李寶剛
摘 要 本文主要是為了保證轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)的施工質(zhì)量,采用先進(jìn)的施工材料和工藝提高施工效率和避免混凝土施工冷縫,改進(jìn)影響施工質(zhì)量的各種因素,消除因施工工藝導(dǎo)致的降低結(jié)構(gòu)安全隱患。
關(guān)鍵詞 超高層轉(zhuǎn)換層;自密實(shí)混凝土;配合比;礦粉
1概述
隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)加速和社會(huì)科技進(jìn)步,建筑面積20萬(wàn)以上的商住樓層出不窮,特別是北京和深圳等一、二線城市,本人在2019年初組織施工了一個(gè)超高層住宅項(xiàng)目,建筑面積43萬(wàn)㎡,14棟42至49層塔樓,建筑高度168米,轉(zhuǎn)換層位于地上4層,層高7米,單層面積440㎡,鋼筋行含量達(dá)到0.3噸/㎡,梁主筋和梁柱節(jié)點(diǎn)的鋼筋間距均在25mm左右,混凝土強(qiáng)度為C60。
因設(shè)計(jì)鋼筋數(shù)量多,間距小,墻柱高度達(dá)到7米等原因,影響了混凝土施工難度大,會(huì)造成實(shí)際施工周期長(zhǎng),混凝土施工質(zhì)量也將受到嚴(yán)重影響,為確保轉(zhuǎn)換層施工質(zhì)量,給業(yè)主提供一個(gè)優(yōu)質(zhì)、安全的居住環(huán)境,經(jīng)過(guò)對(duì)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)條件進(jìn)行詳細(xì)的分析,決定采用自密實(shí)混凝土澆筑轉(zhuǎn)換層墻柱和梁的混凝土,為確保達(dá)到自密實(shí)混凝土施工的工藝標(biāo)準(zhǔn),項(xiàng)目部與深圳市鵬城基業(yè)混凝土公司技術(shù)負(fù)責(zé)人一起對(duì)自密實(shí)混凝土的生產(chǎn)和運(yùn)輸?shù)冗M(jìn)行詳細(xì)的設(shè)計(jì)和交流,同時(shí)對(duì)施工提出詳細(xì)的施工方案。
2自密實(shí)混凝凝土的主要實(shí)施過(guò)程
2.1 自密實(shí)混凝土的配合比
①為確?;炷翉?qiáng)度達(dá)到C60,水泥選用42.5級(jí)的硅酸鹽水泥或普通硅酸鹽水泥。②本工程混凝土的碎石粒徑比普通混凝土要求優(yōu)化,保證混凝土能夠容易注入墻柱和梁內(nèi),因粗骨料和其他非均質(zhì)原材料一樣,顆粒形狀相同的情況下,顆粒強(qiáng)度與粒徑成反比即加工的粒徑越小,內(nèi)部缺陷越少,在混凝土中受力越均勻,顆粒強(qiáng)度越高粒形越接近圓形,受力狀態(tài)亦越好,因此最終選擇的石子粒徑不能超過(guò)20mm。③為了提高混凝土自密實(shí)性能,需嚴(yán)格控制骨料的含泥量,摻入高效減水劑、活性礦物摻和料的使用,調(diào)整水泥顆粒級(jí)配,起到增密、增塑,減水效果,改善骨料界面效應(yīng),提高混凝土自密實(shí)等性能。 ④試配時(shí)所用三個(gè)配合比的水灰比差值不能保持一般的 0.05 否則其低水灰比值將會(huì)到達(dá)不可操作區(qū),而高水灰比值則進(jìn)入了非高強(qiáng)區(qū),均失去了對(duì)高強(qiáng)混凝土的代表性,因此,規(guī)定這一差值可縮小,但縮小差值后有時(shí)三個(gè)強(qiáng)度的線性關(guān)系不易得到反映,此時(shí)就只能按試驗(yàn)結(jié)果憑經(jīng)驗(yàn)確定設(shè)計(jì)配合比達(dá)到性能要求。
經(jīng)過(guò)專業(yè)分析討論和多次試配,最后本工程用于轉(zhuǎn)化成層的C60自密實(shí)混凝實(shí)際配合比確定為:水:水泥:粉煤灰:砂:05(5-10mm)石子:13(5-20mm)石子:外加劑:165∶499∶61∶645∶480∶ 540∶8.96。另把25%的水泥等量代換成礦粉效果更好。在混凝土澆筑過(guò)程中的難度降低幅度大,混凝土最終成形質(zhì)量好[1]。
2.2 模板支撐體系和模板質(zhì)量
