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      基于高次電流諧波對主變運(yùn)行異響研究

      2020-07-31 03:59:14楊志平黃偉華葉運(yùn)棲林松輝
      黑龍江電力 2020年1期
      關(guān)鍵詞:異響鐵心主變

      張 隆,楊志平,黃偉華,葉運(yùn)棲,林松輝

      (廣東電網(wǎng)公司 河源供電局,廣東 河源 517000)

      0 引 言

      隨著電網(wǎng)建設(shè)規(guī)模的不斷增大和直流輸電、特高壓輸電的興起,電網(wǎng)的運(yùn)行方式變得多樣且復(fù)雜[1]。同時,隨著供電負(fù)荷容量越來越大及種類越來越多,變壓器的運(yùn)行噪聲問題變得更加嚴(yán)重,變壓器噪聲異響問題越來越突出[2]。

      運(yùn)行中變壓器振動主要包括鐵心和繞組的振動,多個振動源共同作用產(chǎn)生異響[2-4]。磁致伸縮力和疊片間交變電磁力共同作用引起鐵心振動,交變的電磁力導(dǎo)致繞組振動,振動通過變壓器油、夾件、墊木衰減傳播至外殼,產(chǎn)生噪聲[5-7]。變壓器鐵心的噪聲和振動特性試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),磁密在1.3~1.9 T范圍內(nèi)時,噪聲大小和磁感應(yīng)強(qiáng)度成正比關(guān)系[8-9]。在交變磁場中,垂直于磁場方向的鐵磁材料尺寸相應(yīng)減小,平行于磁場方向的鐵磁材料尺寸相應(yīng)增加,即稱為磁致伸縮[10-11]。在交變磁場作用下,磁通飽和的鐵磁材料產(chǎn)生磁致伸縮,周期性變化的磁場導(dǎo)致鐵心周期性的振動[12-13]。隨著供電負(fù)荷容量越來越大及電能質(zhì)量問題的凸顯,高次諧波電流對其他用戶電氣設(shè)備的正常運(yùn)行產(chǎn)生影響,同時,高次諧波電流注入電網(wǎng),加速變壓器磁屏蔽回路飽和,產(chǎn)生磁致伸縮噪聲,給變壓器運(yùn)維帶來不確定因素[14]。

      1 異響機(jī)理

      導(dǎo)磁性材料在磁通變化的作用下形狀和體積的改變稱為磁致伸縮。當(dāng)導(dǎo)磁性材料磁通量還未達(dá)到飽和時,形狀的改變量主要體現(xiàn)在長度的變化上,稱為線磁致伸縮;當(dāng)導(dǎo)磁性材料磁通達(dá)到飽和后,其形狀的改變主要體現(xiàn)在體積的變化上,稱為體積磁致伸縮。典型鐵材料的磁致特性如圖1所示。

      圖1 鐵的磁化曲線和磁致伸縮曲線

      圖2為變壓器的三相五柱鐵心結(jié)構(gòu),空載運(yùn)行時的變壓器,一次繞組在電壓源u=u0sinωt的激勵下,鐵心中產(chǎn)生交變的主磁通φ0,磁通密度表達(dá)式為

      圖2 主變鐵心結(jié)構(gòu)

      式中:A為鐵心磁通截面積;Bs為鐵心飽和磁通密度;Hc為矯頑力。

      變壓器鐵心磁通量未飽和之前,磁場強(qiáng)度和磁通密度關(guān)式為B=μH,磁場強(qiáng)度為

      (1)

      式中:μ為介質(zhì)磁導(dǎo)率。

      在交變磁場作用下,硅鋼片微小形變可滿足以下條件:

      (2)

      通過式(1)、(2)可推導(dǎo)出鐵心磁致伸縮率計算式為

      (3)

      對式(3)求二次導(dǎo)數(shù),可得磁致伸縮引起鐵心振動的加速度為

      在線性、各向同性的鐵磁媒質(zhì)中,體積力密度計算式[2,15]為

      (4)

      根據(jù)能量守恒,由式(4)可推導(dǎo)出磁場力計算式為

      式中:λZ為Z方向的磁致伸縮率;ΔlZ為Z方向的形變;E為彈性模量。

      變壓器鐵心所受的磁場力和勵磁電流的頻率呈正比關(guān)系,電網(wǎng)高次電流諧波加速變壓器主磁路飽和,導(dǎo)致磁致伸縮率增大,使變壓器在正常運(yùn)行中振動幅度增大,導(dǎo)致主變運(yùn)行聲音分貝增大,產(chǎn)生不規(guī)律的異響。

      2 案例分析

      110 kV某變電站3號主變于2016年7月擴(kuò)建投運(yùn),目前3號主變主供負(fù)荷為35 kV側(cè)的鋼鐵廠,主變長期存在過負(fù)荷運(yùn)行情況。巡視期間發(fā)現(xiàn)主變本體運(yùn)行中發(fā)出較大的間斷性異響,異響類似從變壓器本體內(nèi)部傳出的金屬摩擦聲。

