陳火見 黃 華 曹健惠 潘 君
中船第九設計研究院工程有限公司 上海 200063
在我國橋梁、碼頭工程中,采用灌注樁作為基礎的情況較為普遍。目前,對灌注樁承載性狀和全過程施工進行研究的論文較多,對灌注樁成孔方面的研究,多為技術、質(zhì)量控制方面,而對于復雜地質(zhì)情況下的嵌巖灌注樁成孔施工,就不多見了。
本文將闡述某內(nèi)河碼頭工程在復雜地質(zhì)情況下嵌巖深度達5 m的灌注樁成孔施工,以期為今后類似情況碼頭施工建設提供經(jīng)驗借鑒。
某內(nèi)河碼頭總長362 m,寬30 m,采用高樁梁板式結(jié)構。碼頭排架間距7.0 m,每個排架下設6根φ1 000 mm鉆孔灌注嵌巖樁,樁端進入中風化巖層5 m,樁基隨巖基面起伏,樁長26.2~36.2 m。樁基外套鋼護筒到樁頂,下端進入中風化巖0.5 m。
碼頭后方共設3座引橋,分別位于碼頭的兩端和中間位置。3座引橋靠碼頭側(cè)一跨為高樁墩臺結(jié)構,下設2排φ800 mm鉆孔灌注樁,樁底進入中風化巖面5 m。樁基外套鋼護筒到樁頂,下端進入中風化巖0.5 m。引橋靠岸側(cè)采用直立式低樁承臺結(jié)構,順防汛大堤岸線布置。承臺結(jié)構采用L形擋墻,下設2排φ800 mm鉆孔灌注樁,樁底進入中風化巖面5 m。樁基外套鋼護筒到樁頂,下端進入中風化巖0.5 m。
防洪堤位于碼頭后方,與碼頭走向一致,采用直立式護岸結(jié)構,為L形鋼筋混凝土擋墻。擋墻底板下布置2排φ800 mm鉆孔灌注樁,樁基底進入卵石層3 m。
從工程大區(qū)域來看,區(qū)內(nèi)地形平坦,地勢南高、北低,下游位于海積平原,上游大部位于河谷平原區(qū)和山前傾斜平原區(qū)。河谷平原地勢平坦,由上游向下游略微傾斜,其橫向?qū)挾茸兓?,山前傾斜平原由丘陵區(qū)向河谷傾斜,由洪積扇和坡積群組成,在山前溝口斷續(xù)分布。
從工程小區(qū)域來看,工程水域?qū)捈s250 m,河床由于采砂等人類活動,航道水域深度不一,底高程在-6.0~1.0 m之間,碼頭停泊水域底高程為1.0~4.0 m。碼頭近岸陸域為作為臨時碼頭使用的不規(guī)則河漫灘地。
根據(jù)鉆探揭露,按地基土時代成因、物理力學性質(zhì)特征,將場地地基土自上而下依次分為以下5個主要層:
1)人工填土層:素填土(Qml)。
2)第1大層(河床河漫灘相沉積層Q4al):①1砂混淤泥、①2淤泥質(zhì)黏土。
3)第2大層(河床河漫灘相沉積層Q4al):②1圓礫、②2粉土、②3淤泥質(zhì)黏土、②4粉質(zhì)黏土。
4)第3大層(沖洪積層Q3al+dl):③1卵石混砂、③2砂混卵石、③3卵石。
5)第4大層(晚侏羅紀基巖J3):④1強風化凝灰?guī)r、④2中風化凝灰?guī)r。
本工程地質(zhì)情況的復雜性主要體現(xiàn)在第3大層和第4大層。第3大層最為復雜,從上到下主要由砂混卵石、卵石混砂和卵石構成,土質(zhì)不均勻、卵石徑大小不一、分層厚度變化大。
造成第3大層地質(zhì)復雜的主要原因是該段河道為較早時期的采砂河段。河砂采走后,為了保持河岸的穩(wěn)定,人工隨意回填了大量大小不一的卵石,之后經(jīng)過若干年的河床淤積,導致了目前的砂混卵石層、卵石混砂層和卵石層的復雜地質(zhì)情況。
