張慧慧
(內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司 包頭供電局,內(nèi)蒙古 包頭 014030)
在內(nèi)蒙古西部地區(qū),交流特高壓輸電系統(tǒng)的核心電壓等級(jí)為500 kV,截至目前,內(nèi)蒙古西部電網(wǎng)在運(yùn)500 kV變電站有30座(不含發(fā)電廠升壓站)。500 kV主變是內(nèi)蒙古西部地區(qū)500 kV系統(tǒng)與220 kV系統(tǒng)電磁聯(lián)絡(luò)的橋梁,因此內(nèi)蒙古西部電網(wǎng)內(nèi)500 kV主變的安全可靠運(yùn)行直接影響了該地區(qū)500 kV系統(tǒng)與220 kV系統(tǒng)之間的潮流情況,兩者之間的潮流控制不當(dāng)將直接威脅到電網(wǎng)的安全穩(wěn)定。
截至目前,內(nèi)蒙古西部電網(wǎng)在運(yùn)500 kV主變225臺(tái),2019年上半年因主變附件或本體故障導(dǎo)致500 kV主變被迫停運(yùn)6臺(tái)次,被迫停運(yùn)率2.67%。其中因分接開(kāi)關(guān)內(nèi)滲導(dǎo)致被迫停運(yùn)3臺(tái)次,因500 kV側(cè)套管末屏對(duì)套管法蘭懸浮放電導(dǎo)致被迫停運(yùn)3臺(tái)次。文章介紹了內(nèi)蒙古西部電網(wǎng)某500 kV變電站3號(hào)主變C相高壓套管末屏對(duì)套管法蘭懸浮電位放電導(dǎo)致的主變被迫停運(yùn)事故,從事故簡(jiǎn)介、停電檢查情況、故障原因分析、故障處理情況4方面對(duì)事故進(jìn)行了全面介紹,為網(wǎng)內(nèi)處理類似故障提供一定的參考經(jīng)驗(yàn)。
2019年6月28日9時(shí)23分,內(nèi)蒙古西部電網(wǎng)某500 kV變電站3號(hào)主變C相發(fā)生高壓套管末屏對(duì)套管法蘭放電事故,導(dǎo)致3號(hào)主變被迫停運(yùn)。
事故發(fā)生前,天降小雨,環(huán)境溫度21 ℃,站內(nèi)沒(méi)有任何操作,站內(nèi)運(yùn)行設(shè)備均未發(fā)現(xiàn)異常。站內(nèi)設(shè)備運(yùn)行方式為:500 kV 1號(hào)母線和2號(hào)母線并列運(yùn)行,500 kV 1、2、3、4號(hào)主變500 kV側(cè)并聯(lián)運(yùn)行,其中2、3號(hào)主變500 kV側(cè)分別接到第一串和第三串,1、4號(hào)主變分別與500 kV 1號(hào)母線和2號(hào)母線連接;220 kV系統(tǒng)為雙母線雙分段,正常運(yùn)行方式為1、2號(hào)主變220 kV側(cè)接至220 kV 1號(hào)母線和2號(hào)母線,3、4號(hào)主變220 kV側(cè)接至220 kV 3號(hào)母線和4號(hào)母線,220 kV 1號(hào)母線和2號(hào)母線并列運(yùn)行,220 kV 3號(hào)母線和4號(hào)母線并列運(yùn)行;35 kV系統(tǒng)為每臺(tái)主變35 kV側(cè)獨(dú)立運(yùn)行,1號(hào)主變35 kV側(cè)帶1號(hào)站用變和3911電容器裝置,2號(hào)主變35 kV側(cè)帶2號(hào)站用變和3921、3922電容器裝置,3號(hào)主變35 kV側(cè)帶3931電容器裝置和331并聯(lián)電抗器組,4號(hào)主變35 kV側(cè)帶3941電容器裝置。
3號(hào)主變型號(hào)為ODFPSZ-250000/500,生產(chǎn)廠家為南通曉星變壓器有限公司,生產(chǎn)日期為2009年11月1日,投運(yùn)日期為2010年6月17日。500 kV側(cè)套管型號(hào)為BRLW-550/2500-4,生產(chǎn)廠家為傳奇電氣(沈陽(yáng))有限公司,生產(chǎn)日期為2008年1月5日,投運(yùn)日期為2010年6月17日。
