葛佳棋 萬升云 湯旭祥 曹興華 鄭小康 李廣立
(1.中車戚墅堰機車車輛工藝研究所有限公司 江蘇 常州 213011;2.中車南京浦鎮(zhèn)車輛有限公司 江蘇 南京 210031)
目前國內(nèi)鋁合金地鐵車輛空調(diào)承載系統(tǒng)大多采用空調(diào)平頂結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)具有自身強度大、空調(diào)噪聲小、乘客舒適度高的優(yōu)點。同時,空調(diào)平頂板焊接采用先進的攪拌摩擦焊技術(shù)(FSW),該方法焊接過程穩(wěn)定、可靠,不需填充金屬和保護氣體,無弧光、煙塵等,符合軌道車輛“綠色交通”的發(fā)展方向[1-2]。
然而空調(diào)平頂?shù)母邚姸饶K化結(jié)構(gòu),導(dǎo)致其焊后尺寸難以調(diào)修,故空調(diào)平頂組焊尺寸控制顯得尤為重要。下文從軌道車輛生產(chǎn)中常用的反變形工藝出發(fā),研究不同反變形量對平頂組焊過程的影響,并尋求最佳工藝方案。
圖1所示為鋁合金地鐵車輛車頂三維結(jié)構(gòu)示意圖,是由2根車頂邊梁、2個空調(diào)平頂模塊、3個圓頂模塊組焊而成;圖2為空調(diào)平頂三維結(jié)構(gòu)示意圖,是由2根平頂?shù)鯍毂凇?塊平頂板和2塊中頂板組焊而成。其中3塊平頂板采用攪拌摩擦焊焊接而成,平頂板與2根平頂?shù)鯍毂圻M行平頂自動焊,最后進行兩端中頂板的手工焊接??照{(diào)平頂型材材質(zhì)為6005A-T6,其化學(xué)成分(質(zhì)量分數(shù))如下:0.5%≤ω(Si)≤0.9%,ω(Fe)=0.35%,ω(Cu)=0.3%,ω(Mn)=0.5%,0.4%≤ω(Mg)≤0.7%,ω(Cr)=0.3%,ω(Zn)=0.2%。
圖1 車頂三維結(jié)構(gòu)示意圖
圖2 平頂三維結(jié)構(gòu)示意圖
如圖3所示,攪拌摩擦焊平頂板是由3塊長度為3 800 mm型材拼焊而成,焊接接頭細節(jié)如圖4所示。
圖3 平頂板型材斷面圖
圖4 攪拌摩擦焊接頭示意圖
(1)在平頂板的焊接過程中,攪拌頭施加給焊件的力大概為10 kN,為了防止焊件受壓而變形,在組焊工裝上安裝有4組工裝縱梁,具體如圖5所示。
(2)焊接平頂板時,若不預(yù)制反變形,則焊后平頂板會下塌,因此需在正裝工裝上合理預(yù)置反變形,具體措施為在正裝工裝縱梁上設(shè)置8組1 m長的反變形U型鋁板,當(dāng)進行平頂板反面焊接時去除該U型鋁板,最終使產(chǎn)品焊后尺寸滿足公差要求。
圖5 平頂板攪拌摩擦焊工裝示意圖
根據(jù)2.2節(jié)的分析,針對FSW平頂板撓度進行如下3種對比試驗:(1)工裝不設(shè)置反變形;(2)正裝工裝設(shè)置1.5 mm U型反變形鋁片;(3)正裝工裝設(shè)置3 mm U型反變形鋁片。對比試驗數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 改進前后平頂板撓度對比 /mm
試驗1不作反變形,試驗2在正裝加1.5 mm反變形,試驗3、4在正裝加3 mm反變形,測量位置為兩端200 mm處及中間處。
上述3種對比試驗結(jié)果、試驗結(jié)論如下:
(1)試驗結(jié)果:試驗1有2處超出公差范圍;試驗2有1處超出公差范圍,試驗3、試驗4兩個試驗段尺寸均在公差范圍內(nèi),符合要求;
(2)試驗結(jié)論:針對FSW平頂板結(jié)構(gòu),需對其正裝工裝進行預(yù)置反變形,反變形量為2 mm。該思路及方法可應(yīng)用于其他類似平頂板結(jié)構(gòu)。
某項目平頂由2根平頂?shù)鯍毂?件4、件5)與攪拌摩擦焊平頂板組成,平頂斷面示意圖如圖6所示,平頂?shù)鯍毂谂c平頂板接合處為搭接接頭,接頭形式如圖7所示。
圖6 某項目平頂型材斷面圖
圖7 某項目平頂焊縫接頭示意圖
