楊 波,歐衛(wèi)東,溫揚敏,韋耀輝,梁海順,韋明堅
(廣西糖業(yè)集團柳興制糖有限公司,廣西柳州545112)
在榨季生產(chǎn)中,針對赤砂糖增色的改進,制糖公司有著各不同的處理思路和方法。有的公司在丙糖膏的煮制中加 1~2 m3廢蜜,有的公司在丙糖膏助晶過程中直接用廢蜜替代熱水助晶等。經(jīng)過對上述方法或方式反復嘗試和驗證,發(fā)現(xiàn)上述思路均未達到理想的狀態(tài)。例如,煮制過程中添加廢蜜進行煮制,無形中增加了罐內(nèi)物料的雜質(zhì),增加了糖膏的粘度,嚴重影響糖分的充分吸收,雖然篩出來的赤砂糖顏色比較深,但廢蜜重力純度偏高,糖分損失相當嚴重,有“得了芝麻丟了西瓜”之嫌[1]。
結合多年在數(shù)個制糖公司的生產(chǎn)經(jīng)驗和理論知識,對本公司在 2019/20榨季進行赤砂糖增色改造的深入研究,進一步探討提高赤砂糖增色的合理性,取得了較大成功。
根據(jù)多年的工作經(jīng)驗,廢蜜添加食品級氧化鈣,然后用 200℃飽和蒸汽進行煮制,煮成的糖蜜顏色深、氣味芳香,屬于一種比較合理的食品添加劑,對赤砂糖增色將可以進一步提高赤砂糖品級[2]。根據(jù)本公司每班篩糖時增色使用的糖蜜量,設計制作好相應規(guī)格的糖蜜鍋,煮制好的糖蜜需降溫至30℃,以增加糖蜜的粘度,促進糖蜜附著在赤砂糖上,具體新增設備主要如下:
3個φ2200×5000糖蜜鍋、2個φ2200×1500儲箱、1個φ108糖蜜管、1個φ32分蜜機進料管等。
糖蜜煮制由于受到高溫影響,會發(fā)生各種化學反應,其體積會膨脹較多,因此,糖蜜鍋需要預留至少2/3的余量,故需制作5 m高的糖蜜鍋。同時,煮制糖蜜的加熱方式為直接接觸式加熱,因為飽和蒸汽屬于高品質(zhì)的高溫消毒狀態(tài)熱源,符合食品安全相關標準。采取直接加熱而不再使用換熱設備,原因主要是再增加一個加熱器進行間接加熱,會增加成本及浪費蒸汽消耗。
根據(jù)每班糖蜜使用量,用氣送罐輸送2次廢蜜(約2.4 m3)至糖蜜鍋,添加一定量食品級氧化鈣(添加量以試驗結果為依據(jù)),開飽和蒸汽煮上,煮制時間為12~14 h。糖蜜鍋結構圖見圖1:
圖1 糖蜜鍋結構圖
糖蜜煮制好降溫至常溫(約 30℃),根據(jù)增色后的赤砂糖顏色深淺,靈活調(diào)整閥門開度,以控制糖蜜使用量。
主要試劑:煮制后的糖蜜。
主要儀器:阿貝折光儀、分光光度計、酸度計、100 mL燒杯、撥棒等。
隨機采 1~2月期間煮制好并降溫后的糖蜜樣進行試驗檢測。
2.2.1 糖蜜錘度的測定
將阿貝折光儀棱鏡打開,用擦鏡紙將鏡面拭潔后,在鏡面上滴少量稀釋后的糖蜜,并使其鋪滿整個鏡面,關上棱鏡。調(diào)節(jié)反射鏡使入射光線達到最強,然后轉動棱鏡使目鏡出現(xiàn)半明半暗,分界線位于十字線的交叉點,這時從放大鏡即可在標尺上讀出液體的折射率,測完之后,打開棱鏡并用丙酮洗凈鏡面[3],結果見表1。
表1 糖蜜錘度0Bx
表2 糖蜜pH值
2.2.2 糖蜜pH值的測定
取下酸度計復合電極套,用蒸餾水清洗電極,用濾紙吸干,開機預熱酸度計,用稀釋好的糖蜜清洗復合電極,然后把電極浸入糖蜜溶液中,讀數(shù)可見表2。
2.2.3 糖蜜色值的測定
將糖蜜進行10倍稀釋,并調(diào)節(jié)其pH值為7.0,然后過濾,用721型分光光度計測量濾液吸光度,再用阿貝折光儀測量濾液錘度,查糖液在空氣中的濃度,計算結果見表3。
