杜絕因水質(zhì)問(wèn)題影響熱壓罐設(shè)備降溫速率的隱患。