甘德順 任偉 郭建輝 李澤斌
摘 要:本文通過(guò)對(duì)五百梯長(zhǎng)興氣藏地層壓力、氣質(zhì)、產(chǎn)氣量、產(chǎn)水量特性的分析,得出該氣藏各井間連通性差,無(wú)工業(yè)氣流互相流動(dòng),存在井底堵塞及井內(nèi)積液影響產(chǎn)氣量,H2S影響氣井生產(chǎn),由此提出解決這些生產(chǎn)問(wèn)題的措施。
關(guān)鍵詞:五百梯;長(zhǎng)興氣場(chǎng);氣井分析;措施
1 氣藏基本概況
五百梯長(zhǎng)興生物礁氣藏于1992年12月15日正式投入開(kāi)采,初期投產(chǎn)井1口(天東10井),試采規(guī)模10× 104m3/d,1998年6月天東53井投產(chǎn)。
2006年編制完成“五百梯氣田長(zhǎng)興氣藏挖潛方案”,部署了天東002-11、021-3井兩口新井,實(shí)際兩口井于2007年7月投產(chǎn),之后7口生產(chǎn)井日產(chǎn)規(guī)模達(dá)68×104m3/d。2008年8月,氣藏進(jìn)入增壓開(kāi)采,產(chǎn)能規(guī)模60×104m3/d。2009年4月氣藏南端第一口滾探井天東021-4井投產(chǎn),由于鉆遇儲(chǔ)層差,僅間歇產(chǎn)少量微氣。2010年氣藏開(kāi)展精細(xì)描述,建議新增5口井,實(shí)施后產(chǎn)能規(guī)??蛇_(dá)78×
104m3/d。
2 氣藏連通性分析
2.1 壓力系統(tǒng)
綜合氣藏地層分布連續(xù)無(wú)缺失、且先期壓降明顯、氣質(zhì)組分隨海拔高低呈規(guī)律性變化等多方面因素,認(rèn)為氣藏包括滾探區(qū)在內(nèi)各完鉆井應(yīng)屬同一壓力系統(tǒng)。
2.2 以天東74井為激動(dòng)井的干擾測(cè)試未獲成功
激動(dòng)井天東74井2006年9月1日以產(chǎn)量20×104m3/d開(kāi)井生產(chǎn),觀(guān)察其他井的干擾情況,經(jīng)過(guò)了20天左右的時(shí)間,各井均未見(jiàn)明顯干擾,分析認(rèn)為其主要原因是由于干擾測(cè)試時(shí)間不夠造成,根據(jù)天東74井的試井滲透率(0.4md)計(jì)算,生產(chǎn)22天壓力傳播距離僅為450m左右,而距天東74井最近的天東72井有約1721m,因此本次干擾測(cè)試觀(guān)測(cè)井壓力雖未見(jiàn)到激動(dòng)井天東74井生產(chǎn)的影響,但也不能否認(rèn)天東74井與其余井之間相互連通關(guān)系。
2.3 天東002-11井與鄰井連通性差
天東002-11井于2008年3月17日至2008年4月30日期間關(guān)井,但相鄰天東10、74井分別以13.5×104m3/d和10.7×104m3/d左右的產(chǎn)量穩(wěn)定生產(chǎn),從天東002-11井井口關(guān)井油壓觀(guān)察,通過(guò)43天關(guān)井復(fù)壓,該井壓力從12.78MPa上升至22.02MPa仍未關(guān)穩(wěn),并未受到鄰井生產(chǎn)影響出現(xiàn)壓力降,可見(jiàn)天東002-11井與天東10、74井之間連通性較差。
2.4 天東002-12井與鄰井連通性差
天東002-12井于2014年4月17日至2014年6月4日期間關(guān)井,但相鄰大天002-8井和天東10井分別以20×
104m3/d和7×104m3/d左右的產(chǎn)量穩(wěn)定生產(chǎn),從天東002-12井井口關(guān)井油壓觀(guān)察,通過(guò)48天關(guān)井復(fù)壓,該井壓力仍未關(guān)穩(wěn),并未受到鄰井生產(chǎn)影響出現(xiàn)壓力降,可見(jiàn)天東002-12井受鄰井大天002-8井和天東10井生產(chǎn)影響弱。