第4大層的地質(zhì)復雜性主要體現(xiàn)在巖面起伏變化大、巖石強度變化大,給判定中風化巖面造成了一定的困難。造成復雜地質(zhì)的原因是該區(qū)域處于剝蝕丘陵區(qū),地形起伏大,風化巖風化程度不一。
本碼頭工程的嵌巖灌注樁,除少量可以進行陸上施工外,其余大部分樁基均處于水上。因此,必須有一個用于灌注樁成孔施工的機械作業(yè)平臺,該平臺必須高出水面,形成一個干作業(yè)的施工環(huán)境[1]。
原計劃搭設鋼平臺,該鋼平臺必須滿足具備移動荷載為55 t履帶起重機(臂長22 m)、6 m3混凝土攪拌車(25 t)、25 t汽車、沖擊鉆機(13 t)配3 t沖錘、回旋鉆機(10 t)及常規(guī)施工機具等的施工需要,并滿足周轉(zhuǎn)材料堆載。因此,鋼平臺采用鋼管樁、H型鋼和321型鋼梁結(jié)構。搭設鋼平臺時,鋼管樁需采用起重船進行水上沉樁,拔除鋼平臺鋼管樁時采用浮吊配合振動錘進行。但該內(nèi)河水域在附近下游橋梁限高的情況下,起重船和浮吊無法到達施工現(xiàn)場。受此情況限制,作業(yè)平臺方案改為筑島平臺。
筑島平臺(圖1)前沿超出碼頭前沿線3 m,兩端超出碼頭平臺輪廓2 m。臨水面鋼板樁支擋,以形成直立面,減少土方量,也減少對過洪斷面的影響。鋼板樁內(nèi)填塘渣,上下游兩端分別延伸10 m,以便筑島端部放坡。筑島主體回填塘渣及碎石土,標高超出河道常年平均水位1 m。駐島平臺形成后,可保證未發(fā)洪水的情況下,灌注樁成孔處于一個干作業(yè)的施工環(huán)境,使水上作業(yè)變成了陸地干作業(yè),改善了作業(yè)環(huán)境,施工質(zhì)量也可得到更好的保障。
圖 筑島平臺示意
本工程的嵌巖灌注樁與常規(guī)的灌注樁成孔工藝有所不同。在常規(guī)的成孔工藝中,鋼護筒在混凝土澆筑后還需拔除[2]。在本工程中,嵌巖灌注樁設計有鋼護筒全護壁,護筒從樁頂一直至中風化巖面下50 cm。鋼護筒在灌注樁成孔后將作為樁體的一部分,不予拔出。
因此,嵌巖灌注樁成孔施工流程也和常規(guī)的灌注樁成孔施工流程不一樣,在成孔過程中鋼護筒沉設需及時跟進,以防坍孔或頸縮。具體成孔施工流程為:樁位放樣→沉設第1節(jié)鋼護筒→第1、第2大層成孔→焊接第2節(jié)鋼護筒→第3大層成孔、沉設鋼護筒→焊接第3節(jié)鋼護筒→強風化巖成孔、沉設鋼護筒→判別中風化巖層→嵌巖5 m成孔。
本工程的嵌巖灌注樁成孔時需穿過土質(zhì)不均勻、卵石粒徑大小不一、分層厚度變化大的第3大層,極易坍孔埋鉆,施工難度較大。碼頭及引橋全部采用嵌巖灌注樁作為樁基,嵌巖灌注樁基嵌入中風化巖面不小于5 m,成孔機械鉆頭在進入中風化巖層后成孔困難。鑒于上述情況,為了找到適合該地質(zhì)情況的嵌巖灌注樁成孔施工工藝及機械設備,提高成孔施工效率,成孔試樁勢在必行[3]。
本工程共采用了3種機械進行成孔試樁,即沖擊鉆機械、回旋鉆機械及旋挖鉆機械。成孔的方式有2種:第1種,回旋鉆+沖擊鉆成孔;第2種,旋挖鉆成孔。
4.2.1 回旋鉆+沖擊鉆成孔
灌注樁的鋼護筒分節(jié)制造,采用鉆打結(jié)合、振動沉設的方法施工,相當于引孔后沉設。成孔工藝將采用鉆沖結(jié)合,即離散土層采用回旋鉆成孔;進入強風化巖層后,則換沖擊鉆嵌巖成孔,無護筒段成孔均采用泥漿護壁。