該平頂組焊關(guān)鍵尺寸要求如表2所示。
表2 平頂關(guān)鍵尺寸要求 /mm
(1)由圖8可知,平頂組焊后有上口橫向尺寸、平頂下口C型槽尺寸、平頂高度3個尺寸要求,且尺寸之間均為關(guān)聯(lián)尺寸,整體均控制在公差范圍內(nèi),難度較大;
(2)圖8中焊縫③④產(chǎn)生的焊接變形大于①②焊縫產(chǎn)生的焊接變形,故若平頂焊前不預(yù)置反變形,焊后平頂?shù)鯍毂诰尸F(xiàn)外倒趨勢,即A值偏大,B、C數(shù)值偏小,會導(dǎo)致產(chǎn)品不合格;
(3)以該平頂不作反變形時的試驗數(shù)據(jù)為參考基準(zhǔn),對該平頂反裝工裝作反變形,通過調(diào)整圖9中反變形裝置位置,將反變形量調(diào)整為單邊10 mm;
圖8 某項目平頂關(guān)鍵尺寸示意圖
圖9 某項目平頂反裝預(yù)置反變形示意圖
(4)某項目平頂反裝預(yù)置反變形后,反裝壓緊臂的位置至關(guān)重要,如圖10、圖11所示,圖10(a)中壓緊臂距離焊縫旋轉(zhuǎn)軸較近,力臂較小,壓緊效果差;圖10(b)中壓緊臂距離焊縫旋轉(zhuǎn)軸較遠,力臂較大,壓緊效果好。
(a)壓頭位于上部區(qū)域 (b)壓頭位于下部區(qū)域圖10 平頂反裝壓緊點改進實物示意圖
圖11 平頂反裝壓緊點改進斷面示意圖
根據(jù)上節(jié)分析,針對某項目平頂進行如下2種對比試驗:(1)反裝工裝兩側(cè)預(yù)置10 mm反變形,反裝壓緊臂位于平頂反裝狀態(tài)上部區(qū)域;(2)反裝工裝兩側(cè)預(yù)置10 mm反變形,反裝壓緊臂位于平頂反裝狀態(tài)下部區(qū)域。對比試驗數(shù)據(jù)如表3、表4所示。
表3 改進前后高度尺寸對比 /mm
表4 改進前后寬度尺寸對比 /mm
試驗1、2作反變形,控制兩側(cè)尼龍塊表面與吊掛壁內(nèi)側(cè)面間隙均為10 mm,壓頭位置在反裝狀態(tài)上部區(qū)域:試驗3、4與試驗1、2相同,均在反裝作反變形,不同的是壓頭位置在反裝狀態(tài)下部區(qū)域。
上述2種對比試驗結(jié)果、試驗結(jié)論如下:
(1)試驗結(jié)果及分析
①試驗1、試驗2平頂寬度及平頂高度均超出公差范圍;在按照圖11改進壓緊臂的壓緊位置后,試驗3、試驗4平頂寬度及平頂高度均在公差范圍內(nèi),符合要求。
②該對比試驗選取反裝工裝兩側(cè)各預(yù)置10 mm反變形量,但在實際生產(chǎn)中,平頂反裝落胎時很難保證對中落胎,落胎后常會出現(xiàn)一邊緊貼工裝,一邊出現(xiàn)20 mm反變形的情況;如圖12所示,反裝壓緊臂壓緊后,該情況會導(dǎo)致平頂兩側(cè)吊掛壁受力不一致,最終影響平頂高度。
圖12 某項目平頂實際反變形示意圖
③該對比試驗平頂寬度指的是圖8平頂上口寬度A,由于平頂下口C型槽寬度B公差較大,控制相對容易,焊后均在公差范圍內(nèi),故未對該尺寸進行圖表分析。
(2)試驗結(jié)論
針對地鐵某項目平頂結(jié)構(gòu),雖對工裝壓緊臂的壓緊點進行改進后,生產(chǎn)出的2個試驗段均符合要求,但由于平頂反裝落胎時位置會出現(xiàn)偏差,導(dǎo)致平頂兩側(cè)吊掛壁變形不一致,因此在大批量生產(chǎn)時,不宜優(yōu)先采用這種反變形措施,應(yīng)從正裝工裝預(yù)置平頂反變形。
上文通過對鋁合金地鐵平頂組焊生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的慣性質(zhì)量問題進行現(xiàn)場跟蹤,分別對攪拌摩擦焊平頂板撓度、平頂高度及平頂寬度等重要指標(biāo)進行重點技術(shù)攻關(guān),通過合理預(yù)置反變形的工藝措施,同時結(jié)合一系列有針對性的對比工藝試驗,獲得了平頂組焊最佳工藝參數(shù),指導(dǎo)并反饋于現(xiàn)場生產(chǎn),最終達到了提高整車組焊質(zhì)量的目的。