綜上所述,認(rèn)為五百梯長(zhǎng)興組氣藏應(yīng)屬同一壓力系統(tǒng),但連通關(guān)系復(fù)雜。
3 氣井遞減分析
根據(jù)穩(wěn)定試井計(jì)算的二項(xiàng)式無(wú)阻流量以及2012年11月全氣藏關(guān)井資料計(jì)算的一點(diǎn)無(wú)阻流量,可以得到2012年11月氣藏?zé)o阻流量共173×104m3/d,相較于氣藏各氣井原始無(wú)阻流量570×104m3/d已下降了379×104m3/d,產(chǎn)能遞減較快。特別是大天002-8井和天東021-X6井投產(chǎn)后,由于新井開(kāi)井初期采氣量大,產(chǎn)能主要由井底附近的相對(duì)高滲透區(qū)貢獻(xiàn),低滲透區(qū)的補(bǔ)給滯后,造成產(chǎn)能迅速遞減,遞減速度達(dá)到了每月4%以上。
4 井筒適應(yīng)性分析
4.1 天東53井井筒堵塞
天東53井2014年4月25日該井瞬時(shí)產(chǎn)量從6×104m3/d
下降至1.76×104m3/d,產(chǎn)水有少量減少,套壓上漲明顯,判斷可能是積液或者井下管串堵塞。之后采取關(guān)井復(fù)壓1天,利用開(kāi)井初期的較高壓力和產(chǎn)量來(lái)解除井筒堵塞或帶出積液,再開(kāi)井時(shí)瞬產(chǎn)11×104m3/d,但是產(chǎn)水量并不大,證實(shí)應(yīng)該不是井筒積液,但開(kāi)井后1h左右產(chǎn)量逐漸降為1×104m3/d,油壓下降很快。再隔1h候該井產(chǎn)量突漲至11.5×104m3/d左右,油壓上漲了1MPa左右,套壓呈下降趨勢(shì),說(shuō)明井筒堵塞物被帶出,產(chǎn)量恢復(fù)正常。
從該井生產(chǎn)異?,F(xiàn)象來(lái)看,是井筒堵塞造成產(chǎn)量波動(dòng),而井筒堵塞的原因主要是該井含硫量高約80g/m3,油管入井時(shí)間長(zhǎng),可能存在腐蝕。其次,該井日產(chǎn)凝析水1.4m3,目前3.8MPa井口壓力下計(jì)算臨界攜液量為5.2×104m3/d,而該井油管管串偏大,目前日產(chǎn)氣僅5.6×104m3/d,快接近臨界攜液量,不利于后期帶液生產(chǎn)。
該井目前剩余動(dòng)態(tài)儲(chǔ)量3.45×108m3,地層壓力12.75 MPa,具有較大開(kāi)采潛力。
4.2 建議對(duì)天東74、002-11、021-3井3口高含硫氣井開(kāi)展油套管腐蝕監(jiān)測(cè)
天東10井、天東72井在2014年已實(shí)施了修井作業(yè),從現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)情況來(lái)看,油管腐蝕情況嚴(yán)重,因此對(duì)于五百梯長(zhǎng)興高含硫氣藏其余井都應(yīng)該加強(qiáng)防范措施。目前氣藏除了天東72井已實(shí)施修井、天東53井已證實(shí)井筒堵塞以及幾口新井油管入井年限不長(zhǎng)外,還有天東74、002-11、021-3這三口井入井管串時(shí)間長(zhǎng)達(dá)8~10年,從采氣曲線(xiàn)來(lái)看,這三口井產(chǎn)氣量波動(dòng)較大,雖無(wú)直接證據(jù)可證實(shí)已存在油管腐蝕穿孔或井筒堵塞,但對(duì)于這三口井含硫量較高,建議應(yīng)開(kāi)展油套管腐蝕監(jiān)測(cè)。
5 帶液困難氣井助排措施
目前該氣藏的8口生產(chǎn)井,天東002-11井、天東021-3井、天東61井帶水出現(xiàn)困難,需要采取助排措施帶水,以提高產(chǎn)氣量。