①因本工程層高達(dá)到7米以上,自密實(shí)混凝土的流動(dòng)性好, 施工過(guò)程中混凝土入模對(duì)模板的側(cè)壓力大于普通混凝土,因此在支模架體穩(wěn)定上要求高。本工程是高大模施工,屬于重大危險(xiǎn)源,方案已經(jīng)專家論證,在支模架搭設(shè)前對(duì)工人詳細(xì)交底,在樓面彈縱橫向立桿中線,技術(shù)總工和放線人員全程跟蹤搭設(shè)架體,確保立桿間距符合方案要求,搭設(shè)完成后全數(shù)檢查高支模架體質(zhì)量,特別是外圍剪刀撐、立桿懸臂高度、扣件扭力等,確保架體的質(zhì)量合格后才允許安裝模板。②因自密實(shí)混凝土粗骨料粒徑小、流動(dòng)性好,要達(dá)到效果必須保證模板拼縫密實(shí),否則會(huì)造成嚴(yán)重漏漿,甚至可能產(chǎn)生混凝土跑模的質(zhì)量問(wèn)題,因此在模板配模、安裝、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)必須保證高精度要求,模板的拼縫采用雙面膠填縫,同時(shí)墻柱根部在24小時(shí)前采用干硬性水泥砂漿封底,模板的預(yù)留孔和不用的螺桿孔必須采用鐵皮封閉,模板加固采用槽鋼和鋼方通,在澆筑混凝土前全數(shù)檢查模板拼縫和加固措施是否到位。③普通混凝土施工中需要撬動(dòng)模板和鋼筋以保證混凝土震動(dòng)棒插入混凝土中,因此會(huì)造成模板損壞和拼縫不嚴(yán)等質(zhì)量問(wèn)題,繼而造成漏漿,采用自密實(shí)混凝土不需要撬動(dòng)模板和鋼筋來(lái)插入震動(dòng)棒。
經(jīng)過(guò)對(duì)支模架和模板工程質(zhì)量嚴(yán)格控制,本工程做到零跑模和少量漏漿,提高了管理人員的管理水平和工人的質(zhì)量意識(shí)。
2.3 混凝土施工質(zhì)量控制
①為保證混凝土的和易性,混凝土運(yùn)輸要求不間斷,時(shí)間控制在20分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),在到場(chǎng)后45分鐘內(nèi)澆筑完。首先澆筑時(shí)間選擇在節(jié)假日避開早晚高峰期,其次在運(yùn)輸?shù)缆返拿總€(gè)路口上設(shè)置專人指揮交通,減少運(yùn)輸時(shí)間。②在澆筑混凝土前對(duì)天泵、輸送管道、澆筑工具、振搗工具等進(jìn)行全面檢查,對(duì)班組進(jìn)行詳細(xì)交底并形成書面記錄,管理人員從項(xiàng)目經(jīng)理到施工員在場(chǎng)旁站管理。③混凝土震動(dòng)棒選擇直徑25mm的插入式振動(dòng)器,在混凝土入模前對(duì)模板進(jìn)行濕潤(rùn),一次性澆筑高度不大于2m。
通過(guò)以上控制措施,確保了混凝土入模前的和易性和坍落度,保證了結(jié)構(gòu)質(zhì)量。
本工程每層使用自密實(shí)混凝土700m?,澆筑時(shí)間縮短了30%,節(jié)約混凝土振搗工人、鋼筋撬縫工人等,每棟每個(gè)轉(zhuǎn)換層節(jié)約人工30個(gè)左右。梁柱鋼筋主筋位置不受澆筑混凝土過(guò)程破壞,拆除模板后混凝土結(jié)構(gòu)成型質(zhì)量好,未見蜂窩麻面。對(duì)工期提前關(guān)鍵線路工期一天時(shí)間。
3轉(zhuǎn)化層使用自密實(shí)混凝土的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益分析
①經(jīng)濟(jì)效益,本工程共14棟塔樓,節(jié)約人工總計(jì)420個(gè),節(jié)約人工費(fèi)21萬(wàn),混凝土澆筑產(chǎn)生的落地混凝土不到0.5m?(普通混凝土因需要撬動(dòng)模板,經(jīng)常發(fā)生跑模和漏漿的質(zhì)量問(wèn)題,平均浪費(fèi)在1~2m?左右),14棟樓節(jié)約混凝土材料20多立方,材料和垃圾清運(yùn)等費(fèi)用節(jié)約10萬(wàn)元。因混凝土成型質(zhì)量好,混凝土基本不需要修補(bǔ),預(yù)估節(jié)約打磨修補(bǔ)費(fèi)用10000元/層,14棟節(jié)約費(fèi)用14萬(wàn),本工程轉(zhuǎn)換層采用自密實(shí)混凝土共節(jié)約費(fèi)用45萬(wàn)元。②社會(huì)效益:本工程轉(zhuǎn)換層采用自密實(shí)混凝土,減少了混凝土施工周期,無(wú)須申請(qǐng)夜間施工,同時(shí)減少了震動(dòng)棒的使用,直接減少了噪音污染。另外因混凝土的自密實(shí)性能保證了混凝土外光內(nèi)實(shí),混凝土質(zhì)量和結(jié)構(gòu)強(qiáng)度均能有效保證。通過(guò)轉(zhuǎn)換層的施工也有效地控制了班組的施工質(zhì)量,特別是提高了模板工人的質(zhì)量意識(shí)。
參考文獻(xiàn)
[1] 混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范:GB50204-2019.[S].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2014.