      為了判斷3號主變是否健康運(yùn)行和分析引起主變異響原因,對主變進(jìn)行停電檢修預(yù)試。經(jīng)過檢查分析,初步排除外部夾件及螺絲松動造成的異響。

      采用頻率響應(yīng)分析法對主變繞組進(jìn)行變形試驗(yàn),圖3~5分別為低壓繞組頻率響應(yīng)特征曲線、中壓繞組頻率響應(yīng)特征曲線和高壓繞組頻率響應(yīng)特征曲線。

      圖3 低壓繞組頻率響應(yīng)特征曲線

      圖4 中壓繞組頻率響應(yīng)特征曲線

      圖5 高壓繞組頻率響應(yīng)特征曲線

      圖3~5結(jié)果顯示,在0.01~1 000 Hz全頻段中,變高、變中和變低三側(cè)在中頻率段和低頻率段相間符合性比較好,在高頻率段符合性偏差。中、低頻段不易受外界干擾,可以作為繞組變形的主要判據(jù)。同時,在高壓場地,高頻信號源眾多,測試設(shè)備在高頻段容易受外界干擾,影響測量精確性,只能作為輔助判斷。

      綜合繞組變形測試結(jié)果,可以判斷繞組變形測試結(jié)果合格,主變未發(fā)生繞組變形。

      表1為主變油樣測試結(jié)果,各項(xiàng)氣體測試含量均在合格范圍內(nèi),三比值法結(jié)果顯示主變狀態(tài)正常,不存在放電等高溫過熱現(xiàn)象,可以排除內(nèi)部螺絲夾件等松動導(dǎo)致主變異響。

      表1 主變本體油色譜結(jié)果

      綜合檢修試驗(yàn)和化學(xué)油樣測試結(jié)果,可以初步判斷主變本體不存在異常,運(yùn)行中的異響不是構(gòu)件松動導(dǎo)致。

      為了進(jìn)一步研究主變異響原因,2018年11月9日11:30—15:30在110 kV某站監(jiān)測3號主變異響發(fā)出時間、負(fù)荷特性及各項(xiàng)電能質(zhì)量參數(shù)。圖6為35 kV側(cè)荷特性曲線、三相電流有效值、三相電流總諧波畸變率曲線,現(xiàn)場主變異響信息采集時間點(diǎn)如表2所示。

      圖6 負(fù)荷、電流諧波畸變率及異響對應(yīng)關(guān)系

      表2 現(xiàn)場異響采集時間點(diǎn)

      圖7~10分別為35 kV母線負(fù)荷諧波電流95%概率直方圖、電流總諧波畸變率、電流3次諧波畸變率、電流5次諧波畸變率。

      圖7 諧波電流95%概率直方圖

      對3號主變35 kV母線進(jìn)行負(fù)荷和電能質(zhì)量監(jiān)測分析,同時記錄現(xiàn)場主變異響發(fā)生時間段。通過對比分析負(fù)荷特性曲線、電流總諧波畸變率曲線和主變異響時間記錄表,發(fā)現(xiàn)主變發(fā)生異響的時間和電流總諧波畸變率曲線存在相對應(yīng)關(guān)系,當(dāng)電流總諧波畸變率小時,主變不存在異響,對應(yīng)關(guān)系如圖3所示,電流總諧波畸變率大時,主變存在異響。

      為了進(jìn)一步驗(yàn)證所供負(fù)荷諧波電流造成3號主變異響,申請對主變停電預(yù)試,在3號主變停電預(yù)試期間,把3號主變之前所供負(fù)荷轉(zhuǎn)供給2號主變(2號主變通常供的是居民負(fù)荷,不存在高次諧波超標(biāo)問題,運(yùn)行無異響),由2號主變供鋼鐵負(fù)荷,2號主變運(yùn)行期間發(fā)出同樣的異響聲音,驗(yàn)證了3號主變運(yùn)行異響是諧波電流引起的。

      圖8 電流總諧波畸變率

      圖9 電流3次諧波畸變率

      圖10 電流5次諧波畸變率

      3 結(jié) 語

      針對用戶引起電網(wǎng)諧波污染問題,分析了高次諧波電流導(dǎo)致主變異響機(jī)理,推導(dǎo)出高次諧波電流和主變振動的關(guān)系。變壓器鐵心所受的磁場力和勵磁電流的頻率呈正比關(guān)系,電網(wǎng)高次電流諧波加速變壓器主磁路飽和,導(dǎo)致磁致伸縮率增大,使變壓器在正常運(yùn)行中振動幅度增大,產(chǎn)生不規(guī)律的異響;同時,磁屏蔽邊緣的電磁吸力引起磁屏蔽邊緣振動,產(chǎn)生噪聲。

      在實(shí)際運(yùn)行案例中,通過對電能質(zhì)量、主變聲響的監(jiān)測及負(fù)荷的調(diào)換,驗(yàn)證了主變異響是由高次諧波電流引起的。

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