王焰
摘 要:二氧化碳汽提法尿素生產(chǎn)裝置是上世紀(jì)70年代引進(jìn)的,其工藝依然是主流的尿素生產(chǎn)工藝之一。運(yùn)用夾點(diǎn)技術(shù)分析尿素裝置的換熱網(wǎng)絡(luò),依據(jù)夾點(diǎn)三原則,找出不合理換熱網(wǎng)絡(luò)配置,提出改進(jìn)不合理的公用工程布置建議,優(yōu)化換熱網(wǎng)絡(luò)和裝置用能,降低尿素裝置能耗。
關(guān)鍵詞:二氧化碳汽提工藝;夾點(diǎn)技術(shù);換熱網(wǎng)絡(luò);公用工程
1 引言
夾點(diǎn)技術(shù)是林霍夫(Linnhof)在二十世紀(jì)八十年代早期推行提升生產(chǎn)裝置熱集成的一種優(yōu)化方法,適用于過程系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和節(jié)能改造。本文通過例舉夾點(diǎn)技術(shù)分析裝置的現(xiàn)實(shí)用能情況,為改進(jìn)、完善裝置合理用能,優(yōu)化能源配置提供了充足的理論支持。
2 工藝流程概述
上世紀(jì)七十年代,我國引進(jìn)了斯塔米卡邦二氧化碳汽提尿素工藝流程:原料氨經(jīng)高壓氨泵加壓至16MPa進(jìn)入氨預(yù)熱器(102-C),預(yù)熱至90℃左右,經(jīng)高壓液氨噴射泵進(jìn)入高壓甲銨冷凝器(202-C)。原料二氧化碳經(jīng)壓縮機(jī)升壓到14.5MPa進(jìn)入氣提塔(201-C)底部。合成塔(201-D)混合反應(yīng)物經(jīng)漏斗形下降管分布到氣提塔降膜管上,由二氧化碳?xì)怏w在降膜管內(nèi)的氣提作用,降低溶液中氨含量。氣提塔頂部氣體經(jīng)高壓甲銨冷凝器,與二氧化碳和氨反應(yīng)生成甲銨,釋放熱量達(dá)0.4MPa的低壓蒸汽產(chǎn)生混合物進(jìn)入合成塔,脫水生成尿素。氣提塔的尿素溶液,再經(jīng)精餾、蒸發(fā)造粒得到產(chǎn)品。高壓系統(tǒng)尾氣和精餾塔尾氣,進(jìn)入循環(huán)系統(tǒng)冷凝吸收,返回高壓系統(tǒng)。工藝?yán)淠航?jīng)深度水解系統(tǒng),汽提出氨、二氧化碳和尿素送至循環(huán)系統(tǒng),廢水達(dá)標(biāo)后回收至快鍋或供排水裝置。
3 裝置消耗情況
該裝置設(shè)計(jì)噸尿素耗氨580kg、耗二氧化碳770kg、耗蒸汽1530kg、耗冷卻水88m3、耗電20kW/h。
隨著裝置的技術(shù)改造升級(jí),各項(xiàng)消耗逐步降低。其中以煤為原料:噸尿素耗氨571kg、耗二氧化碳767kg、耗蒸汽1271kg、耗冷卻水90m3、耗電19kW/h;以天然氣為原料:噸尿素耗氨579kg、耗二氧化碳767kg、耗蒸汽1299kg、耗冷卻水90m3、耗電19kW/h。
4 運(yùn)用夾點(diǎn)技術(shù)分析裝置用能
夾點(diǎn)技術(shù)在尿素裝置生產(chǎn)中的推廣與運(yùn)用,較好的整合了工藝物流選擇、換熱網(wǎng)絡(luò)的確定、解析和改進(jìn)等諸多節(jié)點(diǎn)要素。
4.1 工藝物流的選擇
依據(jù)物流選擇的準(zhǔn)則,即有熱量變化、無組分變化的準(zhǔn)則,[1]遵照氮肥工藝設(shè)計(jì),[2]氣提法尿素工藝裝置操作,[3]獲得物流數(shù)據(jù)流程,共10組熱物流和5組冷物流(見圖1)。
4.2 換熱網(wǎng)絡(luò)的確定
夾點(diǎn)溫差△Tmin取10℃,[4]按照問題表法,[5]算得夾點(diǎn)溫度為127℃,即熱流132℃、冷流122℃。
熱流H5到熱流H10溫位較低,熱流H4溫位雖有118℃,但熱量不高(流量較?。?,均采用公用工程冷卻。熱流H1和冷流C1之間、熱流H3和冷流C4之間進(jìn)行解吸、水解熱量交換。
4.3 換熱網(wǎng)絡(luò)的解析
換熱網(wǎng)絡(luò)夾點(diǎn)溫度為127℃,冷熱負(fù)荷曲線最小加熱公用工程QHmin=0.6MW,最小冷卻公用工程QCmin=5.5MW。
運(yùn)行中,夾點(diǎn)上、下不應(yīng)設(shè)置任何公用工程冷卻器,不應(yīng)有跨越夾點(diǎn)的傳熱。夾點(diǎn)沒有公用工程冷卻器,符合三原則。反之,則違反了三原則。熱流H1、H3和冷流C1、C4組成的換熱回路存在問題,水解塔C-803出液設(shè)計(jì)溫度190~195℃,換熱器E-803設(shè)計(jì)熱負(fù)荷3808kW,熱流H1放出的熱量為2296kW,冷流C1吸收的熱量為1342.5kW。實(shí)際溫度與設(shè)計(jì)溫度誤差較大,說明換熱器內(nèi)結(jié)垢較多,保溫效果不好,冷熱物流不匹配,熱流H1放出的熱量為2154kW,冷流C1吸收的熱量為3150kW,出現(xiàn)矛盾。換熱器E-802的進(jìn)出物流溫度是由熱電耦測(cè)得,說明熱電耦存在故障。
