王東
摘 要:詳細(xì)介紹了煙箱升降輸送機(jī)出現(xiàn)的結(jié)構(gòu)問(wèn)題,并對(duì)問(wèn)題原因進(jìn)行了結(jié)構(gòu)分析,分析表面,原來(lái)的設(shè)計(jì)存在結(jié)構(gòu)性缺陷,導(dǎo)致故障頻繁,本文通過(guò)結(jié)構(gòu)優(yōu)化,對(duì)原來(lái)的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行了改造,通過(guò)計(jì)算導(dǎo)向輥強(qiáng)度、導(dǎo)向輥導(dǎo)向角以及對(duì)限位套的結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,重新設(shè)計(jì)了導(dǎo)向輥的結(jié)構(gòu)和材料,減少了導(dǎo)向輥的導(dǎo)向角度,對(duì)限位套的設(shè)計(jì)進(jìn)行了結(jié)構(gòu)優(yōu)化,解決了O型帶脫落和升降輸送機(jī)故障問(wèn)題,為企業(yè)節(jié)約了生產(chǎn)成本,同時(shí),也為行業(yè)內(nèi)解決類(lèi)似問(wèn)題提供了參考。
關(guān)鍵詞:升降輸送機(jī);結(jié)構(gòu)性缺陷;結(jié)構(gòu)優(yōu)化
中圖分類(lèi)號(hào):S219.08 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1671-2064(2020)06-0092-02
0引言
楚雄卷煙廠高架庫(kù)共有兩臺(tái)提升機(jī),當(dāng)輔助提升機(jī)工作時(shí),需要一臺(tái)升降輸送機(jī)將件煙導(dǎo)流至分流道上,在使用過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)以下情況:升降輸送機(jī)上O型帶脫落,煙箱停止在升降輸送機(jī)上,無(wú)法向前輸送,影響設(shè)備的有效作業(yè)率;煙箱在輸送過(guò)程中,煙箱在升降輸送機(jī)處向防護(hù)欄偏移,碰撞防護(hù)欄,后面的煙箱由于前面煙箱的阻擋不能順利進(jìn)入輔助分流道,而主提升機(jī)分流道與輔助提升機(jī)分流道有一段輸送皮帶是共用的,造成后面煙箱橫向前進(jìn),直接卡在右側(cè)防護(hù)欄的尖頂處,造成煙箱和煙條破損。
1原因分析和計(jì)算條件
針對(duì)升降輸送機(jī)上O型帶脫落造成煙箱和煙條破損的問(wèn)題,進(jìn)行了原因分析,共分析出三個(gè)原因,其過(guò)程如下:
1.1導(dǎo)向輥支板強(qiáng)度小
硬包線每件卷煙14.6-14.7kg,按每件煙箱14.7kg計(jì)算,F(xiàn)=mg=147N。利用有限元對(duì)支板進(jìn)行應(yīng)力分析[1],支板厚度4mm,選擇SOLID186作為網(wǎng)格劃分單元,劃分為19056個(gè)單元,原支板采用Q235-A普通碳素鋼,材料屬性如下:彈性模量2×106MPa,泊松比0.3,每個(gè)支板上共有3個(gè)導(dǎo)向輪,每件煙需要4個(gè)支撐板支撐運(yùn)輸,共計(jì)12個(gè)受力點(diǎn),每個(gè)受力點(diǎn)作用力。
邊界條件:支撐板兩端用螺栓緊固,因此,可以約束所有自由度,即約束UX、UY、UZ,作用力作用在支撐板三個(gè)受力點(diǎn)上。
求解:由圖1分析結(jié)果看出,支撐板最大撓度為3.759mm,大于技術(shù)要求的2mm。該因素是導(dǎo)致O型帶脫落升降機(jī)故障的原因之一。
1.2導(dǎo)向輥導(dǎo)向角過(guò)大
升降輸送機(jī)發(fā)生故障時(shí),對(duì)煙箱與輥道輸送機(jī)之間的距離進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量,并隨機(jī)統(tǒng)計(jì)了其中10件卷煙與輥道輸送機(jī)邊緣之間間距,統(tǒng)計(jì)結(jié)果見(jiàn)表1。
統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示:平均距離5.8mm,小于技術(shù)要求的20mm,導(dǎo)向輥導(dǎo)向角過(guò)大。該因素是導(dǎo)致O型帶脫落升降機(jī)故障的原因之一。
1.3限位塊為兩分結(jié)構(gòu)