2019年6月28日9時(shí),運(yùn)行人員交接班后開(kāi)始對(duì)站內(nèi)設(shè)備開(kāi)展特殊天氣巡視,巡視到主變區(qū)附近時(shí)聽(tīng)到主變有異響,經(jīng)過(guò)仔細(xì)辨認(rèn),確定異響來(lái)自3號(hào)主變C相,通過(guò)高空拍攝儀檢查發(fā)現(xiàn)500 kV套管末屏對(duì)套管法蘭放電。
現(xiàn)場(chǎng)人員發(fā)現(xiàn)3號(hào)主變C相500 kV側(cè)套管末屏接地帽已脫落,而A、B兩相500 kV側(cè)套管末屏接地帽正常。經(jīng)初步分析,C相500 kV側(cè)套管末屏失去接地,導(dǎo)致末屏對(duì)套管法蘭發(fā)生懸浮電位放電,類似缺陷無(wú)法帶電處理,需要緊急停電處理。
10時(shí)45分,3號(hào)主變由運(yùn)行轉(zhuǎn)檢修,現(xiàn)場(chǎng)安全措施均已具備。檢修人員檢查發(fā)現(xiàn)3號(hào)主變C相500 kV側(cè)套管末屏接地帽已脫落,掉在主變上,套管末屏接地螺桿已有明顯的電弧燒蝕痕跡,末屏接地螺桿情況如圖1所示。
圖1 末屏接地螺桿情況
掉落在主變本體上的末屏接地帽如圖2所示,末屏接地帽內(nèi)部有放電燒蝕物質(zhì),原本銀色的末屏接地帽內(nèi)部有三分之二的面積被燒為黑色。
圖2 末屏接地帽情況
套管末屏對(duì)地持續(xù)放電時(shí)間約20 min,懸浮電位可能會(huì)威脅到套管的性能。為了進(jìn)一步確定此次事故對(duì)套管的損壞程度,現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展了套管本體絕緣電阻、套管末屏絕緣電阻、套管本體電容量、套管本體介質(zhì)損耗因數(shù)、套管油色譜共計(jì)5類試驗(yàn)。試驗(yàn)環(huán)境溫度21℃,濕度67%,滿足規(guī)程要求[1-2]?,F(xiàn)場(chǎng)測(cè)得套管本體絕緣電阻為47.6 GΩ,套管末屏絕緣電阻為5.8 GΩ,均滿足規(guī)程要求。套管本體電容量和介質(zhì)損耗因數(shù)測(cè)試情況如表1所示,套管本體油色譜分析結(jié)果如表2所示。
根據(jù)表1可知,套管本體電容量和介質(zhì)損耗因數(shù)均沒(méi)有發(fā)生明顯變化,而且滿足規(guī)程要求。根據(jù)表2可知,套管本體油色譜分析結(jié)果滿足規(guī)程要求,而且與交接值相比沒(méi)有明顯增長(zhǎng)。據(jù)此可以判斷套管本身無(wú)異常,可以投入運(yùn)行。
表1 套管電容量和介質(zhì)損耗因數(shù)測(cè)試情況
表2 套管油樣分析結(jié)果
根據(jù)油紙絕緣電容型套管的工作原理可知,正常運(yùn)行時(shí)要求套管的末屏必須可靠接地,主變套管一般安裝在升高座上,因此實(shí)際中多數(shù)情況是將套管末屏接到升高座上或者套管與升高座連接的法蘭上[3-6]。
主變套管末屏接地方式有兩種[7-9],一種是用引線將末屏接地柱與套管法蘭或升高座連接,另一種是通過(guò)末屏接地帽將末屏接地柱與套管法蘭連接。第一種連接方法的優(yōu)點(diǎn)是容易發(fā)現(xiàn)末屏接地不良缺陷,缺點(diǎn)是不美觀,檢修時(shí)容易產(chǎn)生因人員觸碰末屏接地連接線導(dǎo)致的末屏接地不良缺陷;第二種連接方法的優(yōu)點(diǎn)是樣式美觀、安裝簡(jiǎn)單,缺點(diǎn)是接地帽在運(yùn)行中容易松動(dòng),從而導(dǎo)致末屏接地不良。本文介紹的主變500 kV套管末屏接地方式為接地帽接地。
檢修人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)故障套管進(jìn)行了全面檢查,發(fā)現(xiàn)末屏接地帽材質(zhì)為鑄鋁,接地帽的連接螺紋為普通螺紋,牙寬較大,牙槽較淺,而且沒(méi)有防振動(dòng)退扣設(shè)計(jì)。假設(shè)檢修后套管末屏接地螺帽沒(méi)有完全恢復(fù)到原始狀態(tài),在主變正常運(yùn)行機(jī)械振動(dòng)的影響下,末屏接地帽將可能逐漸退扣松動(dòng),導(dǎo)致末屏接地帽與接地螺桿不能可靠接觸,從而導(dǎo)致末屏懸浮電位放電。