4.4 換熱網(wǎng)絡(luò)的改進(jìn)
換熱網(wǎng)絡(luò)夾點(diǎn)之下有三個(gè)公用工程加熱器,違反了夾點(diǎn)技術(shù)三原則。熱流H2從132℃降到120℃放出熱量6168kW,三股需加熱的冷流C2從96℃到122℃、C3從113℃到122℃、C5從19℃到91℃,共需熱量4887.4kW,理論上熱流H2可以給三個(gè)加熱器提供熱量,實(shí)際換熱網(wǎng)絡(luò)可以改進(jìn)簡(jiǎn)化(見圖2)。
結(jié)合設(shè)備流程實(shí)際,冷流C2只需要增加401-CA的高壓調(diào)溫水(H2)流量即可實(shí)現(xiàn);冷流C3原高壓調(diào)溫水(H2)因301-CA改造切斷,將此恢復(fù)即可;冷流C5需要加配管線長(zhǎng)度,將高壓調(diào)溫水(H2)引入換熱器102-C。改進(jìn)后,節(jié)約低壓蒸汽4847kW、冷卻公用工程用能3664kW。
5 裝置實(shí)際用能研究
作為裝置安全運(yùn)行的基礎(chǔ)保障,二氧化碳?jí)嚎s機(jī)組表面冷卻器、段間冷卻器熱能與多級(jí)噴射泵只能用公用工程冷卻,二者冷卻用能為56MW,裝置總冷卻用能為61.5MW。
5.1 生成尿素設(shè)備的需求
高壓甲銨冷凝器是尿素生產(chǎn)的重要設(shè)備,氨和二氧化碳在此反應(yīng)生成甲銨,少數(shù)熱量用于甲銨脫水生成尿素(二氧化碳合成轉(zhuǎn)化率為60%),多數(shù)熱量可產(chǎn)生0.4MPa低壓蒸汽46t/h,分別給蒸發(fā)一段、蒸發(fā)噴射泵、解吸塔供熱保溫,余數(shù)蒸汽注入透平節(jié)省中壓蒸汽用量。
透平需中壓蒸汽95t/h,抽出63t/h。其中60t/h給汽提塔提供動(dòng)力,3t/h給蒸發(fā)二段供熱,水解塔需中壓蒸汽5t/h。裝置用中壓蒸汽87MW,抽出53MW供工藝使用,裝置副產(chǎn)低壓蒸汽35MW。
5.2 換熱裝置用能的優(yōu)化
依照工藝要求,水解塔所用中壓蒸汽改為2.4MPa蒸汽,可節(jié)約中壓蒸汽139kW(約0.16t/h)。通過夾點(diǎn)技術(shù)改進(jìn)不合理的換熱設(shè)置,可節(jié)約0.4MPa蒸汽1637kW、0.17MPa蒸汽2210kW;401-C的0.4MPa用汽量由原來的1.37t/h降為0.26t/h;301-CA改用高調(diào)水可節(jié)約0.4MPa蒸汽(1.04t/h)注入透平。3t注汽熱量相當(dāng)于1t中壓蒸汽熱量,節(jié)約的2.15t/h注汽,可抵消0.72t/h的中壓蒸汽消耗。水解塔改2.4MPa,優(yōu)化管網(wǎng)蒸汽和換熱網(wǎng)絡(luò)可節(jié)約中壓蒸汽0.88t/h,766kW的熱量。
102-C改用高壓調(diào)溫水(H2)后,節(jié)約的3t/h0.17MPa蒸汽,由903-C回收再利用,減少冷卻水能量消耗。202-C可產(chǎn)汽46t/h,0.4MPa管網(wǎng)流量62t/h,部分是903-F汽包0.9MPa冷凝液減壓產(chǎn)生。應(yīng)避免2.4MPa和0.9MPa管網(wǎng)蒸汽直接給0.4MPa蒸汽管網(wǎng)補(bǔ)汽,防范能量消耗。
氨泵液氨設(shè)計(jì)工況為壓力2.4~3.4MPa、溫度<40℃,實(shí)際液氨壓力2.0MPa、溫度24℃,可停用氨預(yù)熱器,在液氨溫度低于循環(huán)水溫度時(shí)再啟用,實(shí)現(xiàn)有效用能。903-C和101-C優(yōu)化后,節(jié)約冷卻水4017kW,換熱網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化節(jié)約3664kW,總計(jì)7681kW。
5.3 尿素裝置現(xiàn)場(chǎng)的管理
通過裝置現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際采數(shù),查明許多管線只有外殼,內(nèi)部保溫不全,造成能量損耗;部分蒸汽管線疏水設(shè)備出現(xiàn)損壞缺失,導(dǎo)淋外排蒸汽等問題亟需解決。
6 結(jié)束語
改進(jìn)后,中壓蒸汽消耗從87MW降至86.2MW,冷卻水從61.5MW降至53.8MW。熱流H2(高壓調(diào)溫水)因二氧化碳中氫含量較低,其溫度可以降到110℃甚至更低并可再利用。根據(jù)熱量高熱高用、低熱低用、梯級(jí)利用的原則,運(yùn)用夾點(diǎn)技術(shù)分析優(yōu)化尿素裝置換熱網(wǎng)絡(luò),改進(jìn)不合理用能,實(shí)現(xiàn)了降低消耗的目的。
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