5.1 加注起泡劑助排措施應(yīng)注意的幾個(gè)問(wèn)題
起泡劑加注量不可少,也不可多,要與氣井內(nèi)積液量相適宜,以免影響氣井帶液效果。起泡劑助排效果受到氣井化學(xué)成分、起泡劑加注周期和加注量、井底壓力、井筒內(nèi)積液量、油管直徑、產(chǎn)氣量、集氣管線(xiàn)壓力的影響。在現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)實(shí)際中,可以方便調(diào)整的是加注周期和加注量、產(chǎn)氣量、集氣管線(xiàn)壓力四個(gè)參數(shù),根據(jù)生產(chǎn)情況調(diào)整這些參數(shù)可以提高氣井帶液效果。起泡劑加注氣井應(yīng)根據(jù)氣井現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況來(lái)確定起泡劑加注量及加注周期。由于氣井井筒積液多少反應(yīng)在油套壓差變化上,因此可應(yīng)用計(jì)算機(jī)數(shù)字化信息系統(tǒng),自動(dòng)計(jì)算井口壓力波動(dòng)幅度的方法來(lái)精確計(jì)算起泡劑加注的合理量和加注周期。應(yīng)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算井口壓力標(biāo)準(zhǔn)差公式:
?-生產(chǎn)月份井口壓力平均值的標(biāo)準(zhǔn)差,x-生產(chǎn)月份每天的井口壓力值平均數(shù),-生產(chǎn)月份的井口壓力值平均數(shù),n-生產(chǎn)月份有效取值天數(shù)。
應(yīng)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)計(jì)算不同時(shí)間段井口壓力波動(dòng)幅度,就可以確定合理的起泡劑加注量和加注周期。
5.2 降低產(chǎn)氣量回升井口壓力助排措施
從生產(chǎn)實(shí)踐來(lái)看,降低產(chǎn)氣量回升井口壓力助排措施對(duì)于日產(chǎn)氣量在2.0×104m3/d以上的氣井,出現(xiàn)帶水困難時(shí),采取該方法都有較好效果,一般壓低產(chǎn)量2-5h,井筒壓力回升至滿(mǎn)足帶液要求,采取開(kāi)大井口針型閥使瞬時(shí)產(chǎn)量達(dá)到臨界帶液產(chǎn)量而提高氣井帶液能力。而對(duì)于加注泡排劑的氣井,在泡排效果不理想的情況下可以結(jié)合采用降低產(chǎn)氣量回升井口壓力助排措施提高排液效果。2010年天東76井加注泡排劑效果不理想采用降產(chǎn)量壓力回升法使產(chǎn)氣量增加2.72%,產(chǎn)水量增加18.7%;天東99井產(chǎn)氣量增加4.7%,產(chǎn)水量增加8.9%。
6 結(jié)論及建議
①五百梯氣田長(zhǎng)興氣藏分隔為南北兩個(gè)區(qū)域,五百梯長(zhǎng)興組氣藏應(yīng)屬同一壓力系統(tǒng),但連通關(guān)系復(fù)雜,總體上氣藏區(qū)塊及井間都表現(xiàn)出連通性差的特征;②天東53井井筒堵塞導(dǎo)致產(chǎn)量異常波動(dòng),建議對(duì)天東53井實(shí)施修井作業(yè),更換高抗硫的連續(xù)小油管,對(duì)于天東74、002-11、021-3井含硫量較高,建議應(yīng)開(kāi)展油套管腐蝕監(jiān)測(cè);③對(duì)天東021-3井、天東61井、天東002-11井結(jié)合壓產(chǎn)量回升井口壓力助排措施、加注起泡劑助排措施以及更換小直徑油管助排措施排液,以提高產(chǎn)氣量。
作者簡(jiǎn)介:
甘德順(1971- ),男,漢族,四川資中人,大學(xué)本科,高級(jí)技師。