此外,接地帽擰緊后接地螺桿與接地帽內(nèi)部接觸強(qiáng)度不夠,僅僅為表面接觸,接地帽輕微松動(dòng)會(huì)導(dǎo)致接地螺桿與接地帽之間留有空氣間隙,進(jìn)而會(huì)引發(fā)末屏接地螺桿對(duì)接地帽內(nèi)部輕微放電,類似的缺陷不停電檢查幾乎無(wú)法發(fā)現(xiàn)。接地帽與接地螺桿配套情況如圖3所示。
圖3 接地帽與接地螺桿配套情況
綜上所述,導(dǎo)致事故的直接原因是套管末屏接地帽松動(dòng)脫落,致使套管末屏失去接地運(yùn)行,從而導(dǎo)致末屏對(duì)地放電。導(dǎo)致事故的根本原因是套管末屏接地帽尺寸、螺紋牙型、防退扣措施等設(shè)計(jì)不合理。
現(xiàn)場(chǎng)分析結(jié)果表明,該主變500 kV側(cè)套管末屏現(xiàn)有的接地方式(接地帽接地)不夠可靠,無(wú)法確保主變安全穩(wěn)定運(yùn)行,要從根本上解決問(wèn)題,必須對(duì)現(xiàn)有的末屏接地方式進(jìn)行改造。
重新加工制作接地帽需要專業(yè)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量,同時(shí)需要設(shè)計(jì)合理的接觸壓力值,所需時(shí)間較長(zhǎng),短時(shí)間內(nèi)無(wú)法恢復(fù)供電,影響系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。將原接地帽接地方式改造為引線接地方式可以從根本上解決問(wèn)題,而且耗費(fèi)時(shí)間短,主變可以盡快投運(yùn)。經(jīng)過(guò)討論平衡,最終決定選擇第二種方式。
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí),套管末屏接地螺桿材料為銅,套管法蘭材料為鑄鋁,根據(jù)計(jì)算電流值,選擇引線有效截面積為6 mm2,為防止套管末屏接地螺桿受到引線張力作用,現(xiàn)場(chǎng)選擇引線為多股軟銅線。套管末屏接地螺桿一側(cè)的接線鼻子選擇純銅線鼻子,法蘭一側(cè)的接線鼻子選擇銅鋁過(guò)渡線鼻子。為防止連接松動(dòng),兩側(cè)均采用防松動(dòng)彈墊。套管法蘭側(cè)的連接孔為現(xiàn)場(chǎng)加工的螺紋孔,孔徑8 mm,孔深10 mm。改造后的套管末屏接地方式如圖4所示。
圖4 改造后套管末屏接地方式
13時(shí)26分,現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)、改造工作全部完成,3號(hào)主變申請(qǐng)送電成功,高效處理了一起500 kV主變被迫停運(yùn)事故。
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)分析,明確了導(dǎo)致事故的直接原因是套管末屏接地帽松動(dòng)脫落,致使套管末屏失去接地運(yùn)行,從而導(dǎo)致末屏對(duì)地放電。導(dǎo)致事故的根本原因是套管末屏接地帽尺寸、螺紋牙型、防退扣措施等設(shè)計(jì)不合理。現(xiàn)場(chǎng)將原接地帽接地方式改造為引線接地,從根本上解決了問(wèn)題,確保3號(hào)主變短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)運(yùn)行。
隨著電網(wǎng)的發(fā)展,設(shè)備數(shù)量逐年增多,停電檢修的機(jī)會(huì)逐年減少,要提高供電可靠性,一方面需要加強(qiáng)設(shè)備運(yùn)維管理,提升專業(yè)人員運(yùn)維水平,另一方面需要加強(qiáng)設(shè)備質(zhì)量把關(guān),提高設(shè)計(jì)水平,不斷優(yōu)化設(shè)計(jì)方案,確保產(chǎn)品能夠滿足現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用需求。