表3 糖蜜色值IU
從表1可看出,不同的氧化鈣添加量對糖蜜錘度影響不大,糖蜜錘度的變化主要受廢蜜錘度的影響,根據(jù)使用經(jīng)驗,煮制糖蜜的廢蜜錘度≥900Bx時是比較粘稠、附著力強的。
從表2可知,糖蜜pH值隨著氧化鈣添加量的變化而變化,符合酸堿變化規(guī)律。絕大多數(shù)制糖公司的廢蜜pH值一般在4~5之間,根據(jù)使用經(jīng)驗,煮制后的糖蜜 pH值在 4.5~6.0之間,有利于糖蜜附著在赤砂糖上。
從表3可知,糖蜜色值與氧化鈣添加量存在不確定的變化關系,但在某一添加量會達到一個峰值。從理論上講,pH值低于6.8時將會發(fā)生蔗糖轉化,pH高于7.0會造成還原糖分解,且廢蜜還原糖含量、
無機、有機非糖分較多,添加的氧化鈣越多、pH越高,勢必會有更多的還原糖分解及發(fā)生美拉德反應增加色值。從本次試驗可看出:氧化鈣添加量在70 kg是一個分界線,即添加量過多反而無法有效提高糖蜜色值,添加量過少亦會導致美拉德反應發(fā)生比較少,也不利于糖蜜色值的提高。
將上述表1~3匯總成表4可看出,糖蜜色值最高的是添加70 kg食品級氧化鈣這一組,其錘度、pH值也是一個比較合理的范圍,糖蜜顏色僅用眼觀察也比較深,聞起來有一股焦糖香味。第一組氧化鈣添加量達到了120 kg,雖然糖蜜顏色也比較深,但聞起來卻有一股比較濃的堿味,用于增色的話將會影響赤砂糖產(chǎn)品的銷售,不適合作為食品添加劑使用。其余氧化鈣添加量對應的糖蜜色值均未達到較好的效果。
表4 不同氧化鈣添加量對糖蜜色值的影響
將煮成的糖蜜降溫至常溫后,通過閥門控制流入分蜜機的糖蜜量,糖蜜進入分蜜機著色盤后,利用分蜜機的離心力甩到篩籃,并附著在赤砂糖上進行增色。增色效果的好壞,取決于糖蜜添加量的多少及分蜜機的轉速,通過不斷地嘗試,針對不同機型其合理的增色時分蜜機轉速也會不盡相同。例如,本公司的SL-1350型丙糖連續(xù)分蜜機,其合理的增色分蜜機轉速應該在1550~1650 rpm之間。
本試驗收集了 2019/20榨季未增色及增色后的赤砂糖進行色值對比分析,結果見圖2和表5[4-5]。
從表5可知,增色前赤砂糖的顏色一般在2000 IU左右,增色后的赤砂糖顏色可達8750 IU。增色后,不僅在顏色上,而且在水分、松散程度、香味等方面均優(yōu)于未增色的赤砂糖,其銷量也會大大強于未增色的赤砂糖,比較符合公司的經(jīng)營效益和發(fā)展方向。
圖2 增色前后赤砂糖外觀
表5 增色前后色值對比
目前,隨著技術水平的不斷提高,大多數(shù)制糖公司基本上可以生產(chǎn)增色較好的赤砂糖。在銷售時,增色效果好的赤砂糖價格甚至高于一級白砂糖約200~400元/t不等。因此,對赤砂糖進行增色將是制糖行業(yè)提升市場競爭活力的重要舉措。通過本試驗,可以方便找出更科學、更高效的氧化鈣添加量,從而煮制出顏色深、粘稠度高的糖蜜。同時,在篩糖增色時要注意糖蜜流入分蜜機著色盤的位置,若糖蜜被甩到分蜜機篩籃的位置過低,將會造成過多的糖蜜直接與廢蜜一同被篩分出來,進入到廢蜜管路,這無形增加了糖蜜使用量及容易造成赤砂糖水分偏高;若糖蜜流入分蜜機篩籃位置過高,將會造成部分糖蜜未與赤砂糖接觸便被甩出篩籃,易造成赤砂糖著不上色,達不到理想的效果。因此,分蜜機合理的增色位置將是今后的研究方向。