采用回旋鉆加沖擊鉆產(chǎn)生的主要問題如下:
1)成孔時間長,特別是沖擊成孔,一根樁成孔完成大約需3 d。造成成孔時間長的主要原因是清渣和坍孔處理。
2)環(huán)境污染嚴重,因成孔過程中采用泥漿護壁,且沖孔過程中噪聲比較大,故對環(huán)境影響嚴重。
3)充裕系數(shù)大,在強風化巖層中成孔,護壁的泥漿流失嚴重,很容易產(chǎn)生坍孔,充裕系數(shù)最高達到2.0。
4)機械移動緩慢,沖擊鉆機和回旋鉆機靠的是滾軸移動,動作緩慢且移動不便。
4.2.2 旋挖鉆成孔
從地面開始一直至完成5 m嵌巖,全部采用旋挖鉆成孔。為了適應高出地面的鋼護筒,鉆桿需比正常的短5 m左右,以便于鉆頭抬出護筒棄泥土。
旋挖鉆機為履帶式,移動方便,成孔施工過程中噪聲小,無泥漿護壁,環(huán)境影響小。
通過成孔試樁,從效率、費用、環(huán)保等方面進行比較(表1)[4-7],以便確定經(jīng)濟、合理、適用的成孔施工機械。
表1 成孔比選
從表1可以看出,采用旋挖鉆進行成孔,雖然在綜合單價上比回旋鉆加沖擊鉆成孔要貴一些,但縮短了施工時間,且過程中不易坍孔,同時更環(huán)保。
旋挖鉆能在強、中風化巖層中成孔,主要是依靠加大壓力將鉆頭截齒壓入巖石,在強大的動力頭輸出扭矩的作用下,使巖石產(chǎn)生剪切破碎。旋挖鉆機在施工過程中,通過動力頭的旋轉(zhuǎn)驅(qū)動鉆桿,帶動鉆具旋轉(zhuǎn),在加壓載荷與旋轉(zhuǎn)扭矩的作用下,鉆具與巖石的接觸面之間就會產(chǎn)生剪切力,實現(xiàn)剪切破巖 。
在使用旋挖鉆成孔過程中,也碰到了在卵石層中成孔時鋼護筒無法跟進、在進入中風化巖層后成孔效率低下、鉆具磨損嚴重等不利因素。為了克服上述不利因素,在采用旋挖鉆機成孔施工過程中,應不斷進行完善。
在卵石層中成孔,若鋼護筒不及時跟進,則易導致坍孔或頸縮。為了解決在卵石層中成孔時鋼護筒無法跟進的問題,在進入卵石層成孔后,將旋挖鉆機的鉆頭更換為擴孔鉆頭,采用擴孔鉆頭進行擴孔,加大孔徑,以滿足鋼護筒順利沉設的要求。
當成孔施工進入巖層,特別是中風化巖層后,由于土層強度的提高,摩阻力增加,故成孔效率降低。
為了克服上述困難,在旋挖鉆機進入中風化巖層后,首先將鉆頭更換為φ800 mm的嵌巖筒鉆,對孔內(nèi)巖芯進行松動,增加巖層自由面,以降低其應力水平,使之有利于大直徑筒鉆的進一步鉆進,以提高其工作效率。然后將φ800 mm的嵌巖筒鉆更換為φ990 mm的嵌巖筒鉆進一步松動巖面。最后換用普通撈砂斗鉆頭入巖,破碎巖芯,同時鉆進取渣。
在進入風化巖層后,鉆具磨損開始變得越來越嚴重。為了減少磨損,除了更換小直徑的鉆頭外,還應在鉆具外壁焊保護鋼條,減少土體與鉆具的接觸面積,從而減少摩阻力,進而達到減少鉆具磨損的目的。
在灌注樁施工中,成孔的好壞決定了整個灌注樁施工的成敗。在本工程中,在內(nèi)河水域條件滿足不了船舶施工的情況下,創(chuàng)造性地采用了筑島平臺。通過多種機械設備的試樁成孔比選,選定了合適的施工機械及成孔方法。在旋挖成孔中,對于不同的土層,采用不同的鉆具,完善成孔施工,從而提高了成孔效率。
灌注樁的大、小應變及取芯等的檢測結(jié)果均滿足規(guī)范及設計要求。灌注樁的成功施工為保證項目工期、控制工程造價打下了堅實的基礎,得到了業(yè)主的充分肯定。