2019年1-3月對(duì)故障進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),48次O型帶脫落,其中有12次限位塊螺栓松動(dòng),導(dǎo)致限位塊在主軸上發(fā)生移動(dòng),使導(dǎo)向輥與限位塊之間的相對(duì)位置發(fā)生變化,限位塊在主軸上發(fā)生移動(dòng)。相對(duì)位置移動(dòng)距離見(jiàn)表2。
從統(tǒng)計(jì)結(jié)果中可以看出,其平均位移量為3.6mm,大于技術(shù)要求中的1mm。該因素是導(dǎo)致O型帶脫落升降機(jī)故障的原因之一。
2結(jié)構(gòu)優(yōu)化和改進(jìn)
優(yōu)化改進(jìn)一:增加導(dǎo)向輥支板強(qiáng)度。
原導(dǎo)向輥支板厚度原為4mm,在運(yùn)行過(guò)程中振動(dòng)較大,導(dǎo)致導(dǎo)向輥振動(dòng)也較大,O型帶從O型槽中跳出來(lái),為了解決這個(gè)問(wèn)題,將支板材料由Q235-A變?yōu)?5鋼,支板厚度有原來(lái)的4mm增加到10mm,并且對(duì)支板結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),改進(jìn)后工程圖如圖2所示。
按照?qǐng)D紙加工并進(jìn)行安裝,安裝完成后,對(duì)改進(jìn)后的支板進(jìn)行了有限元分析,45鋼材料屬性:彈性模量2.2×106 MPa,泊松比0.31,每個(gè)支板上共有3個(gè)導(dǎo)向輪,每件煙需要4個(gè)支撐板支撐運(yùn)輸,共計(jì)12個(gè)受力點(diǎn),每個(gè)受力點(diǎn)作用力,選擇SOLID186作為網(wǎng)格劃分單元,共劃分14974個(gè)單元。
邊界條件:支撐板兩端用螺栓緊固,因此,可以約束所有自由度,即約束UX、UY、UZ,作用力作用在支撐板三個(gè)受力點(diǎn)上。并對(duì)結(jié)果進(jìn)行了檢查,分析效果表明:FX方向最大位移解0.3561mm,小于2mm,完全滿(mǎn)足要求。
優(yōu)化改進(jìn)二:減小導(dǎo)向角。
導(dǎo)向輥安裝在導(dǎo)向輪支座上,由于導(dǎo)向輥支座上導(dǎo)向角過(guò)大,導(dǎo)致煙箱通過(guò)后與護(hù)欄發(fā)生碰撞,使得導(dǎo)向輥會(huì)停止轉(zhuǎn)動(dòng),導(dǎo)向輥上的O型帶與導(dǎo)向輥之間的滾動(dòng)摩擦變滑動(dòng)摩擦,摩擦力增大使O型帶拉長(zhǎng),跳出O型槽,升降輸送機(jī)失去動(dòng)力傳遞,煙箱堵在升降輸送機(jī)上,后面煙箱與前面煙箱碰撞,煙箱傾斜,撞在主、輔道提升機(jī)護(hù)欄端口處。
根據(jù)設(shè)計(jì)的工程圖,加工出導(dǎo)向輥支座,安裝完成后對(duì)5個(gè)工作日生產(chǎn)的件煙側(cè)邊與護(hù)欄之間的距離進(jìn)行了測(cè)量,測(cè)量結(jié)果表明:件煙側(cè)邊與護(hù)欄之間的距離大于20mm,小于60mm,達(dá)到了技術(shù)要求。
優(yōu)化改進(jìn)三:將限位塊做成一體結(jié)構(gòu)。
對(duì)原限位塊的結(jié)構(gòu)分析:原限位塊是采用整體加工后切割的方式實(shí)現(xiàn),緊固依靠螺栓,在生產(chǎn)過(guò)程中,由于振動(dòng)很大,導(dǎo)致原限位塊緊固螺栓松動(dòng),限位塊相對(duì)于驅(qū)動(dòng)軸發(fā)生位置移動(dòng),從而導(dǎo)致O型帶脫落。
為了解決限位塊螺栓松脫后限位塊相對(duì)于驅(qū)動(dòng)軸移動(dòng)的情況,將限位塊做成一體結(jié)構(gòu),即做成限位套,限位套與驅(qū)動(dòng)軸之間用3個(gè)M6螺栓緊固。改進(jìn)后的限位套工程圖如圖4所示。
3結(jié)語(yǔ)
本文對(duì)煙箱升降輸送機(jī)導(dǎo)向輥支板、導(dǎo)向輥支座、限位套結(jié)構(gòu)優(yōu)化以后,升降輸送機(jī)故障頻次大幅度減少,有效提升了設(shè)備運(yùn)行效率。導(dǎo)向輥支座導(dǎo)向角減少和限位套一體機(jī)結(jié)構(gòu)優(yōu)化煙箱前進(jìn)方向,避開(kāi)與防護(hù)欄碰撞,破損煙箱和煙條數(shù)量也大幅度降低,降本增效非常明顯。
參考文獻(xiàn)
[1] 趙均海,汪夢(mèng)甫.彈性力學(xué)及有限元[M].武漢:武漢理工大學(xué)出版社,2003.